(中海油能源發(fā)展股份有限公司 采油服務(wù)分公司,天津 300452)
“海洋石油162”是我國自主設(shè)計建造的首座海上移動式試采平臺,當完成一處油田的試采任務(wù)后,可以降至海面,并用拖輪拖至新的作業(yè)地點,進行新的試采作業(yè),要求其拖航、就位、撤離操作安全高效[1]??偨Y(jié)“海洋石油162”自2017年4月首次拖航至2018年5月經(jīng)過三次拖航就位與停產(chǎn)撤離作業(yè)經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)部分設(shè)備存在制約拖航作業(yè)效率的問題,同時存在安全隱患。
1)右舷火炬臂無收放裝置,火炬臂收放只能依靠右舷25 t吊機配合,收放耗時長,且存在吊機鋼絲繩跳繩,火炬臂結(jié)構(gòu)受損等風險。
2)樁腿外加電流陰極保護系統(tǒng)提升裝置原設(shè)計為手動收放,該裝置自重約50 kg,全長超過4 m,依靠手動收放耗時長,且易與平臺發(fā)生磕碰造成設(shè)備損壞,影響樁腿陰極保護系統(tǒng)加快樁腿腐蝕。
3)樁腿噴沖管線過重,管線拆裝需要約5 h,效率低下。主拖輪掛拖后,由于噴沖管線安裝時間過長,平臺長時間處于漂浮拔樁狀態(tài),易造成拖帶失控碰撞平臺,存在較高的安全風險。
4)平臺設(shè)計建造階段選用的磁羅經(jīng)誤差大,在拖航作業(yè)中無法準確測量出船艏向,造成衛(wèi)星無法準確追星,衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)中斷,通訊無法得到保障,應(yīng)急情況下與陸地溝通受限。
5)升降平臺過程中,海水提升泵電纜卷盤轉(zhuǎn)動時擠壓電纜導(dǎo)致電纜破損,易發(fā)生短路傷人,引起海水提升泵停泵,造成主機因冷卻水停止供應(yīng)機組高溫停機,進而導(dǎo)致升降平臺作業(yè)停止,直接影響拖航作業(yè)。
6)每次試采作業(yè)前,平臺拖航就位后,需下放井口扶正平臺及配套設(shè)備,作業(yè)操作只能依靠梁卡、吊點、懸掛倒鏈等方式進行,作業(yè)效率極低,且易發(fā)生磕碰,使人員受傷和設(shè)備損壞。
因此,需要對現(xiàn)場存在的問題進行升級改造,提高拖航就位與停產(chǎn)撤離作業(yè)的作業(yè)效率,節(jié)約作業(yè)時間,降低作業(yè)成本,將拖航就位作業(yè)中優(yōu)化的工時有效的轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)作業(yè),提高產(chǎn)值的同時降低拖航作業(yè)中存在的風險。
升級改造內(nèi)容包括:增加右舷火炬臂收放絞車;增加樁腿外加電流陰極保護系統(tǒng)提升絞車;更換便于安裝的新型噴沖管線及接頭;增加電羅經(jīng)裝置;海水提升泵電纜卷盤更換為電滑環(huán)連接;增加懸臂梁下部行車、導(dǎo)軌裝置,等。
拖航作業(yè)前后需要分別完成火炬臂的收放工作,由于現(xiàn)場工藝撬塊布置緊湊,因此建造設(shè)計階段未選擇采用絞車進行收放操作,而是使用25 t吊機配合作業(yè),見圖1a)。吊機在配合收放操作時需要8人同時配合,才能順利完成收放操作,而且吊機需避開樁腿影響。因此單獨依靠吊機收放右舷火炬臂,對吊機鋼絲繩的拉拽角度、力度、速度都要求極高,稍有失誤就會造成吊機鋼絲繩、滑輪等附件損壞甚至造成火炬臂結(jié)構(gòu)損傷,存在極大的安全隱患。
通過現(xiàn)場調(diào)研,分析工藝區(qū)設(shè)備布置及甲板結(jié)構(gòu),在不影響任何工藝流程及設(shè)備的前提下選擇最適合安裝火炬臂收放絞車的位置。確定在測試分離器與氣液分離器間安全通道上方搭設(shè)收放平臺,見圖1b),既滿足安裝絞車要求,也不影響人員通過。首先校核該處甲板載荷,設(shè)計通過右舷液壓錨機處聯(lián)通平臺主液壓站液壓管線為絞車提供動力。通過安裝火炬臂收放絞車,能夠平穩(wěn)快捷地完成火炬臂的收放作業(yè),極大地節(jié)省了人力,減少了拖航作業(yè)準備時間約3 h。
圖1 火炬臂液壓絞車
平臺船艏及船艉主甲板各安裝一組鈦電極,每組鈦電極重50 kg,長度超過4 m,通過50 m纜繩與50 m電纜連接,放入海面下約6~7 m。拖航作業(yè)前需3~4人配合,手動提升至主甲板,見圖2a)。在提升過程中受風浪、海冰等影響經(jīng)常出現(xiàn)磕碰平臺的情況,若長期通過該方式收放易造成電纜及纜繩斷裂,鈦電極組落入海中,影響樁腿陰極保護系統(tǒng)的使用造成樁腿加速腐蝕,同時具有人員受傷的風險。
通過咨詢廠家與現(xiàn)場調(diào)研,對原有鈦電極更換為輕便型電極,下方配重塊改為40 kg,并安裝2臺電動絞車,用于鈦電極組回收與下放,見圖2b)。改造完成后,在使用過程中大大節(jié)約了人力,提高了工作效率,縮短了平臺拖航作業(yè)準備時間約1 h。
圖2 外加電流陰極保護系統(tǒng)提升裝置
樁腿噴沖系統(tǒng)由30 MPa高壓噴沖系統(tǒng)和0.8 MPa低壓噴沖系統(tǒng)組成。原噴沖軟管、連接彎頭和快速接頭耐壓均為32 MPa,各接頭質(zhì)量較重、軟管不易彎曲。在安裝噴沖管線時,需要8人及吊機相互配合,在精準對接的情況下才能連接成功,見圖3a)。連接8根噴沖管線整個過程耗時約5 h,嚴重影響了拔樁、拖航、就位速度。
通過分析近幾次插樁深度及噴沖拔樁過程發(fā)現(xiàn),僅需要低壓噴沖系統(tǒng)即可滿足拔樁要求。將噴沖軟管及組件替換為1 MPa耐壓等級軟管及連接組件,更換完成后,連接組件重量減至原重量的1/5,軟管易彎曲安裝,改造完成后,兩人即可在15 min內(nèi)完成噴沖管線安裝工作,見圖3b),總體安裝時間縮減至約30 min。
圖3 噴沖管線
海洋石油162平臺建造設(shè)計階段選擇磁羅經(jīng)為平臺指明船艏向,見圖4a)。磁羅經(jīng)維保較為困難,并且需要定期由羅經(jīng)師對其校準,一旦發(fā)生故障或誤差偏大只能返廠處理,為平臺設(shè)備維保工作帶來不便。并且在平臺數(shù)次拖航作業(yè)中,由于磁羅經(jīng)測量船艏向誤差大[2],直接輸入衛(wèi)星天控機將會造成衛(wèi)星丟星,衛(wèi)星通訊中斷,不能保障拖航作業(yè)通訊,存在一定的安全風險。
為保障拖航作業(yè)安全順利進行,平臺安裝GC80型電羅經(jīng)1臺,見圖4b)。該型號電羅經(jīng)具有精度高、數(shù)字輸出、免維護等特點。在平臺后期拖航作業(yè)中,能夠與衛(wèi)星天控機聯(lián)動實現(xiàn)自動追星功能,保障了拖航作業(yè)中的通訊安全。此外相對于磁羅經(jīng),每年可節(jié)約羅經(jīng)液消耗、羅經(jīng)師校準等費用。
圖4 羅經(jīng)裝置
海洋石油162平臺2套海水提升泵塔各配備1套電纜卷盤,用于海水泵塔升降期間電纜收放整理[3],見圖5a)。由于電纜卷盤轉(zhuǎn)動半徑過小,在收納電纜時電纜受到扭結(jié)、擠壓,導(dǎo)致外絕緣皮破損,最嚴重處內(nèi)層絕緣皮裸露,存在較大的安全隱患,直接威脅操作人員人身安全;而且,升降平臺期間若海水提升泵失電將導(dǎo)致主機高溫失電,最終導(dǎo)致拖航作業(yè)終止。
通過前期調(diào)研,查閱相關(guān)文獻,在不改變轉(zhuǎn)盤結(jié)構(gòu)盡量減少工作量的前提下,決定采用電滑環(huán)方式對電纜卷盤進行改造,見圖5b)。通過取消硬線連接方式,采用電滑環(huán)連接,當電纜卷盤轉(zhuǎn)動時,電纜不隨之動作,避免了電纜受外力扭結(jié)、擠壓破壞絕緣層[4]。通過改造并去除受損嚴重段電纜,完全避免了電纜受力擠壓破損現(xiàn)象。延長了電纜的使用壽命,減少了協(xié)助作業(yè)的人力,也免去了升降海水塔過程中拆裝電纜的工作,提高了作業(yè)效率,消除了安全隱患。
圖5 電纜卷盤
拖航作業(yè)精就位后需要下放扶正平臺,安裝扶正平臺走道、隔水套管抱卡、油管及其他井口連接組件。在吊裝過程中由于防噴器吊行程較短,鉆臺絞車又受限于懸臂梁及鉆臺位置,每次井口吊裝作業(yè)人員依靠梁卡、吊點懸掛倒鏈作業(yè)效率低,易發(fā)生設(shè)備磕碰損壞。
通過修井懸臂梁下方甲板選取適用作業(yè)范圍的U型吊裝通道,在通道承重梁處選取焊接點焊接行車軌道,并安裝負荷3 t的電動絞車,協(xié)助井口吊裝作業(yè)。通過安裝行車軌道,行車有效覆蓋面積達到修井區(qū)甲板的2/3,從原井口扶正平臺相關(guān)附件安裝時間7.0 h縮減至1.5 h,大大降低了吊運安裝時間,避免多次移動懸臂梁及井架作業(yè),減少了現(xiàn)場工作量的同時降低了安全風險。
相對改造前,設(shè)備升級改造后每次拖航作業(yè)節(jié)約時間約16 h,大大節(jié)約了人工成本,間接減少了拖輪租賃費用;將拖航就位作業(yè)中優(yōu)化的工時有效地轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)作業(yè),提高產(chǎn)值的同時降低了拖航作業(yè)中的風險。
在2019年4月29日從曹妃甸WHPD至WHPE平臺拖航作業(yè)中,“海洋石油162”平臺實現(xiàn)了單日降平臺拔樁、拖航、初就位、精就位作業(yè)并順利預(yù)壓升船至指定高度,設(shè)備升級改造成績得到了充分驗證。
通過此次拖航就位設(shè)備的升級改造,能夠節(jié)約作業(yè)人員的工作時間,減少室外作業(yè)的安全風險,保障作業(yè)人員的人身健康;相較于改造前,節(jié)約拖航時間,能夠有效的減少能源的消耗,降低設(shè)備運轉(zhuǎn)期間排放產(chǎn)物對環(huán)境的損害。
相關(guān)技改成果迅速轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。相對改造前,升級改造后每次拖航作業(yè)節(jié)約時間約16 h,大大節(jié)約了人工成本,間接減少了拖輪租賃費用;將拖航就位中節(jié)省的作業(yè)時間有效的轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)作業(yè)時間,提高產(chǎn)值的同時降低了拖航就位作業(yè)中的風險。
依據(jù)全年3次拖航就位計劃,約為采油公司年節(jié)約成本304萬元/年。