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        航空發(fā)動(dòng)機(jī)燃油導(dǎo)管斷裂故障分析

        2010-03-15 03:39:22欒艷華劉殿春
        航空發(fā)動(dòng)機(jī) 2010年3期
        關(guān)鍵詞:卡箍柱塞泵試車

        欒艷華,劉殿春

        (1.沈陽黎明航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)有限公司,沈陽110043;2.沈陽發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)研究所,沈陽110015)

        1 引言

        某型發(fā)動(dòng)機(jī)在使用過程中,燃油導(dǎo)管(簡稱導(dǎo)管A)多次發(fā)生斷裂故障,與之相連的高壓燃油泵至油濾之間的導(dǎo)管(簡稱導(dǎo)管B)也曾經(jīng)發(fā)生過類似故障。由于導(dǎo)管A與導(dǎo)管B相互連通,導(dǎo)管A斷裂會引起大量的燃油泄漏,從而會造成災(zāi)難性的后果。經(jīng)故障進(jìn)行初步研究,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)管A斷裂不是偶然現(xiàn)象,其設(shè)計(jì)存在的問題也可能造成此導(dǎo)管在工作過程中振動(dòng)應(yīng)力過大,最終導(dǎo)致導(dǎo)管斷裂。從根本上解決放油導(dǎo)管A斷裂故障,可增強(qiáng)發(fā)動(dòng)機(jī)外場使用可靠性,提高發(fā)動(dòng)機(jī)維修效率,對保證發(fā)動(dòng)機(jī)在外場的出勤率具有十分重要的意義。

        本文對發(fā)生斷裂故障的某型發(fā)動(dòng)機(jī)燃油導(dǎo)管的裝配工藝、工作環(huán)境、功能及靜頻和動(dòng)應(yīng)力等進(jìn)行了詳細(xì)分析。

        2 故障分析

        2.1 工藝

        導(dǎo)管A是與航空發(fā)動(dòng)機(jī)燃油供油導(dǎo)管B連通的1根放油管,主要在發(fā)動(dòng)機(jī)維修放油時(shí)使用。導(dǎo)管B的上游連接有柱塞泵,在發(fā)動(dòng)機(jī)工作時(shí),燃油由柱塞泵流向?qū)Ч蹷,經(jīng)燃油導(dǎo)管下游的高壓油濾過濾后供發(fā)動(dòng)機(jī)正常工作使用。各零部件的位置關(guān)系如圖1所示。

        分解發(fā)動(dòng)機(jī)后,對導(dǎo)管A進(jìn)行了裝配工藝復(fù)查,發(fā)現(xiàn)所有裝配操作符合工藝規(guī)程規(guī)定。因此,可排除因裝配工藝錯(cuò)誤造成故障的可能。

        2.2 工作條件

        在發(fā)動(dòng)機(jī)工作時(shí),導(dǎo)管B的壓力約為30 MPa,液壓壓力約為25 MPa,導(dǎo)管A與導(dǎo)管B是連通的,工作壓力相等。由于導(dǎo)管A是放油管,設(shè)計(jì)時(shí)將導(dǎo)管A定為低壓管。服務(wù)通報(bào)規(guī)定,導(dǎo)管A的打壓壓力為1.55 MPa,液壓壓力為1.25 MPa。其試驗(yàn)壓力比實(shí)際可能承受的壓力小了十幾倍。如果將導(dǎo)管A按低壓管處理,其試驗(yàn)壓力符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,但其實(shí)際工作壓力最高達(dá)21 MPa,脈動(dòng)幅值為6 MPa,其實(shí)際工作條件比設(shè)計(jì)條件苛刻很多倍,這是導(dǎo)管A發(fā)生故障的重要原因之一。

        2.3 理化分析

        對斷裂部件進(jìn)行宏觀檢查,發(fā)現(xiàn)斷裂位置位于焊接熱影響區(qū),如圖2所示。導(dǎo)管外觀無明顯的宏觀塑性變形。采用體式顯微鏡觀察,發(fā)現(xiàn)斷口平坦,呈灰色,表面磨損嚴(yán)重,為疲勞斷口;斷口源區(qū)有1臺階,臺階兩側(cè)可見明顯的2個(gè)疲勞源區(qū),源區(qū)側(cè)面未見腐蝕和磕碰痕跡;疲勞起始于導(dǎo)管外表面,并向內(nèi)部及兩側(cè)擴(kuò)展。斷口宏觀形貌如圖3所示。

        用掃描電鏡對斷裂位置進(jìn)行微觀結(jié)構(gòu)觀察,得到疲勞源區(qū)的放大形貌,如圖4所示。從圖4中可以觀察到放射狀棱線,未見冶金缺陷。疲勞擴(kuò)展區(qū)磨損嚴(yán)重,局部可見疲勞弧線,如圖5所示。

        為了確定導(dǎo)管A的制造材料是否滿足設(shè)計(jì)要求,對其進(jìn)行了能譜分析。結(jié)果表明,燃油導(dǎo)管材料為1Cr18Ni9Ti,符合導(dǎo)管A的設(shè)計(jì)材料要求。

        以上分析表明,導(dǎo)管A斷口為多源疲勞斷口,疲勞起源于導(dǎo)管外表面的焊接熱影響區(qū),疲勞源區(qū)未見冶金缺陷。因此,斷裂可能是由正常的振動(dòng)疊加裝配應(yīng)力過大造成的。

        2.4 靜頻和動(dòng)應(yīng)力測試

        導(dǎo)管A、B通過螺紋和錐面剛性連接成一體,有必要對這2根導(dǎo)管進(jìn)行靜頻和動(dòng)應(yīng)力測試和分析。

        2.4.1 靜頻測試

        在工作過程中,航空發(fā)動(dòng)機(jī)導(dǎo)管主要承受發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子引起的振動(dòng)、導(dǎo)管內(nèi)液體脈動(dòng)引起的振動(dòng)、沖擊力、導(dǎo)管內(nèi)流體壓力及導(dǎo)管安裝不當(dāng)引起的附加載荷等。為防止導(dǎo)管在發(fā)動(dòng)機(jī)工作轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)產(chǎn)生共振,要求某型發(fā)動(dòng)機(jī)導(dǎo)管的自振頻率應(yīng)滿足f≤39 Hz或f≥277.1 Hz。導(dǎo)管A、B還受柱塞泵脈動(dòng)壓力影響,高頻應(yīng)避開柱塞泵脈動(dòng)壓力頻率,即f≥747 Hz。

        對3臺發(fā)動(dòng)機(jī)的導(dǎo)管A、B進(jìn)行靜頻測試,并在每次測試中將導(dǎo)管上的卡箍位置分別移動(dòng)2次。由于2根導(dǎo)管剛性連接成一體,移動(dòng)傳感器和敲擊位置結(jié)果基本一致。靜頻測試結(jié)果見表1。

        在導(dǎo)管振動(dòng)時(shí),頻率越高振幅越小,高頻振動(dòng)對導(dǎo)管的安全性影響較小。因此,在對比時(shí)可忽略高階振動(dòng)頻率,只比較低階(1階)振動(dòng)頻率。從表1中數(shù)據(jù)可知,調(diào)整卡箍位置前、后,導(dǎo)管A的靜頻無明顯變化,且均不符合要求,與發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)生共振的幾率很大。由此可知該導(dǎo)管在設(shè)計(jì)上存在不足。

        2.4.2 動(dòng)應(yīng)力測試

        根據(jù)設(shè)計(jì)要求,導(dǎo)管的振動(dòng)疲勞強(qiáng)度儲備系數(shù)K=σaσv≥3(σa為導(dǎo)管焊縫處振動(dòng)疲勞極限;σv為試車中測試的最大應(yīng)力)。根據(jù)以往試驗(yàn)結(jié)果,各種管接頭和管路連接件的振動(dòng)疲勞極限約為160~220 MPa。按其下限160 MPa計(jì)算,某型發(fā)動(dòng)機(jī)管路的振動(dòng)應(yīng)力限制值選為50 MPa。為進(jìn)一步查找故障原因和研究解決辦法,在某型發(fā)動(dòng)機(jī)上分別對導(dǎo)管A、B進(jìn)行了2次動(dòng)應(yīng)力測試。

        表1 導(dǎo)管A固定卡箍固定位置不同時(shí)的靜頻

        2.4.2.1 第1次

        通過7次獨(dú)立試車,進(jìn)行第1次動(dòng)應(yīng)力測試。在第1~4次試車和第5~7次試車時(shí),分別對導(dǎo)管A、B進(jìn)行測試。在第1次試車中,首先對導(dǎo)管A的故障部位和導(dǎo)管B上靠近故障處的關(guān)鍵部位進(jìn)行測試;在第2次試車中,調(diào)整導(dǎo)管B上靠近故障處的卡箍位置,測試點(diǎn)不變;在第3次試車中,恢復(fù)導(dǎo)管B上卡箍位置,將導(dǎo)管A斷裂處下方卡箍的位置向上移動(dòng)8mm,測試點(diǎn)不變;在第4次試車,除了導(dǎo)管A故障處測試點(diǎn)不變外,改變其余測試點(diǎn)位置,將其放置在與故障處相距較遠(yuǎn)的焊縫和卡箍處;在第5次試車,更換1組導(dǎo)管,測試點(diǎn)與第1次試車時(shí)的相同;在第6次試車,調(diào)整導(dǎo)管B上靠近故障處的卡箍的位置,測試點(diǎn)不變;在第7次試車,測試點(diǎn)與第4次試車時(shí)的相同。通過以上7次試車測試,得到了比較完整的導(dǎo)管動(dòng)應(yīng)力數(shù)據(jù),能夠反映導(dǎo)管在發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行過程中的動(dòng)應(yīng)力變化情況。

        在試車過程中,在導(dǎo)管A故障點(diǎn)處測得較大動(dòng)應(yīng)力及出現(xiàn)較大動(dòng)應(yīng)力時(shí)的發(fā)動(dòng)機(jī)狀態(tài)、頻率及轉(zhuǎn)速。在所有測試結(jié)果中,動(dòng)應(yīng)力較大的位置集中在導(dǎo)管A故障點(diǎn)處,大部分發(fā)生在第3次試車中,20個(gè)較大動(dòng)應(yīng)力所對應(yīng)的頻率全部與柱塞泵脈動(dòng)壓力頻率吻合。由測試結(jié)果判斷,柱塞泵的脈動(dòng)壓力對導(dǎo)管A的故障影響很大,而移動(dòng)卡箍對導(dǎo)管的動(dòng)應(yīng)力影響則不明顯。

        2.4.2.2 第2次

        新研發(fā)的柱塞泵B與故障發(fā)動(dòng)機(jī)使用的柱塞泵A可互換。與柱塞泵A相比,柱塞泵B在結(jié)構(gòu)上有較大改進(jìn),從根本上解決了泵內(nèi)嚴(yán)重磨損問題,在性能上具有一定的優(yōu)越性,出口脈動(dòng)壓力為2.0~2.5 MPa,較柱塞泵A的出口壓力6 MPa低,壽命比柱塞泵A的長。用柱塞泵B代替柱塞泵A可能降低泵后導(dǎo)管A的動(dòng)應(yīng)力。另外,由于導(dǎo)管A是放油管,外場和維修試車時(shí)均可不使用,故考慮取消導(dǎo)管A,用堵頭堵住與之相連的導(dǎo)管B。

        綜合以上考慮,第2次測試的方案如下:第1次試車,在導(dǎo)管A及與其相關(guān)聯(lián)的各導(dǎo)管正常安裝連接的情況下,作動(dòng)應(yīng)力測試;第2次試車,換上柱塞泵B再測試;第3次試車,將導(dǎo)管A斷開,剩下部分用于固定其它導(dǎo)管,并用堵頭將導(dǎo)管B上的3通堵住,進(jìn)行測試;第4次試車,將導(dǎo)管A取消,用堵頭將導(dǎo)管B上的3通堵住,對其他與導(dǎo)管A一起固定的導(dǎo)管用增加支架和調(diào)整卡箍的方式固定,進(jìn)行測試。

        測試結(jié)果表明:更換柱塞泵并沒有使導(dǎo)管A和導(dǎo)管B的動(dòng)應(yīng)力減小,反而稍有增大;尤其是導(dǎo)管A,換泵后,動(dòng)應(yīng)力由原來的31.8 MPa增大到39.8 MPa;取消導(dǎo)管A后,導(dǎo)管B的動(dòng)應(yīng)力稍有增大,由原來的10.5 MPa變?yōu)?6.1 MPa,但其值還在一般型號管路設(shè)計(jì)振動(dòng)應(yīng)力限制值以內(nèi)。

        2.5 原因綜合分析

        2.5.1 設(shè)計(jì)缺陷

        柱塞泵A最高出口壓力為21 MPa,脈動(dòng)幅值為6 MPa。由于導(dǎo)管A的靜頻沒有達(dá)到要求,有的固有頻率處于柱塞泵的脈動(dòng)壓力最大頻率590~600 Hz附近,動(dòng)應(yīng)力測量結(jié)果表明正是柱塞泵的脈動(dòng)壓力使導(dǎo)管A動(dòng)應(yīng)力過大的位置發(fā)生了故障,降低了此處的安全系數(shù)。

        由于高壓燃油濾可以在很大程度上減小油壓脈動(dòng)幅值,從結(jié)構(gòu)上看,柱塞泵后面的高壓燃油濾前承受最高壓力為21 MPa、脈動(dòng)幅值為6 MPa壓力的3根導(dǎo)管中有2根是φ18的粗管,只有導(dǎo)管A是φ9的細(xì)管,其焊縫處也就自然成了這一管系中的最薄弱環(huán)節(jié)。

        2.5.2 檢查要求低

        導(dǎo)管A是放油導(dǎo)管,被定為低壓導(dǎo)管。實(shí)際上,在發(fā)動(dòng)機(jī)工作時(shí),導(dǎo)管A放油口被堵住,管內(nèi)壓力應(yīng)為柱塞泵出口濾前壓力,即與導(dǎo)管B工作壓力相同,因此,導(dǎo)管A應(yīng)屬高壓導(dǎo)管。在使用過程中,導(dǎo)管A的壓力是按低壓導(dǎo)管給定的,因此造成檢測壓力過低,不能滿足使用要求。

        3 排故措施及效果

        根據(jù)故障原因分析,認(rèn)定對導(dǎo)管A按低壓管進(jìn)行設(shè)計(jì)是不合理的。為了解決這一問題,一方面,可增加導(dǎo)管A的強(qiáng)度,將導(dǎo)管A換成與導(dǎo)管B強(qiáng)度相同的導(dǎo)管;另一方面,導(dǎo)管的使用率很低,即使需要放油,也完全可在3通處實(shí)現(xiàn),因此,取消導(dǎo)管A并將導(dǎo)管B的3通堵住也可解決問題;第3種可行措施是加大對薄弱環(huán)節(jié)的檢查力度。

        航空發(fā)動(dòng)機(jī)用戶貫徹前2條措施需要設(shè)計(jì)部門許可,同時(shí)還存在一些其他限制。因此,在航空發(fā)動(dòng)機(jī)外場使用和維修過程中,采取了第3條措施,即加大導(dǎo)管A焊縫處的檢查力度。在故檢時(shí),加強(qiáng)對該導(dǎo)管焊縫處的著色檢查和X光檢查,并將導(dǎo)管A的打壓壓力提高至30 MPa,液壓壓力提高至25 MPa。由對采用該措施發(fā)動(dòng)機(jī)外場使用情況的跟蹤檢查得知,該措施使同類故障的發(fā)生幾率大大降低。

        4 結(jié)束語

        對燃油導(dǎo)管發(fā)生故障的某型發(fā)動(dòng)機(jī)的裝配工藝、工作環(huán)境、功能及靜頻和動(dòng)應(yīng)力等進(jìn)行的分析表明,某型發(fā)動(dòng)機(jī)燃油導(dǎo)管設(shè)計(jì)強(qiáng)度不足且檢測壓力過低是故障發(fā)生的根本原因。在使用過程中,加大對導(dǎo)管A焊縫處的檢查力度,提高導(dǎo)管A的檢測壓力,可大大降低故障發(fā)生幾率。但是,要想徹底排除導(dǎo)管A斷裂故障,還需改進(jìn)導(dǎo)管A設(shè)計(jì),提高其強(qiáng)度。

        [1] 傅國如,陳榮,呂鳳軍,等.發(fā)動(dòng)機(jī)燃油供油導(dǎo)管斷裂失效分析[J].失效分析與預(yù)防,2007,2(2):29-33.

        [2] 張棟.機(jī)械失效的痕跡分析[M].北京:國防工業(yè)出版社,1996.

        [3] 李權(quán),傅國如,徐志剛,等.航空發(fā)動(dòng)機(jī)不銹鋼導(dǎo)管失效分析[J].材料工程,2003,(增刊):137-138.

        [4] 劉昌奎,劉華.TA15鈦合金焊接接頭性能與斷裂行為研究[J].失效分析與預(yù)防,2006,1(2):45-48.

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