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        高爐煤氣含濕量和露點(diǎn)的計(jì)算與分析

        2020-06-19 00:59:56宋瀾波楊燦軍
        冶金動(dòng)力 2020年4期
        關(guān)鍵詞:含濕量爐頂冷凝水

        宋瀾波,姚 旭,王 波,楊燦軍

        (1.湖南華菱漣源鋼鐵有限公司能源總廠,湖南婁底 417009;2.湖南華菱漣源鋼鐵有限公司生產(chǎn)管理部,湖南婁底 417009)

        前言

        隨著復(fù)合針氈濾布等高溫濾布材料的發(fā)展,以及布袋脈沖反吹清灰技術(shù)的成功實(shí)施,國內(nèi)越來越多的大中型高爐采用干法布袋除塵工藝[1]。干法除塵串聯(lián)余壓透平發(fā)電(TRT)系統(tǒng),因其除塵效率高、發(fā)電量高、節(jié)水、節(jié)電等優(yōu)勢(shì)顯著,目前已經(jīng)被眾多鋼鐵企業(yè)高爐煤氣余能回收所采用[2]。考慮到濾布材質(zhì)的問題,要求煤氣溫度一般控制在300 ℃以內(nèi),溫度過高對(duì)濾布造成不可逆轉(zhuǎn)的損壞;同時(shí)要求煤氣溫度不能過低,一般要求高于130 ℃,防止煤氣中的水與粉塵堵塞濾布使其失去過濾的功能[3]。高爐鼓風(fēng)濕度、高爐爐料結(jié)構(gòu)和高爐操作(如高爐打水)等諸多因素使得高爐煤氣中含有一定量的水蒸氣,尤其是近年來高爐噴煤量的提高導(dǎo)致高爐煤氣的含濕量不斷增加。高爐煤氣在輸配過程中,往往伴隨著溫降,所含水蒸氣將由不飽和狀態(tài)進(jìn)入到飽和狀態(tài)并析出一定數(shù)量的冷凝水[4]。由于干法除塵無法除掉煤氣中的酸性氣體,高爐煤氣中大量的氯離子溶于煤氣冷凝水形成酸露點(diǎn)腐蝕,成為煤氣管道腐蝕的主要原因[5,6]。因此,控制好高爐煤氣的含濕量和露點(diǎn)溫度,對(duì)于減緩管網(wǎng)腐蝕具有重要意義。

        1 高爐煤氣含濕量計(jì)算

        漣鋼6#高爐采用干法布袋除塵技術(shù),除塵后高爐煤氣進(jìn)入TRT 透平余熱余壓發(fā)電系統(tǒng),只有在爐頂溫度過高的情況下才會(huì)采取爐頂打水的方法來降低煤氣溫度。2018年8-10月,爐頂煤氣溫度只有80~150℃,基本可以排除人為打水降溫(當(dāng)然不能排除因設(shè)備故障導(dǎo)致水進(jìn)入煤氣中,需進(jìn)一步排查),故煤氣中的水主要來自燃料和鼓風(fēng)。具體生產(chǎn)條件如圖1所示。

        計(jì)算高爐煤氣含濕量的基本過程為:

        ①按圖1 所示的高爐噸鐵水量氫量推演圖,采用干熄焦時(shí),計(jì)算出入爐水量、氫量,以及入爐總氫(包括水所含氫)含量為8.52 kg/t鐵。

        ②根據(jù)漣鋼6#高爐的噸鐵煤氣發(fā)生量和高爐煤氣中含氫量,可計(jì)算出高爐進(jìn)入煤氣中的氫量為3.98 kg/t鐵。

        ③假定入爐氫在高爐反應(yīng)后,部分以分子(氫氣)形態(tài)進(jìn)入高爐煤氣,其余以原子形態(tài)進(jìn)入水,那么進(jìn)入水中的氫離子質(zhì)量為8.52-3.98=4.54 kg/t鐵,按氫、水分子量之比(2∶18)易得出水含量為40.86 kg/t 鐵,進(jìn)一步結(jié)合煤氣產(chǎn)氣率易得出煤氣含水量27.5 g/m3煤氣。

        圖1 高爐噸鐵水量氫量(采用干熄焦時(shí))推演示意圖

        因此,采用干熄焦時(shí)高爐煤氣含濕量d1可計(jì)算為:

        式中,ms—煤氣中水的質(zhì)量,kg;

        mg—干煤氣質(zhì)量,kg;

        ρg—高爐煤氣平均密度,取1.34 kg/m3。

        ④同理,可計(jì)算出采用濕熄焦時(shí)高爐煤氣含濕量d2=0.029 kg/kg(干煤氣)

        2 高爐煤氣冷凝水排出量

        采用干熄焦時(shí),高爐出口濕煤氣含濕量為d1=0.021 kg/kg,高爐煤氣終端用戶壓力約為p1=108.3 kPa(表壓9 kPa+當(dāng)?shù)卮髿鈮簆,見式(4))25℃,查表得到對(duì)應(yīng)的水蒸氣分壓為3 kPa。終端煤氣含濕量d3為:

        式中,ps—煤氣中水蒸氣分壓,kPa;

        pg—干煤氣分壓,pg=p-ps,kPa;

        Rg—高爐煤氣氣體常數(shù),取275 J/(kg·K);

        Rs—水蒸氣氣體常數(shù),取461.53 J/(kg·K)。

        6#高爐煤氣發(fā)生量為384879.5 m3/h,假設(shè)水分全部析出,采用干熄焦時(shí),按標(biāo)準(zhǔn)狀況氣體進(jìn)行估算:

        式中,Qs—冷凝水排量,kg/h;

        Qg—干煤氣流量,kg/h;

        V—煤氣發(fā)生量,m3/h。

        即干熄焦時(shí)高爐煤氣冷凝水排量為2020 kg/h。同理,可計(jì)算出采用濕熄焦時(shí)高爐煤氣冷凝水排量為6012 kg/h。

        計(jì)算結(jié)果基本符合近期煤氣管網(wǎng)排水器排水量增大的情況。

        3 高爐煤氣露點(diǎn)計(jì)算

        露點(diǎn)溫度的概念:在氣體含濕量和氣壓一定的情況下,煙氣和水汽混合物冷卻到飽和時(shí)的溫度,即濕空氣與液態(tài)水成平衡狀態(tài),則達(dá)到該混合物的露點(diǎn),繼續(xù)降低溫度將會(huì)析出游離水。

        婁底地區(qū)(海拔為170 m)的大氣壓為:

        自高爐出口時(shí),荒煤氣中水的蒸氣壓ps按式(5)計(jì)算。其中為:高爐頂壓215 kPa,總壓力p1=314.3 kPa;采用干熄焦時(shí)濕度d1=0.021 kg/kg。

        計(jì)算得出ps=10.63 kPa。查表可得,該飽和蒸氣壓下,露點(diǎn)溫度為47°C。同理,采用濕焦情況下,露點(diǎn)溫度為53°C。正常運(yùn)行條件下,6#高爐的爐頂出口煤氣溫度控制在80~150℃,均高于兩種情況下的露點(diǎn)溫度值,理論上是合適的,對(duì)煤氣除塵及輸送基本不會(huì)產(chǎn)生較大影響。

        然而,當(dāng)爐況出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí),爐頂溫度顯著下降也可能會(huì)導(dǎo)致布袋入口煤氣溫度出現(xiàn)低于露點(diǎn)溫度,析出大量游離水而造成重力脫塵設(shè)備和布袋出現(xiàn)潮濕的現(xiàn)象,影響高爐煤氣過濾除塵效果和正常輸送。同樣,當(dāng)爐頂溫度較低時(shí),經(jīng)TRT 后至終端管網(wǎng)煤氣溫度持續(xù)下降至較低溫度,此時(shí)煤氣中水蒸氣分壓更低,飽和水含量顯著降低,更加容易析出大量的酸性凝結(jié)水,從而加劇對(duì)輸送管道的腐蝕。

        4 結(jié)論和建議

        高爐爐頂煤氣溫度控制過低,煤氣中的水分容易析出,導(dǎo)致除塵設(shè)備出現(xiàn)潮濕和結(jié)垢的現(xiàn)象,對(duì)煤氣凈化除塵和煤氣正常輸送造成一定影響。同時(shí),近期因高爐煤氣爐頂溫度降低導(dǎo)致沿路煤氣管道疏水器排水量較以往出現(xiàn)明顯增加,并且管道酸性凝結(jié)水量增加加劇了對(duì)管道的腐蝕。

        在實(shí)際生產(chǎn)過程中,嚴(yán)格控制高爐煤氣爐頂溫度,可減少煤氣中的水分凝結(jié)對(duì)除塵設(shè)備的影響,并在一定程度上降低高爐煤氣輸送管道的腐蝕程度。

        分析可知,高爐煤氣中的水分主要來自鼓風(fēng)中,為了降低高爐煤氣中含濕量對(duì)管道及加熱設(shè)備的影響,可以考慮進(jìn)行高爐鼓風(fēng)脫濕,在穩(wěn)定爐況和節(jié)約能源的同時(shí)還可降低后續(xù)負(fù)影響。

        因干法除塵對(duì)煤氣中的酸性雜質(zhì)成分無法過濾,對(duì)煤氣管道和加熱設(shè)備燃燒器、閥門等造成一定影響,可以考慮在煤氣除塵系統(tǒng)增設(shè)脫鹽裝置緩解煤氣冷凝水酸性腐蝕。

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