上海石油化工股份有限公司腈綸事業(yè)部 黃正林 林智紅
近幾年國(guó)內(nèi)腈綸行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,各企業(yè)除產(chǎn)品銷售、質(zhì)量外,主要表現(xiàn)在生產(chǎn)成本上的競(jìng)爭(zhēng)。與國(guó)內(nèi)腈綸行業(yè)同類裝置對(duì)比,雖然上海石化腈綸部金陽裝置的纖維產(chǎn)品能耗已居國(guó)內(nèi)同行業(yè)的領(lǐng)先水平,但纖維產(chǎn)品綜合能耗在纖維生產(chǎn)總成本中仍占10%比例,其中蒸汽消耗及電消耗占產(chǎn)品綜合能耗的主要部分(蒸汽約為67%,電約為30%)。所以降低纖維產(chǎn)品能耗,特別是降低蒸汽消耗和電消耗,仍是裝置節(jié)能工作必須面對(duì)的現(xiàn)實(shí)問題,也是目前裝置提高競(jìng)爭(zhēng)力的主要手段之一。但是隨著連續(xù)多年的節(jié)能技術(shù)改造措施不斷實(shí)施,裝置纖維產(chǎn)品能耗已經(jīng)從設(shè)計(jì)的(1994年投產(chǎn))1370公斤標(biāo)煤/噸,下降到了2008年的1075公斤標(biāo)煤/噸,要在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步降低能耗,難度越來越大。所以,必須轉(zhuǎn)變降低產(chǎn)品能耗的思路,從工藝流程的優(yōu)化改造著手,尋求新的節(jié)能方法,使節(jié)能降耗工作具有新內(nèi)涵、新動(dòng)力,從而達(dá)到節(jié)能效果新的突破。
上海石化腈綸事業(yè)部金陽裝置,腈綸纖維生產(chǎn)采用硫氫酸鈉(NaSCN)為溶劑,丙烯腈(AN)、醋酸乙烯脂(VAC)、甲基丙烯磺酸鈉(MAS)三元水相懸浮聚合,快速一次溶解,轉(zhuǎn)向濕法紡絲的二步法高速紡工藝。建有聚合、原液、回收和A、B兩條紡絲及后處理生產(chǎn)線,裝置年生產(chǎn)能力為2.9萬噸纖維。
腈綸紡絲生產(chǎn)工序主要包括紡絲、冷牽伸、水洗、熱牽伸、第一干燥、卷曲、定型、上油、第二干燥、切斷、打包等。其中卷曲至后工序稱為紡絲后處理工藝,主要是改善纖維的服用性能,并根據(jù)用戶需要制成短纖或長(zhǎng)絲折疊裝箱送毛條加工成條子。從第一干燥機(jī)來的絲束經(jīng)過一系列導(dǎo)絲架,確保絲束以均勻的張力進(jìn)入卷曲預(yù)熱槽(K-2108)加熱,增加纖維的可塑性。接著便進(jìn)入同一臺(tái)填塞箱式卷曲機(jī)(K-2109)進(jìn)行卷曲,賦予纖維一定的抱合力。卷曲后的絲束沿輸送皮帶向下喂入汽蒸式間隙定型工序(K-2110),包括鋪絲、汽蒸、引絲后進(jìn)入上油機(jī)(K-2111)。上油的主要目的是減少靜電現(xiàn)象,改善手感。采用浸漬式上油,上油槽中的油劑由一定濃度的油劑母液通過計(jì)量泵計(jì)量,再經(jīng)流量計(jì)送入。上油后的絲束經(jīng)一對(duì)壓輥擠干后進(jìn)入第二干燥機(jī)。第二干燥的主要功能是加熱干燥去除纖維絲束中多余的水分,使纖維回潮率控制在2.0%以內(nèi)。加熱介質(zhì)為0.4 MPa、190℃~200℃的低壓蒸汽。第二干燥機(jī)由13個(gè)干燥室、13臺(tái)循環(huán)風(fēng)機(jī)和1臺(tái)排風(fēng)機(jī)組成。第二干燥是主要耗能工序之一,而進(jìn)干燥機(jī)的纖維含水率是影響蒸汽耗用量的主要因素。根據(jù)2008年1月~12月裝置第二干燥機(jī)耗用蒸汽情況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),平均每小時(shí)蒸汽用量約1800公斤,蒸汽單耗為1000公斤/噸纖維。
腈綸纖維生產(chǎn)過程中,從第一干燥機(jī)出來的纖維,其含水率一般為1.0%,經(jīng)蒸汽加熱卷曲后,纖維含水率提高至20%,至定型工序后纖維含水率基本不變,但再經(jīng)過上油工序后,纖維含水率則上升至32%,經(jīng)過第二干燥機(jī)加熱干燥后,使得纖維含水率控制在2.0%以內(nèi)。從上述工序過程中可以看出,腈綸纖維生產(chǎn)的紡絲后處理工藝中,纖維存在干→濕→濕→干的過程,給能源控制帶來較大困難。后處理流程簡(jiǎn)圖如下:
2009年5月21日,技術(shù)人員在紡絲B線進(jìn)行了卷曲前上油的改進(jìn)試驗(yàn)。生產(chǎn)品種為3.33dtex規(guī)格的有光長(zhǎng)絲。試驗(yàn)前將80 kg JQM-105油劑加入卷曲預(yù)熱槽(K-2108),在油劑供料泵(P-2119)出口接臨時(shí)管線至卷曲預(yù)熱槽內(nèi)進(jìn)行油劑補(bǔ)加。開啟卷曲,油劑補(bǔ)加量控制63~64升/時(shí)。卷曲循環(huán)流量、卷曲預(yù)熱槽溫度、卷曲輥壓力、填塞箱壓力、定型工藝等均按3.33dtex規(guī)格的有光長(zhǎng)絲工藝參數(shù)控制。
當(dāng)定型后絲束經(jīng)原上油機(jī)(僅作為過渡設(shè)備使用)進(jìn)入第二干燥機(jī)進(jìn)行干燥時(shí),因纖維含水率降低,所以對(duì)第二干燥機(jī)系統(tǒng)的工藝參數(shù)和運(yùn)行設(shè)備進(jìn)行了調(diào)整。先將烘干一區(qū)的蒸汽關(guān)閉,二區(qū)~四區(qū)控制溫度由原來的110℃調(diào)整到100℃,五區(qū)至六區(qū)溫度設(shè)定80℃,七至十三區(qū)蒸汽關(guān)閉;運(yùn)行一段時(shí)間(2小時(shí)左右)后關(guān)閉五區(qū)蒸汽,四小時(shí)后又關(guān)閉六區(qū)蒸汽。整個(gè)試驗(yàn)過程約14小時(shí)結(jié)束。試驗(yàn)過程中生產(chǎn)工藝運(yùn)行穩(wěn)定。
試驗(yàn)測(cè)試數(shù)據(jù)見表1。
表1 試驗(yàn)過程測(cè)試數(shù)據(jù) (%)
通過將B線上油工序移在卷曲工序前進(jìn)行,從第一干燥機(jī)出來的纖維,經(jīng)上油、卷曲、定型后進(jìn)入第二干燥機(jī),工藝流程優(yōu)化改進(jìn)具有可行性。試驗(yàn)生產(chǎn)出的纖維成品質(zhì)量指標(biāo)與試驗(yàn)前無明顯差異,纖維回潮率達(dá)標(biāo)。長(zhǎng)絲后加工使用正常。試驗(yàn)期間第二干燥機(jī)每噸纖維耗汽為0.49噸,與試驗(yàn)前每噸纖維耗汽0.95噸相比較,可節(jié)約蒸汽約0.46噸/噸,達(dá)到了預(yù)期的節(jié)能改進(jìn)效果
1) 通過對(duì)油劑供料泵出口管線進(jìn)行改造,增加至卷曲預(yù)熱槽的管線,可以使得油劑母液能夠根據(jù)工藝要求連續(xù)補(bǔ)加在卷曲預(yù)熱槽內(nèi),使得上油槽保持恒定的油浴濃度。
2) 油劑供料泵的轉(zhuǎn)速與卷曲機(jī)速度進(jìn)行串級(jí)控制,通過DCS控制系統(tǒng)設(shè)定串級(jí)比控制,使得油劑供料泵的開停與卷曲機(jī)的開停連鎖,油劑補(bǔ)加量可以根據(jù)卷曲機(jī)速度的變化而變化,從而保證了纖維上油率的均勻穩(wěn)定。
2009年10月29日起,裝置的A、B兩條紡絲生產(chǎn)線全部油滑改造為卷曲工序前上油工藝。將紡絲A、B線卷曲預(yù)熱槽改作上油槽,將一定量的油劑母液加入卷曲預(yù)熱槽內(nèi),調(diào)配為目標(biāo)濃度的油浴,油劑供料泵至卷曲預(yù)熱槽管線連續(xù)進(jìn)行油劑補(bǔ)加,補(bǔ)加量由DCS控制室設(shè)定串級(jí)比,根據(jù)卷曲速度的變化實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)補(bǔ)加。油劑循環(huán)液經(jīng)浴液循環(huán)泵噴淋至纖維上,使纖維在卷曲預(yù)熱的同時(shí)完成了上油工序。
項(xiàng)目改進(jìn)實(shí)施后,在正常生產(chǎn)過程中,第二干燥機(jī)的七至十三區(qū)蒸汽關(guān)閉,6~13#風(fēng)機(jī)停運(yùn)。而在長(zhǎng)絲生產(chǎn)時(shí),第二干燥機(jī)二區(qū)~六區(qū)溫度由改造前的126℃調(diào)整到100℃,七區(qū)溫度根據(jù)二烘出口絲束狀態(tài)設(shè)定80℃~100℃,八至十三區(qū)蒸汽關(guān)閉,10~13#風(fēng)機(jī)停運(yùn)。
自2009年11月完成項(xiàng)目改造以來,生產(chǎn)工藝運(yùn)行正常,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,特別是2010年1-3月份,纖維產(chǎn)品優(yōu)級(jí)品率達(dá)到了100% 。
將紡絲上油工序前移至卷曲前進(jìn)行后,纖維在第二干燥機(jī)進(jìn)行烘干的蒸汽消耗可減少0.49噸/噸。按本裝置纖維年產(chǎn)量為29000噸計(jì)算,全年可節(jié)約蒸汽14210噸(0.42MPa),折綜合能耗為1461.6噸標(biāo)煤。
表2 改造前后第二干燥機(jī)蒸汽用量對(duì)比
1)原上油機(jī)(K-2111)的節(jié)電
改造后,原有上油系統(tǒng)已失去作用,兩組鋼羅拉僅作絲束由定型工序送往第二干燥機(jī)喂入的牽引作用,以功率為7.5 KW的馬達(dá)更換了原22 KW的馬達(dá),即可滿足生產(chǎn)需要。馬達(dá)電流由12A減小至9A,二條生產(chǎn)線全年運(yùn)行按350天計(jì):
年節(jié)電量 =(12-9)×2×1.732×380×350×24=3.32(萬千瓦時(shí))
2)第二干燥機(jī)節(jié)電
第二干燥機(jī)主排風(fēng)機(jī)改為變頻控制后,開度25%即可滿足生產(chǎn)需要,電流由13A減小至5A,二條生產(chǎn)線全年運(yùn)行按350天計(jì):
年節(jié)電量 =(13-5)×2×1.732×380×350×24=8.85(萬千瓦時(shí))
3)循環(huán)風(fēng)機(jī)節(jié)電
改造項(xiàng)目實(shí)施后,第二干燥機(jī)的循環(huán)風(fēng)機(jī)停用了10臺(tái),每臺(tái)風(fēng)機(jī)11kw,二條生產(chǎn)線全年運(yùn)行按350天計(jì)算:
年節(jié)電量 = (11×10)×0.85×350 ×24 =78.5(萬千瓦時(shí))
上述合計(jì)年節(jié)電量為 90.7萬千瓦時(shí),折綜合能耗為366.43噸標(biāo)煤。
4)降低了纖維產(chǎn)品能源單耗
將上油工序前移至卷曲前進(jìn)行,使得進(jìn)第二干燥機(jī)的纖維含水率下降,從而在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,大幅減少了蒸汽耗用量;同時(shí)由于纖維含濕量的下降,第二干燥機(jī)總排濕量減少,循環(huán)風(fēng)機(jī)的開臺(tái)數(shù)可以同步減少,主排風(fēng)機(jī)的開度25%即可滿足生產(chǎn)需要,達(dá)到降低電耗的目的。2010年1-3月裝置纖維產(chǎn)品的綜合能耗為896.4千克標(biāo)煤/噸纖維,與去年同期的988.3千克標(biāo)煤/噸纖維相比下降91.9千克標(biāo)煤/噸纖維 ,降幅約為9.3%。詳見表3。
上海石油化工股份有限公司腈綸部的金陽裝置,從優(yōu)化工藝流程改造著手,通過將上油工序的前移,使得裝置綜合能耗有了明顯下降,從而達(dá)到節(jié)能效果新的突破,在節(jié)能減排方面作出積極貢獻(xiàn),符合尋低碳,增效益的發(fā)展方向。同時(shí)還有力地提高了產(chǎn)品質(zhì)量,如減少了間斷性濕絲的產(chǎn)生,使纖維回潮控制更加均勻穩(wěn)定,特別是長(zhǎng)絲回潮有了穩(wěn)步提高,更有利于毛條后加工生產(chǎn)。2010年一季度,裝置纖維產(chǎn)品優(yōu)等品率100%;無用戶抱怨、索賠或投訴;“金陽牌”腈綸短纖維繼續(xù)保持著“上海市用戶滿意產(chǎn)品”稱號(hào)。目前,金陽裝置上油工序前移改進(jìn)的成功經(jīng)驗(yàn),正在腈綸事業(yè)部相同生產(chǎn)工藝的北裝置進(jìn)行到推廣,為降低腈綸事業(yè)部能耗成本,使腈綸事業(yè)部纖維產(chǎn)品具有更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力發(fā)揮了積極作用。
表3 2010年裝置能耗對(duì)比