摘要:支架生產(chǎn)的轉(zhuǎn)型帶來(lái)了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的改變,熱處理滓油工件大幅增加,原有冷卻系統(tǒng)不能滿足生產(chǎn)。產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)法保證。并且存在安全隱患。系統(tǒng)分階段進(jìn)行改造后,運(yùn)行良好,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高,產(chǎn)能提升空間大,實(shí)現(xiàn)了企業(yè)效益最大化。
關(guān)鍵詞:熱處理 油循環(huán)冷卻 系統(tǒng)改造
我廠熱處理車間油淬、油冷工件近十年來(lái),隨著支架生產(chǎn)由大修為主轉(zhuǎn)型為支架制造為主、支架大修為輔,生產(chǎn)結(jié)構(gòu)由過(guò)去單一的銷軸配套生產(chǎn),轉(zhuǎn)為包括立柱、千斤頂、銷軸等在內(nèi)幾乎所有零件全部配套件的生產(chǎn)。為了提高產(chǎn)品的自制率,增加支架大修、制造的凈產(chǎn)值,降低生產(chǎn)消耗,增收企業(yè)效益,對(duì)車間的熱處理系統(tǒng)進(jìn)行了兩個(gè)階段的系統(tǒng)改造。
第一階段的改造是在1999年完成的,當(dāng)時(shí)的生產(chǎn)設(shè)備是兩臺(tái)45KW箱式爐和兩臺(tái)75KW箱式爐,年熱處理能力約200噸,配套支架生產(chǎn)約100-150架。
熱處理車間原有的油冷卻系統(tǒng)僅為一個(gè)1M3的冷卻油箱,而且是采用的自然熱傳導(dǎo)散熱方式,這種配套設(shè)施,對(duì)于當(dāng)時(shí)大修補(bǔ)套配件的生產(chǎn)是可以滿足生產(chǎn)需求的,由于生產(chǎn)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和生產(chǎn)規(guī)模的逐步擴(kuò)大,原有冷卻系統(tǒng)根本無(wú)法滿足生產(chǎn)需求,而且油耗相當(dāng)大,工件稍多時(shí)極易出現(xiàn)油槽的火情,且熱處理工件的質(zhì)量極不穩(wěn)定,對(duì)于人員及設(shè)備而言,它是潛在的安全隱患。鑒于生產(chǎn)實(shí)際,對(duì)原有系統(tǒng)進(jìn)行了首次改造。
改造方案如下:①加大原有油槽容積,由1m3增至4m3使其熱容量增加,提高自然冷卻能力;②采用強(qiáng)制冷卻循環(huán)系統(tǒng),利用散熱器進(jìn)行自然散熱,提高散熱面積,加強(qiáng)了油冷卻:③對(duì)散熱器進(jìn)行二次熱交換,采用地下冷水設(shè)置冷卻水箱,加大熱交換能力,降低油溫。
系統(tǒng)改造實(shí)施過(guò)程中,根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際修舊利廢,利用閑置的暖風(fēng)機(jī)扇熱片做為其散熱器,自行設(shè)計(jì)制作了鋼制底閥,結(jié)構(gòu)緊湊合理,使用效果良好,取代了原先故障率極高的自來(lái)水常溫底閥。
此次改造費(fèi)用不足3000元,改造相當(dāng)成功,不僅解決了生產(chǎn)中的難題,降低了生產(chǎn)中的大油耗,還排除了安全隱患,提高了產(chǎn)品硬度質(zhì)量的穩(wěn)定性,年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益約300萬(wàn)元。
第二次改造是在2004年完成的,此時(shí)的生產(chǎn)設(shè)備在原有基礎(chǔ)上又新增了兩臺(tái)240KW臺(tái)車式熱處理爐,年熱處理能力約為1000噸。原有的冷卻系統(tǒng)無(wú)法保證生產(chǎn)需要,且不能為熱處理產(chǎn)能的進(jìn)一步提升提供保障。鑒于此,又對(duì)熱處理的油冷卻系統(tǒng)進(jìn)行了第二次規(guī)劃設(shè)計(jì)。施工方案如下:①新增一個(gè)10m3的冷卻油槽,至于大的水槽中,自然熱傳導(dǎo)散熱。②采用新型的板式冷卻器換熱系統(tǒng),選用BRL0,2-18型板式冷卻器(合計(jì)冷卻面積18m2),冷卻能力強(qiáng)。③設(shè)置了油溫自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng),油溫高于80度時(shí)將產(chǎn)生予警信號(hào),必須人工開(kāi)啟循環(huán)齒輪油泵。④新增了油攪拌系統(tǒng),加強(qiáng)了油流動(dòng)性,起到輔助散熱和改善工件冷卻的作用。
此次改造,除新購(gòu)的板式冷卻器,兩臺(tái)齒輪油泵,一臺(tái)清水泵外,油溫報(bào)警系統(tǒng)仍舊修利廢,采用淘汰的井式爐配用的熱電偶及動(dòng)圈式溫度指示調(diào)節(jié)儀,改造總費(fèi)用不足2萬(wàn)元。
第二次的油冷卻系統(tǒng)的改造,是在首次改造的基礎(chǔ)上,重新設(shè)計(jì)施工的。新型冷卻系統(tǒng)是一次質(zhì)的飛躍,日熱處理噸達(dá)6000-8000kg,年處理能力達(dá)2000-3000噸,為產(chǎn)能提升提供了強(qiáng)大的保障,溫控系統(tǒng)的增加,進(jìn)一步保障了油槽的安全,年刨經(jīng)濟(jì)效益約3000萬(wàn)元。
兩次油冷卻系統(tǒng)的改造,經(jīng)過(guò)10多年的生產(chǎn)實(shí)踐證明,其冷卻效果優(yōu)良,我廠的熱處理件質(zhì)量相當(dāng)穩(wěn)定,產(chǎn)能提升空間大,為廠支架生產(chǎn)的規(guī)模擴(kuò)大。奠定了工藝基礎(chǔ),保證了熱處理工件質(zhì)量的穩(wěn)步提高,實(shí)現(xiàn)了企業(yè)效益最大化。