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        變壓吸附回收CO2工藝改造

        2010-02-10 03:12:54上海煤氣第二管線工程有限公司王可棟
        上海煤氣 2010年2期
        關(guān)鍵詞:水環(huán)排氣量變壓

        上海煤氣第二管線工程有限公司 王可棟

        0 概述

        美國綜合能源公司與山東?;簶I(yè)化工有限公司(簡稱海化)合作,于2006年在山東省棗莊市薛城區(qū)建設(shè)一套年產(chǎn)0.88億m3精煤氣的加壓循環(huán)流化床煤氣化裝置。精煤氣主要用于滿足棗莊城市煤氣需求及海化10萬t/a甲醇生產(chǎn)。該煤氣化裝置主要化工單元包括:空分、氣化、備煤、栲膠脫硫、變壓吸附脫碳等。該裝置于2007年12月竣工投產(chǎn)。流程布置如圖1。

        圖1 工藝流程示意

        空分采用低壓流程,氣化采用0.2 MPa(G)循環(huán)流化床技術(shù),氣化產(chǎn)生的粗煤氣經(jīng)栲膠脫硫流程脫除,CO2氣體通過變壓吸附工藝回收,部分返回氣化爐進行二次氣化部分排入大氣。

        1 變壓吸附脫碳

        1.1 變壓吸附工藝介紹

        變壓吸附脫碳裝置以脫硫后(主要是脫除煤氣中的硫化氫)的合成煤氣為原料,采用上海華西化工科技有限公司的變壓吸附提純技術(shù),通過利用吸附劑的選擇吸附性能,將合成煤氣中的絕大部分CO2吸附掉,直接得到CO2≤3%的精煤氣送往?;?。變壓吸附的解析氣一部分經(jīng)壓縮機壓縮后的解析氣返回氣化裝置,另一部分通過管道上的壓力自調(diào)閥放空,流程布置如圖2。

        圖2 變壓吸附工藝流程示意

        變壓吸附裝置由并聯(lián)的8臺吸附塔及2臺真空泵(一開一備)組成,其工作過程包括吸附、均壓、真空、升壓等過程,具體描述如下:

        (1)吸附:吸附過程壓力為0.16 MPa(G)的煤氣自塔底進入正處于吸附狀態(tài)的吸附塔內(nèi)。在多種吸附劑的依次選擇吸附下,其中的H2O、CO2等組分被吸附下來,未被吸附的精煤氣(H2+CO+CH4)等從塔頂流出,進入后工序。當(dāng)被吸附雜質(zhì)的傳質(zhì)區(qū)前沿(稱為吸附前沿)到達床層出口預(yù)留段時,關(guān)掉該吸附塔的原料氣進料閥和產(chǎn)品氣出口閥,停止吸附。吸附床開始轉(zhuǎn)入再生過程。

        (2)均壓降壓過程:在吸附過程結(jié)束后,順著吸附方向?qū)⑺?nèi)的較高壓力的(H2+CO+CH4)放入其它已完成再生的較低壓力吸附塔的過程,該過程不僅是降壓過程,更是回收床床層死空間(H2+CO+CH4)的過程。

        (3)真空過程:在均壓過程結(jié)束后,對吸附塔抽真空,進一步降低壓力,使被吸附的CO2完全解吸出來的過程。抽真空解吸出來氣體部分放空,少部分去CO2壓縮機。

        (4)均壓升壓過程:在真空再生過程完成后用來自其他吸附塔的較高壓力(H2+CO+CH4)對該吸附塔進行升壓的過程,這一過程與均壓降壓過程相對應(yīng),不僅是升壓過程,而且更是回收其它塔的床層死空間(H2+CO+CH4)的過程。

        (5)精煤氣升壓過程:在均壓升壓過程完成后,為了使吸附塔可以平穩(wěn)地切換至下一次吸附并保證精煤氣純度在這一過程中不發(fā)生波動,需要通過升壓調(diào)節(jié)閥緩慢而平穩(wěn)地用排放氣將吸附塔壓力升至吸附壓力。經(jīng)這一過程后吸附塔便完成了一個完整的“吸附—再生”循環(huán),又為下一次吸附做好了準(zhǔn)備。

        8個吸附塔并聯(lián),交替進行以上的吸附、再生操作(始終有2個吸附塔處于吸附狀態(tài)),實現(xiàn)CO2氣體的連續(xù)分離。每個吸附塔的工作過程完全相同,只是在時間上互相錯開半個吸附周期時間,8個塔交替吸附可實現(xiàn)連續(xù)分離提純(H2+CO+CH4)的目的。

        1.2 原料氣、精煤氣、解析氣性質(zhì)

        進入變壓吸附脫碳裝置的原料氣為脫硫后的煤氣,其組分如表1。

        表1 進變壓吸附塔煤氣組分

        出變壓吸附塔的精煤氣規(guī)格:CO2含量≤3%(V%);溫度≤40℃;壓力≥0.1MPa(G);H2+CO回收率≥97%。

        出變壓吸附塔解析氣規(guī)格:壓力≥0.01 MPa(G);溫度40 ℃。

        1.3 主要設(shè)備一覽

        變壓吸附裝置主要設(shè)備見表2。

        表2 變壓吸附裝置主要設(shè)備

        2 問題及改造措施

        變壓吸附裝置試車過程中水環(huán)真空泵排氣夾帶大量水,緩沖罐底閥排水不及時導(dǎo)致往復(fù)壓縮機出現(xiàn)水擊現(xiàn)象;壓縮機進口氣體壓力波動大;冷干機換熱管腐蝕穿孔。

        以上問題導(dǎo)致變壓吸附裝置得到的解析氣不能連續(xù)供往氣化工段,影響了整個工段的連續(xù)運行。

        根據(jù)以上出現(xiàn)的情況,對變壓吸附流程進行了全面分析,同時對解析氣成分進行了化學(xué)分析。

        解析氣:溫度為 50 ℃(在水環(huán)真空泵出口測定);水分含量為50 ℃下水分飽和并夾帶液態(tài)水;組分(V%)為 80%CO2、2.1%H2、1.0%N2、4.2%CH4、8.5%CO其余為水蒸氣。

        設(shè)備運行基本要求:真空泵排氣背壓為-11~9kPa(G);往復(fù)活塞壓縮機進氣壓力為 0~10 kPa(G)。

        水環(huán)真空泵排氣量測定:變壓吸附裝置共設(shè)置兩臺水環(huán)真空泵(一開一備),變壓吸附裝置每隔 3 min完成一次脈沖吸氣過程(即吸附過程—均壓降壓過程—真空過程—均壓升壓過程—再生過程),也就是說水環(huán)真空泵出口排氣量變化(壓力變化)也呈周期性變化(每3 min一個周期)。為了得到水環(huán)真空排氣量的具體規(guī)律,在泵出口采集了3 min之內(nèi)瞬時排氣量及排氣壓力的數(shù)據(jù),具體見表3。

        根據(jù)表3數(shù)據(jù),利用EXCEL繪制出水環(huán)真空泵排氣瞬時流量變化曲線,并對曲線進行多項式擬合:

        式中:y—為瞬時排氣量,m3/min;

        x—時間,min。

        水環(huán)真空泵在3 min內(nèi)排氣總量為:

        兩臺往復(fù)壓縮機的額定進氣量各為10 m3/min,3 min進氣總量為60 m3。由于水環(huán)真空泵3分鐘排氣總量大于兩臺壓縮機3 min進氣總量,多余的氣體通過管道上的壓力自調(diào)閥門放空。

        表3 水環(huán)真空泵3 min內(nèi)排氣量與排氣壓力數(shù)據(jù)

        根據(jù)表3,我們發(fā)現(xiàn):0~1.8 min時間段內(nèi),真空泵的瞬時排氣量大于往復(fù)壓縮機的瞬時進氣量,真空泵排氣總量:,往復(fù)壓縮機的進氣量V2=36 m3。1.8~3.0 min時間段內(nèi),真空泵的瞬時排氣量小于往復(fù)壓縮機的瞬時進氣量,真空泵排氣總量:,往復(fù)壓縮機的進氣量V4=24 m3。

        只有緩沖罐中壓力始終維持在 0~10 kPa(G)的狀態(tài),才能保證水環(huán)真空泵及往復(fù)壓縮機正常工作。0~1.8 min時間段內(nèi),真空泵排氣量大于往復(fù)壓縮機進氣量,由壓力自調(diào)閥門排空多余的解析氣,保證緩沖罐中壓力維持在 0~10 kPa(G)的狀態(tài)。1.8~3.0 min時間段內(nèi),真空泵排氣量小于往復(fù)壓縮機進氣量,如果緩沖罐容積過小將會出現(xiàn)抽真空的情況,經(jīng)計算,緩沖罐容積至少為110 m3,才可保證1.8~3.0 min時間內(nèi),緩沖罐內(nèi)壓力由10 kPa(G)降低到0 kPa(G)。顯然原來容積為20 m3的兩個緩沖罐根本無法滿足裝置間(真空泵與往復(fù)壓縮機)的緩沖要求。在設(shè)備運行過程中,確有發(fā)現(xiàn)緩沖罐周期性的呈負壓狀態(tài)。

        考慮到緩沖罐不僅起到緩沖氣體的作用,兼顧滿足脫出氣體中水分的要求,對解析氣的臨界氣速計算如下:

        式中:Wc—臨界氣速,m/s;Pl—液體重度(近似認(rèn)為接近常溫水);Pv—氣體重度。

        Wc=0.048[((1 000-1.977)/1.977]1/2=1.078 m/s

        如果緩沖罐出口處裝設(shè)破沫網(wǎng),實際臨界氣速W=0.8Wc=0.863 m/s。

        根據(jù)水環(huán)真空泵的實際排氣量,初步確定緩沖罐的容積為200 m3,直徑為6~8 m,則實際氣速低于計算的臨界氣速,因此推測200 m3緩沖罐能夠滿足解析氣脫水要求。

        4 設(shè)備比選

        4.1 設(shè)備比選

        根據(jù)以上分析,將原有兩個各10 m3的緩沖罐進行增容(增大到200 m3),重新安裝緩沖設(shè)備。

        能夠用于工業(yè)生產(chǎn)的緩沖設(shè)備主要有氣柜、金屬緩沖罐、工程塑料(或橡膠)氣囊,對三種設(shè)備從工藝性能、一次投資等多個方面進行了比較,具體見表4。

        三種設(shè)備都可滿足氣體分液和緩沖的要求,考慮到原有裝置區(qū)已無設(shè)備布置空間,除氣囊可設(shè)置在往復(fù)壓縮機房頂部外,氣柜及緩沖罐皆無多余位置可就位;兼顧考慮氣囊投資最省的優(yōu)點,因此作為工藝改造嘗試,最終確定安裝200 m3的氣囊代替原有金屬緩沖罐。

        表4 200 m3氣柜、緩沖罐、氣囊比選

        4.2 氣囊介紹

        氣囊本體采用高分子膜配置尼龍骨架,厚度為90 μm;使用溫度為:-50~70 ℃;使用壓力為:0~0.015 MPa(G);氣囊抽癟后可充氣恢復(fù)。

        4.3 結(jié)果與討論

        2009年3月初開始現(xiàn)場改造,2009年4月初改造完畢即運行投產(chǎn),運行過程中,氣囊本體無較大形變并實現(xiàn)氣體正常脫水;氣囊內(nèi)部壓力穩(wěn)定在10 kPa(G)以下,往復(fù)壓縮機水擊現(xiàn)象消失;打開冷干機換熱器,換熱管的腐蝕現(xiàn)象有所減輕,冷干機排水閥排水量減少;水環(huán)真空泵真空度提高。從工藝實際運行效果及投資費用上看,取得滿意效果。此種有關(guān)變壓吸附裝置回收CO2改造在國內(nèi)尚屬首次,具有較大的推廣價值。

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