鄭重
(佛山市三水區(qū)工業(yè)中等專業(yè)學(xué)校,廣東佛山,440600)
0 概述
我國是一個制造業(yè)大國,在企業(yè)生產(chǎn)過程中需要投入大量的人力,勞動密集型的企業(yè),用人成本成為了企業(yè)一筆沉重的負擔(dān)。電氣設(shè)備的生產(chǎn)企業(yè)就是其中一個典型的例子。由于開關(guān)面板每一個配件的大小、結(jié)構(gòu)都不一樣,裝配的過程中需要精準的定位以及適當(dāng)?shù)牧Χ?,安裝精度要求較高,因此社會上開關(guān)面板的裝配仍然以手工裝配為主。
開關(guān)面板的手工裝配造成了一線生產(chǎn)工人的勞動強度過大,重復(fù)、單調(diào)的工作容易讓一線生產(chǎn)員工感到厭倦,人員流失非常大,企業(yè)無法吸引年輕的勞動力,企業(yè)面臨著用人成本高、員工缺乏等困難。基于以上情況,我們通過PLC與工業(yè)機器人的協(xié)同控制,設(shè)計出一套開關(guān)面板自動裝配的系統(tǒng)。PLC具有強大的邏輯控制功能以及與外圍設(shè)備通信的能力,可以及時處理現(xiàn)場反饋的信息。工業(yè)機器人具有較高的重復(fù)精度,動作靈活,可以有效完成開關(guān)面板的組裝環(huán)節(jié)。
1 控制系統(tǒng)設(shè)計思路
開關(guān)面板的各個配件通過PLC控制的傳送帶送到定位卡口,實現(xiàn)初步定位,并由傳感器反饋配件到位情況給PLC,PLC通過I/O通信,給機器人一個啟動信號,機器人將各個配件搬到定位平臺,然后按照開關(guān)面板的裝配順序完成開關(guān)面板的裝配。最后通過視覺系統(tǒng)檢查產(chǎn)品的裝配情況,不合格的產(chǎn)品由機器人搬到廢料平臺,合格產(chǎn)品由機器人搬到成品區(qū)。整個系統(tǒng)的設(shè)計同時需滿足以下要求:①生產(chǎn)效率:450個/小時;②適用范圍:86型、118型、120型;③安裝精度:±1mm。
根據(jù)控制要求進行模型設(shè)計,開關(guān)面板的組裝由傳送帶、機器人、定位裝配平臺、視覺檢測四部分組成。整個系統(tǒng)的模型如圖1所示。
系統(tǒng)的控制流程:(1)產(chǎn)品放到傳送帶;(2)傳送帶把部件送到末端;(3)機器人進行裝配工作;(4)視覺檢測。

圖1 系統(tǒng)模型
2 硬件系統(tǒng)的設(shè)計
由于開關(guān)面板的型號、大小、形狀各有不同,本文以組裝86型開關(guān)面板來進行設(shè)計。如系統(tǒng)需要組裝其他型號開關(guān)面板,則只需在傳送帶、定位工作臺的作簡單的機械調(diào)整,同時適當(dāng)?shù)男薷臋C器人的程序即可完成不同型號開關(guān)面板裝配。
■2.1 傳送帶與電機選型
由于傳送帶的功能只是把四個不同的配件送至定位卡口就可,所以對電機并沒有過高的要求,本方案則選擇普通的三相交流異步電動機即可。電機由變頻器進行控制,頻率為30Hz即可。為了檢測開關(guān)面板的到位情況,在傳送帶的末端分別安裝四個光纖傳感器,以作為配件到位檢測。
■2.2 PLC選型
產(chǎn)線員工(或工業(yè)機器人)將開關(guān)面板四個配件放到傳送帶上,PLC控制傳送帶以30Hz的速度把配件送至傳送帶末端,然后傳送帶停止,PLC發(fā)送信號,由ABB機器人進行裝配。本次設(shè)計共需7位輸入信號、5位輸出信號,考慮到設(shè)計留有一定的余量以及后續(xù)設(shè)備更新功能等要求,為此本次設(shè)計選出三菱FX3U-32MR/ES,即16個輸入與16個輸出的繼電器輸出PLC。
■2.3 機器人以及夾具選型
由于開關(guān)面板的屬于比較小的電氣設(shè)備,重量較小,所帶夾具約為1.5kg,機器人裝配開關(guān)面板時需要移動的距離小于1米,且負荷均較小,所以本次選取ABB工業(yè)機器人,型號為IRB-1200-7/0.7即可。86型開關(guān)面板由外面板、內(nèi)板、翹板以及翹板底座四部件構(gòu)成。各個部件大小形狀各不相同。其中外面板和內(nèi)板尺寸相差不大,可以采用相同的吸盤工具進行操作。而翹板面積較外面板和內(nèi)板小,可選較小的吸盤進行作業(yè)即可。翹板底座則需要用手指式的夾具進行作業(yè)。為了提高生產(chǎn)效率,避免頻繁的更換機器人末端工具,采用多功能末端工具(帶三面吸盤以及手指夾具)。
■2.4 基恩士視覺系統(tǒng)
當(dāng)86開關(guān)面板組裝完成后,由視覺系統(tǒng)來檢測面板是否合格,面板的安裝是否有缺漏。本系統(tǒng)采用的視覺系統(tǒng)為基恩士視覺系統(tǒng),視覺系統(tǒng)主要包括視覺驅(qū)動器、照明擴展單元、相機、顯示器以及電源模塊等。電源模塊為驅(qū)動模塊和光源模塊提供DC24V電源。相機與組裝平臺的距離約為0.7米,本次選取的相機型號為CV-H100M,采用反射照明的方式,視覺系統(tǒng)通過RS232與ABB機器人進行通訊。視覺系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖2所示。

圖2 視覺系統(tǒng)
3 軟件系統(tǒng)的設(shè)計
■3.1 系統(tǒng)參數(shù)及IO的設(shè)置
本系統(tǒng)使用的變頻器型號為FR-E500,主要作用為驅(qū)動三相異步電動機。PLC負責(zé)整個系統(tǒng)的控制,傳感器信號處理以及與機器人的通信。而工業(yè)機器人主要負責(zé)開關(guān)面板的安裝與檢測,各個環(huán)節(jié)的相關(guān)參數(shù)與IO設(shè)置如表1、表2。

表1 三菱PLCI/O分配表

表2 工業(yè)機器人輸入輸出信號
■3.2 程序的設(shè)計與分析
3.2.1 PLC程序設(shè)計
在這個系統(tǒng)中,PLC主要負責(zé)傳送帶的控制、光纖傳感器信號的處理以及機器人啟動、停止的控制。以下為PLC部分核心程序如圖3所示。

圖3 PLC梯形圖
3.2.2 機器人程序設(shè)計
PROC main() !主程序
AccSet 75, 100; !加速度設(shè)置
WordSpeed:=[1000,1000,0,0]!速度設(shè)置
vmax := v1000; !最大速度
Vmin:=v50 !最小速度
MoveJ home, WordSpeed, z50,mytoolWObj:=wobj0; !以工作速度回home點
WaitRobInPos;
!程序執(zhí)行進入等待,直到機械臂到達停止點
WaitRoberoSpeed;
!進入等待,直到機械臂達到零速度
WHILE di3 = 1 DO !等待PLC發(fā)送裝配信號
Position neiban, neiban1;
!內(nèi)板的定位與安裝
Position_finger qb_base, qb_base1;
!翹板底座的定位與安裝子程序
Position qiaoban, qiaoban1;
!翹板的定位與安裝子程序
Position waiban, waiban1;
!外面板的定位與安裝子程序
Vision;
!啟動視覺檢測子程序,合格品與不合格品區(qū)別處理
ENDWHILE
WaitTime 0.3;
ENDPROC
PROC Vision() !視覺檢測子程序
Open "HOME:", iodev1Bin;
!打開串行通道,與視覺系統(tǒng)進行通信
ClearIOBuあ iodev1;
!清除iodev1數(shù)據(jù)
WriteStrBin iodev1, "T1