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        基于PLC的螺栓組順序擰緊監(jiān)控系統(tǒng)

        2010-04-11 08:07:18嚴(yán)良文徐鳳平
        制造業(yè)自動化 2010年12期
        關(guān)鍵詞:條碼上位端口

        李 文,嚴(yán)良文,徐鳳平

        LI Wen, YAN Liang-wen, XU Feng-ping

        (上海大學(xué) 機電工程與自動化學(xué)院,上海 200072)

        基于PLC的螺栓組順序擰緊監(jiān)控系統(tǒng)

        Bolts fastening sequence supervise system base on PLC

        李 文,嚴(yán)良文,徐鳳平

        LI Wen, YAN Liang-wen, XU Feng-ping

        (上海大學(xué) 機電工程與自動化學(xué)院,上海 200072)

        本文介紹了一種基于西門子S7-200的PLC的螺栓組順序擰緊監(jiān)控系統(tǒng),詳細(xì)闡述了系統(tǒng)的組成、結(jié)構(gòu)、功能、軟件設(shè)計。該系統(tǒng)通過接近開關(guān)作為位置傳感器,由PLC監(jiān)控加工順序的正確性,從而保證了裝配質(zhì)量。

        PLC;螺栓擰緊;順序;組態(tài)王

        0 引言

        某柴油內(nèi)燃機生產(chǎn)線上有一道工序是對缸體端蓋螺栓組擰緊加工,螺栓組擰緊的順序和預(yù)緊力的大小決定了各個螺栓受力是否均勻以及被連接件的緊密性[1],為保證裝配質(zhì)量該工序嚴(yán)格規(guī)定了螺栓組擰緊的順序、各個螺栓預(yù)緊力、螺栓旋入角度等參數(shù),如圖1所示,圖上的數(shù)字表示螺栓擰緊的先后順序。

        圖1 螺栓擰緊順序示意圖

        為保證裝配質(zhì)量,有兩種方案可供選擇:1)裝備自動擰緊機器人設(shè)備,雖然可以保證裝配質(zhì)量,但這樣的設(shè)備昂貴復(fù)雜,對于現(xiàn)場條件來說,初期投資過大,維護(hù)難度高。2)購買電動擰緊機,通過人工選擇被擰螺栓,將擰緊器手柄對準(zhǔn)螺栓后扣動扳機,擰緊機按預(yù)先設(shè)置好參數(shù)進(jìn)行擰緊,如此逐個擰緊。雖然這種方式設(shè)備成本比機器人要低很多,但由于該內(nèi)燃機有多個不同型號的產(chǎn)品,其螺栓數(shù)量、預(yù)緊力、擰緊順序各不相同,人工選擇難免會犯錯誤,影響裝配質(zhì)量。因此需要一個輔助監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控人工操作,該系統(tǒng)可以通過工件上的條碼識別工件型號,并逐個提示工人被擰緊螺栓的位置,并對工人的工作進(jìn)行監(jiān)控,如果工人擰緊的順序發(fā)生錯誤,則拒絕加工并發(fā)出警告,每加工完一個螺栓,都判斷加工是否合格,如果合格則提示加工下一個,否則提示繼續(xù)加工本螺栓,直到該工件所有螺栓加工完畢,提示工人加工合格,放行當(dāng)前工件,進(jìn)入下一工件操作。從而避免擰緊參數(shù)及擰緊順序錯亂。

        1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及功能

        如圖2所示,系統(tǒng)由上位機、西門子S7-200 PLC、掃描槍、擰緊機、電感式接近開關(guān)、PPIPCI電纜、通訊接頭等組成。條碼掃描槍的通訊接口為串口,使用一個RS232轉(zhuǎn)485的接頭將掃描槍與PLC通訊端口相連接,掃描槍讀取到的字符即可傳遞給PLC來判斷工件型號。PLC使用PPI/PCI電纜與上位機相連接并完成數(shù)據(jù)交換。使用PLC的數(shù)字量輸出對擰緊機進(jìn)行參數(shù)宏選擇,不同輸出點對應(yīng)不同的參數(shù)宏,各參數(shù)宏中的擰緊參數(shù)提前在擰緊機中設(shè)置好,包括預(yù)緊力、旋轉(zhuǎn)角度、螺栓數(shù)量等。接近開關(guān)按螺栓組的分布形狀布置在活動機架上,其信號發(fā)送至PLC數(shù)字量輸入口,用來檢測擰緊器將要加工的螺栓是否符合規(guī)定順序,如果順序正確,即可加工,否則禁止加工。單個螺栓加工完成后,合格信號由擰緊機的數(shù)字量信號反饋給PLC。

        圖2 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

        3 軟件設(shè)計

        3.1 PLC獲取條碼信息

        PLC采用自由通訊口方式讀取條碼的信息,即CPU的串行通信接口可以由用戶程序控制,可以用發(fā)送指令、接受指令、接受完成中斷、字符接受中斷和發(fā)送完成中斷來控制通信過程[2]主要用到SMB30寄存器設(shè)置接受指令參數(shù)。SMB30用于設(shè)置端口0的通信波特率、奇偶校驗、數(shù)據(jù)位數(shù)目等參數(shù)。

        pp :奇偶校驗控制字,d:每個字符的數(shù)據(jù)位,bbb:自由端口波特率,mm:協(xié)議選擇[3]

        本系統(tǒng)的SMB30設(shè)置為00001001,即參數(shù)為:無校驗、8位數(shù)據(jù)位、9600波特、自由端口協(xié)議。

        使用接受指令RCV接收COM端口的整條消息,然后在完成消息接收后,生成程序中斷。通過指定的通信端口(PORT),接受的信息存儲在數(shù)據(jù)緩沖區(qū)(TBL)中。數(shù)據(jù)緩沖區(qū)第一個字節(jié)用來累計接收到的字節(jié)數(shù)。

        圖3 RCV指令

        3.2 PLC邏輯控制程序

        PLC的控制程序采用西門子的編程軟件STEP7完成,編寫完成之后通過上位機傳送給PLC,其程序結(jié)構(gòu)流程如圖4所示。

        圖4 程序流程圖

        當(dāng)工件被送至操作位,先使用掃描槍掃描工件條碼,PLC針對條碼信息判斷工件型號,并設(shè)置擰緊參數(shù)宏。隨后布置有接近開關(guān)的機架移動至工件的正上方,上位計算機提示工人首個被擰緊螺栓位置,工人將擰緊手柄移至該螺栓加工位,同時接近開關(guān)判斷擰緊器是否在正確的操作位置,如果操作位置正確,允許工人操作,否則禁止工人操作,并在上位顯示器上進(jìn)行報警提示。當(dāng)前螺栓加工停止后,擰緊機判斷加工是否合格,并將判斷結(jié)果發(fā)送給PLC,若合格,則上位機提示下一個被加工螺栓位置;否則提示本螺栓未完成請繼續(xù)加工,直至蓋螺栓加工合格。如此循環(huán)直至該工件所有螺栓擰緊完成,接近開關(guān)布置架上移,放行本工件,進(jìn)行下一個工件的操作。

        3.3 上位機程序

        圖5 上位顯示畫面

        如圖5所示,上位機程序采用組態(tài)王編寫,通過PPI/PCI電纜與PLC連接,當(dāng)PLC判定型號后,上位機程序調(diào)取輔助畫面,畫面中的被加工螺栓通過紅綠交替閃爍提示工人操作,操作完成之后讀取PLC中狀態(tài)變量判斷加工是否合格,加工合格后畫面顯示為紅色表示該螺栓加工完成,然后閃爍提示下一個被加工螺栓位置。操作人員按照規(guī)定的順序?qū)⑺新菟〝Q緊,則提示當(dāng)前工件加工完畢,放行本工件,并進(jìn)入下一工件操作,如此反復(fù)。

        4 結(jié)束語

        現(xiàn)場實際使用表明本系統(tǒng)滿足工藝要求,并具有具有可靠性好,實時性高,工作穩(wěn)定等特點。避免了人工裝配質(zhì)量的不穩(wěn)定性,大大的降低了次品率,而且投資較少,適合于不具備裝備全自動擰緊機器人條件的生產(chǎn)線,以較低的成本獲得一個較高的裝配質(zhì)量。

        [1] 郭紹光.關(guān)于螺栓組擰緊順序的探討[J].山西建筑,2003,4:74-75.

        [2] 張智杰.基于PLC的條碼監(jiān)控系統(tǒng)[J].PLC,工控機與集散控制系統(tǒng),2004,11.

        [3] 廖常初.S7-200 PLC編程及應(yīng)用[M].北京:機械工業(yè)出版社,2008,141-143.

        TP277

        B

        1009-0134(2010)11(上)-0030-03

        10.3969/j.issn.1009-0134.2010.11(上).10

        2010-06-09

        李文 (1985 -),男,湖北荊門人,碩士在讀,研究方向為工業(yè)自動化。

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