劉莉君,劉炯天,2,袁 闖,張志軍
(1.東北大學資源與土木工程學院,遼寧 沈陽 110004;2.中國礦業(yè)大學化工學院,江蘇 徐州 221116)
錢家營選煤廠原浮選系統(tǒng)采用直接浮選工藝,所用設備為引自波蘭的12a.APP/22型浮選機,原設計生產(chǎn)14級精煤。自2002年以來,由于入料性質(zhì)的變化極大,選煤廠陸續(xù)進行過幾次浮選系統(tǒng)改造和藥劑優(yōu)選[1]。2004年,選廠對浮選過程進行了自動化改造,稍后又對浮選系統(tǒng)浮選機內(nèi)部結(jié)構(gòu)以及加藥方式進行了改造;2006年,選廠進行了整個分選系統(tǒng)的改造,又在選廠浮選系統(tǒng)采用新藥劑,提高了浮選效率,改善了循環(huán)水系統(tǒng)。但隨著浮選系統(tǒng)入料灰分越來越高,粒度越來越細,一些小細節(jié)的改造難以實現(xiàn)精煤質(zhì)量要求。因此,本文綜合考慮之前的改造結(jié)果的基礎(chǔ)上,提出一些思路和方案。目前仍在實驗室研究階段。
根據(jù)《中華人民共和國煤炭行業(yè)標準煤粉篩分試驗方法》(MT 58-93)規(guī)定,分別采用篩孔為0.5mm、0.25mm、0.125mm、0.074mm和0.045mm的標準套篩對該煤泥進行粒度分析試驗,試驗結(jié)果見表1。
試樣為開灤集團錢家營選煤廠浮選入料,試驗主要裝置為XFD-63型單槽浮選機,容積1.0L,葉輪直徑55mm,葉輪轉(zhuǎn)速可調(diào)節(jié)為1700r/min、1900r/min、2100r/min三個轉(zhuǎn)速,以及XHF-D高速分散器調(diào)速范圍在2800~20000 r/min。其他輔助的儀器設備如下:量筒、套篩、真空泵、馬弗爐。
浮選藥劑:浮選油、仲辛醇。
表1 粒度篩分數(shù)據(jù)表
通過表1的粒度組成分析可以看出,浮選入料煤泥不是單一粒度并且粒度組成也不均勻。大量試驗表明,礦物浮選回收率是隨粒度的變化而變化的,對于不同的礦物都存在一個最佳浮選粒度范圍,即中間粒度。對煤炭而言,煤泥粒度的可浮性劃分如表2,粒度太粗或太細,浮選回收率均顯著下降。因此,對于煤炭的分選,要考慮浮選過程適宜的分選粒度,同時又要考慮煤炭與脈石的解離程度。將表1中的-0.074mm的樣品混勻取樣,做激光粒度分析得出下面的可浮性對比表2中的各個粒級的產(chǎn)率,可以看出, -0.01mm粒級的產(chǎn)品占到12.00%,這部分煤泥可浮性、選擇性差會極度惡化浮選效果。
表2 不同粒度煤泥可浮性對比[2]
本文思路:通過煤密度組成分析,要想得到灰分11%的精煤產(chǎn)品,其產(chǎn)率、可燃體回收率很低;按照可燃體回收率的評價煤可浮性的方法,判斷該煤泥屬于極難選煤泥。因此,要想提高生產(chǎn)效率,達到增長提高生產(chǎn)效益的目的,就需要采用較為復雜的工藝流程。
根據(jù)煤泥的浮沉組成,可以首先考慮、選出一定量的低灰分精煤產(chǎn)品,對中煤進行處理;為了使得易浮的低灰分的煤炭產(chǎn)品盡可能先浮上來,采用分批加藥來控制藥劑量??刂破鹋輨┑挠昧糠峙尤氲玫皆囼灁?shù)據(jù)如表3所示,控制捕收劑用量分批加入得到試驗數(shù)據(jù)如表4所示。
表3 分批加藥1浮選試驗結(jié)果表
表4 分批加藥2浮選試驗結(jié)果表
由表3、表4可以看出,加入較少的藥劑量控制精煤產(chǎn)率以達到生產(chǎn)低灰分精煤的要求很難實現(xiàn),這種方法產(chǎn)生的精煤灰分較高,而且精煤產(chǎn)率很低,與浮沉組成相差較大,說明分選效率很低。因此,暫不采用這種方法。
考慮對原煤泥進行一次粗選,粗選過程中控制精煤產(chǎn)率盡可能高一些,這樣由于尾煤灰分較高,所含礦物多為矸石,利用價值不高,因此可直接拋棄。部分高灰細泥物料的拋棄,可以減少再次分選的細泥夾帶問題;粗選精煤進入球磨機再磨,使其中的煤矸石連生體充分解離,再次分選得到精煤和尾煤的流程。
由表5可以看出,一次粗選要得到灰分15%的精煤,可以達到很高的產(chǎn)率和可燃體回收率,一旦降低精煤灰分,則精煤產(chǎn)率大幅度下降。因此,考慮用磨礦解決存在的細粒夾帶以及煤與脈石礦物連生體的問題。通過對中煤的磨礦分選可以看到,在精煤灰分保持不變的情況下,精煤產(chǎn)率得到了很大提高。
一次粗選可以達到較高的可燃體回收率,尾煤中則只含有極少量的有用成分,絕大部分為礦泥,可以作為路基材料或其他建筑材料使用。但是一次粗選不能達到選煤廠產(chǎn)品質(zhì)量要求,因此考慮對粗選精煤進行粗處理。因此,對粗選精煤進行了一次精選,精選流程的樣品分析結(jié)果如表6所示。從表6可以看出,中煤和尾煤的產(chǎn)品中都含有一部分較低灰分的煤炭成分未能上浮。減少這一部分含量,則能有效提高煤炭資源的回收利用率。再利用更復雜的流程,可以考慮如何將這一部分回收。
表5 流程試驗試驗結(jié)果
表6 一次精選流程試驗樣品浮沉分析
表7 粗選精煤樣品浮沉分析
從表7可以看出,得到小于1.6密度級的產(chǎn)品灰分為9.38%時的精煤產(chǎn)量是原煤泥的84.44×81.15=68.52%,大于1.6密度級的產(chǎn)品灰分驟然升高,提高了40.52-18.11=22.41%,導致精煤總體灰分的大幅度上升。對+2.0密度級的產(chǎn)品進行粒度分析,可以看出是微細粒的礦粒。因此,要考慮精煤中的這一高灰細泥部分對總體精煤的影響,直接進行一步精選,減少細粒礦泥對精煤的污染問題。
表8中一次精選雖很難完全脫除+2.0密度級的產(chǎn)品,但可以提高精煤品級,進而提高選煤廠效益。同時可以看出,減少1%左右的密度高于2.0的精煤產(chǎn)品可以提高顯著降低精煤灰分,而這一部分是極難處理的微細粒部分。要將這一部分脫除將付出很大的代價,即精煤產(chǎn)品的質(zhì)量降低將近26.33%為中煤產(chǎn)品,選煤廠直接將這一部分合并到尾煤,造成煤炭資源的極大浪費。
表8 精選精煤樣品的浮沉分析
造成精煤產(chǎn)品中有高密度級產(chǎn)品的原因,主要是細粒夾帶。細粒夾帶是指浮選過程中,細粒被泡沫水夾帶進入精礦。細粒夾帶的程度與給料粒度、濃度和水的回收率等過程變量密切相關(guān)。Livshits[3]等的研究表明,隨著顆粒的減小,礦漿濃度的增加,脈石的回收率增加。通過一次精選粗精煤中的細顆粒減少,精選時進入精選的干礦量減少造成精選濃度低,這些因素使得精選得到的精煤產(chǎn)品中的細粒礦泥含量少。一次精選雖然降低了精煤灰分,但是浮出的精煤量顯著降低,導致煤炭資源的浪費。因此,考慮對一次粗選的精煤產(chǎn)品進行磨礦分選,降低灰分的同時達到增產(chǎn)的效果。
另外,解決細粒夾帶的問題,有考慮添加沖洗水、震蕩泡沫、和離心浮選[4-6]一些形式。對粗精煤再磨的分選工藝如加入這些因素,采用旋流-靜態(tài)微泡浮選柱方法分選可以看出,與直接一次粗選的精礦相比,可燃體回收率有了很大的提高。
(1)分批加藥的方式控制粗精煤產(chǎn)率,來實現(xiàn)粗選精煤低灰分。試驗結(jié)果表明,控制捕收劑精煤灰分為11.99%,但產(chǎn)率只有15.33%,對于控制起泡劑用量精煤灰分為12.09%,產(chǎn)率也只有41.86%,因此,一次粗選得到較低灰分精煤的很都難實現(xiàn)。
(2)通過精選減少細粒礦泥對精煤的污染,可以得到灰分11.51%的精煤產(chǎn)品,同時精煤產(chǎn)率為68.35%。對精選產(chǎn)生的中煤和尾煤的粗粒部分進行磨礦分選,在保證精煤灰分的前提下,極大的提高精煤產(chǎn)率。
(3)磨礦再選后精煤產(chǎn)率的提高,伴隨著濃縮、篩分、磨礦等工藝成本的增加,現(xiàn)階段精煤價格較高能滿足選煤廠增加效益的目標。但是,流程過于復雜,存在很大的隱患,目前仍處于試驗研究階段,作為工業(yè)改造的方案還有很多問題要解決。
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