□□張世偉
聯(lián)合粉磨系統(tǒng)生產(chǎn)中的問題及對策
Problems Treatment in Combined Grinding System
□□張世偉
在現(xiàn)代水泥生產(chǎn)中,聯(lián)合粉磨系統(tǒng)效率高、能耗低,適宜大規(guī)模生產(chǎn)?,F(xiàn)國內(nèi)外基本采用輥壓機+球磨機的聯(lián)合粉磨,也有采用立式磨+球磨機的聯(lián)合粉磨。我公司新建的輥壓機+球磨機的80萬噸聯(lián)合粉磨系統(tǒng),2007年7月投產(chǎn)至今,通過多方努力,各設(shè)備基本發(fā)揮效能,先后實現(xiàn)月達產(chǎn)、季達產(chǎn),達到了高產(chǎn)、降耗的目的,但在試生產(chǎn)中也出現(xiàn)了許多問題,現(xiàn)將其解決措施做一探討,供參考。
來自水泥粉磨調(diào)配站的混合料(熟料、石膏、石灰石、爐渣、立式磨機吐渣)入輥壓機輥壓,出輥壓機的料餅經(jīng)過提升機、溜管除鐵器、皮帶機喂入V型選粉機,分選出來的粗料入稱重倉,回到輥壓機繼續(xù)輥壓,經(jīng)過輥壓機的物料與來自水泥配料站的料混合,再次經(jīng)過提升機、皮帶機送入V型選粉機;通過主排風(fēng)機,將V型選粉機的細料帶入渦流選粉機,成品隨氣流進入PPC128-2×13袋式除塵器收集后送入成品庫,粗粉回磨;經(jīng)過磨機研磨后,從磨機出口經(jīng)過斜槽、出磨提升機、渦流選粉機分選后,粗粉回磨繼續(xù)粉磨,成品隨氣流進入PPC128-2×13袋式除塵器收集后送入成品庫。
(1)磨尾滑履溫度高,經(jīng)常達到報警值;
(2)磨機主減速機瓦溫高;
(3)輥壓機偏小,滿足不了磨機需求,造成磨內(nèi)空,磨機電流高,磨尾滑履溫度高,夏季難以連續(xù)生產(chǎn);
(4)渦流選粉機電機電流高,電流接近電機額定電流。
(1)將V型選粉機上方三通閥閥板改為篩板,篩縫為6mm,這樣可以使一部分細料直接入磨,提高磨機產(chǎn)量,保證磨機不至于過空。
(2)調(diào)整輥壓機左右壓力,輥壓控制在11~12.5MPa,電流65A左右,輥縫32~33mm,增加輥壓機的作功,加大輥壓機通過量,提高磨機產(chǎn)量。
(3)減少V型選粉機進風(fēng)部與出風(fēng)部的布風(fēng)面積,提高風(fēng)速,加快料 流。
表1 主要設(shè)備參數(shù)
表2 試生產(chǎn)與調(diào)整后對比(生產(chǎn)P.C32.5R)
圖1 80萬噸聯(lián)合粉磨系統(tǒng)工藝流程
(4)進行設(shè)備改造,加大滑履油站冷凝器面積 (由原設(shè)計7m2改為65m2,油溫由原來的 48℃降為 35℃);加二次泵,增大滑履瓦串水量,滑履溫度下降2~3℃;加大磨機主減速機油站冷凝器 (由原設(shè)計35m2改為80m2,油溫由原來的 45℃降為 32℃),解決了減速機瓦溫高的問題。
(5)將渦流選粉機的電機160kW加大到200kW,解決了電機過流問題。
采取措施后效果明顯,在裝載量208t不變的前提下,磨機電流由320~330A 下降至 300~310A,研磨體由 50g/t 下 降 至 40g/t, 電 耗 由35kW/t降為 31kWh/t, 年節(jié)約費用220萬元。試生產(chǎn)與調(diào)整后的對比見表2。
操作中主要控制系統(tǒng)風(fēng)壓、料溫、電流,各項參數(shù)匹配后,系統(tǒng)運行平穩(wěn),維護工作量小,維修費用低。
TQ172.632
B
1001-6171(2010)02-0085-02
通訊地址:亞泰集團哈爾濱水泥有限公司,黑龍江 哈爾濱 150050;
2009-08-21;
沈 穎