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        冷軋磨輥間全自動(dòng)無人裝載機(jī)的實(shí)現(xiàn)方法

        2019-03-23 06:02:16劉志
        智能制造 2019年8期
        關(guān)鍵詞:同步控制

        劉志

        摘要:本文介紹了西門子SIMATIC$7-400PLC、$7-300PLC、SIMATICSS 120、MICROMASTER 420和SMC20等自動(dòng)化產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)第一套冷軋磨輥間全自動(dòng)無人裝載機(jī)系統(tǒng)中的應(yīng)用,從硬件的組態(tài)以及軟件實(shí)現(xiàn)的方法等方面敘述了系統(tǒng)對(duì)關(guān)鍵功能的實(shí)現(xiàn)方法。

        關(guān)鍵詞:全自動(dòng)無人裝載機(jī);S120;自動(dòng)磨輥間;同步控制

        一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介

        鋼廠冷軋磨輥間主要承擔(dān)各軋機(jī)的工作輥/中間輥表面磨削和毛化等任務(wù),其最重要的設(shè)備是工作輥/中間輥磨床和電火花打毛機(jī)床(EDT)。

        為了滿足磨輥間對(duì)高質(zhì)量、高產(chǎn)量、高效益和低能耗的總體要求,減小軋輥在裝卸時(shí)對(duì)磨床的撞擊,提高軋輥磨削精度、降低磨床的故障率,一般在磨輥車間配備軋輥?zhàn)詣?dòng)裝載裝置。

        上海寶信軟件股份有限公司智能裝備事業(yè)本部自主研發(fā)的軋輥全自動(dòng)無人裝載機(jī)全自動(dòng)實(shí)現(xiàn)了磨輥間軋輥上下磨床的工作,實(shí)現(xiàn)了工作區(qū)的自動(dòng)化和無人化、設(shè)備操作自動(dòng)運(yùn)行控制,建立了全自動(dòng)的安全的工作環(huán)境,提高設(shè)備的利用率,減輕了人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。軋輥全自動(dòng)無人裝載機(jī)采用五軸伺服定位系統(tǒng),自動(dòng)吊運(yùn)重量最大達(dá)10t的軋輥時(shí)其定位精度達(dá)到±2mm,大大減小了軋輥在裝卸時(shí)對(duì)磨床的撞擊,提高了磨輥的精度和質(zhì)量。

        本項(xiàng)目是在寶鋼湛江2030及1550冷軋磨輥間,每個(gè)磨輥間選用1套(兩臺(tái))磨輥間全自動(dòng)無人裝載裝置,負(fù)責(zé)磨輥間內(nèi)4臺(tái)軋輥磨床及1臺(tái)電火花打毛機(jī)床的自動(dòng)裝、卸軋輥(工作輥、中間輥)的工作。

        二、工藝介紹

        在磨輥車間規(guī)劃出磨床安放區(qū)間,各機(jī)床的前方設(shè)有二個(gè)單層軋輥支架為軋輥磨削等待緩沖輥架,一個(gè)為“待磨緩存輥架”、一個(gè)為“磨完緩存輥架”。操作工通過車間行車將待磨削的軋輥(工作輥、中間輥)吊入待磨輥存放區(qū)。全自動(dòng)無人裝載機(jī)根據(jù)磨輥間管理系統(tǒng)(RSMS)下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃自動(dòng)由將待磨輥存放區(qū)內(nèi)的軋輥(或“待磨緩存輥架”)吊入機(jī)床的工作位置上,由機(jī)床自行完成磨削任務(wù),當(dāng)軋輥磨削完成后,由全自動(dòng)無人裝載機(jī)將機(jī)床上的軋輥?zhàn)詣?dòng)卸下吊入成品輥存放區(qū)的輥架上(或“磨完緩存輥架”)。軋輥進(jìn)出自動(dòng)區(qū)域的吊運(yùn)由操作工通過車間行車完成,軋輥在自動(dòng)區(qū)域內(nèi)的吊運(yùn)由全自動(dòng)無人裝載機(jī)全自動(dòng)完成。

        三、控制系統(tǒng)構(gòu)成

        全自動(dòng)無人裝載機(jī)的控制系統(tǒng)包含地面主控系統(tǒng)和車載控制系統(tǒng)兩部分,分別描述如下。

        1、地面主控系統(tǒng)

        地面主控系統(tǒng),如圖l所示,采用CPU414-2DP的CPU,在主機(jī)架上同時(shí)集成了I/O模塊和CP443-1模塊等。CP443-1負(fù)責(zé)同RSMS系統(tǒng)建立Ethernet-Connection,接收及發(fā)送地面系統(tǒng)設(shè)備相關(guān)的生產(chǎn)數(shù)據(jù),同時(shí)負(fù)責(zé)和HMI服務(wù)器進(jìn)行通訊鏈接。由于磨輥間的磨床、EDT及全自動(dòng)無人裝載機(jī)都是獨(dú)立的DP網(wǎng)絡(luò),相互之間的通訊速率及站地址也不盡相同,設(shè)備間跨越的距離也較遠(yuǎn),因此我們采用西門子的DP/DP Coupler模塊來實(shí)現(xiàn)地面主控系統(tǒng)與各個(gè)地面系統(tǒng)設(shè)備之間的控制信號(hào)和狀態(tài)信號(hào)的數(shù)據(jù)信息的傳遞。

        由地面主控系統(tǒng)STEP 7HW配置圖,如圖2所示,系統(tǒng)通過西門子ET-200M子站的形式與地面各類輥架、安全門和防護(hù)區(qū)信號(hào)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳遞。由于整個(gè)地面自動(dòng)化區(qū)域的范圍較廣,ET-200M的子站數(shù)量較多,因此我們選用有源背板總線,這樣可支持模板熱拔插而不會(huì)導(dǎo)致CPU停機(jī)。

        2、車載控制系統(tǒng)

        每套全自動(dòng)軋輥裝卸系統(tǒng)包含2臺(tái)全自動(dòng)無人裝載機(jī),每臺(tái)全自動(dòng)無人裝載機(jī)都有自己獨(dú)立的車載控制系統(tǒng)。常規(guī)狀態(tài)下兩臺(tái)無人裝載機(jī)在各自劃分的區(qū)域中完成軋輥?zhàn)詣?dòng)裝卸任務(wù)(兩劃分區(qū)中間有一段重疊區(qū)間);當(dāng)其中一臺(tái)故障或檢修時(shí),另一臺(tái)能覆蓋整個(gè)封閉區(qū)域的軋輥?zhàn)詣?dòng)裝卸任務(wù)。

        由于全自動(dòng)無人裝載機(jī)要求做到軋輥在磨床裝卸時(shí)輕起輕放,杜絕磨床因軋輥的撞擊而損壞精度,因此裝載機(jī)定位精度要求非常高,達(dá)到定位精度小于±2mm,為此車載控制系統(tǒng)的傳動(dòng)部分我們采用了SIEMENS SINAMICS五軸伺服定位控制系統(tǒng),伺服驅(qū)動(dòng)和電機(jī)選擇了西門子S120書本型模塊和1FK7系列伺服電機(jī)。采用SINAMICS驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),在電氣上保證了同步和定位的精度,可滿足梁上大車和地面大車的雙電機(jī)同步運(yùn)行要求。同時(shí)考慮到系統(tǒng)對(duì)位置精度的要求,我們?cè)谧詭Ь幋a器的1FK7系列伺服電機(jī)的外部配置了絕對(duì)值編碼器,通過西門子SMC20編碼器信號(hào)轉(zhuǎn)換模塊直接把外置絕對(duì)值編碼器接入西門子S120驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。

        車載控制系統(tǒng),如圖3所示,采用CPU315-2DP的CPU,在主機(jī)架上同時(shí)集成了I/O模塊和SM331模擬量輸入模塊等。車載控制系統(tǒng)的子站采用了西門子的ET-200S,它分布在全自動(dòng)無人裝載機(jī)的調(diào)寬機(jī)構(gòu)的端子盒里面,這樣大大節(jié)省布線。同時(shí)ET-200S相對(duì)于地面主控系統(tǒng)使用的ET-200M、ET-200S更加經(jīng)濟(jì)和靈活,在滿足同枠性能的同時(shí)也節(jié)省了更多的空間。

        全自動(dòng)無人裝載機(jī)的吊具采用回旋式自鎖型夾鉗,由2臺(tái)西門子MM420采用端子控制驅(qū)動(dòng)渦輪蝸桿傳動(dòng)副。

        由于裝載設(shè)備是無人全自動(dòng)運(yùn)行,為了監(jiān)視吊具鎖緊機(jī)構(gòu)及吊運(yùn)狀態(tài),在兩側(cè)的定滑輪支座上裝有稱重儀壓力傳感器,我們使用西門子SM331模擬量輸入模塊來動(dòng)態(tài)測(cè)量?jī)筛摻z繩的受力狀況,當(dāng)兩端鋼絲繩受力偏差大于設(shè)定閾值或測(cè)定力小于設(shè)定值時(shí),升降機(jī)構(gòu)停止運(yùn)行,并聲光報(bào)警。同時(shí)我們?cè)贓T-200S上使用了6ES7134-4FB01-0AB02AI模擬量輸入模塊來讀取裝在吊具夾鉗兩端的SICK DT50測(cè)量的軋輥距離數(shù)據(jù),當(dāng)軋輥兩端的距離偏差大干設(shè)定閾值或測(cè)定距離小于設(shè)定值時(shí),升降機(jī)構(gòu)停止運(yùn)行,并報(bào)警告知軋輥傾斜。

        由車載控制系統(tǒng)S7EP 7HW配置圖,如圖4所示,系統(tǒng)通過組態(tài)西門子Profibus總線的形式與SICK公司的激光測(cè)距儀DL100進(jìn)行通訊。

        大車位置測(cè)量采用測(cè)距長(zhǎng)度為300m兩個(gè)DL100激光測(cè)距儀,可以避免齒輪齒條傳動(dòng)隔帶來的故障率,減少分散驅(qū)動(dòng)控制的大車運(yùn)行機(jī)構(gòu)可能發(fā)生的上下兩車的運(yùn)行位置超差問題。同時(shí)大車運(yùn)行機(jī)構(gòu)的上下兩側(cè)均由各自的伺服電機(jī)同步驅(qū)動(dòng),推動(dòng)大車前后運(yùn)動(dòng),采用電機(jī)后部的磁盤式抱閘進(jìn)行駐車制動(dòng),減速機(jī)采用西門子減速機(jī)。大車上下電機(jī)采用主從關(guān)系進(jìn)行運(yùn)行控制,大車地面伺服電機(jī)作為主動(dòng)軸總是恒定速度運(yùn)行,大車梁上伺服電機(jī)從動(dòng)軸總是在跟隨在后,在運(yùn)行過程中根據(jù)大車上下位置差值進(jìn)行轉(zhuǎn)速補(bǔ)償。

        (1)差值小于(+/-2mm)時(shí),設(shè)定值不作補(bǔ)償。

        (2)差值大于(+/-2mm)并小于(+/-10mm)時(shí),對(duì)梁上大車設(shè)定值進(jìn)行補(bǔ)償。

        (3)差值大于(+/-10mm)時(shí),報(bào)警(停機(jī))并將設(shè)定值清零。

        轉(zhuǎn)速補(bǔ)償控制程序示例如圖5所示。

        四、控制系統(tǒng)完成的功能

        1、地面主控系統(tǒng)完成的功能

        (1)地面各類輥架、安全門、各防護(hù)分區(qū)信號(hào)(DI)監(jiān)控。

        (2)地面各安全門指示燈信號(hào)(DO)監(jiān)控。

        (3)與四臺(tái)磨床和一臺(tái)電火花毛化設(shè)備的聯(lián)鎖信號(hào)交換。

        (4)主控HMI上各類狀態(tài)顯示輸出。

        (5)主控HMI上各類控制命令和軋輥數(shù)據(jù)接收。

        (6)l#及2#裝載機(jī)各類設(shè)備狀態(tài)接收。

        (7)l#及2#裝載機(jī)各類運(yùn)行命令輸出。

        (8)1#及2#裝載機(jī)各軸定位距離命令輸出。

        由磨床與Loader通訊DB塊示例圖,如圖6所示,系統(tǒng)通過DP/DP Coupler進(jìn)行交換的數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)包括了二者之間的連鎖信號(hào)及狀態(tài)信號(hào)等。

        2、車載控制系統(tǒng)完成的功能

        (1)向地面主控PLC發(fā)送車載各設(shè)備狀態(tài)。

        (2)接收地面主控PLC發(fā)送的運(yùn)行命令及定位距離命令。

        (3)車載各安全門、防撞、限位(DI)信號(hào)監(jiān)控及(DO)輸出。

        (4)大車、小車、升降、調(diào)寬位置實(shí)際值采集及定位控制。

        (5)采集車載各變頻、伺服設(shè)備的狀態(tài)和控制它們的運(yùn)行。

        (6)無線手動(dòng)遙控控制。

        (7)設(shè)備的自動(dòng)步控制。

        在大車、小車、升降和調(diào)寬位置實(shí)際值采集及定位控制的S120系統(tǒng)調(diào)試時(shí)候,我們發(fā)現(xiàn)當(dāng)速度環(huán)點(diǎn)動(dòng)時(shí)運(yùn)行狀態(tài)很好,但位置環(huán)運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)速度不穩(wěn)現(xiàn)象,可以通過對(duì)位置環(huán)的Kp(P2538)進(jìn)行調(diào)整,通常減小Kp值,速度會(huì)趨于穩(wěn)定但同時(shí)栢應(yīng)變慢(帶來速度上升和下降的斜率時(shí)間加長(zhǎng));反之加大Kp值,速度易波動(dòng),是因?yàn)橄鄳?yīng)變快(帶來速度上升和下降的斜率時(shí)間縮短),因此位置環(huán)的Kp(P2538)該值很重要,需要根據(jù)不同的負(fù)載和工況進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整在:Technology→Position control→Positioncontroller畫面中,如圖7-11所示。

        (1)Kp:3.0Tn72ms。

        大車、小車、升降和調(diào)寬等伺服系統(tǒng)在調(diào)試時(shí)候需要不斷觀察和記錄運(yùn)行曲線,不同機(jī)構(gòu)對(duì)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的運(yùn)行曲線的要求也不盡相同,調(diào)試過程中記錄的運(yùn)行曲線,如圖12所示。

        3、HMI系統(tǒng)完成的功能

        冷軋磨輥間地面HMI系統(tǒng)的主要任務(wù)就是與磨輥間地面主控系統(tǒng)一起配合對(duì)磨輥間庫(kù)區(qū)進(jìn)行監(jiān)控和管理,編程語(yǔ)言采用目前在工業(yè)智能制造領(lǐng)域使用較多的微軟C#編寫。冷軋磨輥間地面HMI系統(tǒng)具備部分MES系統(tǒng)的功能,涉及的范圍為:

        (1)監(jiān)控磨輥間栢關(guān)設(shè)備狀態(tài)。

        (2)編制操作人員發(fā)送的指令。

        (3)記錄和顯示當(dāng)前系統(tǒng)故障。

        (4)管理系統(tǒng)參數(shù)。

        (5)自動(dòng)步顯示。

        (6)Loader工作模式切換。

        冷軋磨輥間地面HMI系統(tǒng)的總體功能層次圖,如圖13所示。

        冷軋磨輥間地面HMI系統(tǒng)的主畫面示意圖,如圖14所示。

        冷軋磨輥間地面HMI系統(tǒng)控制中根據(jù)庫(kù)區(qū)信息規(guī)劃自動(dòng)生成吊運(yùn)指令功能示例,如圖15所示。

        冷軋磨輥間地面系統(tǒng)的庫(kù)區(qū)規(guī)劃的目標(biāo)函數(shù)的約束條件涉及工藝約束及設(shè)備約束等,如軋輥堆放涉及的輥種、直徑和重量等,目前系統(tǒng)已經(jīng)支持的全自動(dòng)吊運(yùn)軋輥類型包括1550酸扎中間輥ZBZI、1550酸扎工作輥ZBZW、1550連退工作輥ZBPW、1550連退中間輥ZBPI、1550鍍鋅工作輥ZBGW、2030鍍鋅工作輥AGW、2030酸扎工作輥AZW、2030連退中間輥API和2030連退工作輥APW,共9種。設(shè)備約束主要指不同廠家的磨床(特別是可以磨削支撐輥的萬(wàn)能磨床)或EDT等設(shè)備,這些設(shè)備由于工作方式及設(shè)備尺寸的不同會(huì)對(duì)Auto Loader在吊運(yùn)和軋輥鞍座規(guī)劃產(chǎn)生一定的設(shè)備約束。

        五、結(jié)論

        項(xiàng)目于2016年11月上線運(yùn)行,系統(tǒng)運(yùn)行良好穩(wěn)定,設(shè)備總圖,如圖16所示。國(guó)內(nèi)第一套具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的冷軋2030磨輥間全自動(dòng)無人裝載機(jī)在寶鋼湛江的順利應(yīng)用,引起了國(guó)內(nèi)業(yè)界的高度關(guān)注。2017年6月冷軋1550磨輥間全自動(dòng)無人裝載機(jī)也順利投入使用。采用不同類型的自動(dòng)化驅(qū)動(dòng)及控制產(chǎn)品,在項(xiàng)目集成的過程中,我們搭建了一個(gè)可靠強(qiáng)壯的軟硬件系統(tǒng)。

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