□□張傳行
干法窯煅燒硫鋁酸鹽水泥熟料
Sulphoaluminate Cement Clinker Burning by Dry Process Kiln
□□張傳行
曲阜中聯(lián)水泥有限公司有一條1000t/d新型干法生產(chǎn)線,旋窯規(guī)格為φ3m×48m,隨著水泥工業(yè)向大型化和規(guī)?;l(fā)展,于2004年,將該條普硅生產(chǎn)線改為特種水泥生產(chǎn)線,生產(chǎn)快硬硫鋁酸鹽水泥,成為國內(nèi)首條用新型干法窯生產(chǎn)硫鋁酸鹽水泥的生產(chǎn)線,生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到30萬噸/年。自改產(chǎn)以來,分解爐一直存在塌料問題,于2008年3月份對分解爐進(jìn)行改造,將分解爐有效內(nèi)徑由原來的φ3800mm改為3550mm,在分解爐中部增加縮口以提高噴騰換熱效果,將分解爐三次風(fēng)入爐方向改為切向進(jìn)風(fēng),改變C4旋風(fēng)筒入爐生料下料點(diǎn)位置,向三次風(fēng)進(jìn)口方向偏移以達(dá)到分散物料的目的。通過改造,解決了分解爐塌料問題,工藝操作穩(wěn)定,熟料產(chǎn)質(zhì)量都有明顯提高,降低了熟料的燒耗,收到良好的經(jīng)濟(jì)效益。
分解爐塌料主要表現(xiàn)在煅燒過程中,分解爐內(nèi)生料沒有全部被風(fēng)帶入最低級(jí)旋風(fēng)筒,部分未經(jīng)分解的生料由分解爐底部直接入窯,這樣造成生料在分解爐內(nèi)的流程短路,使入窯生料分解率降低,入窯生料量時(shí)大時(shí)小,造成窯尾溫度低,負(fù)壓波動(dòng),有時(shí)呈正壓,出現(xiàn)窯尾煙室嗆料,同時(shí)窯內(nèi)溫度波動(dòng),熟料燒成負(fù)荷加重,熟料燒成不均,游離氧化鈣升高,窯前出現(xiàn)渾濁現(xiàn)象,粉料增多,熟料燒結(jié)不透,出現(xiàn)欠燒料,使熟料強(qiáng)度下降,直接影響了熟料的質(zhì)量。
通過對幾年的煅燒操作分析,造成分解爐塌料的原因有:
(1)出分解爐管道結(jié)皮積料,特別是鵝頸鵝管轉(zhuǎn)彎處容易積料,結(jié)皮,造成風(fēng)力不足,使分解爐內(nèi)向上的風(fēng)力瞬間小于料的重力,生料直接入窯,造成塌料。
(2)預(yù)熱器系統(tǒng)出現(xiàn)漏風(fēng),使分解爐內(nèi)的向上風(fēng)力不足。
(3)分解爐內(nèi)物料分散不均,部分生料不能隨風(fēng)均布分散,相對集中的料區(qū),會(huì)在重力作用下,落入分解爐底部直接入窯,造成塌料。
(4)五級(jí)旋風(fēng)筒下料管及錐體部位積堵,造成五級(jí)旋風(fēng)筒內(nèi)的部分生料隨風(fēng)進(jìn)入四級(jí),經(jīng)四級(jí)下料管又進(jìn)入分解爐,形成部分生料內(nèi)循環(huán),每間隔一段時(shí)間,生料富集到一定程度時(shí)便產(chǎn)生塌料。以上問題雖在生產(chǎn)操作過程中采取了解決措施,塌料的程度有所減輕,但沒有從根本上解決問題。
(5)該生產(chǎn)線原來是生產(chǎn)普硅水泥,普硅生料的喂料在55t/h,生料的CaO含量為43.5%,按此計(jì)算分解產(chǎn)生的二氧化碳?xì)怏w為 18.7t/h,相當(dāng)于標(biāo)況下95200m3/h,出分解爐系統(tǒng)風(fēng)量約:1.37m3(標(biāo))/kg 熟料。 生產(chǎn)硫鋁酸鹽水泥熟料,生料喂料降到50t/h,生料中料的CaO含量為31%,按此計(jì)算分解產(chǎn)生的二氧化碳?xì)怏w為12.178t/h, 相 當(dāng) 于 標(biāo) 準(zhǔn) 狀 況 下62000m3/h,。硫鋁生料產(chǎn)生二氧化碳?xì)怏w體積只占普硅生料分解產(chǎn)生的為二氧化碳?xì)怏w體積的56.8%,出分解爐系統(tǒng)風(fēng)量約:1.25m3(標(biāo))/kg 熟料。根據(jù)設(shè)計(jì)風(fēng)速,生產(chǎn)普硅熟料時(shí),分解爐內(nèi)氣體流速為 8.0m/s,而生產(chǎn)硫鋁熟料時(shí)分解爐內(nèi)氣體流速僅為7.0m/s,這是造成分解爐塌料的主要原因。如果要增加分解爐內(nèi)氣體的量,提高氣體流速,可提高生料喂料量,相應(yīng)可增加系統(tǒng)總風(fēng)量,但與窯的熟料煅燒能力不能相匹配,窯的熟料煅燒能力決定了生料的喂料量,不能高于50t/h,因此只有靠縮小分解爐的內(nèi)徑,來提高氣體的流速,才是較可行的途徑。
(1)原來分解爐的有效內(nèi)徑為3.8m,有效截面積約為 11.34m2,有效容積約 192.78m3,按生產(chǎn)普硅水泥截面風(fēng)速V=8m/s,按生產(chǎn)硫鋁水泥計(jì)算截面風(fēng)速只有 7.0m/s。
改造后的有效內(nèi)徑為3.55m,有效截面積約為9.89m2,有效容積為163.12m3,按生產(chǎn)硫鋁水泥截面風(fēng)速可提高到:V=8.1m/s。
通過改造,分解爐有效容積雖然只有原來的84.9%,但截面風(fēng)速提高到設(shè)計(jì)要求的8m/s以上,可徹底解決分解爐頻繁塌料的問題。而分解爐容積減少帶來的子分解爐能力不足的問題,可通過適當(dāng)提高分解爐出口溫度,改變分解爐內(nèi)部結(jié)構(gòu)來解決。
(2)要減小分解爐的有效內(nèi)徑,若在原來的基礎(chǔ)上拆除分解爐,重新更換新分解爐筒體,重新砌筑新耐火材料,需投資60萬元,工期兩個(gè)月,嚴(yán)重影響生產(chǎn)。利用原分解爐外殼筒體,通過改造其內(nèi)部結(jié)構(gòu),增加保溫層厚度,硅酸鈣板的厚度由70mm改為120mm,硅藻土磚的厚度由114mm改為189mm(圖1),從而縮小了分解爐有效內(nèi)徑,增加分解爐內(nèi)氣體流速。同時(shí)由于保溫層、隔熱層的加厚,增加保溫效果,減少熱量散失,提高熱利用率,達(dá)到了降低熟料熱耗的目的。
(3)在分解爐中部增加縮口(圖2),實(shí)現(xiàn)分解爐二次噴騰,提高爐內(nèi)風(fēng)料混合,增加生料在爐內(nèi)的停留時(shí)間,使分解爐內(nèi)物料分解率提高,同時(shí)風(fēng)煤混合更加均勻,煤粉燃燒更加充分,熱能利用率提高,使熟料的熱耗降低,同時(shí)由于二次噴騰作用,分解爐上部物料在噴騰作用下,縮口風(fēng)速高,上部物料不會(huì)落在下部,使分解爐內(nèi)下部物料濃度相對減少,在分解爐底部不會(huì)出現(xiàn)塌料的情況。
(4)為防止縮口處燒注料的塌落,在內(nèi)部增加一層支撐內(nèi)殼,用厚度為20mm鋼板卷成圓形,燃后拼焊成一體,將扒釘焊于其上,既起到支撐加固作用,又減輕了燒注料的用量,不會(huì)因澆注料太厚,扒釘過長,不能支撐澆注料的重力而造成澆注料脫落。
表1 操作參數(shù)及原燃料熟料情況
表2 生料成分,%
表3 熟料成分及礦物組成,%
表4 熟料強(qiáng)度及凝結(jié)時(shí)間
(1)降低熟料燒成煤耗,節(jié)約生產(chǎn)成本
通過改造,縮小了分解爐的有效內(nèi)徑,使氣體在分解爐內(nèi)的流速增加,風(fēng)料混合均勻,且氣力向上的浮力大于物料重力,從根本上消除了分解爐的塌料,使入窯生料分解率由原來的85%提高到94%,熟料的游離氧化鈣得到明顯降低,由0.32%下降到0.13%,熟料質(zhì)量明顯提高。同時(shí)由于工藝狀況的穩(wěn)定,生料喂料量提高,相應(yīng)熟料產(chǎn)量提高,使熟料煤耗降低,熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗由 129kg/t降到120kg/t,年產(chǎn)熟料按 20 萬噸計(jì)算,每年可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1800噸,節(jié)約成本109萬元。
(2)優(yōu)化工藝操作參數(shù)
分解爐改造后,由于風(fēng)料混合均勻,煤粉能在爐內(nèi)充分燃燒,使?fàn)t內(nèi)溫度升高,分解爐出口溫度由原來的804℃升高到857℃,窯尾煙室溫度由860℃提高到980℃。系統(tǒng)溫度的穩(wěn)定,入窯生料分解率提高,各種工藝操作參數(shù)得到優(yōu)化,入窯生料量減少了波動(dòng),能夠提高生料喂料量,由原來的 46.8t/h 提高到 50.5t/h,窯熟料臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提高 2.43t/h,每年可增加熟料產(chǎn)量1.6萬噸。在操作上,窯尾煙室不出現(xiàn)嗆料、冒煙現(xiàn)象,窯頭無混濁現(xiàn)象,易于判斷窯內(nèi)情況。出窯熟料結(jié)粒細(xì)小且均齊,避免了跑黃料現(xiàn)象,各種參數(shù)見表1。
(3)提高熟料質(zhì)量
改造后系統(tǒng)工藝參數(shù)進(jìn)一步優(yōu)化,避免了分解爐的塌料,入窯生料分解率穩(wěn)定,減少了原來由于未分解的生料量波動(dòng),一股一股不穩(wěn)定地入窯,造成燒成帶煅燒熱工制度的不穩(wěn)定,使熟料有欠燒現(xiàn)象。改造后熟料燒結(jié)充分,結(jié)粒均齊,熟料的立升重得到提高,游離氧化鈣降低,熟料早強(qiáng)礦物C4A3的含量由53.45%提高到 56.66%,使熟料 3d抗壓強(qiáng)度由56.2MPa, 提 高 到 58.28MPa, 提 高 了2.08MPa。
生料成分見表2。
熟料成分及礦物組成見表3。熟料強(qiáng)度及凝結(jié)時(shí)間見表4。
(1)采用增厚分解爐保溫層,縮小分解爐的有效內(nèi)徑,提高分解爐內(nèi)風(fēng)速,加大風(fēng)料混合,提高分解爐內(nèi)物料的上浮力,是解決分解爐塌料的有效方法,此改造方法比拆掉分解爐,縮小殼體直徑,節(jié)約工期60d,節(jié)約鋼材65t,節(jié)約耐火澆注料30t,減少投資60余萬元。
(2)采用此方法改造分解爐,由于增厚隔熱層,減少分解爐熱量的散失,同時(shí)提高了熟料產(chǎn)量,使熟料熱耗降低,噸熟料煤耗由原來的129kg/t,降到 120kg/t,年節(jié)標(biāo)煤 1800t,節(jié)約成本109萬元,是節(jié)能降耗的又一措施。
(3)通過改造分解爐的有效內(nèi)徑,分解爐及預(yù)熱器系統(tǒng)的熱工制度穩(wěn)定,入窯生料人分解率得到提高,熟料在燒成帶燒結(jié)充分,降低了熟料的游離氧化鈣,提高了熟料礦物中C4A3的含量,使熟料3d抗壓強(qiáng)度由56.2MPa, 提 高 到 58.28MPa, 最 高 達(dá)到68MPa。
TQ172.622.29
B
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2009-07-22;
沈 穎