周 磊,韋趙濱,石小虎,陳煒寧,曹國巍,魏 乾,張聲軍
(1.中國建筑科學(xué)研究院有限公司 建筑機械化研究分院,河北 廊坊 065001;2.廊坊凱博建設(shè)機械科技有限公司,河北 廊坊 065001)
建筑工業(yè)化,住宅產(chǎn)業(yè)化是我國建筑業(yè)的新趨勢。混凝土預(yù)制構(gòu)件布料機簡稱PC(precast concrete)布料機,是建筑工業(yè)化中生產(chǎn)混凝土預(yù)制構(gòu)件的重要工具。目前,我國的裝配式建筑市場需求巨大,但是實現(xiàn)構(gòu)件量產(chǎn)的工廠很少,造成我國建筑行業(yè)無法從現(xiàn)澆轉(zhuǎn)換為預(yù)制裝配?,F(xiàn)有PC布料機日布料量在850~900m2,技術(shù)不夠完善,有如下缺點。
1)現(xiàn)在工廠里的PC布料機采用的出料方式是利用混凝土自身的重力,出料量和出料速度都是不可控的。門簾式布料機布料不均,需要人工攤勻,效率很低。
2)移動的人工控制布料機,需要人工輔助布料,這種布料機的作用就相當(dāng)一個混凝土的轉(zhuǎn)運裝備,自動化和智能化程度很低,無法實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。
3)自動布料的PC布料機,雖能實現(xiàn)自動移動,但定位不準(zhǔn),通過人工將模具圖紙信息處理之后輸入控制器,過程復(fù)雜而且需要反復(fù)輸入。
本文論述一種新的布料機設(shè)計研究,可進(jìn)一步提高布料產(chǎn)量,減少人工勞動,提高工作穩(wěn)定性,降低生產(chǎn)成本,實現(xiàn)布料機產(chǎn)業(yè)升級。
如圖1是自動布料機的結(jié)構(gòu)簡圖,主要由鋼結(jié)構(gòu)軌道架、行走系統(tǒng)、稱重系統(tǒng)、儲料斗、儲料斗升降系統(tǒng)、攪拌系統(tǒng)、螺旋布料系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)等組成。
圖1 預(yù)制構(gòu)件布料機結(jié)構(gòu)圖
中央控制器控制攪拌機卸料到布料斗,根據(jù)模具圖紙的信息控制布料機移動并控制對應(yīng)的螺旋輸送機和布料閥門打開,在移動過程中布料。通過“S”形行走規(guī)則覆蓋模具的整個區(qū)域,從而將模具中布滿料。如此移動布料機循環(huán)往復(fù),實現(xiàn)對各模具的布料。
原來的布料機是利用混凝土自身的重力和流動性來進(jìn)行布料的,這種方式結(jié)構(gòu)簡單,但布料效果差,需要人工輔助,可控性差,不能進(jìn)行量化操作。新的布料機通過螺旋輸送機(圖2)輸送混凝土進(jìn)行強制出料,均勻布料??刂破骺刂撇剂蠙C橫向移動,在厚度非零的區(qū)域啟動螺旋輸送機,變頻器運行同時繼電器打開出料閥,開始布料。
圖2 螺旋布料機構(gòu)
布料機的布料量可以通過螺旋輸送機的運行狀況來進(jìn)行計算,公式如下。
螺旋輸送機輸送量
式中Q——輸送量,t/h;
D——螺旋葉片直徑,m;S——螺距,m;
n——螺旋轉(zhuǎn)速,r/min;
φ——填充系數(shù);
γ——物料單位容積質(zhì)量,t/m3;
ε——傾斜輸送系數(shù)。
選定螺旋輸送機安裝固定之后,Q=kn,即在勻速移動過程中混凝土的出料量和轉(zhuǎn)速成正比例線性關(guān)系,布料厚度和出料量也是線性關(guān)系,那么布料厚度和轉(zhuǎn)速呈線性關(guān)系,通過控制螺旋轉(zhuǎn)速來控制布料厚度。如果是單螺旋布料,因為所占長度短,會導(dǎo)致布料慢且效率低。這里的螺旋采用的是8個螺旋并排能顯著提高布料覆蓋率,提升效率。
建立模型采用微分的思想來分析如何控制布料厚度:取一極短的時間Δt;設(shè)布料機的移動速度為v;設(shè)布料機的布料寬度(8個螺旋的所占寬度)為s;設(shè)布料厚度為h;則布料機移動距離為l=Δtv;布料機布料的量為m=QΔt;因為截取的時間極短,認(rèn)為下落的料堆積成長方體,則m=ρV, 因 為V=slh;h=(knΔt)/(ρsΔtv); 得 到h=(kn)/(ρsv)。
可見,布料的厚度和螺旋輸送機的轉(zhuǎn)速成正比,和布料機的移動成反比。為了保證布料的均勻性,需保持布料機以恒定的速度移動布料,通過調(diào)整螺旋的轉(zhuǎn)速來改變布料厚度。
通過人工控制布料機移動布料不僅需要增加勞動力控制外,而且布料斗裝滿混凝土?xí)r重近4t,存在安全隱患。新的設(shè)計用控制器控制伺服電機來進(jìn)行移動并控制螺旋的轉(zhuǎn)動和布料閥門開閉。其控制系統(tǒng)如圖3。
圖3 布料機控制系統(tǒng)簡圖
布料機控制系統(tǒng)主要是由上位機和控制器,伺服控制器變頻器和各種傳感器組成。采用分散控制集中管理的控制策略,通過各控制模塊控制各執(zhí)行機構(gòu),并由控制器統(tǒng)一管理。上位機通過圖紙解析,將模具的圖紙信息轉(zhuǎn)換為布料機移動的坐標(biāo)命令,按“S”形路線進(jìn)行移動,根據(jù)模具信息啟動螺旋,用變頻器上面運行對應(yīng)的常開點控制布料電磁閥。變頻器的頻率是根據(jù)模具所需的布料厚度決定的?!癝”形移動首先在原點縱向移動到模具邊緣,再橫向移動布料車的長度,接著縱向移動到模具邊緣,再橫向移動布料車的長度,如此循環(huán)往復(fù)直到覆蓋整個模具,布料完成后自動移動回到原點。出料量通過稱重系統(tǒng)準(zhǔn)確控制,實時動態(tài)修正。位置傳感器檢測布料機到達(dá)的關(guān)鍵位置,原點位置,模具邊緣位置等,配合伺服系統(tǒng)準(zhǔn)確完成位置移動。采用現(xiàn)場總線通信,協(xié)議兼容Profibus ,Modbus協(xié)議。
通過模具圖紙可以確定的布料路徑和閥門開閉等各種控制命令。為了減少人工重復(fù)性的輸入圖紙的相關(guān)信息,通過設(shè)計程序,用軟件處理圖紙,轉(zhuǎn)換成坐標(biāo)命令,大大減少了重復(fù)性的人工操作。如圖4所示,這是上位機程序中的一個子程序,在啟動生產(chǎn)前需要加載圖紙,生成模型坐標(biāo)信息并給到控制器移動布料機布料。
新型布料機采用強制式螺旋出料,出料量可以準(zhǔn)確控制,而且出料均勻,不會灑料到模具外。移動和布料采用自動化控制,布料高效快捷,適合量產(chǎn)。直接加載圖紙補充模型庫,實現(xiàn)自動布料,可配合自動化生產(chǎn)線。經(jīng)過現(xiàn)場的施工實踐,該布料機效果理想,能夠一定程度推動PC構(gòu)件的生產(chǎn),順應(yīng)了裝配式建筑的發(fā)展。
圖4 圖紙?zhí)幚砹鞒?/p>