張忠東, 王 珂, 劉鑫明
(1.山東省新能源客車安全與節(jié)能重點實驗室, 山東 聊城 252000;2.中通客車股份有限公司, 山東 聊城 252000)
在一款9 m團體旅游客車的樣車可靠性試驗中,駕駛員反饋該車的外后視鏡出現(xiàn)輔助鏡片碎裂情況。為消除該問題帶來的安全隱患,本文結合經驗判斷與問題再現(xiàn)、模態(tài)測試等方法對該款后視鏡進行問題診斷分析,并對原結構進行改進,解決了輔助鏡片碎裂的問題。
客車外后視鏡輔助鏡片碎裂情況如圖1所示,裂痕方向為車身橫向(即Y向)。鏡體產生較大振幅及變形的原因主要有安裝缺陷、自身結構缺陷兩種。該后視鏡采用的是與車身卡槽定位、5顆M12螺栓緊固的安裝方式,固定牢靠,鏡片碎裂后檢查安裝位置無松動、晃動現(xiàn)象。根據鏡片裂痕及鏡片安裝結構初步判斷,該問題不是由安裝引起的,而是由鏡體框架變形擠壓鏡片引起,與后視鏡自身結構有關。
圖1 鏡片碎裂狀態(tài)
為驗證出現(xiàn)該問題的原因,決定對該款后視鏡樣品進行振動臺掃頻試驗及試驗模態(tài)分析測試。
將后視鏡安裝至電磁振動試驗臺上,三軸加速度傳感器分別固定在1個參考點和4個測試點上,如圖2所示。試驗時振動臺以1g加速度作垂直正弦振動,頻率以每分鐘1/2倍頻程的掃頻速率,在5~100 Hz頻率之間進行掃頻試驗,重復掃描3次。使用LMS 測試系統(tǒng)[1](包括LMS Test.lab測試分析軟件及數(shù)據采集前端設備)進行數(shù)據采集。
圖2 電磁振動臺測試圖
試驗中,當激勵頻率處于6~8 Hz時,鏡體出現(xiàn)大幅振動并伴隨明顯的“咔嚓咔嚓”聲。試驗完成后發(fā)現(xiàn)鏡片出現(xiàn)碎裂情況,且裂痕與1.1節(jié)所述一致。該試驗證明,此并非偶發(fā)性問題,該鏡片在一定工況下會出現(xiàn)碎裂,存在安全隱患。
在LMS Test.Lab中計算試驗中采集的各測點位置的振動數(shù)據,得到該后視鏡的振動位移幅值頻響函數(shù)曲線[2],如圖3所示。從圖中可發(fā)現(xiàn),參考點振幅變化曲線光滑,說明設備輸出激勵正常;4個測點都在6.7 Hz附近出現(xiàn)振動峰值,且測點1與測點2之間出現(xiàn)突變,需重點關注;頻率高于8 Hz后振幅下降明顯,20 Hz后振幅很低,無異常表現(xiàn),不再展示。
圖3 測點位置位移頻響函數(shù)曲線
根據實驗模態(tài)基本原理[3-5]可知,頻響函數(shù)矩陣是對稱的,因此只要測試頻響函數(shù)矩陣的一行或是一列就可以識別出所有模態(tài)參數(shù),而且合理布置測點才能測出所關心的模態(tài)參數(shù)。
采用錘擊法中的移動力錘法對該款后視鏡進行實驗模態(tài)分析測試[6-8],并在LMS Test.Lab中計算得到該款后視鏡在0~50 Hz范圍內的典型模態(tài)為5 Hz、7 Hz、19 Hz、29 Hz四階,5 Hz模態(tài)振型主要為左右擺動,與鏡片碎裂工況不符;7 Hz模態(tài)振型主要為鏡頭的上下“點頭”,如圖4所示,變形最大處與鏡片位置一致,與鏡片碎裂時的情況相吻合。
圖4 7 Hz模態(tài)振型圖
根據振動臺掃頻試驗及模態(tài)分析測試結果,可判斷出該后視鏡的鏡片碎裂問題是該后視鏡低頻典型模態(tài)在一定工況下與路面激勵產生共振引起的。
根據后視鏡結構及問題分析,有三個改進方案可供選擇:
1) 改進后視鏡外殼,增大鏡片安裝空間以增大鏡片與殼體之間的間隙,將周圈間隙擴大3~5 mm即可解決該問題。但此方法需要更改模具來實現(xiàn),費用較高且無法降低后視鏡鏡體振幅。該方案不易實現(xiàn)。
2) 縮小輔助鏡片的尺寸,同樣可將鏡片與殼體之間的周邊間隙擴大(較易實現(xiàn))。但此方法會降低鏡片的作用,影響駕駛員視野,安全性下降。
3) 增強鏡體骨架剛度,改變鏡體的低頻模態(tài)。此方法不涉及高額費用且能減小鏡體整體振幅,較易實現(xiàn)。
經對比發(fā)現(xiàn),方案3)的經濟性、實用性和可操作性更好,決定采用此方案來解決該鏡片碎裂問題。
該鏡體原有結構為骨架加塑料外飾的復合結構。其中骨架為兩段式組合結構,如圖5所示;兩段的對接位置結構如圖6所示。從圖中可以看出,鏡片碎裂位置正好處于兩段骨架對接附近,該位置的結構剛度和強度較弱?;诖?,改進方案為在圖6所示對接膠套尺寸保持不變的前提下將對接膠套1的材料由Q235A普通碳素結構鋼更換為510 L高強鋼,并將對接膠套2的厚度由4 mm減小至2 mm。這樣調整是為了在保證后視鏡骨架系統(tǒng)具有一定柔性的前提下提升對接位置剛度,繼而改變后視鏡整體結構的模態(tài),避免因對接位置出現(xiàn)較大形變造成鏡片碎裂。
圖5 該后視鏡骨架圖
圖6 對接位置局部剖視圖
將改進后的后視鏡結構在試驗臺上再次進行5~100 Hz的掃頻試驗,傳感器安裝位置、參數(shù)設置、數(shù)據計算方法與首次試驗一致。測試數(shù)據在LMS Test.lab中計算的位移幅值頻響函數(shù)曲線如圖7所示。
圖7 改進后測點位置位移頻響函數(shù)曲線
試驗結果如下:
1) 試驗過程中,主觀感受鏡體在低頻階段的振幅下降明顯。
2) 試驗結束后檢查,未出現(xiàn)鏡片碎裂問題。
3) 對比圖3中曲線,振幅峰值頻率向右偏移,共振頻率由6.7 Hz提高為8.7 Hz。
4) 共振位移幅值下降明顯,以振幅最大的測點3(鏡頭)為例,振動峰值由原來的19.5 mm下降為9.5 mm。
試驗結果說明,通過結構改進已經改變鏡體自身模態(tài),鏡片碎裂問題得到解決。
針對某中型團體旅游客車后視鏡鏡片碎裂問題,基于LMS測試系統(tǒng)對該后視鏡進行了振動臺掃頻試驗及實驗模態(tài)分析測試,確定了其成因并設計了相應的改進措施。結果表明,改進后的后視鏡結構剛度增強,共振頻率提高,振幅下降,解決了鏡片碎裂問題。