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        330MW凝汽器銅管結(jié)垢原因及分析

        2019-10-21 15:25:35王振東
        中國電氣工程學報 2019年19期
        關鍵詞:凝汽器水質(zhì)分析

        王振東

        摘要:浙能長興電廠4號330MW亞臨界機組在運行過程中發(fā)現(xiàn)凝汽器端差在相同條件下比以往正常值偏大。后來在機組調(diào)停期間,檢查發(fā)現(xiàn)下水室銅管內(nèi)壁正常,上水室銅管內(nèi)壁有結(jié)垢現(xiàn)象。對垢樣的垢量、成分進行了分析。從凝汽器端差、膠球清洗裝置投運情況、循環(huán)水水質(zhì)分析、化學加藥(數(shù)量、頻次)等幾個方面入手展開排查分析。

        關鍵詞:330MW 凝汽器 結(jié)垢

        1. 引言

        浙能長興電廠4號330MW亞臨界燃煤發(fā)電機組,其配套凝汽器為上海動力設備有限公司生產(chǎn),型號為N-17650-11。該凝汽器為單殼體,對分雙流程、表面式、安裝時呈橫向布置。換熱管材質(zhì)主要為黃銅管和白銅管,后期改造時將空抽區(qū)下方約2500根銅管更換為TP316不銹鋼管。

        2. 缺陷描述

        2016年12月15日,浙能長興電廠4號機組擴大性B修后最后一次并網(wǎng),連續(xù)運行至2018年4月29日機組調(diào)停,5月16日復役。調(diào)停啟動后,在運行參數(shù)分析中發(fā)現(xiàn)該機組凝汽器端差相同條件下比正常值偏大,現(xiàn)場檢查膠球清洗裝置運行正常。2018年6月15日,機組調(diào)停,檢查發(fā)現(xiàn)凝汽器下水室銅管內(nèi)壁正常,上水室銅管內(nèi)壁有結(jié)垢現(xiàn)象,使用高壓水槍清洗上水室銅管內(nèi)壁,垢不能去除。

        3. 原因分析

        3.1. 機組真空及凝汽器端差

        整理2017年4月份至2018年6月份該機組凝汽器端差數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn):

        因冬天循環(huán)水溫度低,該機組凝結(jié)器端差在11月~2月這個時間段會明顯高于其他月份,而該機組的凝汽器端差在2018年4月中旬左右較2018年3月份有明顯升高,且基本接近甚至大于11月~2月間的端差,發(fā)生了明顯的變化。

        在2018年4月中旬后,該機組在200MW負荷下凝結(jié)器端差5.5℃左右,在250MW負荷下端差在6.4℃左右,在300MW負荷下端差在7.2℃左右。而2017年的4號機在200MW負荷下凝結(jié)器端差4.1℃左右,在250MW負荷下端差在4.6℃左右,在300MW負荷下端差在5.4℃左右。由此可見該機組的凝結(jié)器端差在4月份各負荷下較去年都明顯增大。

        3.2. 垢樣分析

        垢樣厚度主要集中0.24~0.28 mm,最小0.17 mm,平均厚度0.25 mm,結(jié)垢顏色呈淺黃色,較難剝落。根據(jù)《火力發(fā)電廠大修化學檢查導則(DL/T1115-2009)》,結(jié)垢情況評價為二級。

        經(jīng)分析,垢樣中鈣、氧元素在占比最大。ICP結(jié)果顯示,鈣元素的質(zhì)量濃度達到366 mg/g,如將鈣元素全部換算為碳酸鈣(CaCO3)形式,則碳酸鈣在垢樣中的質(zhì)量分數(shù)將達到91.5%。

        從上述結(jié)果中可以得出結(jié)論:該機組凝汽器結(jié)垢主要成分為碳酸鈣。

        3.3. 凝汽器膠球清洗裝置使用情況

        浙能長興電廠4號機組凝汽器清洗裝置由以色列CQM公司生產(chǎn),使用的膠球為德國施邁斯品牌,型號28RB20M0。膠球更換周期為2個月一次,一次加入新膠球5000個。在迎峰度夏期間,膠球更換周期調(diào)整為每月一次。機組運行期間膠球清洗裝置保持投運狀態(tài),未發(fā)生異常。

        3.4. 循環(huán)水水質(zhì)分析

        3.3.1循環(huán)水濃縮倍率

        以循環(huán)水氯根濃度/補水氯根濃度計算(以氯根計算的濃縮倍率有可能比實際的濃縮倍率偏高,濃縮倍率數(shù)據(jù)僅作為參考),統(tǒng)計了自2017-2018年度濃縮倍率。

        在2018年4月中旬至5月,該機組循環(huán)水濃縮倍率持續(xù)偏高,最大值達到5倍左右,循環(huán)水水質(zhì)較濃縮倍率低時較差,存在易結(jié)垢的傾向。根據(jù)阻垢劑廠家動態(tài)試驗報告,該機組循環(huán)水水質(zhì)濃縮到2倍以上會有結(jié)垢傾向。

        3.3.2 鈣硬度+全堿度

        國家標準《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設計規(guī)范(GB/T 50050-2017)》中,鈣硬度+全堿度也是衡量是否存在結(jié)垢傾向的一個指標,因此統(tǒng)計了2017-2018年度該機組循環(huán)水的鈣硬度+全堿度。

        國標中要求鈣硬+全堿度應控制不超過11mmol/L,根據(jù)阻垢劑動態(tài)試驗報告,極限濃縮情況可以達到17mmol/L。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)從4月份開始至6月初,該機組循環(huán)水數(shù)據(jù)比之前的數(shù)據(jù)比明顯偏大,最大達到約15.3 mmol/L,已明顯高于國標建議的11mmol/L。該時間段內(nèi)濃縮倍率偏高,鈣硬+全堿數(shù)據(jù)亦偏高,導致結(jié)垢傾向明顯。

        3.3.3 阻垢劑加藥系統(tǒng)分析

        自2018年4月以來,該機阻垢劑加藥泵和管道存在故障和漏液問題:

        (1)該機組循環(huán)水加藥口處存在間歇性冒水現(xiàn)象,冒水頻次和水量較大,可能有部分藥劑隨之冒出,導致循環(huán)水加藥量不足。

        (2)5月11日發(fā)現(xiàn)該機組阻垢劑溶藥箱泄漏,循環(huán)水阻垢劑加藥量可能不足;且阻垢劑溶藥箱泄漏后無備品,缺陷一直待機,由于只有一個溶藥箱,本應不低于20h持續(xù)加藥的藥劑總量,基本在10h時間內(nèi)全部投加完畢,運行模式變?yōu)轭愃茮_擊性投加的模式。

        綜合以上分析,浙能長興電廠4號330MW機組結(jié)垢基本判斷發(fā)生在4-5月份,結(jié)垢的原因應該是綜合性的,由于相關人員對循環(huán)水濃縮倍率不敏感,未能及時增大溢流降低濃縮倍率;維護人員消缺及時性及消缺質(zhì)量存在問題,設備管理人員監(jiān)督消缺不力,導致加藥系統(tǒng)缺陷率高,客觀上影響了加藥效果。最終在循環(huán)水濃縮倍率較大時,加藥裝置運行不正常,導致阻垢劑實際加藥量小于理論需求量,最終導致該機組凝汽器回水側(cè)結(jié)垢。

        4. 處理情況

        4.1 根據(jù)該機組結(jié)垢情況,在機組C修階段對凝汽器進行酸洗處理,酸洗過程有西安熱工院研究有限公司負責,結(jié)合垢樣分析和設備材質(zhì),采用氨基磺酸清洗,硫酸亞鐵成膜?;瘜W清洗后,銅管內(nèi)表面已清洗干凈,無殘余硬垢,除垢率大于95%,宏觀檢查膜均勻致密,滴溶檢驗膜的耐蝕性試驗,溶膜時間為51S。各項指標均達到DL/T957-2017《火力發(fā)電廠凝汽器化學清洗及成膜導則》中規(guī)定的優(yōu)良標準。

        4.2 制定循環(huán)水專項加藥及水質(zhì)控制制度,加強化學藥品加藥的管理工作,確保藥劑科學的、可靠的投入系統(tǒng)中,嚴格控制循環(huán)水濃縮倍率及水質(zhì)指標。

        4.3循環(huán)水阻垢劑加藥系統(tǒng)實施設備整治,更換加藥泵和加藥罐,并將加藥口改為明管,直接加藥到冷卻塔水池內(nèi);增加加藥裝置的遠程反饋和控制,保證設備管理人員及時掌握加藥量。

        5. 結(jié)論

        經(jīng)過上述處理,該機組真空和凝汽器端差比清洗有明顯好轉(zhuǎn),由于凝汽器運行狀態(tài)對機組的經(jīng)濟性和安全性有著極其的重要作用,因此要高度重視凝汽器的清潔運行,防止凝汽器嚴重結(jié)垢的發(fā)生。

        (1)循環(huán)水水質(zhì)惡化是造成凝汽器結(jié)垢的直接原因,因此控制循環(huán)水的水質(zhì)指標是防范的主要措施,各單位要根據(jù)實際情況完善加藥專項管理制度,加強化學藥品制度的執(zhí)行及監(jiān)督,確保各項加藥工作科學可靠進行;做好化學指標的日常分析,及時采取應對措施。

        (2)加強關注機組膠球清洗裝置的使用情況,在機組循環(huán)水投運后應立馬投入膠球系統(tǒng),使凝汽器銅管一直保持較高的清潔度。

        (3)各專業(yè)人員應加強對機組的真空及凝汽器端差的監(jiān)視與分析,及早發(fā)現(xiàn)異常,及時處理。

        參考文獻

        [1] 劉金祥.600MW機組凝汽器嚴重結(jié)垢原因分析[J].湖南電力.2017.37:56-58.

        [2] 蒲慶蓉.汽輪機凝汽器銅管結(jié)垢分析[J].貴州電力技術.2004(3)

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