白小峰
(化肥廠水汽車間,甘肅 蘭州 730060)
甘肅省蘭州市化肥廠水汽車間水處理裝置900t/h始建于1976年,負(fù)責(zé)著向動(dòng)力裝置的循環(huán)水系統(tǒng)、空分循環(huán)水系統(tǒng)、苯胺循環(huán)水系統(tǒng)提供過(guò)濾水,向動(dòng)力鍋爐、石化廠、等單位提供一級(jí)、二級(jí)脫鹽水。
由于生產(chǎn)需要,于1996年對(duì)其進(jìn)行了擴(kuò)能改造,生產(chǎn)能力由原來(lái)的生產(chǎn)過(guò)濾水800t/h,一級(jí)脫鹽水350t/h,二級(jí)脫鹽水60t/h;擴(kuò)建為生產(chǎn)過(guò)濾水1200t/h,一級(jí)脫鹽水680t/h,二級(jí)脫鹽水780 t/h;2000年為了解決24萬(wàn)噸乙烯裝置的用水,對(duì)脫鹽水生產(chǎn)系統(tǒng)又進(jìn)行了改造和擴(kuò)建,使裝置的生產(chǎn)過(guò)濾水能力達(dá)到1600t/h,一級(jí)脫鹽水達(dá)到900t/h,二級(jí)脫鹽水達(dá)到820t/h。
該裝置由四座水力循環(huán)澄清池、16格虹吸濾池、3臺(tái)生水換熱器、5臺(tái)精密纖維球過(guò)濾器、8臺(tái)陽(yáng)離子交換器、7臺(tái)陰離子交換器、2套樹(shù)脂體外清洗罐、10臺(tái)混合離子交換器、3臺(tái)氫床等設(shè)備組成,主要采用了絮凝沉降過(guò)濾技術(shù)、纖維球過(guò)濾技術(shù)、樹(shù)脂離子交換技術(shù)生產(chǎn)過(guò)濾水和一、二級(jí)脫鹽水。
由水廠來(lái)的二次澄清工業(yè)水,壓力在0.20~0.40 MPa,水中懸浮物濁度在50.00NTU以上,經(jīng)水力循環(huán)澄清池、16格虹吸濾池、將出水濁度降至5.00NTU以下的過(guò)濾水自流進(jìn)入過(guò)濾水清水池,由加壓泵使過(guò)濾水壓力提為0.35~0.65 MPa,直接進(jìn)入纖維球精密過(guò)濾器,進(jìn)一步降低過(guò)濾水濁度至3.00NTU以下,然后進(jìn)入生水換熱器(冬季被加熱到20~30℃)后,送入各陽(yáng)離子交換器。若精過(guò)濾器出水濁度小于3.00NTU,溫度15~30℃時(shí),可直接進(jìn)入陽(yáng)離子交換器。交換器除去水中的陽(yáng)離子后,進(jìn)入脫碳器,由脫碳風(fēng)機(jī)吹去水中的CO2氣體后自流入中間水池,由中間水泵加壓送入陰離子交換器,除去水中的陰離子,進(jìn)入一級(jí)脫鹽水箱,另一部分作為水處理裝置生產(chǎn)二級(jí)脫鹽水及各失效床子再生用水。
由于預(yù)處理水水質(zhì)受水廠二次工業(yè)水來(lái)水水質(zhì)的影響較大[1],二次工業(yè)水隨著季節(jié)的變化而變化,一般Na+、Cl-質(zhì)量濃度在30~40mg/L,濁度在50~80 NTU;而在雨季或黃河上游排放失控時(shí)二次工業(yè)水水質(zhì)的惡化現(xiàn)象比較嚴(yán)重、有時(shí)濁度高達(dá)300NTU,Na+質(zhì)量濃度超過(guò)95mg/L以上(設(shè)計(jì)值ρ(Na+)≤23.2mg/L),Cl-質(zhì)量濃度達(dá)到64mg/L 以上(設(shè)計(jì)值 ρ(Cl-)≤22.3 mg/L),嚴(yán)重影響了預(yù)處理系統(tǒng)的出水水質(zhì)。在雨季高峰時(shí)由于Na+含量、Cl-含量、泥沙含量劇增,造成澄清池、虹吸濾池出水濁度超標(biāo),過(guò)濾水水質(zhì)較差,不僅使水處理裝置各陰陽(yáng)床、混床頻繁失效,尤其增加了陽(yáng)床的負(fù)擔(dān),無(wú)法維持正常的生產(chǎn)運(yùn)行。
造成床層阻力增大,出水量大幅降低,再生用酸消耗增加的原因有以下幾個(gè)方面。
澄清池的基本原理是利用混凝和沉淀兩個(gè)過(guò)程來(lái)除去水中的懸浮物和膠體雜質(zhì)的?;炷褪峭ㄟ^(guò)加注混凝劑(聚合鋁),使水中膠體的電位降低,失去凝聚穩(wěn)定性,水中雜質(zhì)顆粒通過(guò)相互碰撞而結(jié)合成大的絮凝體,然后依靠自身重力下降沉淀。
澄清池設(shè)計(jì)條件下水中懸浮物濁度在50.00mg/L時(shí)加藥量應(yīng)為0.015kg/m3。但是,對(duì)聚合鋁的配比和投放是手工進(jìn)行的,部分員工就不能及時(shí)根據(jù)水廠送來(lái)的二次工業(yè)水中所含的雜質(zhì)量及時(shí)調(diào)整聚合鋁的投加量,致使加藥不及時(shí)、藥量不足、不均勻,使高濁度的水被送入下一道工序。
濾層在反沖洗過(guò)程中,濾料反復(fù)的浮起和下沉,結(jié)果粒徑大的濾料沉積在底部,粒徑小的濾料分布在上層。在實(shí)際的過(guò)濾中,濾層中雜質(zhì)的分布極不均勻,使整個(gè)濾層中的濾料不能充分發(fā)揮作用。另外由于每次反洗強(qiáng)度不夠,以至濾料層膨脹率太小,有些污染物黏附在濾料表面上不易被水沖洗掉,使得濾料結(jié)塊,造成虹吸濾池出水量下降、出水濁度增高。
由于精過(guò)濾器纖維球過(guò)濾器運(yùn)行周期較長(zhǎng),破碎的較多,一方面破碎的纖維絲進(jìn)入陽(yáng)床入口前堵塞水帽,造成陽(yáng)床入口水量小,使樹(shù)脂無(wú)法浮動(dòng)起來(lái)形成樹(shù)脂工作層;另一方面破碎的纖維絲易堵塞進(jìn)水管濾網(wǎng),使得每次的反洗時(shí)出水量較小,達(dá)不到?jīng)_洗效果;第三,存在人為反洗不及時(shí),造成精過(guò)濾器積泥過(guò)多,使纖維球表面黏附的雜質(zhì)無(wú)法沖洗干凈,導(dǎo)致出水濁度合格率低。
樹(shù)脂每運(yùn)行一個(gè)周期,其制水量平均為4000t,過(guò)濾水濁度為3 mg/L相當(dāng)于0.003kg/m3,也就是說(shuō)每個(gè)周期樹(shù)脂將截留12kg(4000×0.003)淤泥,一個(gè)月床子運(yùn)行15個(gè)周期將要截留12kg×15=180kg的淤泥,日積月累樹(shù)脂將嚴(yán)重被污染,樹(shù)脂表面被淤泥包裹及樹(shù)脂內(nèi)孔由淤泥堵塞,無(wú)法發(fā)揮其交換能力,既造成床層阻力增加,水力的穿透性降低,又使樹(shù)脂交換能力降低,減少床子的周期制水量,出水品質(zhì)降低。
加強(qiáng)工藝管理,嚴(yán)格崗位工藝紀(jì)律,認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)工藝指標(biāo);作好澄清池加藥的監(jiān)管力度,制定相應(yīng)的加藥措施,增強(qiáng)員工的責(zé)任心。
利用停車大檢修的時(shí)間,對(duì)出水濁度較高池子的濾料進(jìn)行徹底的反洗,人工翻動(dòng)、松動(dòng)結(jié)塊的濾料,并在實(shí)際的反洗操作中,增加反洗次數(shù),恢復(fù)濾層濾料的排序。
對(duì)5臺(tái)精過(guò)濾器的纖維球進(jìn)行徹底的更換,并將進(jìn)水管易堵塞不銹鋼網(wǎng)子更換為尼龍網(wǎng),并定期更換、維護(hù),確保過(guò)濾器濾網(wǎng)完好,達(dá)到保持出水濁度達(dá)到工藝指標(biāo)。
用樹(shù)脂體外清洗罐,把1#-3#陽(yáng)床內(nèi)的樹(shù)脂利用水力壓差的原理將被污染的樹(shù)脂帶入樹(shù)脂清洗罐,在樹(shù)脂清洗罐內(nèi)一方面用空氣進(jìn)行磨擦清洗,另一方面用大量的清水反復(fù)沖洗,恢復(fù)樹(shù)脂的交換能力,重新達(dá)到長(zhǎng)周期運(yùn)行的目的。
針對(duì)離子交換樹(shù)脂存在的問(wèn)題,車間按計(jì)劃更換了超標(biāo)的陽(yáng)床離子交換樹(shù)脂。并對(duì)離子交換樹(shù)脂進(jìn)行了復(fù)蘇處理。
1)鐵離子污染的復(fù)蘇:將離子交換器內(nèi)的樹(shù)脂移入樹(shù)脂清洗罐中充分清洗,至出水澄清為止[2]。將樹(shù)脂再移回離子交換器內(nèi),用約二倍樹(shù)脂體積的10%食鹽水浸泡樹(shù)脂24h,浸泡后回收食鹽水至清洗罐。打開(kāi)進(jìn)水門和正排門,用水擦洗交換器內(nèi)的樹(shù)脂2h后,關(guān)閉交換器所有閥門,靜置10min。然后,利用再生系統(tǒng)將配制好的10%鹽酸溶液輸送到離子交換器內(nèi),接觸并浸泡樹(shù)脂24h,浸泡過(guò)程中利用壓縮空氣進(jìn)行交換器內(nèi)攪拌,以利于除去樹(shù)脂內(nèi)部積結(jié)的鐵。
2) 有機(jī)物污染的復(fù)蘇:樹(shù)脂除鐵結(jié)束后,用再生系統(tǒng)將配制好的12%NaCl和4%NaOH混合溶液輸送到離子交換器內(nèi),接觸并浸泡樹(shù)脂8h,然后打開(kāi)正排門,排掉廢液,再用12%NaCl和4%NaOH混合溶液靜態(tài)浸泡16h,經(jīng)試驗(yàn)及分析,樹(shù)脂復(fù)蘇達(dá)到了滿意的效果[3]。
多年來(lái)離子交換器周期制水量隨季節(jié)變化,呈現(xiàn)夏季高冬季低的現(xiàn)象,其原因主要是水溫對(duì)離子交換樹(shù)脂功能活性的影響。冬季由于來(lái)水水溫較低,采用換熱器加熱來(lái)提高陽(yáng)床的進(jìn)水溫度,以此來(lái)提高陽(yáng)床的交換能力。
再生劑濃度在很大程度上影響樹(shù)脂的再生度和破碎率。對(duì)于陽(yáng)樹(shù)脂,隨著再生劑濃度的增加,再生度呈現(xiàn)先升后降的趨勢(shì)。這是因?yàn)樵诘蜐舛葏^(qū),H+隨再生液濃度的增加而增多,置換的離子也相應(yīng)增多,再生度提高。當(dāng)濃度增加到一定程度,進(jìn)入高濃度區(qū),此時(shí),高濃度的再生劑使樹(shù)脂發(fā)生破碎,再生度降低。再生液濃度對(duì)陰樹(shù)脂的影響也呈現(xiàn)類似的規(guī)律。只是在高濃度區(qū)再生度增長(zhǎng)緩慢而非呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
延長(zhǎng)陽(yáng)離子離子交換器的運(yùn)行周期,不僅可以提高陽(yáng)床的運(yùn)行周期,提高周期制水量,還可以降低酸堿消耗,同時(shí)減少再生所排放的一級(jí)水,降低裝置的水耗,從而增加了裝置的經(jīng)濟(jì)效益。