范玉寶
(東北電力科學(xué)研究院有限公司,遼寧 沈陽 110006)
蒙東某電廠工業(yè)水源地距電廠約10 km,取自地下200 m深層地下水,共有40口井。通過深井泵將地下水輸送到電廠。鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)由過濾預(yù)處理設(shè)備及一、二級離子交換除鹽設(shè)備組成。其流程為:深層地下水→生水泵→生水加熱器→壓力式混合器2臺→重力式雙閥過濾器3臺→清水箱3個(gè)(V=150 m3)→清水泵→強(qiáng)酸陽離子浮動(dòng)床4臺→除二氧化碳器2臺→除碳水箱→除碳水泵→強(qiáng)堿陰離子浮動(dòng)床4臺→混合床3臺→除鹽水箱3個(gè)(V=800 m3)。
由工業(yè)水水質(zhì)全分析報(bào)告(見表1)可以得出該廠工業(yè)水水質(zhì)特點(diǎn):
a.水質(zhì)懸浮物低(0.7 mg/L),含鹽量為中度;
b.為負(fù)硬度水(全堿度4.9mmol/L,硬度3.8mmol/L);
c.水質(zhì)含硅量高(全硅為45.9 mg/L,活性硅為13.9 mg/L);
d.水質(zhì)含鐵量高(全鐵為842μg/L)。
根據(jù)工業(yè)水水質(zhì)含硅、鐵高的特點(diǎn),更適宜采用反滲透裝置去除。
該廠兩期工程共為4臺200MW機(jī)組,分別于1985~1989年投產(chǎn)發(fā)電。鍋爐為超高壓參數(shù)帶一次中間再熱單汽包自然循環(huán)鍋爐,配200 MW汽輪發(fā)電機(jī)組,為哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)HG-670/140-6,額定蒸發(fā)量670 t/h,過熱蒸汽壓力13.72MPa,溫度540℃。
按照《火力發(fā)電廠化學(xué)設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程》(DL/T5068-1996)中相關(guān)規(guī)定,鍋爐補(bǔ)給水處理設(shè)備的全部出力應(yīng)根據(jù)發(fā)電廠全部正常水汽損失與機(jī)組啟動(dòng)或事故而增加的水處理設(shè)備出力。該參數(shù)機(jī)組“規(guī)程”中規(guī)定正常水汽損失為鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量的2%;機(jī)組啟動(dòng)或事故而增加的水處理設(shè)備出力(按4臺機(jī)組計(jì))為全廠最大1臺鍋爐最大連續(xù)量的6%.
表1 工業(yè)水水質(zhì)全分析報(bào)告
表2 4×200MW機(jī)組全年鍋爐補(bǔ)水量、蒸發(fā)量指標(biāo)統(tǒng)計(jì)萬t
按上述規(guī)定,4臺670 t/h鍋爐所需水處理設(shè)備全部(最大)出力計(jì)算得出:4×670×2%+ 670×6%=93.8 t/h
統(tǒng)計(jì)4臺200MW超高壓機(jī)組每年每月鍋爐補(bǔ)給水處理設(shè)備制水量及鍋爐蒸發(fā)量等指標(biāo)(見表2),1年鍋爐補(bǔ)給水處理設(shè)備總制水量為48.53萬t,最高制水量為12月5.68萬t,鍋爐總蒸發(fā)量為1 609萬t。全年再生用酸量HCl(31%)為1 200 t,用堿量NaOH(40%)為500 t。
若按每年鍋爐補(bǔ)給水處理設(shè)備運(yùn)行7 000 h計(jì)算,設(shè)備平均出力485 300÷7 000=69.3 t/h。
統(tǒng)計(jì)1年中鍋爐補(bǔ)給水處理設(shè)備最大制水量為12月,按設(shè)備每天運(yùn)行20 h計(jì)算,設(shè)備最大出力為56 800÷(30×20)=94.7 t/h。
化學(xué)水處理設(shè)備出力核算與設(shè)備實(shí)際運(yùn)行最大出力基本吻合??紤]鍋爐補(bǔ)給水處理設(shè)備再生、反洗需消耗一定水量,最終確定的鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)最大出力應(yīng)以設(shè)備運(yùn)行出力(最大)乘以1.2系數(shù)更為安全、合理:
此出力作為前級反滲透裝置設(shè)計(jì)出力。
目前,在東北地區(qū)鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)采用反滲透預(yù)脫鹽有赤峰、朝陽、阜新、北票、南票、大連等電廠。通過現(xiàn)場十幾年的運(yùn)行考核及實(shí)驗(yàn)室反滲透復(fù)合膜性能試驗(yàn),可以得出以下結(jié)論。
a.反滲透脫鹽率可達(dá)95%以上。試驗(yàn)表明,中等含鹽量水經(jīng)反滲透脫鹽后出水電導(dǎo)率可降為15~20μs/cm。
b.反滲透更易于去除水中有機(jī)物、高含量鐵、硅等離子及膠體物質(zhì),出水更有利于離子交換除鹽及減輕樹脂污染,延長其使用壽命。
c.反滲透脫鹽技術(shù)是利用物理方法使水中離子得以分離,系統(tǒng)無酸堿再生廢液排放,有利于環(huán)境保護(hù)。
d.系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用低,操作簡單、維護(hù)工作量小。
對現(xiàn)有預(yù)處理設(shè)備進(jìn)行改造,增設(shè)反滲透脫鹽裝置,并配備相應(yīng)加藥裝置、膜清洗裝置,形成三級除鹽系統(tǒng)。改造后的鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)流程為:深層地下水→生水泵→生水加熱器→多介質(zhì)過濾器3臺(Φ2 524)→5μm過濾器→高壓泵→反滲透除鹽裝置→清水箱3臺(V=150 m3)→清水泵→強(qiáng)酸陽離子浮動(dòng)床4臺→除二氧化碳器2臺→除碳水箱→除碳水泵→強(qiáng)堿陰離子浮動(dòng)床4臺→混合床3臺→除鹽水箱3個(gè)(V=800m3)。
工業(yè)水中含鹽量95%以上由反滲透裝置去除,剩余不到5%含鹽量由一、二級離子交換除鹽完成。更改后的鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)出水質(zhì)量將進(jìn)一步提高,一、二級離子交換除鹽設(shè)備周期制水量提高15倍以上,再生用酸堿量大大降低。表3為現(xiàn)有鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)與更改后反滲透裝置與現(xiàn)有離子交換除鹽工藝聯(lián)合應(yīng)用主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比較。
由表3可知,改造后的鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)(增設(shè)反滲透裝置)與現(xiàn)有水處理系統(tǒng)相比,在制水量相同的條件下每年可節(jié)約酸堿量1 500 t以上,節(jié)省酸堿費(fèi)用130萬元。改造后的鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)投運(yùn)2年即可收回新增反滲透裝置的一次性投資。反滲透脫鹽裝置與離子交換除鹽工藝的聯(lián)合應(yīng)用,大大降低再生廢液的排放量,對環(huán)境保護(hù)極為有利。
根據(jù)鍋爐補(bǔ)給水處理現(xiàn)有廠房空間,在不影響離子交換除鹽設(shè)備運(yùn)行的基礎(chǔ)上,將多介質(zhì)過濾器、反滲透裝置安裝在預(yù)處理廠房內(nèi)較為合理。預(yù)處理廠房面積為9×35m2,并設(shè)有加藥泵間,完全可以滿足設(shè)備的安裝空間。
表3 改造后鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)與現(xiàn)有水處理系統(tǒng)制水經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
a.反滲透脫鹽裝置更易于去除水中有機(jī)物、高含量鐵、硅等離子及膠體物質(zhì),出水更有利于離子交換除鹽,減輕樹脂污染,延長離子交換樹脂使用壽命。
b.反滲透脫鹽裝置與離子交換除鹽工藝的聯(lián)合應(yīng)用(三級除鹽),可大大提高鍋爐補(bǔ)給水的質(zhì)量,降低系統(tǒng)再生廢液的排放量,對環(huán)境保護(hù)極為有利。
c.反滲透裝置一次性投資可在設(shè)備投運(yùn)2年內(nèi)收回成本。改造后鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)與現(xiàn)有設(shè)備相比,每年可節(jié)約酸堿量1 500 t以上,節(jié)省酸堿費(fèi)用130萬元。
d.新增反滲透脫鹽裝置出力為120 t/h即可滿足現(xiàn)場供水要求。
[1] DL/T5068—1996.火力發(fā)電廠化學(xué)設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程[C].北京:電力工業(yè)出版社,1997.
[2] 范玉寶,單志宏.反滲透除鹽技術(shù)試驗(yàn)研究[J].東北電力技術(shù),1999(4).
[3] 李增元.火力發(fā)電廠水處理及水質(zhì)控制[M].北京:中國電力出版社,2000.