鄧都都,沈立娜*,劉海龍,胡遠(yuǎn)彪
(1.北京探礦工程研究所,北京 102446;2.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京),北京 100083)
關(guān)鍵字:金剛石鉆頭;二次鑲焊;高頻感應(yīng);自動(dòng)化控制;設(shè)計(jì)制造
金剛石鉆頭在硬地層中鉆進(jìn)時(shí),有速度快、壽命長(zhǎng)、工作平穩(wěn)、井身質(zhì)量好等優(yōu)點(diǎn),很多磨損后的金剛石鉆頭還可通過(guò)返廠修復(fù)得以重復(fù)利用,從而有效節(jié)約鉆井成本。因此,在我國(guó)各類鉆井中,金剛石鉆頭是非常重要的鉆進(jìn)方式[1~4]。
我國(guó)金剛石鉆頭的生產(chǎn)主要有熱壓整體燒結(jié)法、二次鑲焊法等[5~7]。熱壓整體燒結(jié)法是將鉆頭鋼體放在相應(yīng)的模具中,將胎體材料與金剛石填充進(jìn)去,然后放到高溫爐中進(jìn)行整體燒結(jié)。采用熱壓燒結(jié)法制造金剛石鉆頭時(shí),鉆頭的燒結(jié)必須達(dá)到一定的溫度(通常約1000℃),才能滿足鉆頭強(qiáng)度要求。然而,溫度較高會(huì)對(duì)金剛石造成熱損傷,降低鉆頭的使用壽命。此外,整體燒結(jié)法需要做底模、模心、模套等各種模具,工序多、生產(chǎn)效率較低。二次鑲焊法是單獨(dú)完成刀頭的燒結(jié),然后再將刀頭鑲焊到鉆頭鋼體上。由于刀頭是單獨(dú)燒制,因此刀頭的配方與燒結(jié)工藝選擇范圍更廣,刀頭燒結(jié)的溫度更低,能夠有效的減小金剛石的熱損傷[8]。然而,傳統(tǒng)工藝焊接出來(lái)的鉆頭,存在諸多缺陷:如受人為因素影響嚴(yán)重,費(fèi)時(shí)費(fèi)力人工成本高;焊接面受熱不均,且在焊接過(guò)程中易引入雜質(zhì)導(dǎo)致焊接強(qiáng)度不穩(wěn)定甚至很差;焊接尺寸定位精度不高導(dǎo)致后續(xù)處理工序復(fù)雜;工作效率低下,產(chǎn)量低下等等,傳統(tǒng)焊接工藝已經(jīng)難以滿足現(xiàn)代鉆探對(duì)深部鉆探高質(zhì)量鉆頭的需求。
針對(duì)于上述問(wèn)題設(shè)計(jì)了金剛石鉆頭高頻焊接自動(dòng)控制系統(tǒng),采用高頻焊機(jī)為金剛石鉆頭焊接提供熱源,該類型焊機(jī)能夠產(chǎn)生高頻感應(yīng)電流,發(fā)熱功率高、加熱速度快,在焊接領(lǐng)域應(yīng)用非常廣泛[9~11]。所設(shè)計(jì)的金剛石鉆頭高頻焊接自動(dòng)控制系統(tǒng)具有如下優(yōu)點(diǎn):能夠滿足大尺寸、厚壁鉆頭的快速加熱;利用控制系統(tǒng)控制焊接過(guò)程的溫度與時(shí)間,能有效保證焊接質(zhì)量;通過(guò)自動(dòng)化鉆頭傳送系統(tǒng),有效減輕人員工作量、節(jié)約工時(shí)。
鉆頭高頻自動(dòng)焊接系統(tǒng)主要由鉆頭傳送系統(tǒng)、高頻焊機(jī)移動(dòng)系統(tǒng)、自動(dòng)焊接控制系統(tǒng)等組成,系統(tǒng)的主要組成部件如圖1所示。其中,鉆頭傳送系統(tǒng)的主要功能是將鉆頭旋轉(zhuǎn)到固定工作位置進(jìn)行兩工位交替焊接,其中一個(gè)工位的鉆頭進(jìn)行焊接時(shí),另一個(gè)工位可以進(jìn)行鉆頭鑲焊填料的準(zhǔn)備工作;兩工位旋轉(zhuǎn)切換采用轉(zhuǎn)盤電機(jī)驅(qū)動(dòng),經(jīng)過(guò)一級(jí)齒輪減速,控制轉(zhuǎn)盤的機(jī)械轉(zhuǎn)速為7.5r/min,保證旋轉(zhuǎn)過(guò)程的平穩(wěn),旋轉(zhuǎn)角度采用機(jī)械限位與行程開(kāi)關(guān)雙控制方式,確保鉆頭能夠準(zhǔn)確送到工位;為保證焊接過(guò)程中焊縫受熱均勻,利用旋轉(zhuǎn)電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)鉆頭自轉(zhuǎn),設(shè)計(jì)鉆頭自轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速為12r/min。高頻焊機(jī)移動(dòng)系統(tǒng),主要用于上下、前后移動(dòng)高頻焊機(jī),以保證高頻焊機(jī)適配線圈移動(dòng)到鉆頭需要焊接的位置,其中,一臺(tái)電機(jī)驅(qū)動(dòng)升降平臺(tái),控制焊機(jī)在上下方向移動(dòng),升降平臺(tái)上下均配備接近開(kāi)關(guān),準(zhǔn)確控制高頻焊機(jī)的位置;另一臺(tái)電機(jī)控制焊機(jī)平臺(tái)前后移動(dòng),根據(jù)不同鉆頭的尺寸,保證高頻焊機(jī)線圈與鉆頭的合理距離,保證焊接質(zhì)量;在升降臺(tái)最低點(diǎn)與平臺(tái)最前端設(shè)置極限位置開(kāi)關(guān),當(dāng)平臺(tái)系統(tǒng)遇到緊急情況或者到達(dá)極限位置時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)停止,保證設(shè)備的使用安全??刂葡到y(tǒng)主要由PLC控制器、觸摸屏人機(jī)交互界面、面板開(kāi)關(guān)、傳感器以及控制柜組成。主要實(shí)現(xiàn)電機(jī)與焊接時(shí)間、溫度的控制,實(shí)現(xiàn)鉆頭的自動(dòng)或者半自動(dòng)焊接。
圖1 鉆頭高頻自動(dòng)焊接主要系統(tǒng)組成
該系統(tǒng)設(shè)置了兩套工作模式:手動(dòng)和自動(dòng)控制模式。手動(dòng)工作模式由面板上的機(jī)械開(kāi)關(guān)配合高頻焊機(jī)旋鈕進(jìn)行控制;自動(dòng)工作模式針對(duì)于已知固定焊接參數(shù)的金剛石鉆頭批量生產(chǎn)而設(shè)計(jì),可實(shí)現(xiàn)鉆頭裝料后的全過(guò)程非手工自動(dòng)化焊接。
在手動(dòng)控制模式下,將鉆頭與焊機(jī)手動(dòng)調(diào)節(jié)到合適的位置,啟動(dòng)高頻焊機(jī),根據(jù)觀察鉆頭的焊接溫度與焊料的熔化情況,調(diào)節(jié)溫度與焊接時(shí)間,人為控制焊接過(guò)程即可。
自動(dòng)模式主要針對(duì)于前期摸索出了鉆頭焊接工藝,可批量化生產(chǎn)的金剛石鉆頭,設(shè)計(jì)的控制方式為步進(jìn)控制。首先根據(jù)該鉆頭前期小批量的焊接經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),設(shè)置好鉆頭焊接時(shí)間以及高頻焊機(jī)的工作功率;然后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢測(cè)焊機(jī)與鉆頭是否在初始位置,若不在初始位置,系統(tǒng)會(huì)啟動(dòng)回原點(diǎn)程序,保證高頻焊機(jī)在最高點(diǎn);檢測(cè)完成后,系統(tǒng)會(huì)將之前的數(shù)據(jù)自動(dòng)清零;送鉆系統(tǒng)啟動(dòng),平臺(tái)逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),將填料完成的鉆頭傳送到工作位,系統(tǒng)檢測(cè)到鉆頭到位后,焊機(jī)開(kāi)始下降,當(dāng)焊機(jī)的線圈到達(dá)焊縫處停止移動(dòng),接通高頻焊機(jī),開(kāi)始焊接,同時(shí)接通旋轉(zhuǎn)電機(jī),鉆頭開(kāi)始自轉(zhuǎn)。焊接過(guò)程中利用溫度傳感器監(jiān)測(cè)焊接溫度,通過(guò)設(shè)定高低限溫度區(qū)間保證焊接過(guò)程的穩(wěn)定,即當(dāng)溫度超過(guò)設(shè)定高限溫度時(shí)就會(huì)關(guān)閉高頻焊機(jī),溫度低于設(shè)定低限溫度時(shí)又會(huì)啟動(dòng)高頻焊機(jī),直至達(dá)到焊接所需時(shí)間,高頻焊機(jī)停止工作,記錄當(dāng)前焊接的鉆頭數(shù)量,同時(shí)升降臺(tái)上升,送鉆系統(tǒng)啟動(dòng),把另一個(gè)工位的鉆頭送到工作位,依照前面的步驟開(kāi)始下一個(gè)鉆頭的焊接作業(yè),已經(jīng)焊接好的鉆頭會(huì)轉(zhuǎn)到另一工位進(jìn)行冷卻。整個(gè)系統(tǒng)的工作流程如圖2所示。
圖2 焊接系統(tǒng)工作流程圖
鉆頭高頻自動(dòng)焊接系統(tǒng)的目的是實(shí)現(xiàn)鉆頭鑲焊,其中最重要的步驟是保證焊機(jī)線圈與鉆頭焊接位置的配合以及控制焊接過(guò)程的溫度與焊接時(shí)間。為了保證鉆頭能夠準(zhǔn)確的送到工位,在轉(zhuǎn)盤上設(shè)置了兩組機(jī)械限位與行程限位開(kāi)關(guān),通過(guò)行程開(kāi)關(guān)關(guān)斷電機(jī),利用機(jī)械限位保證每次旋轉(zhuǎn)均在同一位置;為了適應(yīng)不同高度的鉆頭,設(shè)置了可移動(dòng)式的接近開(kāi)關(guān),保證每次焊機(jī)線圈上下移動(dòng)都能夠在鉆頭的焊縫處。焊接的溫度控制采用溫度檢測(cè)閉環(huán)控制系統(tǒng),利用遠(yuǎn)程紅外溫度監(jiān)測(cè)儀,持續(xù)監(jiān)測(cè)焊接的溫度,將溫度值傳輸?shù)絇LC中,當(dāng)溫度達(dá)到設(shè)定的上限時(shí),系統(tǒng)會(huì)關(guān)斷焊機(jī),溫度低于下限時(shí),會(huì)自動(dòng)開(kāi)啟焊機(jī),保證焊機(jī)溫度區(qū)間的穩(wěn)定。
該焊接系統(tǒng)一共需要5個(gè)電機(jī)來(lái)驅(qū)動(dòng)鉆頭與高頻焊機(jī)的運(yùn)動(dòng),其中電機(jī)1與電機(jī)2控制鉆頭自轉(zhuǎn),電機(jī)3控制高頻焊機(jī)基座的前后移動(dòng),電機(jī)4控制高頻焊機(jī)升降平臺(tái)的上下移動(dòng),電機(jī)5控制鉆頭轉(zhuǎn)盤的旋轉(zhuǎn)。在本系統(tǒng)中高頻焊機(jī)采用220VAC供電,其余均采用24VDC供電。設(shè)計(jì)的系統(tǒng)電路如圖3所示。由于高頻焊機(jī)功率較大,配備了單獨(dú)的水冷系統(tǒng),為避免對(duì)直流電路影響,采用獨(dú)立供電的方式;220VAC通過(guò)直流電源轉(zhuǎn)換為24VDC給直流電機(jī)、風(fēng)扇、傳感器以及PLC供電。
圖3 控制系統(tǒng)電路圖
本系統(tǒng)以PLC為中央控制器,控制各個(gè)電機(jī)的動(dòng)作,并接收傳感器的信號(hào),通過(guò)觸摸屏與PLC的通信,完成焊接系統(tǒng)的人機(jī)交互功能??刂破鬟x用顧美的7英寸觸摸屏一體機(jī),一體機(jī)內(nèi)置的核心控制器為三菱FX系列PLC,該控制器作為三菱公司的主流產(chǎn)品,具有多路的開(kāi)關(guān)量與模擬量的輸入輸出功能,控制與通信功能強(qiáng)大,在自動(dòng)化控制領(lǐng)域應(yīng)用非常廣泛[12~15]。設(shè)計(jì)的I/O接口有24個(gè),其中開(kāi)關(guān)量輸入16個(gè),開(kāi)關(guān)量輸出8個(gè),A/I接口6個(gè)、A/O接口2個(gè),232、485通訊接口各一個(gè),具體PLC地址分配如表1所示。
表1 PLC地址分配
根據(jù)焊接系統(tǒng)的工作流程和控制要求,該系統(tǒng)需要手動(dòng)控制與自動(dòng)控制兩部分,通過(guò)觸摸屏進(jìn)行控制方式的切換。采用三菱專用的編程軟件GX works2完成PLC控制程序的編寫,手動(dòng)程序通過(guò)面板上的機(jī)械按鈕進(jìn)行操作,自動(dòng)控制過(guò)程采用步進(jìn)控制的方式,根據(jù)工作過(guò)程,先讓鉆頭旋轉(zhuǎn)到工作位,然后將焊機(jī)線圈移動(dòng)到鉆頭焊縫處,啟動(dòng)焊機(jī)開(kāi)始鑲焊作業(yè),焊接過(guò)程監(jiān)控溫度,實(shí)時(shí)控制焊機(jī)的通斷,焊接結(jié)束后再將焊機(jī)升起來(lái),將另一鉆頭旋轉(zhuǎn)到工作位繼續(xù)焊接。程序設(shè)置了電機(jī)的自鎖與互鎖,防止程序運(yùn)行過(guò)程發(fā)生沖突,在多個(gè)程序段設(shè)置了急停,保證工作過(guò)程中出現(xiàn)緊急情況時(shí),能夠隨時(shí)停止焊接作業(yè)。該P(yáng)LC一體機(jī)有232通訊口與485通訊口,方便PLC和觸摸屏與電腦進(jìn)行通信,完成兩者程序的上傳與下載,通過(guò)通信功能可以利用上位機(jī)實(shí)時(shí)的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行的數(shù)據(jù)。由于整個(gè)程序較長(zhǎng),截取其中的手動(dòng)自動(dòng)程序切換與步進(jìn)控制開(kāi)始程序段進(jìn)行介紹如圖4所示。
圖4 焊接自動(dòng)控制程序段
采用顧美公司自主研發(fā)的組態(tài)軟件CoolMay HMI編寫人機(jī)交互界面,完成的觸摸屏界面如圖5所示。該界面設(shè)置了2個(gè)界面窗口,登錄界面可以設(shè)置登錄密碼,保證系統(tǒng)的使用安全。主控界面中主要有系統(tǒng)啟動(dòng)與急停、焊接工作模式的切換、自動(dòng)焊接時(shí)間的設(shè)定等按鈕;右側(cè)的信號(hào)指示燈包含了設(shè)備的工作狀態(tài)、焊機(jī)的工作狀態(tài)、電機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)、焊接鉆頭的數(shù)量以及焊接過(guò)程中的溫度等信息,方便操作者能夠及時(shí)了解鉆頭焊接的狀態(tài),根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)的控制設(shè)備。
圖5 焊接系統(tǒng)人機(jī)交互界面
采用8刀翼φ77mm取芯金剛石鉆頭進(jìn)行焊接測(cè)試。首先將燒結(jié)好的刀頭放置在鉆頭鋼體上并在兩者的縫隙處裝填好焊料,然后利用內(nèi)外石墨模套,將刀頭鎖緊,這樣能夠有效的保證焊接過(guò)程中鉆頭的內(nèi)外徑尺寸,鉆頭組裝好后如圖6所示。為保證焊接過(guò)程中刀頭與鋼體能夠焊接牢固,在鉆頭刀頭的上部放置了一個(gè)專用的壓塊工裝,以提供焊接過(guò)程中作用于刀頭向下的壓力。
圖6 鉆頭裝塊
首先通過(guò)觸摸屏設(shè)置焊接時(shí)間5min,設(shè)置焊接溫度800℃。啟動(dòng)高頻焊機(jī),卡盤開(kāi)始自動(dòng)旋轉(zhuǎn),平臺(tái)自動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)180°,鉆頭到達(dá)焊接工位,焊機(jī)升降平臺(tái)啟動(dòng),線圈下降到焊縫處,啟動(dòng)焊機(jī)的頻率到15kHz,溫度迅速上升到達(dá)600℃,調(diào)節(jié)頻率到25kHz后溫度持續(xù)保持在800℃左右,焊接過(guò)程中鋼體迅速發(fā)紅,能夠明顯看見(jiàn)焊劑迅速熔化,焊接過(guò)程中設(shè)備平穩(wěn)運(yùn)行。焊接結(jié)束后,焊機(jī)自動(dòng)上升到最高位置,工作臺(tái)自動(dòng)旋轉(zhuǎn),讓鉆頭到外側(cè)進(jìn)行冷卻。待鉆頭完全冷卻后,取下鉆頭檢查發(fā)現(xiàn)焊料已完全熔化,鉆頭焊接密實(shí),焊接過(guò)程如圖7所示。
圖7 鉆頭高頻焊接過(guò)程
本文利用PLC自動(dòng)化控制技術(shù),結(jié)合機(jī)械設(shè)計(jì)原理完成了金剛石鉆頭高頻焊接系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與制造,通過(guò)電子電路的設(shè)計(jì)、控制程序的編寫以及人機(jī)交互界面的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了金剛石鉆頭高頻自動(dòng)焊接功能,最后完成了φ77mm取芯金剛石鉆頭的焊接試驗(yàn),驗(yàn)證了該系統(tǒng)的可靠性。金剛石鉆頭高頻自動(dòng)化控制設(shè)備的制造,解放了生產(chǎn)力,能夠有效的提高金剛石鉆頭的鑲焊效率以及控制焊接的質(zhì)量,為鑲焊金剛石鉆頭的批量化生產(chǎn)提供可能,具有較好的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。