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        高爐渣處理能力優(yōu)化提升安全性實(shí)踐

        2019-05-21 04:54:36張永剛
        關(guān)鍵詞:沖渣

        張永剛

        摘 要:隨著高爐利用系數(shù)的逐步提高,低品位入爐原料的影響,高爐渣產(chǎn)量大幅度增加,渣處理系統(tǒng)適應(yīng)高爐生產(chǎn)的能力明顯不足。為了適應(yīng)高爐快節(jié)奏、高產(chǎn)量生產(chǎn)需要,經(jīng)過(guò)無(wú)數(shù)次的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)、數(shù)據(jù)核算,堅(jiān)持在原有設(shè)計(jì)配套設(shè)備設(shè)施基礎(chǔ)上,以低成本投入來(lái)進(jìn)行各部系統(tǒng)的功能性安全提升改造,從而達(dá)到既解決生產(chǎn)瓶頸,又提升渣處理整體能力的目的,既滿足高爐生產(chǎn)需要,又達(dá)到節(jié)能降本、提升效率一個(gè)質(zhì)的飛躍。

        關(guān)鍵詞:高爐渣;沖渣;水渣溝;過(guò)濾池;渣處理

        中圖分類號(hào):TF524 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

        0 引言

        河鋼宣鋼公司煉鐵廠3#高爐經(jīng)兩次擴(kuò)容由1 260 m3改造為2 000 m3,3#高爐渣處理原采用底濾法,系統(tǒng)主要由?;^、渣溝和過(guò)濾池、蓄水池、涼水池、泵房等組成。其工藝流程是沖渣泵將凈化后的循環(huán)水以0.25 MPa~0.40 MPa的壓力和1 200 m3/h~1 600 m3/h流量借給粒化頭,經(jīng)粒化頭出水孔噴射的循環(huán)水將高爐熔渣?;⒗鋮s、水淬并沿渣溝輸送至過(guò)濾池進(jìn)行脫水。過(guò)濾池底部鋪設(shè)有帶有無(wú)數(shù)小孔的管道,管道向上逐級(jí)鋪設(shè)由大到小鵝卵石,渣水混合物中的水經(jīng)過(guò)鵝卵石縫隙進(jìn)入底部管道小孔內(nèi),沿管道回流至地理位置低于過(guò)濾池底部的蓄水池內(nèi),在冷卻泵、采暖泵的作用下,輸送至涼水塔冷卻降溫,留在鵝卵石上表面的成品水渣由橫跨過(guò)濾池建設(shè)的橋式抓斗起重機(jī)抓斗抓撈并存放在水渣堆場(chǎng),控水24 h后,裝車外發(fā)銷售。3#高爐由初建時(shí)的1 260 m3擴(kuò)容改造為2 000 m3,而渣處理系統(tǒng)未做任何配套性改造,依然保持原有1 260 m3配套設(shè)計(jì)水平,導(dǎo)致渣處理生產(chǎn)系統(tǒng)故障率高、出干渣比例大,跑水、堵渣不斷,機(jī)具費(fèi)用高,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、人員存在著巨大安全隱患。為了減少設(shè)備故障,降低運(yùn)行成本,提高設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行的保產(chǎn)能力,提高生產(chǎn)作業(yè)及人員的安全穩(wěn)定性,更好地服務(wù)高爐,著手對(duì)3#高爐渣處理系統(tǒng)進(jìn)行能力提升優(yōu)化安全改造實(shí)踐。

        1 高爐渣處理能力優(yōu)化設(shè)計(jì)

        1.1 保障安全生產(chǎn)

        高爐渣處理能力優(yōu)化設(shè)計(jì)分別從?;^、渣溝及過(guò)濾池等環(huán)節(jié)采取相應(yīng)措施解決過(guò)濾池滲水慢、渣溝積渣堵渣跑水問(wèn)題,日常生產(chǎn)中渣溝堵渣跑水發(fā)生時(shí),職工就得采取應(yīng)急措施進(jìn)行處理,現(xiàn)場(chǎng)及設(shè)備周邊存在高溫水燙傷的安全隱患。堵渣造成水渣無(wú)法正常生產(chǎn),也就造成了無(wú)計(jì)劃走干渣事故的發(fā)生。通過(guò)改造,可以避免過(guò)濾池、渣溝堵渣溢水事故,克服了因回水阻力增加而造成的溢渣、跑水高溫水渣燙傷人員事故的發(fā)生。通過(guò)加大沖渣泵運(yùn)行臺(tái)數(shù),增大壓力、流量,避免渣溝堆渣,增加了渣漿的沖刷能力,通過(guò)對(duì)抓渣操作法進(jìn)行改變,保護(hù)了鵝卵石上表面縫隙不被擠壓密封,保證了回水回流,避免了過(guò)濾池內(nèi)渣的板結(jié),保證回水順暢,延長(zhǎng)了過(guò)濾池過(guò)濾性能,避免溢水等燙傷職工的安全事故發(fā)生。

        1.2 增創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益

        通過(guò)對(duì)3#高爐渣處理能力提升優(yōu)化安全改造實(shí)踐,對(duì)“抓渣方式創(chuàng)新”的實(shí)施應(yīng)用,完全實(shí)現(xiàn)了沖渣成本的有效控制。改造只投入渣溝耐磨料,多以操作為主,不僅實(shí)現(xiàn)了安全保產(chǎn)的目的,還有效減少了計(jì)劃外干渣生產(chǎn)。過(guò)濾池性能增強(qiáng),渣溝堵渣不再發(fā)生,溢水跑水得到緩減,能源浪費(fèi)得到控制,從而節(jié)約了水資源消耗,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境得到大大改善,不僅保證了水渣生產(chǎn),提高生產(chǎn)穩(wěn)定性,同時(shí),大大減少了機(jī)具費(fèi)用的支出。

        2 高爐渣處理能力優(yōu)化實(shí)施改造

        2.1 沖渣操作安全穩(wěn)定性探索與實(shí)施

        3#高爐沖渣按照設(shè)計(jì)將原6臺(tái)沖渣泵開(kāi)2備4增加為開(kāi)3備3、開(kāi)4備2,泵的運(yùn)行臺(tái)數(shù)增加,沖渣出水流量由過(guò)去的1 200 m/h~1 800 m/h增大到2 200 m/h~2 600 m/h,沖渣能力就增強(qiáng),同時(shí)對(duì)出水粒化面板出水孔孔徑做進(jìn)一步調(diào)整,通過(guò)加裝補(bǔ)板,在補(bǔ)板上對(duì)應(yīng)位置開(kāi)孔,使新孔孔徑小于原出水孔孔徑,孔徑變小,出水流量固定的情況下,出水壓力大大增強(qiáng),由過(guò)去的0.15 MPa~0.2 MPa,提高到0.26 MPa以上,在出水流量和出水壓力大幅提高的實(shí)踐論證下,渣水比恢復(fù)正常,渣漿流動(dòng)性逐步變好,熔渣粒化、水淬不透,黑塊渣的現(xiàn)象得到有效緩減,職工安全操作可靠性得到大幅提高,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全穩(wěn)定性增強(qiáng)。

        2.2 水渣溝安全生產(chǎn)能力提升改造

        圍繞水渣溝翻渣翻水、跑水跑渣、現(xiàn)場(chǎng)管理難度大的問(wèn)題,3#高爐沖渣在保證出水壓力和出水流量的沖渣效果上對(duì)沖渣主渣溝及支渣溝進(jìn)行了大修改造,利用干渣坑半水渣生產(chǎn)的模式,在原主渣溝內(nèi)加U型襯板式內(nèi)套,使主渣溝的基礎(chǔ)寬度由原來(lái)的1 200 mm縮減為800 mm、兩條支渣溝基礎(chǔ)寬度由原來(lái)的1 000 mm縮減為600 mm,對(duì)渣溝內(nèi)原襯板全部拆除,改為陶瓷耐磨料澆鑄,經(jīng)過(guò)連續(xù)3天的烘烤,渣溝內(nèi)耐磨料干透、結(jié)實(shí)、緊固、平滑,使渣溝具備生產(chǎn)條件。渣溝內(nèi)基礎(chǔ)寬度變窄,經(jīng)粒化頭?;愫笤旌衔镌谙虏枯^窄的渣溝內(nèi)較為集中,在水渣溝坡度一致的情況下,渣水混合物的流速較原來(lái)明顯得以提高,使流速由過(guò)去的1.1 m/s提高到1.6 m/s,流速增大,沖刷力增強(qiáng),水渣溝內(nèi)堵渣積渣現(xiàn)象得到緩減,杜絕了渣水混合物在沖刷過(guò)程中出現(xiàn)的堆積翻渣翻水現(xiàn)象,很好地保證了水渣溝生產(chǎn)需求,翻水跑水溢水不再發(fā)生,職工被外溢高溫水燙傷的危險(xiǎn)性消除,安全操作穩(wěn)定性得到保障,節(jié)水降耗效果顯著、現(xiàn)場(chǎng)管理取得了突出進(jìn)步,安全生產(chǎn)能力提升。

        2.3 過(guò)濾池過(guò)濾能力安全性探索

        在全力提升3#高爐渣處理能力安全優(yōu)化改造中,圍繞過(guò)濾池過(guò)濾能力弱、池不下水、水外溢、補(bǔ)水量增加等問(wèn)題,通過(guò)一次次實(shí)地測(cè)量確定在沖渣出水壓力、出水流量和渣水混合物不能改變的情況下,只能在抓斗抓撈成品渣的方法上想辦法。過(guò)去抓斗抓渣時(shí)將過(guò)濾池內(nèi)的成品渣一抓到底(最小的鵝卵石上表面),在鵝卵石上表面形成一層質(zhì)地密實(shí)、堅(jiān)硬、透水性極差的板結(jié)層,將石子間的正??p隙封堵起來(lái),直接影響整個(gè)過(guò)濾池的滲水能力。提出的操作優(yōu)化方式,那就是在鵝卵石上表面留有1 m厚的成品渣,作為鵝卵石的輔助過(guò)濾層,這樣抓斗直接接觸不到石子,保護(hù)了石子表面的正??p隙不被破壞,石子的滲水能力得到好轉(zhuǎn)。

        2.4 渣處理天車設(shè)備安全性改造

        3#高爐于1989年投產(chǎn)至今已有近30年的運(yùn)行史,渣處理天車設(shè)備隨高爐同時(shí)投產(chǎn),常年受室外自然環(huán)境、年久失修的影響,天車各部不僅存在嚴(yán)重的安全隱患,特別是近年來(lái),設(shè)備故障率高,檢修頻繁,備件消耗量大,常常因天車設(shè)備問(wèn)題導(dǎo)致過(guò)濾池成品渣抓撈受阻,在一定程度上滿足不了沖渣生產(chǎn)需求。渣處理天車設(shè)備安全性改造完成了天車軌道梁24跨的制作,每跨鋼板長(zhǎng)24 m、寬6 m,20 mm、16 mm、

        14 mm厚的鋼板分別焊接而成的鋼梁,并在邊制作中不影響生產(chǎn)的情況下完成了更換,為天車安全運(yùn)行提供了可靠保障。

        3 系統(tǒng)優(yōu)化取得的實(shí)效

        在安全生產(chǎn)的前提下進(jìn)行,符合當(dāng)前安全管理現(xiàn)狀及實(shí)際需求,通過(guò)在沖渣泵原設(shè)計(jì)工藝操作參數(shù)上進(jìn)行探索與改進(jìn),逐步提升泵運(yùn)行臺(tái)數(shù),在提升出水壓力、出水流量前提下,以職工安全操作為主要宗旨,既做到了沖渣生產(chǎn)工藝參數(shù)的提升,沖渣效率的提升,同時(shí)職工安全操作性得到保證,更解決了過(guò)去出水壓力、出水流量不足導(dǎo)致的黑塊渣,熔渣?;悴粡氐锥斐傻亩氯?、沖刷不下去、溢水等問(wèn)題,職工操作防燙傷的安全性更加牢固。保證了天車運(yùn)行的安全穩(wěn)定性,天車設(shè)備故障率得到大幅降低,水渣抓撈、成品渣外發(fā)輸出設(shè)備安全保障進(jìn)一步增強(qiáng)。

        4 結(jié)語(yǔ)

        通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,3#高爐沖渣系統(tǒng)各部位跑冒滴漏得到有效治理,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)跑水跑渣不再發(fā)生,能源損耗得到控制,節(jié)能降耗效果明顯,通過(guò)對(duì)渣場(chǎng)控水回收、抑制揚(yáng)塵加裝擋墻、集水渠的投入性改造,不僅促進(jìn)了環(huán)保攻堅(jiān)深入發(fā)展,更避免了大量水資源外溢造成的浪費(fèi)。

        參考文獻(xiàn)

        [1]倪世躍.高爐渣的利用現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)[J].現(xiàn)代冶金,2014,42(6):1-4.

        [2]楊緒平.高爐渣處理工藝分析[J].現(xiàn)代冶金,2014,42(4):37-40.

        [3]馮會(huì)玲,孫宸,賈利軍.高爐渣處理技術(shù)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)[J].工業(yè)爐,2012,34(4):16-18.

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