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        防止汽輪機軸系振動失穩(wěn)的高調閥組進汽模式切換組合方法研究

        2020-10-22 03:08:34李珍興谷軍生
        節(jié)能技術 2020年4期
        關鍵詞:汽輪機

        李珍興,谷軍生,姚 坤,萬 杰

        (1.河北國華定洲發(fā)電有限責任公司,河北 定州 073000;2.哈爾濱工業(yè)大學,黑龍江 哈爾濱 150001)

        0 引言

        當前,大規(guī)模風電、光伏的并網(wǎng)需要火電機組具備更寬、更快、更精確的調節(jié)能力[1-2]。為了提高汽輪機高低負荷工況的運行經(jīng)濟性,機組并網(wǎng)后且會由單閥模式切換至順序閥模式。因此,不少研究人員針對順序閥的安全高效投運問題,從機理分析、建模仿真及試驗測試等多個方面開展了大量的探索工作,主要包括兩個主要方面:一方面,為了滿足電網(wǎng)日趨嚴格的AGC考核標準,對調節(jié)閥組實際流量特性辨識及進汽線性控制優(yōu)化方法進行研究[3-4];另一方面,通過改變調節(jié)閥組的進汽順序抑制部分負荷工況下的配汽不平衡汽流力[5]、提高汽輪機中低負荷的經(jīng)濟性[6]。然而,汽輪機通流改造改變了缸體內部蒸汽的流動特性,極易產(chǎn)生威脅機組運行安全的汽流激振問題[7];并且,轉子動力特性受多因素影響而異常復雜[8]。所以,通流改造后出現(xiàn)的汽流激振問題難以通過單一的進汽順序優(yōu)化就能解決,往往需要結合硬件改造的方法才能解決[9]。也有一些學者提出利用雙對角進汽解決汽輪機復雜軸系失穩(wěn)問題,雖然相對單閥方式減小了一部分節(jié)流損失,但從長期經(jīng)濟運行角度來講還具有一定的局限性[10-11]。此外,現(xiàn)有汽輪機DEH閥門管理中的順序閥邏輯只可以設置一組噴嘴配汽規(guī)律參數(shù),僅能夠實現(xiàn)單閥與順序閥之間的切換[12];對于設置兩套順序閥規(guī)律參數(shù)并可進行切換應用的研究,還未見實際公開權威文獻報導。

        針對2臺600 MW汽輪機由于通流改造后出現(xiàn)汽流激振,致使順序閥方式下的轉子運行出現(xiàn)振動失穩(wěn)現(xiàn)象的問題,在兼顧長期部分負荷運行的安全性和經(jīng)濟性,本文提出了一種高調閥組噴嘴局部進汽模式切換組合的方法,結合測試試驗設計了融合加大重疊度與雙對角的噴嘴組合進汽規(guī)律及DEH切換邏輯方案;這既避免了直接利用雙對角進汽方案帶來的長期能耗損失,又避免了直接停機對硬件進行檢修調整,具有一定的實際工程價值。

        1 故障汽輪機的噴嘴組布置及配汽規(guī)律

        通流改造后出現(xiàn)汽流激振的2臺機組分別配備了相同的亞臨界600 MW汽輪機,圖1為其高調門噴嘴布置圖,圖2為其對應的順序閥規(guī)律曲線。

        圖1 機組閥門噴嘴布置圖

        圖2 原順序閥規(guī)律

        2 優(yōu)化方案設計及試驗方法

        根據(jù)順序閥方式下配汽不平衡汽流力的作用機制,四調門汽輪機常用的“2→1→1”的噴嘴配汽設計原則包括以下四組

        (1) GV1+GV4→GV3→GV2;

        (2) GV1+GV4→GV2→GV3;

        (3) GV2+GV3→GV4→GV1;

        (4) GV2+GV3→GV1→GV4。

        如圖3所示,為#2機組的四種進汽規(guī)律測試試驗結果。與先開GV2和GV3相比,機組先開GV1和GV4會產(chǎn)生更大的軸承振動。其中,#2軸承振動峰值接近160 um,嚴重威脅機組的安全運行。因此,放棄方案(1)和方案(2)。對比方案(3)和方案(4),方案(4)軸振水平相對較小,且綜合考慮軸瓦溫度,方案(4)為四種方案中的最優(yōu)解。

        圖3 #2機組閥組開關試驗測試過程

        對于四調門機組,傳統(tǒng)順序閥進汽模式多采用上述“2→1→1”的設計原則,在機組軸振過高、影響安全運行時則選擇切換至單閥運行。實際上,在二者之間還有一種效率相對單閥運行方式更優(yōu)的配汽運行方式,即“2→2”的雙對角進汽模式,已有實際機組進行了應用并取得了良好的應用效果。然而,從長期低負荷運行的角度來看,這種配汽方式的節(jié)流損失仍要高于傳統(tǒng)的“2→1→1”配汽模式。因此,為了兼顧機組長期運行的安全性和經(jīng)濟性,設計了2種不同的進汽模式。如圖4所示,方案一為常規(guī)對角進汽模式GV2+GV3→GV1→GV4,通過加大重疊度來維持長期低負荷的安全高效性;在機組出現(xiàn)軸振超限的極端工況時,采用方案二的雙對角進汽模式GV2+GV3→GV1+GV4。并且,參考單閥與

        圖4 #2機組兩種順序閥規(guī)律設計方案

        圖5 #2機組優(yōu)化后運行狀態(tài)(方案一)

        圖6 #2機組優(yōu)化后運行狀態(tài)(方案二)

        順序閥之間的切換方式,設計了兩種順序閥規(guī)律之間的切換邏輯。在軸振過大時切換為雙對角模式保障機組安全,有效應對機組由于冬夏季背壓變化,使得汽流激振點出現(xiàn)偏移的問題。

        3 實驗結果及分析

        為了驗證兩套規(guī)律的有效性,對設計的2種進汽策略分別進行測試,測試結果如圖5和圖6所示。試驗結果可以看出:方案一和方案二都可以有效緩解汽流激振導致的軸振過大的問題,尤其雙對角進汽的效果更好。

        另一臺機組的測試結果如圖7和圖8所示,也取得了同樣優(yōu)化效果;尤其是極端工況時,雙對角進汽模式對振動失穩(wěn)有很好的抑制作用。該方法對另一電廠的2臺同類型600 MW機組通流改造后出現(xiàn)的汽流激振問題,也具有良好的治理效果。

        圖7 #1機組開關試驗測試過程

        圖8 #1機組優(yōu)化后運行狀態(tài)(雙對角進汽)

        4 結論及展望

        本文針對2臺亞臨界600 MW汽輪機通流改造后在順序閥模式下出現(xiàn)汽流激振并導致軸承振動超標的問題進行試驗研究,提出了一種高調閥組進汽模式切換組合方法,結論如下:

        (1)對四組常規(guī)“2→1→1”順序閥方式進行開關測試試驗,得到機組的最佳噴嘴配汽方案;

        (2)設計了雙對角“2→2”進汽方案,可以有效緩解機組由于汽流激振引起的軸振過大的問題;可以有效應對機組由于冬夏季背壓變化,使得汽流激振點出現(xiàn)偏移的問題;

        (3)參考機組常規(guī)單閥-順序閥切換邏輯,設計了兩種順序閥規(guī)律的DEH改造方案,滿足夏季經(jīng)常切換的需求,兼顧了長期運行的安全性和經(jīng)濟性;

        實際多臺機組應用測試效果顯示,該方法對通流改造引起的汽流激振問題具有良好的治理效果,具有一定實際推廣應用價值。

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