陳磊杰
泰和陽明青島(檢測)有限公司 山東青島 266000
隨著城市的發(fā)展,對垃圾處理提出了更高水平的要求。垃圾焚燒處理技術,可以將城市生活垃圾轉(zhuǎn)變?yōu)闊o害物質(zhì),同時將焚燒得到的熱量有效利用用來發(fā)電,并且降低了電能生產(chǎn)過程中對自然資源的消耗,一舉三得。該種垃圾處理技術是目前垃圾處理最有效的方式,將垃圾無害化、減量化、資源化,符合我國垃圾處理的要求[1]。焚燒是一種效率較高成本低的城市垃圾處理方法,同時還能利用焚燒過程中產(chǎn)生的大量的熱能用以發(fā)電,達到節(jié)約土地資源、有效利用再生資源的目的[2]??扇嘉镔|(zhì)在高溫條件下氧化為二氧化碳和水,將垃圾形態(tài)轉(zhuǎn)化到更小或者轉(zhuǎn)化為其他物質(zhì),盡量減少垃圾填埋中對土壤、地下水的危害。但是,在垃圾焚燒過程中,同樣會產(chǎn)生大量的氣態(tài)污染物,甚至燃燒后的殘渣也因其特殊的理化性質(zhì)而具有一定的污染性。城市垃圾中約有85%為有機物,焚燒后的灰渣主要是飛灰和底灰,其中底灰約占85%,飛灰只占15%。分別用XRF技術測出垃圾焚燒底灰主要由CaO,SiO2,SO3,Al2O3,F(xiàn)e2O3和Na2O等組成,而且不同地區(qū)的垃圾焚燒底灰的化學含量有所差異,但是這些成分與普通硅酸鹽水泥成分相接近,可以部分或者全部代替膠凝材料。相關研究表明將垃圾焚燒灰作為水泥直接摻入材料中,試件出現(xiàn)膨脹、開裂、力學強度低等現(xiàn)象,是由于焚燒灰中含有金屬鋁與水泥發(fā)生水化反應產(chǎn)生氫氣,導致了試件發(fā)生膨脹,孔隙增大。本研究用不同的堿處理方案對城市垃圾焚燒底灰進行預處理,將城市生活垃圾底灰在砂漿中作為部分水泥代替料進行了實驗,并對其物理力學性能進行研究。
(1)城市垃圾焚燒底灰。底灰樣品取自西南地區(qū)某垃圾焚燒廠焚燒爐排渣口,樣品中不包含焚燒飛灰。主要包括熔渣、陶瓷、玻璃碎片、金屬制品和一些不可燃物質(zhì)等。用電子秤稱取約1.1kg的焚燒底灰放在105℃的烘箱中,將底灰烘至恒重后取出,參照規(guī)范《建設用砂》(GB/T14684—2011)對底灰進行粒徑分析,可知,底灰的粒徑分布較寬,其中,0.08~1.00mm,2.00 ~ 5.00mm 和5.00 ~ 9.50mm 所占比例分別為 32.0%,26.4% 和 32.1%。從顆粒粒徑方面來看,焚燒底灰可以代替水泥或砂漿的骨料,本次試驗選取粒徑小于5mm的灰渣進行研究。
(2)水泥。在建材市場中購買的42.5級基準水泥,屬于P.I型硅酸鹽水泥,符合GB8076—2008附錄A的規(guī)定。
(3)骨料。采用的砂漿骨料為中國ISO標準砂,在成都建材市場購得,標準砂的含濕量和顆粒粒徑分布均符合GB/T17671—1999的相關規(guī)定。
(4)水。取自于成都理工大學基礎力學實驗室的普通自來水。
(5)化學試劑。NaOH,Na2CO3,Ca(OH)2。
(1)預處理城市垃圾焚燒底灰。3種預處理方案,提前去除底灰中的活性金屬,減少其對砂漿產(chǎn)生不利影響。分別采用化學試劑配制對應濃度的溶液,控制液固比不小于5。在處理結束時將底灰和處理液用濾紙過濾,將濾渣放在烘箱中于105℃條件下烘干24h,然后收集烘干后的生活垃圾焚燒底灰。最后用行星式球磨機將預處理后的焚燒底灰進行研磨。收集小于80μm的底灰微粉密封保存?zhèn)溆谩?/p>
(2)城市垃圾焚燒底灰水泥砂漿配合比設計。根據(jù)國家推行標準GB/T17671—1999和建筑工業(yè)行業(yè)標準JG/T315—2011附錄A中的相關規(guī)定,本試驗采用40mm×40mm×160mm的標準模具,水灰比均為0.5。其中S0為對照組,不摻入生活垃圾焚燒底灰微粉,S1,S2,S3,S4為試驗組,均用生活垃圾焚燒底灰微粉替代30%的膠凝材料等,其余材料用量與對照組相同,不同的是S1的底灰按照方案1預處理,S2的底灰按照方案2預處理,S3的底灰按照方案3用飽和Ca(OH)2溶液預處理,S4使用未經(jīng)化學溶液處理的磨細垃圾焚燒底灰替代水泥。在制備砂漿樣品時,按照GB/T17671—1999中規(guī)定,進行攪拌。依據(jù)GB/T2419—2005中要求的試驗方法,采用NLD-3膠砂流動度測定儀分別測定各組膠砂流動度。將樣品在飽和石灰水中固化,直到試驗期齡7天和28天測抗壓強度。
(3)測試方法。依據(jù)GB/T17671—1999中規(guī)定的試驗方法,對砂漿試塊依次進行抗折強度和抗壓強度試驗。測試試塊抗折強度時試驗機以(50±10)N/s的速率均勻加壓,測試抗壓強度時,以(2400±200)N/s的速率均勻加壓,直到試塊被完全破壞。
本研究通過試驗結果,可以得出以下幾點結論:垃圾焚燒底灰經(jīng)飽和Ca(OH)2溶液的處理,使底灰28d活性指數(shù)達到70%。滿足規(guī)范JG/T315—2011規(guī)定28d活性指數(shù)大于65%的要求。表明底灰的活性是可以通過預處理繼續(xù)提高的。當采用Na2CO3溶液對垃圾焚燒底灰進行預處理,會加快水泥的水化速度。當?shù)谆伊讲淮笥?mm時,用液固比不小于5的飽和Ca(OH)2溶液在常溫條件下浸泡15d,為適合我國西南地區(qū)生活垃圾焚燒底灰的較優(yōu)預處理方案[3],但是處理時間較長,需進一步研究適合我國西南地區(qū)城市生活垃圾焚燒底灰特性且經(jīng)濟有效的預處理方案。