李德鑫
摘 要:本文根據(jù)某車型發(fā)動(dòng)機(jī)懸置螺栓用錯(cuò)的問題,通過對(duì)比分析正常擰緊曲線和異常曲線,找出差異點(diǎn),采取有針對(duì)性的電槍擰緊程序監(jiān)控角度,實(shí)現(xiàn)了電槍設(shè)備探測(cè)懸置螺栓用錯(cuò)的故障,消除了缺陷逃逸的風(fēng)險(xiǎn)。
關(guān)鍵詞:擰緊曲線;角度監(jiān)控;電槍擰緊
1 前言
擰緊扭矩曲線是使用高精度電纜槍施加扭矩時(shí),工具探測(cè)并記錄下來的擰緊過程信息,一般包括扭矩、角度、時(shí)間及轉(zhuǎn)速等信息。擰緊曲線對(duì)于緊固件的擰緊過程,就如同脈搏對(duì)于人體,從脈搏可以探知人的健康狀態(tài)。同樣,從擰緊曲線也可以看出整個(gè)擰緊過程是否正常,可以推測(cè)出擰緊過程中遇到了什么問題。以某車型A螺栓為例,其擰緊曲線如圖1所示(最終扭矩110N.m,采用兩步擰緊策略的Atlas電槍擰緊)。
擰緊曲線具有相對(duì)穩(wěn)定性,當(dāng)某一緊固件擰緊參數(shù)(緊固件、裝配件、裝配位置環(huán)境、擰緊程序參數(shù)等)不變時(shí),其擰緊曲線是相對(duì)穩(wěn)定的,相似的。統(tǒng)計(jì)50條A螺栓的擰緊曲線,可以看出擰緊曲線是具有高度一致性的,如圖2所示。
2 異常曲線分析
某車型發(fā)動(dòng)機(jī)懸置固定螺栓在45工位使用Atlas電槍施加最終扭矩。由于車型配置不同,螺栓有兩種,自動(dòng)檔配置使用B螺栓(M12*1.75*57.5),手動(dòng)檔配置使用C螺栓(M12*1.75*70)。故障車為自動(dòng)檔配置,錯(cuò)誤裝配了C螺栓(由于懸置結(jié)構(gòu)不同,B螺栓在手動(dòng)檔配置上無法完成裝配),兩種螺栓長度不同,B螺栓為全螺牙,C螺栓為半螺牙狀態(tài),但是螺帽相似,裝配后無法辨識(shí)區(qū)分。兩種螺栓外觀狀態(tài)如圖3所示。
該車型在45工位需要施加4顆緊固件扭矩(2個(gè)螺栓,2個(gè)螺母,均為110N.m),電槍采用相同的擰緊程序(第一目標(biāo)扭矩70N.m,最終扭矩110N.m,監(jiān)控角度10-150度,起始扭矩70N.m),根據(jù)裝配工藝順序,最后打緊的為懸置螺栓。
調(diào)取故障車和正常車輛的擰緊曲線進(jìn)行對(duì)比,發(fā)現(xiàn)正常車輛4條曲線雖然局部有差異,但是整體上是相似的。故障車4條曲線中有1條與其他曲線明顯不同,正常曲線在20N.m到110N.m之間的斜率較大(較陡),并且比較穩(wěn)定,如圖4所示。異常曲線則分為兩個(gè)明顯不同的部分,在20N.m到60N.m之間的斜率較?。ㄝ^平緩),有小幅度的密集波動(dòng),在60N.m到110N.m之間的斜率較大(較陡),與正常曲線相似,如圖5所示。初步分析認(rèn)為異常曲線是使用錯(cuò)誤螺栓的擰緊曲線。
3 異常曲線故障重現(xiàn)
為了進(jìn)一步證實(shí)異常曲線就是使用錯(cuò)誤螺栓擰緊的曲線,驗(yàn)證兩輛車使用錯(cuò)誤螺栓進(jìn)行裝配,跟蹤擰緊過程,并監(jiān)控?cái)Q緊曲線,如圖6/圖7所示。
可以看出兩輛驗(yàn)證車的打緊錯(cuò)誤螺栓的曲線均與其他曲線不同,扭矩在20N.m到60N.m之間的斜率較小,在60N.m到110N.m之間的斜率較大,與原故障車的異常曲線有高度的相似性。經(jīng)過分析可以確定,自動(dòng)檔配置車型如果裝配了C螺栓,其擰緊曲線有獨(dú)特性,與正常曲線有明顯差異。
使用C螺栓預(yù)裝到自動(dòng)檔車型懸置零件,可以看出螺栓有3mm左右無螺牙部分露出,如圖8所示。將驗(yàn)證車的C螺栓退出后,可以明顯看出螺栓中部無螺牙區(qū)域有明顯磨損痕跡,該位置正是預(yù)裝時(shí)露出懸置的無螺牙部分,如圖9所示。分析認(rèn)為,當(dāng)擰緊C螺栓到無螺牙部分時(shí)(此時(shí)懸置與底座并未貼合),隨著螺栓轉(zhuǎn)動(dòng)無螺牙部分開始擰入底座螺孔,螺孔螺牙被擠壓磨損,扭矩開始緩慢波動(dòng)上升。當(dāng)懸置與底座貼合時(shí),扭矩開始快速上升,直到110N.m的目標(biāo)扭矩,整個(gè)擰緊過程與異常曲線的表現(xiàn)一致。由于C螺栓和自動(dòng)檔配置發(fā)動(dòng)機(jī)懸置結(jié)構(gòu)是穩(wěn)定的,所以自動(dòng)檔配置使用C螺栓擰緊的異常曲線也是穩(wěn)定的,其具有的特征也是穩(wěn)定的,排除了隨機(jī)性的可能。
4 異常曲線探測(cè)
依靠人員目視檢查來防止螺栓用錯(cuò)的方法,可靠性差,有效性低,通過結(jié)構(gòu)或設(shè)備來防錯(cuò)具有更大的優(yōu)勢(shì)。根據(jù)自動(dòng)檔配置車型使用C螺栓裝配的擰緊曲線特點(diǎn),可以通過優(yōu)化擰緊程序監(jiān)控角度來實(shí)現(xiàn)探測(cè)。
45工位電槍擰緊程序,原監(jiān)控角度為10-150度(起始扭矩70N.m)。由于異常曲線在60 N.m到110N.m階段與正常螺栓曲線是相似的,所以現(xiàn)有角度監(jiān)控?zé)o法探測(cè)出異常曲線。根據(jù)異常曲線在20N.m到60N.m階段,斜率低,轉(zhuǎn)動(dòng)角度大的特點(diǎn),可以增加該階段的角度監(jiān)控,實(shí)現(xiàn)對(duì)異常曲線的探測(cè)和報(bào)警。
統(tǒng)計(jì)10組使用錯(cuò)誤螺栓的擰緊數(shù)據(jù),以及200組正常螺栓的擰緊數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)正常螺栓數(shù)據(jù)扭矩從35N.m到110N.m,轉(zhuǎn)動(dòng)角度集中在50-130度之間。錯(cuò)誤螺栓數(shù)據(jù)扭矩從35N.m到110N.m,轉(zhuǎn)動(dòng)角度在300-500度之間??紤]到實(shí)際擰緊過程的波動(dòng)性,將監(jiān)控角度確定為10-170度(起始扭矩35N.m)是合理的,是可以探測(cè)出異常曲線的。
5 探測(cè)有效性驗(yàn)證
更改電槍程序角度監(jiān)控值后,跟蹤五個(gè)班次的擰緊數(shù)據(jù),未發(fā)現(xiàn)有誤報(bào)警故障。為了驗(yàn)證新程序的有效性,隨機(jī)抽取現(xiàn)場(chǎng)3輛該車型,使用錯(cuò)誤螺栓進(jìn)行裝配,電槍擰緊時(shí)均報(bào)警不合格(原因?yàn)楸O(jiān)控角度超差),其中1輛驗(yàn)證車電槍報(bào)警及擰緊曲線如圖10所示。
通過跟蹤驗(yàn)證可以看出,新程序?qū)φB菟〝Q緊過程無影響,不會(huì)產(chǎn)生誤報(bào)警問題。對(duì)使用錯(cuò)誤螺栓的驗(yàn)證車輛可以有效的探測(cè)出異常曲線并報(bào)警擰緊不合格,提醒員工確認(rèn)螺栓狀態(tài),防止缺陷逃逸出工位。
6 結(jié)束語
本文主要針對(duì)某車型不同配置之間發(fā)動(dòng)機(jī)懸置螺栓用錯(cuò)的問題,通過分析并確認(rèn)使用錯(cuò)誤螺栓擰緊的異常曲線,找出與正常螺栓擰緊曲線的差異,采取優(yōu)化電槍擰緊程序監(jiān)控角度的措施,實(shí)現(xiàn)了通過設(shè)備來探測(cè)螺栓用錯(cuò)的故障,消除缺陷逃逸出裝配工位的風(fēng)險(xiǎn)。