李 慧
(大同煤礦集團(tuán)大斗溝煤業(yè)公司,山西 大同 037000)
煤柱的回采意味著地表的沉降,如果煤層深度小于100m,沉降可能大。房柱回采沉陷預(yù)測非常復(fù)雜,取決于剩下的殘余煤柱的大小以及高度和回撤煤柱的狀態(tài),與殘余柱的強(qiáng)度也有關(guān)。殘余柱的強(qiáng)度與開挖方法(鉆爆法或機(jī)械法)有關(guān)[1,2]。大同煤礦集團(tuán)大斗溝煤業(yè)公司礦區(qū)內(nèi)的一些整合的小煤礦,采煤方法以前為房柱開采法,其煤柱回采率越高,煤柱變形和頂板位移越大。以此建立頂板沉降預(yù)測模型,與實(shí)測沉降進(jìn)行了對比。
由于礦山的總產(chǎn)量較低,公司研究通過提高煤柱回采率來提高煤炭采收率。在試驗(yàn)過程中進(jìn)行了多次回采實(shí)踐的迭代,并將此方法應(yīng)用于研究礦井。最初,只有一側(cè)煤柱回采了2m深。即回采前煤柱尺寸為7m×7m,回采后柱尺寸為7m×5m。該回采方式的采收率約為65%。圖1煤柱(B柱)為公司原回采后煤柱圖和現(xiàn)公司改進(jìn)回采后煤柱A。
公司決定推進(jìn)更高效的回采應(yīng)用,挖掘更大體積的煤柱。第一次切割后,從礦柱上再挖出2m×5m的二次切割,將礦柱尺寸減小到只有5m×5m(圖1 A礦柱),改進(jìn)后面板的全部采收率提高到75%~80%。
圖1 原回采后煤柱圖B和現(xiàn)改進(jìn)回采煤柱圖A
圖2 工作面板爆破區(qū)和監(jiān)測點(diǎn)
圖2 為改進(jìn)后面板和監(jiān)測點(diǎn)位置。實(shí)施爆破后柱子的最終形狀不是方形,這是由爆破過程失控造成。圖2為變形后柱子的最終形狀A(yù)和開采階段柱的形狀B。煤柱面積變化較大16~33m2之間,預(yù)計(jì)目標(biāo)面積為25m2。爆破后平均柱面積為23.27m2,標(biāo)準(zhǔn)差為4.88m2。每根柱子的最終形狀和強(qiáng)度也是不同的。爆破作業(yè)對煤柱完整性的另一影響為:在爆破過程中,部分激波仍留在煤柱內(nèi),導(dǎo)致削弱剩余的支柱強(qiáng)度。
圖3實(shí)際頂板沉降監(jiān)測值
圖3 為沉降區(qū)域的收斂監(jiān)測。當(dāng)工作面位于T36時,工作面后5~6排柱子開始擠壓,頂板沉降速度快,沉降量變大,如圖3(a)所示。失效的跡象是煤柱開始破裂。擠壓發(fā)生的非??欤箜敯宄两德氏陆?,最終在兩個月內(nèi)穩(wěn)定下來,如圖3(b)所示。在煤柱破壞過程中,對地表面沉降進(jìn)行了監(jiān)測。三個月后沉降達(dá)到平衡(如圖4所示)。
圖4 實(shí)際測量地表沉降值
采用Mark and Chase 2013年研究的煤柱穩(wěn)定性(ARMPS)軟件設(shè)計(jì)工具分析設(shè)計(jì)煤柱,煤層強(qiáng)度輸入為6.5MPa[2]。煤層強(qiáng)度采用Satyanarayana I等人提出的反向分析方法。在Satyanarayana I等人的研究中,在145m的覆巖層深度下,采用高1.3m的5m×5m方柱進(jìn)行面板試驗(yàn)。在這次測試中,柱子沒有失效。據(jù)此估算煤體強(qiáng)度為6.5MPa[3,4]。
在本文重點(diǎn)研究的面板中,開發(fā)柱為7m×7m,剩余柱為5m×5m。Satyanarayana I等人進(jìn)行的面板試驗(yàn)與公司改進(jìn)回采煤柱面板試驗(yàn)的區(qū)別是:改進(jìn)后的5m×5m煤柱是由煤柱兩側(cè)的兩組連續(xù)爆破而產(chǎn)生的結(jié)果(圖1中A煤柱)。
采用與ARMPS相同的反向分析方法,必須降低柱的強(qiáng)度,才能發(fā)生煤柱破壞。由于煤柱尺寸確實(shí)發(fā)生了變化,導(dǎo)致煤柱強(qiáng)度發(fā)生變化。表1顯示了由ARMPS估計(jì)的各柱的安全系數(shù)(SF)及爆破后的煤柱強(qiáng)度,省略一部分?jǐn)?shù)據(jù)。
7m×7m計(jì)算開采煤柱和兩個計(jì)劃的回采煤柱尺寸的SF:兩個削減為(7m×5m)和兩個削減為(5m×5m)的回采煤柱。對于這些估計(jì),使用較低的煤強(qiáng)度5MPa與原假設(shè)6.5MPa,見表2。
表1 各煤柱回采后SF值
表2 不同煤柱尺寸、不同煤柱強(qiáng)度的安全系數(shù)
根據(jù)研究人員所描述的經(jīng)驗(yàn)方法,頂板與底板完全匯合的情況下,地表最大下沉量為頂板下降高度的80%[1]。然而,煤柱限制了頂板的運(yùn)動,降低了頂板的總沉降量。從圖3可以看出,頂板最大沉降點(diǎn)約為40cm,是原始柱高1.3m的30.7%,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)方法預(yù)測地表最大沉降是32cm,比實(shí)際地表測量值19.5cm大12.5cm。
為了建立一個數(shù)值模型來模擬面板上方的完整運(yùn)動,考慮了所有覆巖層和煤層。圖1和圖2顯示了建模柱子的幾何形狀。
數(shù)值模型的目的是模擬面板沉降區(qū)域上方的煤柱擠壓和巖石運(yùn)動。Plaxis3D是用來模擬沉降,使用真實(shí)的開采和殘余柱子的形狀如圖2所示。模擬擠壓煤柱的材料特性減少到模擬爆破效果(見表3和圖2),材料屬性定義了基于鉆孔地質(zhì)特征描述和實(shí)驗(yàn)室檢測的煤層特性。
表3 數(shù)值模型中巖石層的力學(xué)性質(zhì)
利用現(xiàn)場測量的柱狀幾何圖形建立了兩種模型,模擬了開采和回采過程。根據(jù)監(jiān)測圖(圖3)可知,煤柱塑性點(diǎn)少,豎向位移小,在回撤過程中,爆破效果降低了煤柱強(qiáng)度。圖5和圖6分別給出了開發(fā)階段和后退階段塑性點(diǎn)、豎向位移和豎向應(yīng)力的模型結(jié)果。
圖5 煤柱在開采階段的塑性點(diǎn)、頂板豎向位移和豎向應(yīng)力
圖5 為開采模型結(jié)果。煤柱周圍有少量塑性點(diǎn),柱中心的豎向應(yīng)力與柱周圍的豎向應(yīng)力相差不大。說明由于鉆爆開挖,柱子的損傷很小。
圖6 煤柱在回采階段的塑性點(diǎn)、頂板豎向位移和豎向應(yīng)力
從圖6中可以看出,煤柱周圍大量塑性點(diǎn),柱中心的豎向應(yīng)力與柱周圍的豎向應(yīng)力相差較大。說明由于爆破開挖,導(dǎo)致煤柱強(qiáng)度受到較大破壞。圖6還表明,模型中煤柱破壞時的頂板最大位移52cm比現(xiàn)場測量值40cm大12cm。這表明更大的頂板和地表沉降是可能的。
對監(jiān)測到的沉降和煤柱SF進(jìn)行了反向分析和數(shù)值模擬。在現(xiàn)場監(jiān)測基礎(chǔ)上標(biāo)定的數(shù)值模型與井下觀測到的殘余煤柱的行為一致。因此,可以模擬不同的柱幾何形狀和回采序列。同時研究表明,由于殘余煤柱和低煤層導(dǎo)致實(shí)際沉降量低于常規(guī)預(yù)測方法預(yù)測的沉降量。