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        斜溝煤礦選煤廠主再洗竄介原因分析及解決措施

        2021-03-18 09:33:50方瑞新
        煤炭加工與綜合利用 2021年2期
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

        方瑞新

        (西山晉興能源公司 斜溝煤礦選煤廠,山西 興縣 033602)

        1 概 述

        隨著煤炭資源的不斷深入開采,優(yōu)質(zhì)易選煤炭?jī)?chǔ)量日趨減少,現(xiàn)階段開采的煤炭質(zhì)量相對(duì)變差,給分選作業(yè)帶來很大困難。重介選煤工藝憑其分選下限低、分選效率高、對(duì)煤質(zhì)量變化適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),在選煤行業(yè)占據(jù)極其重要的地位,目前在國(guó)際上重介選煤占比高達(dá)70%以上。重介選煤是原煤在重介質(zhì)懸浮液中根據(jù)物料密度差異進(jìn)行分選的一種選煤方法,因此重介系統(tǒng)的介質(zhì)平衡和合格懸浮液的穩(wěn)定性對(duì)分選效果和效率起著決定性作用。

        斜溝煤礦選煤廠是一座現(xiàn)代化千萬(wàn)噸級(jí)煉焦煤選煤廠,隸屬于山西西山晉興能源有限責(zé)任公司,位于山西省興縣縣城北50 km處嵐漪河兩側(cè),年設(shè)計(jì)處理原煤15.0 Mt。該廠采用全重介分選工藝,主要洗選工藝為:150~50 mm塊煤采用重介淺槽排矸,溢流為塊精煤,脫介后經(jīng)轉(zhuǎn)載膠帶機(jī)進(jìn)入洗混煤產(chǎn)品倉(cāng);小于50 mm末原煤經(jīng)1.2 mm脫泥后進(jìn)入主洗混料桶,然后進(jìn)入主洗旋流器排矸,尾礦產(chǎn)品脫介后進(jìn)入矸石倉(cāng),溢流脫介后進(jìn)入再洗混料桶,然后經(jīng)再洗旋流器分選得到末精煤和末中煤2種產(chǎn)品,脫介后進(jìn)入各自儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng);小于1.2 mm末原煤經(jīng)過TCS智能分選機(jī)分選,精礦產(chǎn)品進(jìn)入洗混煤系統(tǒng),煤泥經(jīng)過沉降脫水離心機(jī)、快開式隔膜壓濾機(jī)等脫水回收摻入洗混煤。因本文論述只涉及小于50 mm末煤主再洗系統(tǒng),所以工藝流程簡(jiǎn)圖只展示末煤系統(tǒng)(如圖1)。

        圖1 末煤系統(tǒng)主再洗工藝流程

        2 主再洗介質(zhì)系統(tǒng)存在的問題

        在重介選煤中,重介懸浮液密度決定產(chǎn)品分選密度,直接影響產(chǎn)品產(chǎn)率和產(chǎn)品指標(biāo),所以對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益均有重要影響。該廠采用介質(zhì)回收系統(tǒng)為:旋流器溢流脫介篩下的合格介質(zhì),絕大部分與底流脫介篩的合格介質(zhì)一起返回到合格介質(zhì)桶,繼續(xù)循環(huán)使用;經(jīng)脫介篩稀介段噴水脫介后的篩下懸浮液進(jìn)入稀介質(zhì)桶,經(jīng)泵打到磁選機(jī)磁選回收,磁選精礦返回到合格介質(zhì)桶中,磁選尾礦進(jìn)入煤泥水系統(tǒng)。但是,在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn),經(jīng)常會(huì)有主洗系統(tǒng)合格介質(zhì)桶位迅速下降,再洗系統(tǒng)密度急劇升高,同時(shí)桶位上漲的現(xiàn)象發(fā)生,由于主再洗重介懸浮液密度不同,主洗密度高于再洗,因此再洗系統(tǒng)中精煤質(zhì)量難以保證,影響經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)主洗系統(tǒng)合格介質(zhì)通液位偏低,原煤處理量下降,甚至有混料管堵塞的事故發(fā)生。

        經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研和集控室數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)分析判斷,此現(xiàn)象的發(fā)生是因?yàn)橹飨聪到y(tǒng)重介懸浮液竄入再洗系統(tǒng)所導(dǎo)致的,致使主再洗重介系統(tǒng)不平衡,局部工作流程示意如圖2所示。

        圖2 工作流程示意

        3 竄介問題的原因分析

        通過對(duì)井下原煤煤質(zhì)的檢查和現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)狀況的觀察分析,發(fā)現(xiàn)主要有以下2個(gè)因素:

        (1)脫介篩篩縫堵塞嚴(yán)重。由于井下開采設(shè)備的原因,導(dǎo)致入洗原煤帶有較多絲狀物質(zhì),脫介篩篩板篩縫極易堵塞,物料流經(jīng)固定篩篩面時(shí)脫介效果不理想,致使主洗溢流帶有大量合格介質(zhì)懸浮液進(jìn)入再洗混料桶,然后混入到再洗系統(tǒng)。

        (2)合格介質(zhì)段固定篩安裝角度不合適。現(xiàn)場(chǎng)觀察主洗旋流器溢流段脫介固定篩板脫介情況發(fā)現(xiàn),由于旋流器壓力較大(達(dá)到210 kPa),物料在流經(jīng)篩面時(shí)速度過快,合格介質(zhì)懸浮液得不到有效透篩就直接進(jìn)入振動(dòng)篩段,嚴(yán)重影響物料脫介;同時(shí),在現(xiàn)場(chǎng)勘查后得知,固定篩篩面與水平線夾角為30°,查閱相關(guān)資料和根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況得出結(jié)論,固定篩篩面角度偏大,坡度過于陡峭,影響物料脫介。

        4 解決措施

        (1)要解決脫介篩篩縫堵塞問題,首先要從源頭開始治理,同原料煤生產(chǎn)單位協(xié)調(diào),避免絲狀物進(jìn)入系統(tǒng),同時(shí)提高準(zhǔn)備車間除雜作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格剔除原煤中的纖維等絲狀物質(zhì);另外每天白班停車以后加強(qiáng)篩板巡檢,有堵塞情況及時(shí)更換,將更換下的篩板,用高壓清洗機(jī)進(jìn)行噴淋清理,為下次篩板更換做好準(zhǔn)備。

        (2)針對(duì)篩面角度偏高問題,車間技術(shù)人員通過反復(fù)論證和試驗(yàn),調(diào)整固定篩軌座,由原來的30°調(diào)整為5°,既保證了物料能夠緩慢流經(jīng)篩面,提高了合格介質(zhì)懸浮液透篩率,也保證了物料在篩面不堆積,緩慢有序流入下一脫介環(huán)節(jié)。

        (3)為了能夠及時(shí)、快速、準(zhǔn)確處理主再洗系統(tǒng)竄介問題,又在再洗系統(tǒng)合格介質(zhì)懸浮液入料管和主洗系統(tǒng)稀介桶之間加裝1根管路,以便再洗系統(tǒng)高密度合格介質(zhì)懸浮液回流到主洗稀介系統(tǒng),再通過磁選機(jī)磁選后回收循環(huán)利用,同時(shí)安裝電控閘板閥,并接入集控系統(tǒng),達(dá)到現(xiàn)場(chǎng)/集控雙控制功能。安裝以后一旦發(fā)生竄介現(xiàn)象,即可通過回流管回流迅速調(diào)整平衡主再洗介質(zhì)系統(tǒng),如圖3所示。

        圖3 改造后工作流程示意

        5 實(shí)施效果

        通過上述措施的有效實(shí)施,基本解決了主再洗介質(zhì)不平衡問題,以往出現(xiàn)桶位、密度失衡現(xiàn)象需要大約1 h甚至更長(zhǎng),來平衡介質(zhì)密控系統(tǒng),改造后只需10 min即可達(dá)到重新平衡穩(wěn)定,密度、桶位重新滿足生產(chǎn)要求。在以往調(diào)整過程中,單套系統(tǒng)需要每班添加至少5 t磁鐵礦粉以提升主洗系統(tǒng)的密度和桶位,該廠共有3套平行系統(tǒng),共計(jì)15 t。改造以后基本不再需要因?yàn)楦Z介而導(dǎo)致系統(tǒng)添加磁鐵礦粉,同時(shí)不需要降低小時(shí)帶煤量調(diào)整密控系統(tǒng),產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性相應(yīng)提高。

        本次改造人工費(fèi)、材料費(fèi)等共計(jì)3.5萬(wàn)元,按該廠目前生產(chǎn)狀況,每月30個(gè)生產(chǎn)班,改造后每班可節(jié)約磁鐵礦粉15 t,則每月節(jié)省磁鐵礦粉30×15=450 t,按照目前磁鐵礦粉單價(jià)800 元/t計(jì)算,每月可節(jié)省磁鐵礦粉費(fèi)用450t×800元/t=36萬(wàn)元,改造費(fèi)用一次性投入,效果長(zhǎng)期有效,帶來的經(jīng)濟(jì)效益很可觀。

        6 結(jié) 語(yǔ)

        末煤主再洗選煤工藝在重介選煤中較為常見,重介懸浮液密控系統(tǒng)是決定產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素之一。本次改造工序簡(jiǎn)單、施工便捷,基本解決了因主再洗竄介而導(dǎo)致密控系統(tǒng)失衡問題,保證了生產(chǎn)連續(xù)性、提升產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性,同時(shí)降低介耗、節(jié)約成本,提高了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

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