王素紅
(河南安陽安鋼第一軋鋼廠,河南 安陽 455004)
260 機組是一條小型棒材生產(chǎn)線,全軋線共15架軋機,終軋速度為18.5m/s,年產(chǎn)量已達90萬噸,產(chǎn)品規(guī)格為∮12~∮32mm的棒材。該機組主軋線傳動選用直流電機驅(qū)動,其控制系統(tǒng)采用美國GE-DV300系列全數(shù)字可控硅變流裝置,主機速度反饋檢測選用德國倍加福(PEPPERL+FUCHS)公司的增量型旋轉型編碼器。由于軋軋速度快,電機轉速較高(精軋電機最高轉速1400多轉),加之兩切、三切分軋制的成功應用對速度精度提出了更高的要求,以及生產(chǎn)現(xiàn)場較惡劣的環(huán)境和電磁干擾,致使編碼器性能不穩(wěn),導致使用該編碼器的主機在生產(chǎn)中經(jīng)常出現(xiàn)轉速不穩(wěn)、速度反饋丟失、超速、自動升速、自動降速等現(xiàn)象,嚴重制約生產(chǎn)。
(1)特性:260機組使用倍加福(P+F)30-3641-A-1024型增量旋轉編碼器,其輸出方式為10-30V推挽式輸出,輸出信號為 A,A-;B,B-;Z,Z-,用插頭連接器軸向連接,每轉輸出脈沖為1024個。該編碼器是專為用在機械負載水平場合而設計的,外殼用鋼制成,代替了鋁的外殼。軸的設計很特別,在軸上有一鍵槽,使它可與皮帶輪或相似的設備吻合。其特點是體積小,重量輕,功能全,頻響高,分辨能力高,力矩小,耗能低,性能穩(wěn)定,可靠使用壽命長等特點。
(2)工作原理: 旋轉編碼器是集光機電技術于一體的速度位移傳感器,當旋轉編碼器軸帶動光柵盤旋轉時,經(jīng)發(fā)光元件發(fā)出的光被光柵盤狹縫切割成斷續(xù)光線,并被接收元件接收產(chǎn)生初始信號。該信號經(jīng)后繼電路處理后,輸出脈沖或代碼信號。
(3)信號輸出有正弦波(電流或電壓),方波(TTL、HTL),集電極開路(PNP、NPN),推挽式多種形式,其中 TTL為長線差分驅(qū)動(對稱A,A-;B,B-;Z,Z-),HTL也稱推拉式、推挽式輸出,編碼器的信號接收設備接口應與編碼器對應。圖 1為運行中的編碼器波形。
圖1 編碼器波形圖
(4)信號連接:編碼器的脈沖信號一般連接PLC高速計數(shù)器模塊或功能模塊、數(shù)控調(diào)速系統(tǒng)調(diào)節(jié)板或智能化模塊。260機組是將編碼器的信號連接至DV-300調(diào)節(jié)板,如圖2所示。DV-300是美國GE公司系列全數(shù)字可控硅變流裝置,所有的控制、調(diào)節(jié)、監(jiān)控及附加功能都由16位的微處理器來實現(xiàn),調(diào)節(jié)系統(tǒng)結構可軟件組態(tài),通過其調(diào)節(jié)板可讀取數(shù)字量的脈沖信號作為速度反饋。
圖2 編碼器接線圖
該機組成立了攻關小組,對問題進行了分析。
(1)外界干擾
外界干擾可導致編碼器信號傳遞錯誤,比如是否有大型電動機、電焊機頻繁起動造成干擾,是否和動力線在同一管道傳輸,編碼器表面是否有油污、灰塵,工作環(huán)境是否潮濕、污濁等。在很多的情況下編碼器并沒有壞,而只是干擾原因造成波型不好,導致計數(shù)不準。
(2)未按要求正確使用
安裝時,因旋轉編碼器由精密器件構成,所以當受到不適當?shù)臎_擊時,如用錘子或鉗子等工具用力敲擊或摔打碰撞,即會損壞內(nèi)部功能器件,從而造成編碼器損壞。另外,編碼器是否工作在最佳的安全電壓中,使用的連接器是否合適等,都會造成編碼器損壞。
(3)振動
加在旋轉編碼器上的振動,往往會成為誤脈沖發(fā)生的原因。
(4)關于配線和連接
誤配線,可能會損壞內(nèi)部回路,故在配線時應充分注意。260機組使用的編碼器共有6根輸出信號線和2根電源線,輸出線彼此不能搭接,不能接到直流電源或交流電源上,盡量避免電源線與地線反接,正、負極不能接錯等。
(5)參數(shù)設置不合理
該機組軋線主傳動控制系統(tǒng)是美國 GE公司的DV-300全數(shù)字直流調(diào)速裝置,其型號為6KDV31800-Q2C70,該直流調(diào)速系統(tǒng)電樞額定電流為 1800A,DC440V,勵磁額定電流為70A,DC220V,為兩象限的控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)所有的控制、調(diào)節(jié)、監(jiān)控及附加功能都由 16位的微處理器來實現(xiàn),調(diào)節(jié)系統(tǒng)結構可軟件組態(tài),其應用軟件為“GE CONTROL SYSTEM SOLUTIONS”,裝置還自帶有數(shù)字顯示器的參數(shù)設定單元(操作面板)。利用其應用軟件和操作面板的功能鍵均可實現(xiàn)參數(shù)的設定、修改、查看,在參數(shù)設置中,有一項是SPEED FBK ERROR(編碼器脈沖誤差的百分數(shù)),即檢測到的脈沖數(shù)與編碼器實際發(fā)出的脈沖數(shù)差值的百分比,一旦達到這個百分比,裝置就會認為“速度反饋丟失”,即編碼器及其回路有故障,從而DV300裝置保護性跳閘。跳閘的次數(shù)與這個百分比有很大的關系。
針對以上原因,采取了相應的改進措施,并逐一實施。
(1)針對外界干擾,采取了如下措施:
1)排除(搬離、關閉、隔離)干擾源;
2)不準將旋轉編碼器進行拆解,這樣做將有損防油和防滴性能。防滴型產(chǎn)品不宜長期浸在水、油中,表面有水、油時及時擦拭干凈。
(2)針對未按要求正確使用的問題,采取了如下措施:
1)安裝牢固:該機組規(guī)定凡是在生產(chǎn)過程中更換的編碼器,要利用本班換槽、待溫等停車時間重新檢查,進行“二次安裝”。如本班無停車時間,一定要交班,下班利用交接時間進行“二次安裝”。
2)安裝時不要給軸施加直接的沖擊。編碼器軸與機器的連接,應使用柔性連接器。在軸上裝連接器時,應緩緩套入,不要硬壓入。即使使用連接器,因安裝不良,也有可能給軸加上比允許負荷還大的負荷,或造成撥芯現(xiàn)象。
3)檢查確認編碼器的工作電壓為24V,并在控制柜中裝設24V的穩(wěn)壓電源,保證了編碼器總是工作在最佳的安全電壓中。
4)檢查確認所使用的連接器是廠家配備的連軸器,是合適的。
(3)關于振動產(chǎn)生問題的措施:
點檢及時:該機組制定了嚴格的點檢制度,對于在線編碼器每班至少點檢三次,點檢內(nèi)容包括:接手是否松動,插瓣是否脫落,編碼器是否串動、編碼器固定絲是否松動等。
(4)針對配線和連接的問題,采取如下措施:
1)配線應在電源 OFF狀態(tài)下進行,電源接通時,若輸出線接觸電源,則有時會損壞輸出回路。
2)若配線錯誤,則有時會損壞內(nèi)部回路,所以配線時應充分注意電源的極性等。
3)打開電纜溝蓋板,將編碼器線與動力線分開敷設,并保持了一定的距離。
4)延長電線時,應在 10m以下。并且由于電線的分布容量,波形的上升、下降時間會較長,有問題時,采用施密特回路等對波形進行整形。
5)為了避免感應噪聲等,要盡量用最短距離配線。向集成電路輸入時,特別需要注意。
6)全部改為符合要求的屏蔽線,采用雙絞屏蔽電纜取代普通屏蔽電纜。雙絞屏蔽電纜具有兩個重要的技術特性,一是對電纜受到的電磁干擾具有較強的防護能力,因為空間電磁場在線上產(chǎn)生的干擾電流可以互相抵消。二是互絞后兩線間距很小,兩線對干擾線路的距離基本相等,兩線對屏蔽網(wǎng)的分布電容也基本相同,對抑制共模干擾的效果更加明顯。
7)給串行數(shù)據(jù)線接上了120?的終端電阻。
(5)針對DV300應用軟件 “GE CONTROL SYSTEM SOLUTIONS”和操作面板中SPEED FBK ERROR參數(shù)設置不合理的現(xiàn)象,重新修改了參數(shù),解決了DV300裝置頻繁跳閘這有一問題,屏蔽了這一現(xiàn)象。打開DV300應用軟件,點擊軟件菜單中的通用參數(shù)表,做如下修改:
MAIN MENU(主菜單)-CONFIGURATION(配置)-SPEED FBK(速度反饋)-SPEED FBK ERROR(編碼器脈沖誤差的百分數(shù))=22%,將22%改為33%。
若利用操作面板,則通過面板上的功能按鍵,選擇通用參數(shù)表,做同樣的修改。
經(jīng)過以上改進,編碼器故障率高這一問題得到了解決。隨著我國經(jīng)濟的高速發(fā)展,節(jié)能降耗成了首要問題。編碼器故障得到了控制,既減少編碼器的消耗,可節(jié)約備件費,降低成本;又可減少設備事故次數(shù),為機組的優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)保駕護航,從一定程度上緩解了公司經(jīng)濟上的壓力。