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        燃煤電廠一次熱風(fēng)道數(shù)值模擬及應(yīng)用研究

        2022-12-07 07:52:56馬治安蔡志鵬王家林
        科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新 2022年34期
        關(guān)鍵詞:支管風(fēng)道磨煤機(jī)

        馬治安,董 方,劉 袖,彭 麗,蔡志鵬,王家林

        (1.華電電力科學(xué)研究院有限公司,浙江 杭州 310030;2.四川廣安發(fā)電有限責(zé)任公司,四川 廣安 638017;3.華電國(guó)際電力股份有限公司天津開(kāi)發(fā)區(qū)分公司,天津 300270)

        面對(duì)雙碳目標(biāo)的提出和當(dāng)前能源結(jié)構(gòu)的變化的形勢(shì),燃煤電廠發(fā)電設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行依然是發(fā)電企業(yè)節(jié)能降耗和電力行業(yè)能源轉(zhuǎn)型升級(jí)的基礎(chǔ)保障。目前大型火力發(fā)電廠普遍采用中速磨直吹式制粉系統(tǒng),但由于一次風(fēng)道結(jié)構(gòu)和磨煤機(jī)布置不合理等原因,易造成各磨煤機(jī)之間一次風(fēng)壓分布不均,使得部分磨煤機(jī)入口因風(fēng)壓偏低造成送粉管出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,從而引發(fā)送粉管內(nèi)積粉堵塞自燃,影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行[1]。此外,一次風(fēng)率偏大對(duì)鍋爐燃燒和蒸汽溫度影響較大[2],單臺(tái)磨煤機(jī)入口界面的流場(chǎng)和溫度場(chǎng)分布不均,影響風(fēng)量測(cè)量[3-5],進(jìn)而影響磨煤機(jī)運(yùn)行性能[6]。

        目前,關(guān)于一次風(fēng)和制粉系統(tǒng)的優(yōu)化改造,學(xué)者提出了不同的方案。張鋒等通過(guò)對(duì)空預(yù)器熱一次風(fēng)出口至磨煤機(jī)入口風(fēng)道增容改造,發(fā)現(xiàn)改造后風(fēng)機(jī)運(yùn)行安全性得到了顯著提高[7];董志強(qiáng)等通過(guò)對(duì)制粉系統(tǒng)和一次風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行診斷與節(jié)能優(yōu)化改造,改造后磨煤機(jī)出力提高20%,鍋爐效率有所提高,發(fā)電煤耗平均下降鍋爐效率有所提高,發(fā)電煤耗平均下降2.4 g/kW·h[8];王龍飛等發(fā)現(xiàn)在褐煤鍋爐上布置一次風(fēng)加熱器可以改善鍋爐脫硝能力,降低鍋爐排煙溫度,從而提升了鍋爐效率[9];李華等通過(guò)對(duì)磨煤機(jī)入口一次風(fēng)道進(jìn)行模擬分析,并提出一次風(fēng)道改造方案,改造后消除了各磨煤機(jī)間的一次風(fēng)量偏差,提高了制粉設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性[10]。

        本項(xiàng)目對(duì)該機(jī)組一次風(fēng)系統(tǒng)和制粉系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)同優(yōu)化系統(tǒng)研究,通過(guò)數(shù)值計(jì)算分析,對(duì)優(yōu)化后計(jì)算結(jié)果分析對(duì)比和實(shí)施改造后,從源頭上解決了鍋爐熱一次風(fēng)道設(shè)計(jì)布置不合理,導(dǎo)致的磨煤機(jī)入口風(fēng)量測(cè)量不均、各臺(tái)磨煤機(jī)入口風(fēng)量偏差大,引起煤粉管道堵塞等問(wèn)題;有效降低了熱一次風(fēng)管網(wǎng)的通風(fēng)阻力,降低了一次風(fēng)機(jī)電流。通過(guò)本方案,可顯著提升節(jié)能效果,有效解決粉管道堵管問(wèn)題,全面提升了燃煤電廠節(jié)能降碳能力和安全運(yùn)行穩(wěn)定性。

        1 設(shè)備概況

        某電廠為600 MW 亞臨界燃煤機(jī)組,鍋爐為自然循環(huán)、前后墻對(duì)沖燃燒、一次中間再熱、單爐膛、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、尾部雙煙道、全鋼構(gòu)架的П 型汽包爐,制粉系統(tǒng)采用中速磨煤機(jī)直吹式,設(shè)置6 臺(tái)北京電力設(shè)備廠生產(chǎn)的ZGM-113G 型中速磨煤機(jī),燃燒方式為前后墻對(duì)沖燃燒,自投產(chǎn)以來(lái),鍋爐B、E 磨煤機(jī)始終存在入口進(jìn)風(fēng)量低的現(xiàn)象,對(duì)應(yīng)的B、E 磨的一次煤粉管出現(xiàn)頻繁堵管問(wèn)題,造成經(jīng)常停運(yùn)磨煤機(jī)進(jìn)行清理疏通,嚴(yán)重影響鍋爐的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

        鍋爐一次風(fēng)由兩臺(tái)風(fēng)機(jī)一次風(fēng)機(jī)A 和一次風(fēng)機(jī)B 提供,兩臺(tái)風(fēng)機(jī)對(duì)應(yīng)兩個(gè)主風(fēng)管,兩個(gè)主風(fēng)管從空預(yù)器共同進(jìn)入磨煤機(jī)前的一次熱風(fēng)母管匯合一次熱風(fēng)母管下游6 個(gè)一次熱風(fēng)支管分別對(duì)應(yīng)A、B、C、D、E、F磨煤機(jī)。

        2 數(shù)值計(jì)算分析

        2.1 模型建立與網(wǎng)格劃分

        計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)(CFD)模型利用三維建模軟件根據(jù)廠方提供的熱一次風(fēng)管道系統(tǒng)圖紙和一次風(fēng)的安裝施工圖紙按1:1 的比例進(jìn)行建模。模型圖見(jiàn)圖1。

        原熱一次風(fēng)道模型及網(wǎng)格劃分見(jiàn)圖2。進(jìn)行網(wǎng)格劃分時(shí),優(yōu)先采用六面體結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格,對(duì)復(fù)雜流動(dòng)區(qū)域及流動(dòng)變化較大區(qū)域進(jìn)行了網(wǎng)格加密處理,保證網(wǎng)格精度同時(shí)滿(mǎn)足計(jì)算要求,經(jīng)過(guò)網(wǎng)格無(wú)關(guān)性驗(yàn)證后,最終網(wǎng)格數(shù)量為679 萬(wàn)。

        2.2 計(jì)算模型及求解方法

        湍流計(jì)算采用標(biāo)準(zhǔn)k-e 雙方程模型和標(biāo)準(zhǔn)的壁面函數(shù)模型。求解方法采用分離式SIMPLE 算法,計(jì)算式采用二階迎風(fēng)差分格式對(duì)方程進(jìn)行離散。

        2.3 計(jì)算結(jié)果分析

        數(shù)值計(jì)算結(jié)果顯示,優(yōu)化前A-F 磨煤機(jī)入口一次風(fēng)量(kg/s)分配分別26.10/19.43/26.36/26.37/19.20/26.38,平均風(fēng)量23.973 kg/s,偏差(%)分別為8.87/-18.95/9.96/10/-19.91/10.04,磨煤機(jī)B 和磨煤機(jī)E 對(duì)應(yīng)的支管偏差特別大。該廠一次風(fēng)道各支管的風(fēng)量不均的根本原因在于風(fēng)道的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)布置上,其中磨煤機(jī)B 和磨煤機(jī)E 對(duì)應(yīng)的支管壓力較小,流量低,使得支管調(diào)節(jié)風(fēng)量閥門(mén)開(kāi)度不能夠有效將風(fēng)量調(diào)節(jié)均衡,如表1 所示,B 磨和E 磨對(duì)應(yīng)的支管出口速度明顯偏低,使得相對(duì)應(yīng)的磨煤機(jī)的一次風(fēng)煤粉管道常年易堵,影響磨煤機(jī)出力的同時(shí)存在很大的安全隱患問(wèn)題。

        表1 改造前各支管出口速度

        3 熱一次風(fēng)道優(yōu)化

        3.1 優(yōu)化方案

        改前A-F 磨入口壓力不同,其中B、E 磨流量和壓力較小,使得進(jìn)入這兩臺(tái)磨的壓力比較大。為了提高B、E 磨煤機(jī)通風(fēng)出力,對(duì)其相對(duì)應(yīng)的位置進(jìn)行優(yōu)化改造,提高B、E 磨的流量,對(duì)一次風(fēng)道兩端安裝倒流板進(jìn)行優(yōu)化,使一次熱風(fēng)道各支管的流量整體相對(duì)均衡。磨煤機(jī)A 和磨煤機(jī)F 對(duì)應(yīng)的支管入口采用倒角,起導(dǎo)流作用,減少壓力損失。磨煤機(jī)B 和磨煤機(jī)E 對(duì)應(yīng)的支管入口處采用擴(kuò)口和加裝導(dǎo)流板,使更多流體進(jìn)入B、E 磨煤機(jī),到達(dá)均衡各支管的流量和壓力。

        3.2 優(yōu)化后計(jì)算結(jié)果分析

        改造優(yōu)化前,磨煤機(jī)各支管進(jìn)入熱一次風(fēng)的質(zhì)量流量偏差較大,其中磨煤機(jī)B 和磨煤機(jī)E 的入口質(zhì)量流量偏差為18.95%和19.91%。優(yōu)化后,數(shù)值模擬統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示見(jiàn)圖3,一次熱風(fēng)道各支管的流量相對(duì)均衡,使得各支管的壓力相對(duì)均衡,一次熱風(fēng)進(jìn)入各臺(tái)磨煤機(jī)支管質(zhì)量流量整體偏差在5%以?xún)?nèi),見(jiàn)圖4。改造前磨煤機(jī)B 和磨煤機(jī)E 對(duì)應(yīng)的一次風(fēng)道支管內(nèi)速度較其它各支管低,磨煤機(jī)A 和磨煤機(jī)F 對(duì)應(yīng)的一次風(fēng)道支管速度較高,在主風(fēng)道兩端優(yōu)化后,磨煤機(jī)各個(gè)支管速度不均衡得到明顯的改善。

        3.3 優(yōu)化后實(shí)際運(yùn)行效果

        現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行參數(shù)顯示,通過(guò)改造后,B 磨煤機(jī)和E磨煤機(jī)的一次風(fēng)量得到了提升,與其它磨煤機(jī)入口風(fēng)壓的偏差值減小。從改造后的運(yùn)行效果來(lái)看,B 磨煤機(jī)和E 磨煤機(jī)缺風(fēng)的問(wèn)題得到了有效解決,運(yùn)行至今未發(fā)生堵管問(wèn)題。該機(jī)組在600 MW 負(fù)荷工況下,磨煤機(jī)熱一次風(fēng)門(mén)全開(kāi)的情況下,各磨煤機(jī)的入口風(fēng)壓相當(dāng)均衡,效果良好。

        優(yōu)化了各磨煤機(jī)對(duì)應(yīng)的一次熱風(fēng)道支管的流場(chǎng),在一定程度上降低了一次風(fēng)系統(tǒng)壓力損失。改造后,通過(guò)電廠DCS 運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),如表2 和表3 所示,各磨之間入口風(fēng)壓最大偏差2.23%,一次風(fēng)機(jī)A 出口風(fēng)壓降低462 pa,一次風(fēng)機(jī)B 出口風(fēng)壓降低401 pa,兩臺(tái)一次風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓降低了約4 個(gè)百分點(diǎn),A 一次風(fēng)機(jī)電流降低5.35 A,B一次風(fēng)機(jī)A出口電流降低3.78 A。

        表2 改造前、后磨煤機(jī)入口風(fēng)壓統(tǒng)計(jì)對(duì)比

        表3 改造前、后一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù)統(tǒng)計(jì)對(duì)比

        4 結(jié)論

        通過(guò)對(duì)一次熱風(fēng)道數(shù)值模擬計(jì)算優(yōu)化和改造,從源頭上增加了磨煤機(jī)B 和E 一次熱風(fēng)的進(jìn)風(fēng)量,磨煤機(jī)B 和E 磨煤機(jī)出力也得到了提升,對(duì)應(yīng)的煤粉管道堵管問(wèn)題也得到了有效解決,運(yùn)行2 年來(lái),均未再發(fā)生過(guò)煤粉堵管現(xiàn)象,為鍋爐安全穩(wěn)定運(yùn)行提供了保障。優(yōu)化改造后鍋爐經(jīng)濟(jì)性也得到了明顯提升,熱一次風(fēng)進(jìn)入每臺(tái)磨煤機(jī)的風(fēng)量均勻,各支管對(duì)應(yīng)磨煤機(jī)入口風(fēng)壓也更加均勻,有效降低了熱一次風(fēng)管網(wǎng)的通風(fēng)阻力,鍋爐A 一次風(fēng)機(jī)和B 一次風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓分別降低462 pa 和401 pa,一次風(fēng)機(jī)A 和一次風(fēng)機(jī)B 電流下降5.35 A 和3.78 A,節(jié)能效果明顯。由于我國(guó)的燃煤機(jī)組一次熱風(fēng)管道在實(shí)際運(yùn)行中,大部分也存在類(lèi)似流量分配不均類(lèi)似問(wèn)題,所以一次熱風(fēng)道數(shù)值模擬計(jì)算設(shè)計(jì)技術(shù)也適用于通類(lèi)電廠的技術(shù)改造。

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