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        基于降低機采單耗的抽油機柔性運行技術研究與應用

        2023-08-06 03:28:28周俁玒
        當代化工研究 2023年15期
        關鍵詞:抽油機

        *周俁玒

        (中國石油青海油田分公司采油三廠 青海 816400)

        抽油機在實際運行時,受自身結構特性影響,電機與減速箱將會承受一定的負載,且這種負載會處于一種周期性變化狀態(tài)。尤其是電機和減速箱在實際運行時,扭矩峰值與交變整體的幅度比較大,這意味著電機輸入功率曲線將會出現(xiàn)較大幅度的波動。受此影響,電機會經(jīng)常出現(xiàn)過載問題。減速箱輸出軸扭矩在進行方向轉換的過程中,齒輪會出現(xiàn)“背擊”問題。抽油機在正常的運動狀態(tài)下,懸點速度軌跡遵循的是準正弦規(guī)律,桿柱會受到不均衡振動的影響,承受一種慣性載荷,從而對抽油桿柱造成嚴重的沖擊。抽油機在運行過程中,曲柄裝置會呈勻速圓周轉動方式,這會導致泵柱塞運行速度無法均勻分布,產(chǎn)生較高的速度峰值。在少部分出油井中,供液因為不夠充足,還會引起泵燒壞問題。抽油機在啟動過程中,面臨的負載很大。為了保障啟動安全性,在抽油機中只能配置大功率電動機,同時對變送器裝置容量也有著較高的要求。雖然這種配置能夠確保抽油機安全啟動,但會導致電機負載利用率下降。因此為了降低抽油機的能耗,提升抽油機運行效果,近年來,在一些油田中會采用變頻控制技術。通過應用這種技術,可以調(diào)節(jié)電機轉速性能,提升電機啟動穩(wěn)定性,有效解決電動機變速難、啟動電流大等問題,降低抽油機的整體能耗,提高抽油機的運行效率。但采用變頻控制技術,只能夠實現(xiàn)抽油機軟啟動。無法結合實際情況,做好上下沖程時間的合理分配,也無法在一個沖程周期內(nèi),實現(xiàn)變速調(diào)整,因此抽油機在能耗降低方面依然有很大的提升空間。為了有效降低抽油機的能耗,有必要加強抽油機柔性運行技術的研究分析。通過應用該項技術,可以促使抽油器整個運行過程實現(xiàn)柔性變更控制運行,從而顯著提升抽油系統(tǒng)的整體性能,顯著降低抽油機的能耗[1]。

        1.抽油機柔性啟動運行技術及其特點

        相較于普通的變頻控制技術,抽油機柔性啟動技術功能更加強大,該項技術在抽油機的電機與曲柄裝置之上安裝了傳感器,用于采集電信號,并對懸點位置進行智能分析,找出其與電機負荷之間具備的關系。最后,以上下沖程負載變化為依據(jù),合理地進行電機轉速變化的調(diào)整,同時確保電機的轉矩、輸出功率等符合實際運行情況,實現(xiàn)抽油機系統(tǒng)運行軌跡動態(tài)調(diào)整。在柔性啟動技術的幫助下,還會充分利用抽油機系統(tǒng)的慣性,合理降低運行功率,并促使電機電流、扭矩峰值等處于一個最佳的狀態(tài),提升抽油機驅動能量輸出的均衡性。在啟動時,電機轉速由零提升至所需要的轉速,期間不會出現(xiàn)大電流、啟動功率較大波動等問題,確保電機可以穩(wěn)定、安全啟動[2]。

        總之,柔性運行技術是一種比較實用的抽油機運行控制技術,這種技術有很多優(yōu)勢特點,比如在不改變抽油機設備結構的前提下,可以通過調(diào)節(jié)電機運行速度,從而改變抽汲頻率,促使柱塞運動速度分布更加均衡,在提升抽油機運行效率的同時,顯著降低能耗。又如柔性運行技術的應用,還能夠有效降低抽油機因軸向壓力產(chǎn)生的徑向偏磨力,減少桿管疲勞,降低井下采油無功損耗,提升采油經(jīng)濟性。再如在抽油機中應用柔性運行技術,還可以提升設備的使用壽命,減少停機時間以及維修作業(yè),推動石油抽采實現(xiàn)更好的發(fā)展。

        2.基于降低機采單耗的抽油機柔性運行技術研究

        (1)變軌控制優(yōu)化。這種技術可以從變速驅動入手,獲取抽油機的懸點速度軌跡。在抽油機運行的過程中,懸點速度如果發(fā)生改變,將會對柱塞運動造成嚴重的影響。這種影響除了表現(xiàn)在泵的漏失率方面,還表現(xiàn)在下沖程過程中,流體對柱塞阻尼頂托力的大小方面。當桿柱與液柱慣性力發(fā)生變化,則會影響桿柱的受力分布情況。

        通過變軌控制技術的優(yōu)化,可以有效抑制慣性作用。在這一過程中,柱塞啟動后,需要控制器加速過程,從而在上沖程階段,減少慣性對桿柱負載帶來的影響。與此同時,通過變軌控制技術的優(yōu)化,還能夠對空氣影響起到一定的抑制作用。在這一過程中,需要立足上行全過程。加強對柱塞運行速度的控制,合理調(diào)整泵筒空間相對負壓,從而避免溶解氣溢出對柱塞運行造成負面影響。通過變軌控制技術的優(yōu)化,還能對下行偏磨帶來抑制作用,通過立足下行全過程,加強對柱塞最大運行速度的控制,當液流通過游動凡爾時,可以對其壓頭差造成控制影響,最終有效減小下沖程帶來的動態(tài)偏磨影響。

        (2)抽油機系統(tǒng)運行狀態(tài)診斷識別。對柔性運行技術而言,本身具有一定的智能性,可以利用相關算法,實現(xiàn)對井下抽油機運行工況狀態(tài)的診斷與識別。柔性運行技術的主要識別對象為光桿的速度和曲柄軸扭矩負荷。在這一過程中,采用模式特征識別方法,可以對系統(tǒng)運行工況進行診斷識別分析。抽油機在實際運行的過程中,自身的運行方式將會對下流壓穩(wěn)定性、抽油泵功率、懸點最大載荷和交變載荷造成直接影響。而針對驅動裝置負荷峰值、地面系統(tǒng)的平衡率等,抽油機的運行也會產(chǎn)生間接的影響。通過對抽油機系統(tǒng)運行狀態(tài)進行診斷識別,針對上下行程時間比,可以在0.5~2范圍內(nèi),實現(xiàn)無級設定。如果井下油田供液高于采液,通過對抽油機系統(tǒng)運行狀態(tài)進行診斷識別,可以起到參數(shù)自主調(diào)節(jié)的作用。反之,通過對抽油機系統(tǒng)運行狀態(tài)進行診斷識別,可以避免出現(xiàn)液擊現(xiàn)象。

        (3)柔性運行控制。通過應用柔性運行控制技術,在抽油機中配置傳感器,可以采集電機運行信號,對懸點位置與電機負荷之間的關系進行實時分析。從而根據(jù)懸點的實際負荷,制定出對應的電機轉速變化方案[3]。與傳統(tǒng)的變頻控制技術相比,柔性運行控制轉被動為主動,可以主動對電機變速驅動進行控制,從而能夠結合實際工況,合理地調(diào)整電機轉速。該項技術的應用,本身沒有改變能量消耗。而是基于抽油機不同的工況,合理地進行能量分配,從而顯著提升電能的利用率,降低了整體的能耗。

        (4)負荷功率再分布技術。抽油機系統(tǒng)在實際運行的過程中,針對電機可以實現(xiàn)負荷功率的再分布,該項技術可以在不同工況下,改變調(diào)整電機的轉速,以此來實現(xiàn)曲柄運行速度、加速度的再分布。當電機轉速發(fā)展變化時,電機輸出功率也會隨之變化。通過負荷功率再分布,本質(zhì)上是結合實際需求,提升電機功率變化的適應性。

        3.基于降低機采單耗的抽油機柔性運行技術應用分析

        (1)實驗測試內(nèi)容。為了更好地評價抽油機柔性運行技術的應用效果,本次通過開展實驗,對電機啟動/運行電流、啟動/運行功率以及不同沉沒度井的示功進行分析。

        (2)實驗測試方法。在本次實驗測試中,采用了專業(yè)的電力測量儀器作為測量工具。在測量的過程中,首先需要調(diào)整控制開關,使其處于工頻運行狀態(tài)。然后再利用測量工具,完成電機啟動/運行電流、啟動/運行功率的測量。電機運行時間為16min,期間需要完成電機運行數(shù)據(jù)的記錄。隨后,還需要通過調(diào)整控制開關,使其處于優(yōu)化運行狀態(tài)。再利用測量工具,完成電機啟動/運行電流、啟動/運行功率的測量。電機運行時間為16min,期間需要完成電機運行數(shù)據(jù)的記錄。最后,還需要記錄沉沒井的功率信息。

        (3)選井條件。本次實驗選擇在某采油廠開展,測井數(shù)量為6口,井號可以分別記錄為1~6號。不同采油井基本情況信息,如表1所示。

        表1 不同采油井基本情況信息

        4.結果分析

        (1)啟動功率、電流對比分析。在本次實驗中,通過以上述6口井為研究對象,對應用柔性運行技術的啟動電流以及功率進行了對比分析。從中可知,在柔性運行技術的幫助下,電機的啟動功率與電流均得到了明顯的下降。通過數(shù)據(jù)對比分析可知,啟動功率的峰值比為9.62:1,啟動電流峰值比為17.93:1。之所以產(chǎn)生這一問題,可以采用公式(1)解釋背后的原因:

        式中,M()?代表的是電機扭矩;P()?代表的電機功率;()?ω代表的轉速。抽油機在實際啟動的過程中,一般對啟動扭矩有著較高的要求。在實際工況要求下,啟動轉速會不斷地提升,一直提升到滿足實際工況要求的頻率。在柔性啟動模式下,需要應用變頻裝置。通過柔性運行技術的支持,在達到同樣的扭矩目標下,實際需要的功率更小,啟動電流也非常低,這意味著電機在啟動后,可以通過低轉速轉動獲得符合工況要求的大扭矩。在工頻狀態(tài)下,電機在啟動時,一般在極短時間內(nèi)需要達到電機額定轉數(shù),為了達到扭矩要求,必然需要提升電機功率,那么實際耗電量將會增加。通過上述對比可以發(fā)現(xiàn),柔性運行技術下的電機對啟動功率、電流要求更低,實際能耗也更少。

        (2)運行功率、電流對比分析。為了對柔性運行技術更好地進行評價,在本次實驗中,選擇了6口井,借助電力測量儀器作為測量工具,對工作電流以及功率進行了對比測試分析。從最終的結果來看,運行功率與運行電流下降比較明顯。其中電機的功率峰值比為2.61:1,電流的峰值比為2.58:1。抽油機實際運行時,在變頻控制模式下,工頻范圍是34~50Hz。并且在運行過程中,工頻變化具有一定的規(guī)律性。從而可以判斷,電機在面臨高負載時,依然可以在低功率模式下,提供較大的扭矩。保持高速轉動的同時,實現(xiàn)高功率運行。如此一來,可以顯著提升電機的有效功率,降低電機電能損耗。

        (3)不同沉沒度下井泵工作狀況對比分析。從結果來看,沉沒度在100m以內(nèi)的井,沖次得到了顯著提升,沉沒度下降,每天的耗電量降低,井泵效率得到了有效的提升。而沉沒度在100~300m的井,在應用柔性運行技術后,起到的效果與沉沒度在100m以內(nèi)的井基本相同。其中電能節(jié)約效果表現(xiàn)得更加突出。沉沒度在300m以上的井,在應用柔性運行技術后,除了展現(xiàn)出較強的節(jié)電效果以外,沉沒度下降幅度更大。從中可知,在柔性運行技術的幫助下,采油井的沖次、產(chǎn)液量和沉沒度基本維持穩(wěn)定,但抽采機的耗電量顯著降低,泵運行效率提升,由此可以更好地發(fā)揮出節(jié)能降耗的作用價值。

        5.結束語

        傳統(tǒng)抽油機在實際運行時,能耗過高,還會增加設備磨損,不利于抽油機設備使用壽命提升。因此需要通過加強柔性運行技術的應用,從而有效解決這一問題,促使抽油機的電機裝置在運行時可以實現(xiàn)轉速、功率的合理分配,有效降低抽油機能耗,提升抽油機的運行性能,降低石油生產(chǎn)成本,推動采油生產(chǎn)實現(xiàn)穩(wěn)定順利發(fā)展。本次研究中,通過結合相關實驗,分析了柔性運行技術實際應用效果。結果表明,在柔性運行技術的應用下,電機對啟動功率、電流要求更低,有效降低了啟動能耗。在柔性運行技術的支持下,電機在面臨高負載情況時,依然可以在低功率運行模式下提供較大的扭矩。保持高速轉動的同時,實現(xiàn)高功率運行,從而提升電機的有效功率,降低電機電能損耗。不僅如此,在柔性運行技術的幫助下,采油井的沖次、產(chǎn)液量和沉沒度基本維持穩(wěn)定,抽采機的耗電量顯著降低,泵運行效率提升,因此更有利于節(jié)約采油成本,推動油田開采實現(xiàn)更好的發(fā)展。

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