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        銅冶煉煙氣非衡態(tài)高濃度SO2轉(zhuǎn)化制酸生產(chǎn)實踐

        2020-07-21 04:41:14王官華
        硫酸工業(yè) 2020年5期
        關(guān)鍵詞:制酸床層高濃度

        王官華

        (中銅東南銅業(yè)有限公司,福建寧德 352000)

        某銅冶煉企業(yè)400 kt/a陰極銅項目配套的煙氣制酸生產(chǎn)裝置硫酸設(shè)計產(chǎn)能為1 462 kt/a,采用1套凈化、2套干吸、2套轉(zhuǎn)化的非衡態(tài)高濃度SO2二轉(zhuǎn)二吸制酸工藝。凈化采用一級動力波洗滌塔—氣體冷卻塔—二級動力波洗滌塔—兩級電除霧器稀酸洗滌凈化流程;干吸采用一級干燥+兩級吸收流程;轉(zhuǎn)化采用“1+4”兩次轉(zhuǎn)化工藝;尾氣脫硫采用雙氧水法脫硫工藝。

        1 高濃度SO2轉(zhuǎn)化工藝

        國內(nèi)冶煉制酸高濃度SO2轉(zhuǎn)化工藝主要采用美國孟莫克公司MECS預(yù)轉(zhuǎn)化技術(shù)、LUREC?高濃度SO2轉(zhuǎn)化技術(shù)及非衡態(tài)高濃度SO2轉(zhuǎn)化技術(shù),轉(zhuǎn)化氣φ(SO2)均可達16%~18%。

        1.1 MECS預(yù)轉(zhuǎn)化技術(shù)

        MECS預(yù)轉(zhuǎn)化技術(shù)的基本原理是用干燥空氣將氣體φ(SO2)由28%稀釋到18%,只需要補充原氣量50%左右的空氣。將該稀釋空氣加到串酸脫吸塔中單獨進行干燥,然后與小部分φ(SO2)28%氣體混合后送入一個小型預(yù)轉(zhuǎn)化器進行預(yù)轉(zhuǎn)化,轉(zhuǎn)化后氣體再與φ(SO2)28%的主氣流混合后進入主轉(zhuǎn)化器一段反應(yīng)[1]。

        1.2 LUREC?高濃度SO2轉(zhuǎn)化技術(shù)

        根據(jù)煙氣中的氧硫比,在干燥塔煙氣入口補充空氣將煙氣φ(SO2)稀釋至約17%,與轉(zhuǎn)化三段返回的占煙氣總量30%的混合煙氣(含SO2和SO3)共同進入轉(zhuǎn)化器一段。為了避免轉(zhuǎn)化器一段的溫度過高,通過自動調(diào)節(jié)SO3的循環(huán)量來抑制轉(zhuǎn)化一段的轉(zhuǎn)化率,使一段催化劑床層的溫度控制在630 ℃以下,因此需要增加熱SO3循環(huán)風(fēng)機。LUREC?高濃度SO2轉(zhuǎn)化工藝的關(guān)鍵技術(shù)是在轉(zhuǎn)化器三段轉(zhuǎn)化后分流約30%煙氣返回轉(zhuǎn)化器一段進行再循環(huán),允許將進入轉(zhuǎn)化器的煙氣φ(SO2)保持在7%~17%[2]。

        1.3 非衡態(tài)高濃度SO2轉(zhuǎn)化技術(shù)

        非衡態(tài)高濃度SO2兩次轉(zhuǎn)化工藝,設(shè)計進轉(zhuǎn)化器煙氣φ(SO2)最高為18%,其核心是在轉(zhuǎn)化器一段設(shè)計適當(dāng)?shù)拇呋瘎┭b填量,通過可靠的控制措施抑制SO2在一段的轉(zhuǎn)化率,確保轉(zhuǎn)化器一段、二段出口溫度控制在預(yù)設(shè)范圍內(nèi)。煙氣經(jīng)熱交換器兩次換熱后進入轉(zhuǎn)化器一段進行轉(zhuǎn)化反應(yīng),減少轉(zhuǎn)化器一段的催化劑裝填量使得煙氣在達到SO2平衡轉(zhuǎn)化率前離開一段催化劑床層。在煙氣進入轉(zhuǎn)化器二段前設(shè)置余熱鍋爐,以維持進入轉(zhuǎn)化器二段的溫度穩(wěn)定,煙氣經(jīng)余熱鍋爐及熱交換器冷卻后進入轉(zhuǎn)化器二段催化劑床層,此時煙氣φ(SO2)低于12%,后續(xù)工藝相當(dāng)于常規(guī)的“3+1”兩次轉(zhuǎn)化工藝。在此過程中轉(zhuǎn)化器一段和二段的溫度低于635 ℃。該技術(shù)可處理φ(SO2)達到18%的煙氣,可降低工程總投資和運行成本,同時提高硫酸余熱鍋爐的蒸汽產(chǎn)量,是一種節(jié)能降耗型轉(zhuǎn)化技術(shù)[3]。

        2 某銅冶煉企業(yè)非衡態(tài)高濃度SO2轉(zhuǎn)化制酸生產(chǎn)實踐

        2.1 工藝流程

        某銅冶煉企業(yè)非衡態(tài)高濃度SO2轉(zhuǎn)化制酸工藝流程見圖1。

        圖1 非衡態(tài)高濃度SO2轉(zhuǎn)化制酸工藝流程

        轉(zhuǎn)化制酸工藝為“1+4”流程,分5段轉(zhuǎn)化,配置5個外置換熱器,其中一段單獨作為1#轉(zhuǎn)化器,二至五段為2#轉(zhuǎn)化器。從 SO2主風(fēng)機來的φ(SO2)為 16%~18%的冷 SO2煙氣首先進入 IV換熱器,與轉(zhuǎn)化器四段出口的熱煙氣進行換熱后進入 II換熱器,與轉(zhuǎn)化器二段出口的熱煙氣再次進行換熱,經(jīng)兩次換熱的煙氣溫度達到催化劑的起燃溫度后進入轉(zhuǎn)化器一段進行轉(zhuǎn)化反應(yīng),轉(zhuǎn)化率約為40%(平衡轉(zhuǎn)化率約為 65%),轉(zhuǎn)化器一段出口煙氣的溫度低于催化劑的極限使用溫度,其中φ(SO2)約為 10%。轉(zhuǎn)化器一段出口的煙氣經(jīng) 1#余熱鍋爐回收熱量后依次進入轉(zhuǎn)化器二段、II 換熱器、轉(zhuǎn)化器三段、III 換熱器、轉(zhuǎn)化器四段和IV換熱器進行轉(zhuǎn)化反應(yīng)和換熱,然后進入 2#余熱鍋爐回收熱量后進入一吸塔吸收 SO3。 經(jīng)一次吸收后的冷煙氣依次進入 V和III 換熱器換熱,將煙氣溫度加熱到催化劑的起燃溫度后進入轉(zhuǎn)化器五段進行轉(zhuǎn)化反應(yīng),五段出口熱煙氣通過 V換熱器與一次吸收后的冷煙氣換熱降溫后,進入二吸塔吸收 SO3,實現(xiàn)兩轉(zhuǎn)兩吸。

        2.2 非衡態(tài)高濃度SO2轉(zhuǎn)化制酸工藝特點

        該制酸工藝能夠適應(yīng)煙氣量相對較小、高濃度SO2的冶煉煙氣,具有以下幾個特點:

        1)轉(zhuǎn)化操作簡單,系統(tǒng)適應(yīng)性較強,即使冶煉爐降低負荷,轉(zhuǎn)化系統(tǒng)仍不需進行大幅度和頻繁操作調(diào)整。當(dāng)熔煉爐降料至70%負荷作業(yè)或只有單吹煉爐作業(yè)時,可僅運行1套干吸和1套轉(zhuǎn)化系統(tǒng),該轉(zhuǎn)化系統(tǒng)不受煙氣處理量波動幅度的影響,同時能夠維持轉(zhuǎn)化熱平衡濃度不變,提高操作適應(yīng)性,降低運行成本。如果其中1套干吸或轉(zhuǎn)化設(shè)備故障時,冶煉系統(tǒng)不需停產(chǎn),另一套干吸、轉(zhuǎn)化可進行正常生產(chǎn)。

        2)進入制酸系統(tǒng)的煙氣SO2濃度高,如采用常規(guī)SO2轉(zhuǎn)化工藝,則需在干吸前配置大量稀釋風(fēng)量以降低進入轉(zhuǎn)化器煙氣φ(SO2)至約13%,設(shè)備體積和占地面積較大,裝置投資和生產(chǎn)運行成本較高。非衡態(tài)高濃度SO2轉(zhuǎn)化工藝,一套轉(zhuǎn)化系統(tǒng)只需一臺SO2主風(fēng)機,設(shè)備換熱面積相對減少,而且不需增加熱SO3循環(huán)風(fēng)機,減少了設(shè)備投資。另外,因避免了常規(guī)轉(zhuǎn)化系統(tǒng)用空氣稀釋煙氣時大量N2造成熱量損失,提高了余熱鍋爐的蒸汽產(chǎn)量。

        3)冶煉負荷低時可進行2套轉(zhuǎn)化系統(tǒng)切換操作,一套轉(zhuǎn)化系統(tǒng)切斷進氣,另一套轉(zhuǎn)化系統(tǒng)保持煙氣運行。輪流切換接入煙氣,確保轉(zhuǎn)化系統(tǒng)SO2的熱平衡濃度,穩(wěn)定轉(zhuǎn)化溫度。在熔煉爐、吹煉爐均停料的情況下,轉(zhuǎn)化溫度可保持在每小時下降6~12 ℃內(nèi),如在6 h內(nèi)復(fù)產(chǎn),不需運行開工爐升溫直接進行煙氣接入操作即可。

        4)常規(guī)轉(zhuǎn)化工藝催化劑裝填系數(shù)約為260 L/(t·d),該制酸工藝的催化劑裝填系數(shù)為220 L/(t·d),相較于常規(guī)轉(zhuǎn)化裝填系數(shù)較低,節(jié)省了催化劑裝填量。

        2.3 進入凈化工序的煙氣條件

        進入制酸系統(tǒng)凈化工序的煙氣條件見表1。

        表1 進入制酸系統(tǒng)凈化工序的SO2煙氣條件 m3/h

        由表1可以看出:熔煉煙氣中φ(SO2)略高于吹煉煙氣2.83個百分點,其他煙氣含量兩者接近;熔煉總風(fēng)量為105 177 m3/h,吹煉總風(fēng)量為42 335 m3/h,熔煉風(fēng)量較吹煉風(fēng)量高約61 842 m3/h;熔煉+吹煉混合后煙氣φ(SO2)達29.03%,進入制酸系統(tǒng)凈化工序總風(fēng)量可達147 512 m3/h。

        2.4 制酸系統(tǒng)主要設(shè)備情況

        制酸系統(tǒng)干吸、轉(zhuǎn)化工序主要設(shè)備及規(guī)格參數(shù)見表2。

        2.5 非衡態(tài)高濃度SO2轉(zhuǎn)化制酸系統(tǒng)運行效果

        該冶煉企業(yè)的制酸生產(chǎn)裝置自2018年投產(chǎn)以來,各項生產(chǎn)指標(biāo)除中、低溫余熱鍋爐產(chǎn)汽量不足外都達到了設(shè)計要求,總轉(zhuǎn)化率達到99.92%以上,二吸塔出口排放尾氣ρ(SO2)<250 mg/m3。該制酸系統(tǒng)主要運行參數(shù)見表3~5。

        表2 干吸、轉(zhuǎn)化工序(單套系統(tǒng))主要設(shè)備及規(guī)格參數(shù)

        表3 非衡態(tài)高濃度SO2轉(zhuǎn)化制酸干吸工序運行參數(shù)

        表4 非衡態(tài)高濃度SO2轉(zhuǎn)化制酸轉(zhuǎn)化工序運行參數(shù)

        表5 非衡態(tài)高濃度SO2轉(zhuǎn)化制酸余熱鍋爐運行參數(shù)

        經(jīng)分析,中溫余熱鍋爐產(chǎn)汽量不足主要是因為轉(zhuǎn)化器一段出口煙氣溫度未達設(shè)計值,造成中溫余熱鍋爐入口煙氣溫度低;低溫余熱鍋爐產(chǎn)汽量不足的原因為鍋爐設(shè)計換熱面積偏小。

        3 非衡態(tài)高濃度SO2轉(zhuǎn)化工藝生產(chǎn)注意事項

        3.1 控制轉(zhuǎn)化器一段催化劑床層溫度

        轉(zhuǎn)化器一段床層催化劑表層溫度嚴禁超過415℃。如果催化劑表層溫度控制過高,SO2轉(zhuǎn)化率將會大幅度提高,則催化劑有達到635 ℃超溫的風(fēng)險。在轉(zhuǎn)化器一段床層進氣口設(shè)立應(yīng)急閥,一段床層催化劑溫度過高時將應(yīng)急閥打開,抑制SO2在一段床層的轉(zhuǎn)化,以此控制催化劑超溫風(fēng)險。

        3.2 關(guān)注SO2主風(fēng)機出口煙氣SO2濃度變化

        轉(zhuǎn)化系統(tǒng)接入煙氣后,需注意SO2主風(fēng)機出口煙氣SO2濃度變化、轉(zhuǎn)化器一段入口溫度、催化劑表層溫度及溫度上漲情況,防止因SO2氣濃高未及時開大或調(diào)整稀釋風(fēng)閥開度造成一段催化劑床層溫度急劇上漲。

        3.3 轉(zhuǎn)化器一段存在氣流偏流現(xiàn)象

        轉(zhuǎn)化器一段從頂部中心進氣,側(cè)面出氣,轉(zhuǎn)化器一段催化劑床層氣流分布不均勻,存在催化劑床層各溫度點溫差較大的情況。在遠離出氣點位置,風(fēng)量大,SO2濃度高,負荷高,所以一段催化劑床層溫度差最大,這將影響提高SO2主風(fēng)機出口煙氣的濃度和轉(zhuǎn)化器一段催化劑床層的溫度控制。為進一步提高進轉(zhuǎn)化器煙氣的SO2濃度,下一步將進行工藝優(yōu)化解決氣流偏流的問題。

        4 結(jié)語

        通過不斷的摸索和實踐,非衡態(tài)高濃度SO2轉(zhuǎn)化工藝制酸技術(shù)日趨完善和成熟,該技術(shù)能夠滿足冶煉企業(yè)轉(zhuǎn)化器進口煙氣φ(SO2)最高為18%的生產(chǎn)要求,且具有投資少、SO2轉(zhuǎn)化率高、操作簡便、系統(tǒng)適應(yīng)性強等優(yōu)點,已成為國內(nèi)冶煉煙氣制酸技術(shù)新的發(fā)展方向。在實際生產(chǎn)中仍存在轉(zhuǎn)化器一段床層氣流分布不均勻會影響催化劑床層溫度等問題,后續(xù)還需進一步技術(shù)優(yōu)化,以取得更好的應(yīng)用效果。

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