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        合成塔105D催化劑暫時性失活原因分析及措施

        2015-12-31 00:00:00崔連榮

        摘 要:事故處理后,開工過程中發(fā)現(xiàn)合成塔催化劑失活,經(jīng)過原因分析和現(xiàn)場確認(rèn),發(fā)現(xiàn)是由于停工時普里森的冷凝液反竄進(jìn)合成塔造成,經(jīng)過對催化劑進(jìn)行重新還原,活性恢復(fù)到開工前。

        關(guān)鍵詞:催化劑;合成塔;失活;還原

        大慶化肥廠合成氨裝置是七十年代引進(jìn)美國凱洛格生產(chǎn)技術(shù),1976年9月6日建成投產(chǎn),日產(chǎn)合成氨1000t,二十年來經(jīng)過不斷的技術(shù)改造,目前生產(chǎn)能力達(dá)到日產(chǎn)1500t。合成系統(tǒng)由塔前分氨改為塔后分氨,合成反應(yīng)為大小合成塔串聯(lián)運(yùn)行,操作壓力15MPa,操作溫度320-502℃,使用鐵作為合成氨反應(yīng)催化劑。

        2013年5月26日21:10由于小合成塔入口閥HIC309法蘭泄漏著火,后部緊急降壓、減負(fù)荷、甩合成、停103J、甩甲烷化,21:50著火處火滅。27日處理完法蘭漏點(diǎn)后開車,23:00合成系統(tǒng)充壓并氣密合格,改升溫流程。5月28日4:00發(fā)現(xiàn)105D催化劑失活,決定進(jìn)行還原操作。5月29日13:10102B滅火,合成裝置產(chǎn)氨,105D催化劑活性基本恢復(fù)事故前效果。

        1 105D催化劑升溫及還原經(jīng)過

        2013年5月27日23:00105D壓力升至8.0MPa后,23:29導(dǎo)氣進(jìn)行升溫時,169F液位達(dá)到30%報警,立即到現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)169F有較高液位,進(jìn)行現(xiàn)場排液,為油水混合液體。

        5月27日23:36,合成塔正常進(jìn)行升溫時,在入口閥及溫度控制穩(wěn)定的情況下,合成塔一層床層溫度突然出現(xiàn)一波快速的上升,床層溫度最高上升至563℃,發(fā)現(xiàn)床層超溫(指標(biāo)≤502℃)后,立即打開入口冷激閥降溫,床層溫度快速下降。在導(dǎo)氣的同時106F液位開始上升,23:35:50達(dá)到滿液位。立即關(guān)閉合成塔入口閥MOV307、出口閥SP70,停止升溫。

        5月27日23:50在105D溫度恢復(fù)正常后,繼續(xù)導(dǎo)氣升溫,發(fā)現(xiàn)床層沒有溫升,沒有反應(yīng)。決定采取用開工加熱爐輔助升溫的方式升溫,28日1:00102B點(diǎn)火,1:10合成塔開始升溫,4:00合成塔床層溫度逐漸上升至400℃,仍然沒有溫升,沒有反應(yīng),判斷催化劑中毒,決定進(jìn)行還原操作。

        2 催化劑暫時性中毒的原因分析

        問題出現(xiàn)后,化肥廠對停車后105D的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的分析,判斷在聯(lián)105D時,有水及油進(jìn)入105D,造成催化劑暫時性中毒。分析如下:

        2.1 本次停車為緊急停車,工藝系統(tǒng)壓力下降快,103J停機(jī)后從浮環(huán)密封處存在少量油漏入工藝系統(tǒng)的可能(每次開停車過程中都存在這種可能,尤其是事故停車過程中)。

        2.2 在生產(chǎn)運(yùn)行過程中,平時系統(tǒng)中漏入的潤滑油,在從103J出口至169F的管線、設(shè)備上掛壁,開車時油帶入105D。

        2.3 169F罐底殘存少量油排不凈,在開車工藝氣的沖擊下帶入105D。

        2.4 105D進(jìn)入的水經(jīng)分析來自普里森201E塔,分析如下。

        5月26日HIC309法蘭著火后,緊急甩合成,合成系統(tǒng)快速降壓,PRISM的馳放氣流量FC215-1下降至5500 Nm3/h后,聯(lián)鎖動作,204L、206L分離器切除,預(yù)處理正常運(yùn)行。如圖一所示:閥門狀態(tài)為:②④⑦⑧閥關(guān)閉,①③閥開。流程為:馳放氣由閥⑨進(jìn)201E后走③①閥,去馳放氣管網(wǎng)。

        停車后105D系統(tǒng)降壓,26日22時壓力卸到0.3MPa以下后,關(guān)①閥,22:04去檢查202J是否停泵時,發(fā)現(xiàn)202J已停,車間人員立即去合成系統(tǒng)接膠帶置換,給HIC309法蘭接膠帶吹風(fēng)降溫。27日3時,車間組織對合成系統(tǒng)停工狀況進(jìn)行全面檢查,將202J出口截止閥關(guān)閉。

        分析:查DCS歷史趨勢,201E在PRISM停后,26日22:20201E出現(xiàn)了滿液位,合成系統(tǒng)壓力(PR105D)下降至0.05MPa左右,由于PRISM系統(tǒng)的壓力低,202J泵的冷凝液來自112-J(表冷器冷凝液泵)壓力在0.7MPa左右,致使進(jìn)201E的水量仍然維持在1t/h以上,又查106F液位,22:12開始,106F液位由62.08%逐漸上升至93%,進(jìn)一步證實(shí)了201E的水通過進(jìn)入201E馳放氣線反竄(201E入口馳放氣線上的單向閥不嚴(yán))至106F(具體流程如圖二)。

        冷凝液反竄至106F至SP70前的管線內(nèi),開車在103J升速正常,合成系統(tǒng)充壓至8.0MPa,開SP70時,SP70管線前的冷凝液快速經(jīng)過103J高壓缸,到達(dá)169F,DCS出現(xiàn)30%高液位報警,現(xiàn)場檢查冷凝液帶入105D。經(jīng)估算,201E的冷凝液約有4-5t進(jìn)入106F,其中約有1t水進(jìn)入106F至SP70的管線內(nèi),在169F分離約0.5t水,最后0.5t水進(jìn)入105D。

        lt;E:\123456\中小企業(yè)管理與科技·上旬刊201510\1-297\6-1.jpggt;

        圖一 "PRISM流程

        lt;E:\123456\中小企業(yè)管理與科技·上旬刊201510\1-297\6-2.jpggt;

        圖二 "PRISM冷凝液反竄流程

        3 還原操作

        按照廠家要求,逐漸提高床層溫度,5月28日10:00分開始床層溫度基本穩(wěn)定在500-530℃之間,一層溫升為80℃,11:00分連續(xù)有產(chǎn)品氨產(chǎn)出。5月29日0:00一層溫升達(dá)到100℃,二層也有20℃溫升,氨產(chǎn)量增加到16t/h,13:10102B滅火,15:00產(chǎn)量達(dá)到30t/h,105D床層溫度及溫升逐漸恢復(fù)正常。

        4 結(jié)束語

        經(jīng)過一段時間的運(yùn)行,合成塔催化劑性能已經(jīng)恢復(fù)到停工前狀態(tài),說明合成塔催化劑水中毒后,經(jīng)過提高催化劑床層溫度通過重新還原可以恢復(fù)活性。

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