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        甲醇合成塔環(huán)焊縫泄漏修復技術

        2022-03-30 05:34:00張健堂
        氮肥與合成氣 2022年4期
        關鍵詞:合成塔母材斷口

        張健堂

        (皖北煤電集團公司, 安徽宿州 234000)

        1 甲醇合成塔工藝

        內(nèi)蒙古鄂爾多斯市西北能源化工有限責任公司(簡稱西北能化)甲醇裝置以煤為原料,采用水煤漿加壓氣化、耐硫變換、低溫甲醇洗脫硫脫碳等工藝,制得純凈的氫氣和一氧化碳,在催化劑的作用下合成粗甲醇。甲醇合成塔是管殼外冷-絕熱復合型甲醇合成反應器,甲醇合成催化劑(銅系催化劑)裝在換熱管內(nèi)和換熱管上部,在管間充滿鍋爐水,這些水把甲醇合成反應產(chǎn)生的熱量快速地移走。

        甲醇合成塔殼程操作溫度約為250 ℃,操作壓力為3.9 MPa,介質(zhì)為鍋爐水(Na3PO4質(zhì)量濃度為10.5 mg/L,溶解氧質(zhì)量濃度為9.0 mg/L,pH為7~9)。

        2 甲醇合成塔泄漏過程

        西北能化甲醇合成塔由中航黎明錦西化工機械責任公司(簡稱錦化機公司)于 2013 年 11 月生產(chǎn)制造(設備編號為13-332),2014 年初安裝就位,2016 年 9 月投入生產(chǎn)使用,2017年 6 月在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)該塔筒體下部加強圈過渡段與筒體B2 環(huán)焊縫上有泄漏點,在當月裝置停車大修期間由制造單位錦化機公司安排維修人員,按照制定的檢修方案,進行挖補修復,消除該處缺陷,并于 2017 年 8 月修復結(jié)束投入生產(chǎn)。2018 年 1月上旬,該處環(huán)焊縫表面又出現(xiàn)1處泄漏點,同月中旬,再次出現(xiàn)2處泄漏點,泄漏點位置均在該環(huán)焊縫上;2018年2 月初,在該位置處再次出現(xiàn)泄漏。西北能化及時將泄漏情況發(fā)函告知錦化機公司,該公司安排專人查看現(xiàn)場,著手準備返修工作。

        2018年4月大修期間對焊縫進行超聲檢測發(fā)現(xiàn)該處約存在15 處缺陷(包括 11 處泄漏點),裂紋既有縱向也有環(huán)向,還有呈十字狀分布,對焊縫內(nèi)壁用內(nèi)窺鏡檢查可見多處細小裂紋,部分已由焊縫延伸至母材本體。設備結(jié)構(gòu)及泄漏部位見圖1。

        (a) 整體結(jié)構(gòu)圖

        (b) 俯視圖A8—鍋爐給水出口; B2-7—鍋爐給水入口;B8—鍋爐給水/蒸汽入口;A2-7—鍋爐給水/蒸汽出口。圖1 設備結(jié)構(gòu)圖及泄漏部位

        3 檢測分析

        對泄漏部位進行宏觀檢測(包括樣品外表面檢查、焊接接頭剖面檢查、裂紋剖面檢查)、化學成分分析、金相分析(包括裂紋金相、金相組織)、硬度測試、斷口分析(包括宏觀斷口、微觀斷口)、X 射線能譜分析、X 射線衍射分析,以分析泄漏原因。

        3.1 宏觀檢查

        樣品內(nèi)壁呈鐵銹紅色,裂紋基本與焊縫垂直,未見有明顯的塑性變形,表現(xiàn)出脆性斷裂特征,具體見圖2。

        圖2 樣品宏觀形貌

        3.2 化學成分分析

        分別對焊縫金屬(內(nèi)坡口和外坡口)、兩側(cè)母材(厚壁和薄壁)進行化學成分分析,結(jié)果見表1。由表1可以看出:母材化學成分滿足相關標準(GB 713—2008 《鍋爐和壓力容器用鋼板》對13MnNiMoR的要求),焊縫金屬化學成分與母材匹配。

        表1 化學成分分析結(jié)果

        3.3 焊接接頭硬度測試

        對焊接接頭進行硬度測試,測試部位及結(jié)果見圖3。

        由圖3可以看出:焊縫金屬硬度為226.0 HV~246.5HV;熱影響區(qū)硬度為276.2HV~357.7HV;母材硬度為 202.5HV~225.7HV。

        圖3 硬度測試部位及結(jié)果

        3.4 金相分析

        裂紋金相試樣取樣部位見圖4,該處裂紋是由焊縫上的裂紋延伸至母材上的。裂紋的微觀形貌見圖5。由圖5(a)可以看出:裂紋基本垂直于內(nèi)表面,深度約12 mm。對裂紋進行微觀觀察,發(fā)現(xiàn)在該裂紋的附近還有1條微裂紋(見圖5(b)),2處裂紋均有內(nèi)壁裂紋,以穿晶擴展(見圖5(c)~(e)),局部有分叉,裂紋縫隙內(nèi)有明顯的氧化物(見圖5(d)),裂紋具有較典型的應力腐蝕開裂特征。

        圖4 裂紋金相試樣取樣部位

        (a) 裂紋位于厚壁母材上

        (b) 近內(nèi)壁裂紋

        (c) 裂紋1局部形貌

        圖5 裂紋微觀形貌

        3.5 斷口分析

        選取位于焊縫上到裂紋(1/3至2/3厚度和2/3至外壁厚度)將其打開,打開部位及斷口宏觀形貌見圖6。2個斷裂面凹凸不平,主要呈褐色,局部也有呈鐵銹紅,人工打開斷口為白色。斷口表面有明顯呈放射狀紋路,按放射狀紋路收斂方向可以判斷裂紋是由內(nèi)壁向外壁擴展的,在斷口2上可見裂紋已穿透。

        圖6 裂紋形貌及打開后的斷口

        3.6 X 射線能譜分析

        對斷口1表面腐蝕產(chǎn)物進行能譜分析,斷口1分析部位見圖7,分析結(jié)果見圖8和表2。斷口上主要為O和Fe元素,局部有少量的Mn、Cr、Ni、C和P等元素。

        圖7 斷口表面腐蝕產(chǎn)物分析部位

        表2 斷口1表面能譜分析結(jié)果

        3.7 X 射線衍射分析

        從塔內(nèi)裂紋表面刮取得到的附著物作為分析樣品,對其進行X射線衍射分析,結(jié)果見圖9。由圖9可以看出:樣品中主要含有Fe3O4和少量的C結(jié)晶。

        圖9 X射線衍射分析結(jié)果

        4 原因分析

        依據(jù)取樣分析結(jié)果可以確定焊縫開裂為應力腐蝕開裂。從斷口及腐蝕產(chǎn)物特征看溶解氧(鍋爐給水水質(zhì)指標,在合成塔泄漏前因溶解氧檢測儀器故障,溶解氧未檢測到,國標為50 mg/L)占主導機制,而從開裂時間較短來看又符合Na3PO4(鍋爐給水水質(zhì)指標,在合成塔泄漏前檢測指標為5~15 mg/L)引起堿脆占主導機制的特點。對于西北能化焊縫熱影響區(qū)最高硬度達到375.7HV,遠高于設計規(guī)定的 225HV,說明了表面焊接殘余應力沒有通過焊后熱處理得到有效消除,這是導致應力腐蝕的一個關鍵因素。

        5 修復方案

        設備殼程過渡段與筒體材料為13MnNiMoR,過渡段厚度為110 mm,筒體厚度為55 mm,焊縫處厚度為55 mm。

        針對殼程過渡段與殼程筒體焊接接頭有多處泄漏,存在缺陷部位累計長度已達到B2焊縫總長度的3/4,采取以下措施修復:

        (1) 對B2焊縫存在缺陷的部位進行修復,經(jīng)超聲檢測未發(fā)現(xiàn)缺陷的部位,可不再重新焊接。每次修復長度根據(jù)履帶加熱器長度確定為約600 mm(根據(jù)履帶加熱器長度情況一次修復長度可適當加長,但兩端必須有各不小于80 mm的余出履帶加熱器)。

        (2) 對存在缺陷的環(huán)向焊接接頭整圈進行100%超聲波探傷檢測及100%滲透檢測,確定焊縫缺陷位置每處的寬度并進行記錄。

        (3) 在0°附近鉆2個止裂孔,距離約為600 mm。

        (4) 用碳弧氣刨和砂輪修磨的方法清除缺陷,清除前對母材進行預熱,預熱溫度不低于150 ℃,碳弧氣刨清除時沿缺陷外圍向中心部位進行,然后用砂輪修磨表面,直至露出金屬光澤,對其表面進行100%滲透檢測,按NB/T 47013.5—2015 《承壓設備無損檢測》標準的I級驗收,確認缺陷已完全清除干凈為止[1]。清除缺陷的同時將焊縫熱影響區(qū)內(nèi)硬度超標部位(一般在熔合線兩側(cè)20 mm范圍內(nèi))清除,并再次打硬度進行確認。每清除一段環(huán)焊縫后,用內(nèi)窺鏡檢查環(huán)焊縫兩側(cè)是否存在超聲波未檢測出的肉眼可見裂紋,如有應一并去除。

        (5) 缺陷沿筒體環(huán)焊縫環(huán)向方向延伸(長度或?qū)挾?較大時,缺陷清除后采用在內(nèi)部加襯墊的方法進行修復。在清除缺陷時,有可能會出現(xiàn)因打磨致底部開口過大而無法焊接的情況;為確保焊接質(zhì)量,允許采用加襯墊的方法進行焊接,襯墊材料為13MnNiMoR,板厚為8 mm,長度和寬度按實際缺陷部位尺寸相配。

        (6) 嚴格按照焊接工藝要求進行施焊,焊前預熱,焊后立即消氫處理為按焊接工藝和熱處理工藝要求進行[2]。

        (7) 焊接完畢24 h后,對修復部位及周圍200 mm范圍內(nèi)的母材、焊接接頭進行100%滲透檢測,按NB/T 47013.5—2015 的I級驗收,并進行100%超聲檢測,按NB/T 47013.3—2015 的I級驗收[3]。

        (8) 在0°附近修復完畢后,再修復180°側(cè),隨后修復 90°側(cè),最后修復270°附近的缺陷。為加快修復進度,在履帶加熱器及現(xiàn)場施工人員足夠的情況下,也可0°與 180°同時修復,90°與270°同時修復,每次鉆4個止裂孔。這樣循環(huán)往復,直至 B2 焊縫存在缺陷的部位被完全修復、消氫、無損檢測合格。

        (9) B2焊縫存在缺陷部位都修復完畢后,按熱處理工藝要求進行 B2焊縫的整圈消除應力熱處理。

        (10) 熱處理后對焊縫、熱影響區(qū)母材進行硬度檢測,理論上應控制硬度小于等于225HB??紤]現(xiàn)場熱處理條件受到很多限制,如內(nèi)部換熱管眾多,散熱速度快、熱處理設備受到空間限制等,造成熱處理溫度可能達不到理論值,根據(jù)多年實際經(jīng)驗,暫定硬度合格條件為小于等于245HB[1]。

        (11) 熱處理合格后,對修復部位進行100%滲透檢測,按 NB/T 47013.5—2015 的I級驗收,并進行 100%超聲檢測,按 NB/T 47013.3—2015 的I級驗收。

        (12) 耐壓試驗按以下要求執(zhí)行:

        ① 缺陷修復完成后,對設備殼程先進行壓縮空氣檢漏,試驗壓力為0.4~0.5 MPa,檢查修復位置不得泄漏。

        ② 合格后進行系統(tǒng)試壓,殼程試驗壓力為5.63 MPa(根據(jù)現(xiàn)場實際情況也可以進行設計壓力,即4.5 MPa水壓試驗),檢查所有連接部位,不得有泄漏,檢查合格后將水放凈,并用壓縮空氣吹干。

        ③ 耐壓試驗時應控制試驗用水的氯離子質(zhì)量濃度不得超過3 025 mg/L。

        (13) 耐壓試驗合格后,對修復部位進行 100%滲透檢測,按 NB/T 47013.5—2015 的 I 級驗收,并進行 100%超聲檢測,按 NB/T 47013.3—2015 的 I 級驗收[4]。

        (14) 合成塔過渡段與筒體的環(huán)向焊接接頭返修焊接后用履帶加熱器加熱,進行局部消除應力熱處理。局部消除應力熱處理時,需要用履帶加熱器將整條環(huán)向焊接接頭均勻加熱,采用耐火纖維毯保溫,自動控溫儀控制溫度并自動記錄溫度-時間曲線;沿環(huán)向焊接接頭圓周布置 4 支熱電偶,相鄰熱電偶互呈 90 ℃。

        (15) 合成塔熱處理結(jié)束后,嚴格按照水壓試驗方案進行水壓試驗,試驗過程中無異常的聲響,放水后,進行 100%超聲檢測未發(fā)現(xiàn)裂紋,認為水壓力試驗合格。具體水壓試驗曲線見圖10。

        圖10 水壓試驗壓力曲線

        6 合成塔修復工作鑒定

        合成塔修復工作全部結(jié)束后,2018年6月2日由中國特種設備檢測研究院對合成塔環(huán)向焊縫進行了超聲波檢測,檢測結(jié)果表明合成塔環(huán)向焊縫未見缺陷。

        2018年6月6日合成塔投入使用,6月12日由內(nèi)蒙古鄂爾多斯市特種設備檢驗所出具特種設備改造與重大修理監(jiān)督檢驗證書,鑒定結(jié)果為合成塔安全性能符合TSG 21—2016 《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》要求[5]。

        7 結(jié)語

        合成塔自6月6日修復工作結(jié)束后,并由當?shù)靥胤N設備檢驗所鑒定合格后投入使用,目前運行穩(wěn)定,經(jīng)過對鍋爐水指標分析:溶解氧質(zhì)量濃度為10.5 mg/L(指標為50 mg/L),總磷質(zhì)量濃度為9.0 mg/L(指標為20 mg/L),溫度為104 ℃,各項指標在控制范圍內(nèi)。通過甲醇合成塔的平穩(wěn)運行,說明了甲醇合成塔環(huán)焊縫修復方案正確可行,熱處理溫度控制、耐壓試驗和水處理方案是切實可行的,可供類似的甲醇合成塔檢修借鑒參考。甲醇合成塔運行中還要做好以下安全防范措施:

        (1) 嚴格按照工藝指標控制鍋爐水溶氧量,采取有效手段對其監(jiān)控分析。

        (2) 對甲醇合成塔外部保溫采取加厚處理,進一步降低合成塔內(nèi)外壁溫差,避免因溫差應力造成合成塔及焊縫產(chǎn)生裂紋。

        (3) 在甲醇合成塔開停車期間,升降溫應緩慢,防止催化劑產(chǎn)生超溫或破碎等現(xiàn)象。

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