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        冷窯投料頻繁出現(xiàn)堆“雪人”原因及解決辦法

        2010-01-05 08:17:02王付良
        水泥技術(shù) 2010年6期

        □□王付良

        冷窯投料頻繁出現(xiàn)堆“雪人”原因及解決辦法

        □□王付良

        1 前言

        河南豫中JTC公司4500t/d新型干法生產(chǎn)線,一期工程2500t/d生產(chǎn)線于2006年11月26日點(diǎn)火,?4m×60m回轉(zhuǎn)窯采用?5.06m×30mNSP型管道分解爐,同年12月2日一次性投料成功,運(yùn)行正常。2007年底到2008年11月初由于檢修、設(shè)備故障、工藝事故原因出現(xiàn)過(guò)三次長(zhǎng)時(shí)間止料冷窯,在這三次長(zhǎng)時(shí)間冷窯停窯后,經(jīng)過(guò)再次升溫投料,在篦冷機(jī)高溫段均出現(xiàn)較大的堆“雪人”事故,由于堆積“雪人”較大較硬,人工處理比較困難和危險(xiǎn),被迫止料停窯,采用爆破方式處理,最長(zhǎng)的一次停窯28h,放了23炮才把“雪人”徹底打掉。采取爆破方式影響篦冷機(jī)、窯頭罩及窯口耐火材料的使用壽命,同時(shí)人員安全也沒(méi)有保證。本文就這種工藝事故出現(xiàn)的原因和整改措施作一介紹,以供參考。

        2 堆“雪人“原因分析

        2.1 原燃材料和配料分析

        由于公司礦山地質(zhì)條件復(fù)雜,石灰石品質(zhì)比較差(表1),是一種低鈣高鎂高堿原料,進(jìn)入2007年底由于煤價(jià)上漲,煤質(zhì)變差,煤灰分較高(出磨煤粉工業(yè)分析見(jiàn)表2),生料配比由四組分配料改為三組分配料(石灰石、砂巖、鐵粉),矸石土停用,熟料率值控制為KH:0.90±0.02,SM:2.75±0.1,AM:1.75±0.1,造成熟料中溶劑礦物增多,液相量過(guò)多,過(guò)多的液相量與過(guò)多的熟料粉塵粘結(jié)在一起,形成浮動(dòng)料層,盡管篦床照樣往復(fù)運(yùn)動(dòng),卻不能將物料推動(dòng)前行,而物料卻不斷下落,不斷堆積,最后形成“雪人”。

        2.2 操作原因

        由于冷窯升溫到投料時(shí)間較長(zhǎng),加上煤質(zhì)灰分較高,造成煤灰沉積較多,當(dāng)投第一股料入窯時(shí),由于操作上還采用低窯速(0.6r/min)操作,因沉積的煤灰摻入了入窯的第一股料,造成此股料入窯后KH較低,熔點(diǎn)比較低。一旦經(jīng)過(guò)燒成帶就會(huì)出現(xiàn)大量液相量,加上操作員判斷不及時(shí)沒(méi)能快速減少窯頭用煤,在操作上一直將窯頭煤管放在0位,致使窯頭冷卻帶變短,出窯熟料來(lái)不及冷卻,就會(huì)使成大團(tuán)的燒融的熟料進(jìn)入窯頭,落入篦冷機(jī)前端固定篦板上。在投料初期窯前看火比較渾濁不清,操作員不敢加大篦冷機(jī)用風(fēng),致使大團(tuán)出窯熟料得不到急冷,這些大團(tuán)熟料一旦進(jìn)入篦冷機(jī)就會(huì)在篦冷機(jī)前端固定篦板上扎底生根,經(jīng)過(guò)逐漸堆積就會(huì)在2~3h的時(shí)間里形成較大的“雪人”。

        2.3 車(chē)間巡檢原因

        投料初期由于窯頭火焰燃燒不是很集中,存在經(jīng)常爆燃現(xiàn)象,造成頻繁出現(xiàn)大股正壓外噴,車(chē)間巡檢工人不敢靠近篦冷機(jī)前端巡檢,直到投料后較長(zhǎng)時(shí)間生產(chǎn)正常后巡檢中才發(fā)現(xiàn)篦冷機(jī)內(nèi)堆積了大“雪人”,此時(shí)若想在生產(chǎn)中處理掉“雪人”已經(jīng)錯(cuò)失了時(shí)機(jī),不停窯根本不能徹底處理掉。

        3 解決措施

        表1 石灰石化學(xué)成分全分析,%

        表2 出磨煤粉工業(yè)分析,%

        表3 進(jìn)廠優(yōu)質(zhì)煙煤工業(yè)分析,%

        (1)由于公司所處的地理?xiàng)l件所限,從礦山和原材料上不可能有所改變,只有從配料和燃料上進(jìn)行調(diào)整,每次長(zhǎng)時(shí)間停窯前提前5h將出磨生料飽和比比平常提高0.02,即調(diào)整為:KH+0.02,硅酸率比平常提高0.2,即調(diào)整為:SM+0.2。我公司由于受煤價(jià)上漲和運(yùn)輸條件限制,一般使用本地劣質(zhì)煙煤,生產(chǎn)上已摸索出使用劣質(zhì)煙煤的經(jīng)驗(yàn),并且能夠保證熟料平均產(chǎn)量在2850t/d以上,因此全部調(diào)整煤質(zhì)對(duì)公司來(lái)講也不現(xiàn)實(shí),為了保證在冷窯投料期間不再出現(xiàn)堆“雪人”事故,從整體考慮決定專門(mén)儲(chǔ)存一定量的優(yōu)質(zhì)煙煤(見(jiàn)表3)以備在烘窯升溫時(shí)使用(一次約50t左右),減少煤灰沉落量。

        (2)投料期間要求操作員必須將窯頭燃燒器由原來(lái)的0位調(diào)整為+300位置,伸入窯內(nèi)300mm,同時(shí)加大篦冷機(jī)用風(fēng)量,把原來(lái)篦冷機(jī)風(fēng)室一室、二室冷卻風(fēng)機(jī)和平衡風(fēng)機(jī)的風(fēng)門(mén)由原來(lái)開(kāi)30%提高到70%,要求操作員勤到現(xiàn)場(chǎng)觀看出窯熟料情況,一旦發(fā)現(xiàn)熟料發(fā)粘就及時(shí)將窯頭用煤量減少0.8t/h以上,同步提高窯速0.8r/min,分解爐的溫度降低5~10℃,待出窯熟料好轉(zhuǎn)后再調(diào)整為正常狀態(tài)。

        (3)車(chē)間巡檢工人在投料期間要加強(qiáng)對(duì)篦冷機(jī)的巡檢,面部必須佩帶防火透明玻璃面罩,一旦發(fā)現(xiàn)篦冷機(jī)固定篦板上有死料及時(shí)用撬棍撬走。

        4 結(jié)束語(yǔ)

        一號(hào)窯于2008年11月1日停窯15d進(jìn)行年度大修,新?lián)Q窯內(nèi)耐火材料32d,在11月15日早上6:28點(diǎn)火進(jìn)行40余小時(shí)升溫烘窯,于11月17日2:00投料,按照以上解決措施一次性投料成功,至17日上午8:00產(chǎn)量穩(wěn)定在175t/h,進(jìn)入正常掛窯皮操作階段。經(jīng)過(guò)這次成功的投料,解決了兩條回轉(zhuǎn)窯冷窯投料頻繁出現(xiàn)堆“雪人”的工藝事故。

        TQ172.622.29

        B

        1001-6171(2010)06-0106-02

        通訊地址:成都蓉聯(lián)水泥集團(tuán),四川 成都 626000;

        2010-03-27;

        趙 蓮

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