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        丁辛醇羰基合成提產(chǎn)及催化劑性能受銠磷比提高的影響研究

        2022-11-20 23:01:42季海員陳健健
        山西化工 2022年6期
        關(guān)鍵詞:催化劑實驗

        季海員,陳健健

        (利華益集團股份有限公司,山東 東營 257400)

        引言

        在常規(guī)羰基合成化學(xué)反應(yīng)期間,隨著生產(chǎn)過程的推進以及銠催化劑使用時間延長,三苯基膦與少量的銠會隨之降低而發(fā)生損失。銠原子單體具有很強的活性,原子相互之間進行聯(lián)合從而形成體積較大的團塊螯合物,降低銠催化劑的活性,在化學(xué)反應(yīng)期間需適當(dāng)性的增加三苯基膦和ROAPC 可進行適當(dāng)性的調(diào)節(jié),若銠催化劑活性下降到一定限度以下后,即使是補充銠粉也為時已晚,銠催化劑必須要退出反應(yīng)活動[1-3]。

        1 實驗探究與分析

        1.1 實驗探究部分

        在本次化學(xué)實驗期間,選擇使用的銠催化劑中銠的濃度(質(zhì)量分數(shù),下同)需要進行相應(yīng)的調(diào)整,從初始階段的投料環(huán)節(jié)240×10-6緩慢的提升到380×10-6,與此同時,三苯基膦配體的質(zhì)量濃度也隨之提升,由原來的13%提升到17%?;诖?,丙烯投料量逐漸從原有的31 kg/h 增加到41 kg/h,大約增加30%左右,合成氣由原有的39 000 L/h 逐漸增加到50 000 L/h,大約增加30%左右。

        在該工藝條件之下開展羰基合成實驗,實驗組時間控制在500 h,將實驗使用的各種反應(yīng)設(shè)備所處的環(huán)境溫度保持在85 ℃,控制壓強為1.7 MPa。對照組控制在500 h,將實驗使用的各種反應(yīng)設(shè)備所處的環(huán)境溫度保持在85 ℃,控制壓強為1.8 MPa。

        1.2 提產(chǎn)工藝對催化劑組分與活性的影響

        1.2.1 對催化劑組分的影響

        在實驗過程中,隨著時間的推進,催化劑溶液內(nèi)部的TPP 含量以及Rh 濃度都會表現(xiàn)出不同程度的下降。完成實驗后,實驗組的催化劑Rh 的濃度相對的下降14.1%,相比較于對照組高出6.32%,實驗室催化劑TPP 濃度(質(zhì)量分數(shù))下降了27.9%,比對照組高出13.47%。

        1.2.2 對催化劑活性的影響

        實驗組催化劑活性下降程度較快是顯而易見的,對照組催化劑在進行銠配合物制備期間,通過碳原子的孤將銠原子的dsp2 空軌道和銠原子末端位置的羰基進行作用,最終形成α 鍵。同時,羰基碳原子反鍵π 軌道與銠原子d 軌道未成鍵電子發(fā)生重疊,得到反饋π 鍵。在化學(xué)反應(yīng)階段通過dπ-pπ 之間的相互作用,取得的反饋效應(yīng)可將d 電子從原區(qū)域轉(zhuǎn)移至Rh-Cπ 區(qū)域范圍內(nèi),從而促使中心原子電荷密度下降,且促使Rh-C 鍵增強,此類反饋鍵給予電子的能力顯著強于α 鍵。所以當(dāng)催化劑通過低蒸發(fā)器遇熱的時候,空配位授體原子O 將會與Rh 形成比較弱的O-Rh 配位鍵,從而將末端羰基與Rh 形成的較強Rh-Cπ 反饋鍵予以取代。在一氧化碳的環(huán)境之下,Rh-Cπ 反饋鍵將會將O-Rh 配位鍵重新取代,催化劑會再次恢復(fù)到初始結(jié)構(gòu)狀態(tài)。這種分析內(nèi)部的鍵相互取代,從而大幅度提升配合物整體穩(wěn)定性。所以,在實驗環(huán)節(jié),對照組的催化劑在經(jīng)過500 h 的靜置以后,并未表現(xiàn)出很明顯的活性衰減現(xiàn)象。

        1.2.3 提產(chǎn)工藝對物料組分的影響

        在對照組實驗中,催化劑形成的產(chǎn)物中丁醛的正異比基本保持在6 左右,實驗組實驗中,催化劑形成的產(chǎn)物中丁醛的正異比基本保持在4 左右,由此可見對照組催化劑的優(yōu)勢相對充足。

        1.2.4 提產(chǎn)工藝對原料消耗及產(chǎn)量的影響

        實驗組催化劑具有相對不穩(wěn)定的結(jié)構(gòu),在將TPP配體濃度和催化劑銠濃度提升以后,兩者的配位融合呈現(xiàn)出滯后現(xiàn)象,從而造成在初期階段降低催化劑活性,使得合成氣與丙烯消耗的比例失調(diào)。在經(jīng)過96 h以后,催化劑的催化效率將會獲得顯著提升,丁醛的產(chǎn)量也獲得大幅度增加。但是此時伴隨著循環(huán)蒸發(fā)出現(xiàn),在催化劑中的銠呈現(xiàn)出流失的現(xiàn)象,TPP 配體脫落嚴重,最終降低催化劑活性,影響催化效率,使得丁醛產(chǎn)量嚴重下降,增加合成氣與丙烯的量。

        1.2.5 提產(chǎn)后物料實際值與工業(yè)理論設(shè)計值對比

        在反應(yīng)初期階段,對照組的催化劑具有很高的活性,并且在實驗期間總體上保持良好的穩(wěn)定性,其丙烯轉(zhuǎn)化率比工業(yè)理論設(shè)計值高出很多。但是實驗組催化劑卻存在不穩(wěn)定的現(xiàn)象,且隨著實驗推進,銠出現(xiàn)嚴重的損失,最終降低催化劑活性,消耗的丙烯遠遠高于設(shè)計值。

        2 預(yù)防和應(yīng)對銠催化劑失活的措施

        第一,從市場上購買銠粉使用時,首先要在羰基合成反應(yīng)器中溶入三苯基膦用無鐵丁醛和ROAPC,在無鐵丁醛內(nèi)部的酸度會對反應(yīng)器重組分生成產(chǎn)生影響。若是含有鐵離子物質(zhì),將會使得銠催化劑活性下降。催化劑受毒物質(zhì)影響而需要更換時,若是沒有徹底清除干凈管線和相關(guān)設(shè)備,殘留的有毒物質(zhì)會明顯的影響催化物活性。所以,在銠催化劑配置之前,需要徹底清理干凈設(shè)備,同時確保丁醛具有更好的質(zhì)量,由此以避免鐵離子和酸性物質(zhì)進入反應(yīng)器。若是在此之前受到有毒物質(zhì)影響而降低銠催化劑的活性,在對新的催化劑溶液進行配置時,需盡可能的避免使用該裝置完成丁醛生產(chǎn)的目標(biāo)。若是必須使用該裝置進行生產(chǎn),那么要分析和評估有毒物質(zhì)含量。

        第二,丙烯原料與合成氣會將毒劑代入其中,導(dǎo)致銠催化劑永久失去活性,所以在設(shè)置的時候需要對上游裝置和下游裝置進行聯(lián)動處理,使用在線分析儀器設(shè)備對增設(shè)微量雜質(zhì)和原料入場進行分析,有效的預(yù)防銠催化劑中毒。適當(dāng)性的增加反應(yīng)器設(shè)備溫度值,減小反應(yīng)負荷。在沒有徹底檢查清楚銠催化劑中毒原因之前,可采取裝置維持運行的辦法,若是反應(yīng)器的溫度值已經(jīng)超過120 ℃或者催化劑活性低于30%,裝置持續(xù)運行將會造成其經(jīng)濟效益下降。

        第三,銠催化劑中毒以后,原料凈化劑已經(jīng)被穿透或污染,為降低毒劑造成的不良影響,必須要及時將凈化劑進行更換,在必要的情況下,還需要對原料凈化設(shè)施增加作出綜合考慮。

        第四,完成新鮮老催化劑補充?;诖呋瘎┲卸究墒估洗呋瘎┗钚越档偷幕瘜W(xué)反應(yīng)原理,倘若中毒催化劑的來源可以被控制,那么及時添加新的催化劑時,新添加的銠催化劑并不會出現(xiàn)中毒現(xiàn)象。

        第五,通過裝置大修時機或停車時機,運用溶液洗滌劑和WFE 等物理方法和化學(xué)方法,將兩種方法有機結(jié)合,將部分有毒物質(zhì)清除,即提升催化劑活性,又可以將銠催化劑的損失降低。

        3 結(jié)語

        本文以實驗的方式分析催化劑性能,經(jīng)過500 h提產(chǎn)實驗以后,催化劑的活性均呈現(xiàn)出不同程度的降低,但是實驗組催化劑的活性下降更為明顯,對照組催化劑產(chǎn)物正異比比實驗組的高,且合成氣消耗量與丙烯消耗量相對較高。在生產(chǎn)工藝與原料供應(yīng)渠道出現(xiàn)變化的時候,必須要增加配套原料精制凈化設(shè)施,有效控制雜質(zhì)指標(biāo)。當(dāng)銠催化劑中毒,可適當(dāng)性的縮短凈化劑使用壽命、降低反應(yīng)負荷、增加反應(yīng)溫度進行簡單的維系,將中毒毒源徹底查清楚并作出隔離。綜合物理方法和化學(xué)方法去除毒物,實現(xiàn)催化劑活性增加。

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