摘要:通過對淮南礦業(yè)集團謝一礦451B11b工作面地質(zhì)概況的分析研究及對回采方法的比較,在451B11b工作面選擇了懸移支架放頂煤,并通過加強頂板管理、質(zhì)量管理,取得了懸移支架在中厚煤層放頂煤工作面安全回采的成功經(jīng)驗,獲得了良好的經(jīng)濟效益,為以后懸移支架放頂煤在中厚煤層工作面的推廣應(yīng)用摸索出了一些經(jīng)驗。
關(guān)鍵詞:懸移支架 中厚煤層 放頂煤 頂板管理
0 引言
淮南礦業(yè)集團謝一礦位于八公山煤田中部,礦井有著50多年的開采歷史,其井田范圍狹小,開采走向短,地質(zhì)條件復(fù)雜,在不足400m的井田范圍內(nèi),由南向北分布了F16—F12—8等17條大中型斜切斷層;礦井開采歷史悠久,系統(tǒng)條件復(fù)雜,生產(chǎn)工藝落后,工人勞動強度大,不具備上綜采、綜放等現(xiàn)代化回采工藝,以往的回采工藝主要是普通炮采(采用單體支柱配鉸接頂梁支護頂板,爆破落煤)。為了探索和推廣應(yīng)用適合我礦地質(zhì)條件的新的回采工藝,以達到安全、增效的目的,我礦于2003年1月首次在4231A3工作面試用了懸移支架炮采放頂煤工藝,并在4271811b、426288、451811b等十多個工作面進行了推廣應(yīng)用。該工藝在減輕工人勞動強度,支護穩(wěn)定,提高單產(chǎn)方面都有很大改善,其中451811b工作面2006年3月份月產(chǎn)達到了67169t,打破了淮南礦業(yè)集團礦區(qū)炮采單產(chǎn)紀(jì)錄,為我礦安全高產(chǎn)打下了基礎(chǔ)。
1 工作面地質(zhì)概況
451811b工作面的上限標(biāo)高為-183.0m,下限標(biāo)高為-313.0m,走向長355m,傾斜長185m,煤層傾角20°,煤層平均厚度為4.2m,煤層賦存穩(wěn)定,底部發(fā)育1層0.2m厚的泥巖夾矸。直接頂為1.5~3.0m厚泥巖,厚層狀,微波狀層里,較為破碎,含化石碎片,其上為煤線層;直接底為0.8~1.5m的細沙巖。
2 回采方案的選擇
傳統(tǒng)的中厚煤層采用分層開采,工作面采用DZ22—30/100型單體支柱配HDJA—1000型金屬鉸接頂梁架設(shè)1梁1柱鉸接走向棚支護頂板(棚距0.5m,排距1.0m,最大控頂距5.0m,最小控頂距3.0m,過頂用長×寬=3.0m×1.1m塑料網(wǎng)和0.8m長的搪柴棍),爆破落煤。工人在操作中需要回雙排柱、梁,破碎頂板處在放炮前要超前掛梁進行臨時支護,支架穩(wěn)定性差,不利于安全生產(chǎn):材料消耗大,使之成本高,不適合在中厚煤層中使用。
懸移支架放頂煤工作面采用DZY—H轉(zhuǎn)向式懸移支架支護頂板,每組2梁6柱(主副梁各3柱,支柱與支架用鋼絲繩連接)。梁長2.66米,行程1.0米,架高1.7~2.4米,支架間距0.42米,中心距1.1米,最大控項距3.66米,最小控頂距2.66米,過頂用長×寬=30m×1.1m菱形金屬網(wǎng)和1.6m長的搪柴棍,爆破落煤。工人操作通過液壓傳動伸前探梁和移架,極為方便省力;懸移支架伸前探梁能夠及時超前護頂,支架穩(wěn)定較好,支護強度大,安全性高,通過比較,決定在451B11b工作面使用懸移支架放頂煤。
3 頂板管理
3.1工作面支架的布置及規(guī)格和間距說明 工作面采用型號×DY—H轉(zhuǎn)向式懸移支架,梁長2.66米,架寬0.68米,頂梁高度0.25米,單梁高度0.26米,行程1米,每架6柱,支架重量850公斤,支架沿走向方向排列布置,支架間距0.42米,中心距1.1米,最大控項距3.66米,最小控頂距2.66米,架與架之間用細鐵絲連接起來,過頂用長×寬=3.0m×1.1m菱形金屬網(wǎng)和1.6m長的搪柴棍。
工作面上下出口及車窩用8—10排HDJA—1000型金屬鉸接頂梁配DZ25—30/100型單體支柱架設(shè)1梁1柱鉸接走向棚,上下端頭的老塘側(cè)兩排支架下要架設(shè)雙排1梁1柱鉸接順山挑棚來加強支護,每排4棚。
3.2正常情況下的頂板管理 工作面嚴(yán)格跟底并按80—100下偽傾方向回采,炮后要及時過網(wǎng)及搪柴棍并伸前探梁進行臨時支護。老塘側(cè)采用全部垮落法管理頂板。在移架放項前必須把周邊支架重新整改加固。
3.3破碎頂管理 工作面煤頂局部段較為松軟,炮后極易掉頂,甚至未放炮就出現(xiàn)大面積掉頂。遇到這種情況時,工作面采取先聯(lián)網(wǎng),把煤幫背嚴(yán),用釬子把梁頭的煤一點點找掉,隨之伸探梁跟進護頂,抵住煤幫,直到探梁伸完為止,如此能夠有效的控制掉漏頂;由于頂板破碎壓力大,造成移架困難,有倒架冒項危險,實行帶壓移架,當(dāng)頂網(wǎng)打兜時則在要移架的上一組支架間用單體支柱配L2.4m×φ18cm半圓木加打1梁3柱走向棚臨時支護頂板后在移架。
3.4采高不夠的頂板管理 工作面難免出現(xiàn)少數(shù)采高不夠的支架,這時需要挑頂來解決,挑頂按照先挑每組支架的下梁,下梁挑頂后上梁煤頂由于自重下沉?xí)匀幻撀洌词r又省力,為了支架的穩(wěn)定,每次挑頂不得超過0.2米。
4 保證工程規(guī)格質(zhì)量的方法
工作面在困難條件時,支架規(guī)格相應(yīng)難管理,①在移架過程中,支架容易甩頭,采用拔助器或打坑柱固定老塘側(cè)的未移一梁架尾,使支架前移避免甩頭。②棚距不均是工作面較常見的,正常情況都是移完架后再調(diào)棚距,由于支架移完后煤幫與老塘來勁把支架頭尾抵住,沒有空間,調(diào)整起來極為困難,廢工廢時,針對這種情況采取在移架過程中就開始調(diào)整棚距,操作起來非常省事,與移架后相比(調(diào)架數(shù)相等)時間減少3—5倍,同時勞動強度大大降低。③對于棚當(dāng)中應(yīng)老塘來勁鼓起造成支柱倒扎角的,用單體支柱抵平,重新栽設(shè)支柱,抵不動的情況下先剪網(wǎng)掏掉煤矸后再處理,確保支柱正規(guī)有勁。
5 安全高效
5.1提高回收率 以往工作面上下出口5米范圍內(nèi)和工作面沿走向初采10米不準(zhǔn)放煤,通過實踐,工作面上下出口保持2米不放,工作面推進2—4m后待老塘頂煤及頂板同時冒落的情況下就可以放煤,且不影響支架規(guī)格及瓦斯突然增大,從而有效地提高資源回收。
5.2合理放煤 傳統(tǒng)放煤是工作面各茬人員在煤幫多處同時開口一次性放煤,老塘煤放一半時,頂板開始冒落,造成大矸石滾出,把靠近老塘較里的煤大部分埋掉,資源得不到充分回收,影響煤質(zhì),矸石還易碰傷人。同時大量放煤容易壓鏈板機開不動,出現(xiàn)機械事故,延緩勞動時間等系列問題。在451811b工作面,我礦采用多輪次間隔放煤。實行低位放煤,放煤口距底板不大于0.3米,剪成V型,規(guī)格0.3米×0.3米。局部頂煤較薄低位放不出煤,可適當(dāng)提高放煤口位置,但眼口距頂梁不小于0.6米,嚴(yán)禁放空肩窩,放煤口要掛牌管理。兩個同時放煤口間距不小于20米,同時放煤不得超過4處,使煤均勻放出運走,有效控制放煤量和時間,促使頂板均衡垮落,另外人員放煤全部站在人行道用放煤鐵勾放煤,嚴(yán)禁貼近煤幫,從而避免因放煤時大塊煤矸滑傷人,也提高了煤炭回收和煤質(zhì)。
6 結(jié)論
①懸移支架穩(wěn)定性好,支護強度大,有效的控制了冒頂及推、垮棚事故。②懸移支架采用液壓控制,不需要人工回柱,操作方便,勞動強度小,移架速度塊,安全高效。③工作面跟底回采,減小了支柱鉆底量,保證了支架對頂板的有效支撐,同時也節(jié)約了大量柱鞋。④懸移支架也適合煤層厚1.7米以上一次采全高工作面的使用。