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        某輕卡車型離合助力器故障分析及整改

        2023-05-22 03:56:50姚學(xué)森遲玉華
        汽車實用技術(shù) 2023年9期
        關(guān)鍵詞:唇口助力器漏油

        姚學(xué)森,遲玉華

        (安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司,安徽 合肥 230601)

        離合器是手動擋車型的關(guān)鍵零部件,使用頻次非常高,通過離合踏板的操作(踩踏板、松踏板),實現(xiàn)離合器的結(jié)合、分離,進(jìn)而實現(xiàn)車輛的起步、換擋、倒車等[1]。由于載貨汽車離合器規(guī)格遠(yuǎn)大于乘用車,離合器分離力比較大,為保證離合踏板力的舒適性,需增加離合助力器,借助氣壓助力,降低離合踏板力。如果離合助力器發(fā)生故障,失去助力作用,離合踏板力變大,甚至難以踩下離合踏板,無法有效完成離合器的分離與結(jié)合,導(dǎo)致無法選換擋,嚴(yán)重影響客戶使用,甚至?xí)l(fā)生安全隱患[2]。

        1 問題來源

        梳理質(zhì)量部保單系統(tǒng),2021年下半年離合助力器保單390例,對390例故障現(xiàn)象進(jìn)行分解,主要有漏油、卡滯、異響、銷軸脫落等,其中漏油故障331例,占比高達(dá)84.9%,如圖1所示。對故障件現(xiàn)場調(diào)研,漏油部位為離合助力器排氣口處,如圖2所示,離合助力器缸體表面并沒有漏油痕跡。

        圖1 故障統(tǒng)計分析圖

        圖2 離合漏油區(qū)域

        2 問題原因分析

        首先從離合操縱系統(tǒng)原理進(jìn)行分析,如圖3所示。踩離合踏板,在踏板力的作用下,將制動液擠壓進(jìn)入離合助力器的液壓腔(如圖3所示箭頭走向),在密封圈的作用下,液壓腔內(nèi)形成油壓,油壓一方面推動助力器的推桿移動,另一方面打開平衡活塞,讓氣壓進(jìn)入離合助力器,通過氣壓助力推動推桿移動,推桿與變速箱分離軸承硬性鏈接,進(jìn)而推動離合器工作[3]。從系統(tǒng)原理可知,離合操縱系統(tǒng)對離合助力器的輸入只有兩個,即制動液和液壓腔內(nèi)形成的油壓。其中油壓可以通過離合踏板力進(jìn)行換算。

        圖3 離合操縱系統(tǒng)原理簡圖

        針對離合助力器單個零部件分析,內(nèi)部詳細(xì)結(jié)構(gòu)如圖4所示,制動液被擠壓進(jìn)入液壓腔后,是通過1區(qū)和2區(qū)的密封圈形成液壓壓力,油壓達(dá)到一定程度,才能打開平衡活塞,引進(jìn)氣壓助力。通過拆解故障件發(fā)現(xiàn),2區(qū)平衡活塞處沒有油跡,只有 1區(qū)呼吸孔處漏油。因此可以得出,離合助力器漏油原因為1區(qū)密封失效。1區(qū)涉及三個零件:密封圈、柱塞和密封圈安裝槽。

        圖4 離合器內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖

        找到問題癥結(jié)區(qū)域,從系統(tǒng)和零部件結(jié)構(gòu)原理逐級深入,制定排查圖,如圖5所示。

        圖5 故障分析圖

        3 試驗驗證

        針對離合助力器承受油壓過大問題,對故障車型離合踏板力進(jìn)行測試,通過踏板力,運用油壓與離合踏板力公式計算離合助力器實際承受的油壓。

        式中,ε為工作承受油壓;F為踏板力;S為總泵主缸截面積;I為踏板杠桿比;f為踏板回位力;η為力傳遞效率,取0.8。

        與離合助力器所能承受的設(shè)計油壓進(jìn)行對比,如表1所示。工作油壓遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于設(shè)計油壓,不會產(chǎn)生因油壓過高而導(dǎo)致密封失效。

        表1 故障離合器踏板壓力測試統(tǒng)計

        對制動液選用不合理進(jìn)行確認(rèn)。經(jīng)過充分驗證后,公司統(tǒng)一規(guī)定選用型號 HZY3的制動液。統(tǒng)計2021年主銷Top10的車型對比分析,同一種制動液 HZY3,采用不同離合助力器匹配不同車型,只有D8CD7型離合助力器漏油故障異常偏高。

        對密封圈硬度、伸縮率、耐油性不滿足要求進(jìn)行確認(rèn)。對密封圈材料進(jìn)行檢測,如表2所示,密封圈硬度、伸縮率、耐油性等均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,為非關(guān)鍵因素。

        表2 故障離合器踏板壓力測試統(tǒng)計

        對密封圈唇口厚度不滿足要求進(jìn)行確認(rèn)。密封圈唇口厚度分為外唇口厚度和內(nèi)唇口厚度,如圖6所示,外唇口厚度為A,內(nèi)唇口厚度為B,外唇口厚度A影響密封圈與缸體內(nèi)腔安裝槽的過盈量,內(nèi)唇口厚度B影響密封圈與其內(nèi)配合的柱塞之間的過盈量,二者直接影響密封圈的密封效果。

        圖6 密封圈結(jié)構(gòu)圖

        參照市場表現(xiàn)較好的 E23S離合助力器設(shè)計經(jīng)驗,唇口厚度A和B設(shè)計值為0.6~1.0 mm,與E523S離合助力器保持一致。現(xiàn)對40套故障件拆解的密封圈進(jìn)行檢測(橡膠密封圈尺寸檢測工具是影響測量儀),檢測結(jié)果如表3、圖7所示。

        圖7 密封圈測試分析圖

        表3 故障離合器踏板密封圈檢測統(tǒng)計

        檢測結(jié)果均滿足設(shè)計要求,但是設(shè)計經(jīng)驗并不可靠,查閱密封圈相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)《氣缸用密封圈安裝溝槽形式、尺寸和公差》(JB/T 6656)(以下簡稱JB/T 6656)可知,不同規(guī)格密封圈的內(nèi)、外唇口厚度要求并不一致,E523S離合助力器的密封圈配套柱塞規(guī)格:密封圈內(nèi)圈公稱直徑為19.8 mm,內(nèi)外唇口厚度標(biāo)準(zhǔn)為0.6~1.0 mm;而D8CD7離合助力器的密封圈配套柱塞規(guī)格為直徑25 mm,內(nèi)外唇口厚度標(biāo)準(zhǔn)0.8~1.2 mm。所以設(shè)計與標(biāo)準(zhǔn)不符,二者尺寸要求范圍不一樣,有交叉區(qū)間0.8~1.0 mm,所以市場表現(xiàn)并不是所有 D8CD7離合助力器都發(fā)生漏油現(xiàn)象,內(nèi)外唇口厚度在交叉區(qū)間內(nèi),滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,可能就不會發(fā)生漏油。從檢測結(jié)果來看,40套件沒有一套件的內(nèi)、外唇口厚度同時落在標(biāo)準(zhǔn)交叉區(qū)間內(nèi),從理論上判定可能產(chǎn)生漏油,為進(jìn)一步確認(rèn)要因,隨機取三套離合助力器,更換滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的密封圈后,進(jìn)行抬價密封試驗,均滿足要求。通過對比分析,密封圈唇口厚度不滿足要求,是離合器踏板故障的主要原因。

        密封圈唇口粗糙度檢測主要通過影像放大后進(jìn)行目視對比,標(biāo)準(zhǔn)要求放大后觀察無明顯毛刺。通過影像測量儀觀察密封圈新舊件對比,唇口均圓滑無明顯毛刺,滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。針對密封圈與安裝槽配合尺寸不合標(biāo)準(zhǔn)問題,密封圈安裝在缸體安裝槽內(nèi),密封圈安裝外徑d1與安裝槽直徑D1應(yīng)滿足配合標(biāo)準(zhǔn)。對故障件安裝槽進(jìn)行檢測,由于是凹槽,不是平面,切開缸體后粗糙無法直接檢測,只能通過目視,與粗糙度對比樣塊進(jìn)行對比判定粗糙度,因為是破壞檢測,因此,在故障件中隨機抽取 4套進(jìn)行目視對比檢測。檢測結(jié)果密封圈安裝槽粗糙度滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。針對密封圈安裝槽圓柱度大,密封圈安裝槽圓柱度大,影響與密封圈的貼合,進(jìn)而影響密封效果[4]。對密封圈安裝槽的圓柱度進(jìn)行測量,按照測量標(biāo)準(zhǔn),用自制內(nèi)徑百分表分別測量三個不同截面上的直徑,測出的最大直徑與最小直徑差的一半即為圓柱度。標(biāo)準(zhǔn)要求密封圈安裝槽圓柱度≤0.1 mm,測量結(jié)果均滿足要求。針對柱塞表面粗糙度大,柱塞與密封圈內(nèi)孔配合,柱塞粗糙度大,也會導(dǎo)致內(nèi)圈密封不嚴(yán),出現(xiàn)漏油[5]。粗糙度過小,不利于柱塞滑動。標(biāo)準(zhǔn)要求與密封圈內(nèi)孔配合的柱塞表面粗糙度為0.4~1.0 μm,檢測結(jié)果均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。針對柱塞圓柱度大,柱塞與密封圈內(nèi)孔配合,柱塞的圓柱度大,當(dāng)液壓推動柱塞在密封圈內(nèi)孔軸向滑動時,可能會產(chǎn)生漏油。故障件的柱塞圓柱度均小于0.1 mm,滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。

        通過以上分析,最終找到了離合助力器漏油問題的根本原因,即密封圈唇口厚度小。針對密封圈唇口厚度小問題,需要調(diào)整密封圈唇口厚度。密封圈是通過模具澆鑄成型,增大密封圈唇口厚度需要重新開模。在加工密封圈澆鑄成型時,唇口位置處于分型面上,唇口厚度尺寸是通過切割機進(jìn)行修剪的,人工操作控制,一致性差[6]。因此,在重新開設(shè)模具時,對模具型腔、型芯進(jìn)行優(yōu)化,使唇口厚度由模具保證,分型面設(shè)在不重要的尺寸上,唇口厚度尺寸一致性好,具體參數(shù)如表4所示。

        表4 密封圈唇口厚度改進(jìn)后厚度

        模具改進(jìn)后,對成型的密封圈唇口厚度進(jìn)行檢測,內(nèi)、外唇口厚度均滿足要求。對離合助力器密封檢測,為防止逃離點,隨機抽取 7個樣件全部按照試驗大綱要求進(jìn)行相關(guān)密封性試驗,如表5所示。(備注:原試驗大綱要求3個樣件,而且是分別做不同的試驗項目,不能夠有力反應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量一致性,存在逃離點概率較大。)臺架試驗結(jié)果全部合格,方案有效。

        表5 密封性試驗數(shù)據(jù)

        4 結(jié)論

        根據(jù)本次問題解決結(jié)果,從系統(tǒng)工作原理著手,鎖定故障區(qū)域,然后從故障區(qū)域零部件可能產(chǎn)生的問題因素進(jìn)行分析,從零部件尺寸分析、結(jié)構(gòu)逐一分析進(jìn)行,積累了大量的檢測數(shù)據(jù)、試驗數(shù)據(jù),并找到了問題的根本原因;通過對標(biāo)分析,找到了解決問題的方案:優(yōu)化結(jié)構(gòu),修改模具,增加密封圈唇口厚度。問題的解決,提升了離合器助力器的可靠性,最終提升了產(chǎn)品競爭力及顧客滿意度。

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