孟曉春 韓歧清 韓濤 陳銳
(1.大港油田公司第二采油廠;2.大港油田公司采油工藝研究院)
大港油田稠油油藏動(dòng)用地質(zhì)儲(chǔ)量占總儲(chǔ)量的30%,主體分布在棗園、王官屯、羊三木、劉官莊等區(qū)塊;原油黏度高,50℃條件下地面原油黏度為200~16 800 mPa·s,井筒流動(dòng)性差,油藏整裝程度低,無法配套蒸汽驅(qū)、火燒油層等熱采開發(fā)技術(shù),需配套電加熱、井筒摻水、加藥等降黏措施輔助生產(chǎn);開采能耗大,抽油機(jī)配套電加熱工藝,單井年運(yùn)行能耗費(fèi)用高達(dá)30萬元;一次性投入及維護(hù)成本高,較抽油機(jī)有桿泵一次性投入增加25萬元,井筒摻水、加藥投入增加7萬元。因此,高黏稠油油藏面臨降投入和降運(yùn)行成本的技術(shù)需求[1]。
電動(dòng)潛油螺桿泵舉升工藝具有系統(tǒng)效率高、直驅(qū)無減速裝置、無桿采油等工藝優(yōu)點(diǎn),同時(shí)螺桿泵利用擠壓增壓方式,剪切作用小,適合發(fā)展稠油冷采舉升工藝。大港油田首先開展了電動(dòng)潛油螺桿泵新型無桿泵舉升工藝配套研究試驗(yàn),為大港油田稠油區(qū)塊效益開發(fā)和大斜度井的工藝配套提供了有效技術(shù)途徑。
電動(dòng)潛油螺桿泵采油系統(tǒng)是將潛油電動(dòng)機(jī)置于井下機(jī)組的底端,通過保護(hù)器、聯(lián)軸器組件與螺桿泵的轉(zhuǎn)子下端直接連接,利用電纜將電力傳送至井下潛油電動(dòng)機(jī),電動(dòng)機(jī)通過轉(zhuǎn)子輸出扭矩驅(qū)動(dòng)螺桿泵運(yùn)轉(zhuǎn),將井液舉升到地面。
電動(dòng)潛油螺桿泵井筒配套主要由螺桿泵、聯(lián)軸器、保護(hù)器、永磁同步電動(dòng)機(jī)、測(cè)溫測(cè)壓裝置等組成[2](圖1)。
圖1 電動(dòng)潛油螺桿泵管柱
1)井筒機(jī)組配套:低轉(zhuǎn)速大扭矩永磁同步電動(dòng)機(jī)+保護(hù)器+聯(lián)軸器+PCM螺桿泵+智能測(cè)溫測(cè)壓裝置。
2)地面控制系統(tǒng)配套:智能啟停及保護(hù)+運(yùn)行監(jiān)測(cè)及智能控制+數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳及診斷系統(tǒng)。
3)相比于貝克休斯?jié)撚吐輻U泵,應(yīng)用了10級(jí)永磁同步電動(dòng)機(jī),配套變頻控制,轉(zhuǎn)速降為80~250 r/min,無需配套減速器裝置,避免了故障點(diǎn)。另外,無轉(zhuǎn)子損耗、無轉(zhuǎn)差損耗,電動(dòng)機(jī)效率達(dá)到80%;啟動(dòng)扭矩高,可達(dá)到額定扭矩的250%;機(jī)組溫升低,配套電動(dòng)機(jī)功率低,運(yùn)行電流低,發(fā)熱量僅為異步電動(dòng)機(jī)的20%。
4)相比于潛油電泵,螺桿泵采用擠壓增壓方式,機(jī)械效率高,低剪切作用,從而提高稠油進(jìn)泵效率,節(jié)能降耗;相比于電熱桿舉升工藝,螺桿泵應(yīng)用連續(xù)舉升方式,致使過流面積大幅增加、摩阻大幅降低,從而實(shí)現(xiàn)稠油的井筒冷采,降低能耗。
排量≤80 m3/d
舉升揚(yáng)程≤2 600 m
50℃地面脫氣原油黏度≤16 000 mPa·s
套管內(nèi)徑≥121.4 mm
泵掛處井斜≤90°
泵掛處全角變化率≤5°/30 m
針對(duì)稠油開采能耗高的問題,開展稠油冷采舉升工藝試驗(yàn),初期試驗(yàn)6口井,4口井成功,2口井出現(xiàn)問題。針對(duì)試驗(yàn)中出現(xiàn)的問題,依據(jù)大港油田的油藏特征、液性、井況,對(duì)工藝設(shè)備進(jìn)行了優(yōu)化和改進(jìn),同時(shí)開展了不同井況配套技術(shù)研究,提高了電動(dòng)潛油螺桿泵在大港油田稠油井的適應(yīng)性。
A井是1口因原油黏度大而不能正常生產(chǎn)的長期關(guān)停井,也是開展冷采試驗(yàn)的第1口低含水率、低液量、高黏度的油井。生產(chǎn)井段為1406.1~1 411.9 m,50℃地面原油黏度為10 918 mPa·s,泵入口處溫度60℃,套管內(nèi)徑124.26 mm。設(shè)計(jì)螺桿泵型號(hào)13E2600(在轉(zhuǎn)速100 r/min情況下,理論排量是13 m3/d),配套電動(dòng)機(jī)功率11 kW,泵掛深度1 375 m,泵掛處井斜18.6°,泵掛處全角變化率0.35°/30 m,泵上最大井斜23.25°,泵上最大全角變化率3.15°/30 m。
問題一:高黏稠油井筒摩阻預(yù)測(cè)不準(zhǔn),對(duì)地層供液能力估計(jì)不足,螺桿泵排量選型不當(dāng)。2017年5月完井投產(chǎn),機(jī)泵轉(zhuǎn)速66 r/min,日產(chǎn)液5 m3,日產(chǎn)油4.75 t,含水率5%,電流9 A。頻繁出現(xiàn)過流報(bào)警,判斷地層供液不足,采取套管補(bǔ)液的方式實(shí)現(xiàn)連續(xù)生產(chǎn)。每天摻水3~5 m3,摻水后電流迅速降低,隨著液面逐漸降低,電流逐漸升高,電流多次超額定電流運(yùn)行,摻水生產(chǎn)10天后,電動(dòng)機(jī)無絕緣(圖2)。
問題二:小扁電纜與電動(dòng)機(jī)接頭處無絕緣,小扁電纜密封失效。
問題三:螺桿泵吸入口過流面積小,稠油進(jìn)泵阻力大。
B井為2014年11月開發(fā)的探井,投產(chǎn)后含水率高達(dá)98%,采用普通抽油機(jī)有桿泵,由于原油黏度大、流動(dòng)性差、出砂等原因?qū)е缕渖a(chǎn)不正常,頻繁檢泵,2015年8月關(guān)停。該井為開展電動(dòng)潛油螺桿泵試驗(yàn)的第1口井,是1口中高含水率、中高液量、中高黏度稠油井。生產(chǎn)井段為1908.2~1932.2 m,套管內(nèi)徑為124.26 mm。設(shè)計(jì)泵型13E2600,配套電動(dòng)機(jī)功率11 kW,泵深1 600 m,泵上最大井斜2.44°,泵上最大全角變化率1.28°/30 m,泵掛處井斜2.19°,泵掛處全角變化率0.28°/30 m。2017年5月試用電動(dòng)潛油螺桿泵,機(jī)泵轉(zhuǎn)速100 r/min,日產(chǎn)液22 m3,日產(chǎn)油3.4 t,含水率84%。
問題四:2018年5月17日電流頻繁過載,采用罐車熱洗無效,作業(yè)后發(fā)現(xiàn)螺桿泵轉(zhuǎn)子卡死在定子橡膠內(nèi),分析為干抽,轉(zhuǎn)子與定子干摩溫度升高,破壞了定子橡膠。
問題五:作業(yè)發(fā)現(xiàn)保護(hù)器放油孔的螺釘存在松動(dòng)情況,判斷為震動(dòng)導(dǎo)致。該螺釘松動(dòng)使井液從此處進(jìn)入保護(hù)器內(nèi)部,致使保護(hù)器失效。
圖2 摻水生產(chǎn)過程中電流變化
摩阻計(jì)算模型中,雖然考慮了原油黏度、地層溫度、井眼軌跡等因素對(duì)黏度變化的影響[3],但是通常應(yīng)用50℃地面脫水原油黏度值計(jì)算摩阻。而實(shí)際生產(chǎn)過程中,井筒液體為油水混合物而非純油,因此,需要研究不同含水率條件下油水混合物黏度的變化規(guī)律,應(yīng)用油水混合物黏度來計(jì)算摩阻,其結(jié)果更貼合實(shí)際情況,為螺桿泵舉升揚(yáng)程優(yōu)選提供重要依據(jù)[3]。
研究了不同含水率條件下油水混合物的黏度,發(fā)現(xiàn)在含水率為40%時(shí)是油水混合物黏度的轉(zhuǎn)向點(diǎn),即含水率為40%時(shí)油水混合物黏度最高,含水率高于40%后,黏度急劇降低(圖3)。
圖3 不同含水率條件下油水混合物的黏度變化
選取劉官莊油田油水混合物黏度最高的1口C井,進(jìn)行了不同含水率油水混合物黏度條件下的摩阻計(jì)算?;緮?shù)據(jù)及摩阻計(jì)算結(jié)果見表1及表2。
表1 C井基本數(shù)據(jù)
表2 C井摩阻計(jì)算結(jié)果
為了預(yù)防螺桿泵干抽,同時(shí)解決稠油井地面測(cè)量動(dòng)液面誤差大或無法測(cè)量的問題,優(yōu)化配套了井下測(cè)溫測(cè)壓裝置,實(shí)時(shí)獲取井下壓力、溫度數(shù)據(jù)。依據(jù)沉沒壓力自動(dòng)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,恒定控制沉沒度,預(yù)防干抽的同時(shí)實(shí)現(xiàn)油井產(chǎn)量的最大化。
最終形成了間抽自動(dòng)啟停及恒定動(dòng)液面自動(dòng)調(diào)速兩種智能控制模式。測(cè)溫測(cè)壓裝置見圖4,裝置參數(shù)見表3。
表3 測(cè)溫測(cè)壓裝置參數(shù)
圖4 測(cè)溫測(cè)壓裝置示意圖
恒定動(dòng)液面自動(dòng)調(diào)速模式:依據(jù)監(jiān)測(cè)的壓力值可計(jì)算出沉沒度,通過設(shè)定壓力值實(shí)現(xiàn)油井在最佳沉沒度下高效生產(chǎn),超過設(shè)定壓力值,自動(dòng)提高轉(zhuǎn)速,低于設(shè)定壓力值自動(dòng)降低轉(zhuǎn)速,實(shí)現(xiàn)恒定動(dòng)液面智能采油。例如A井,設(shè)置壓力值為2.0 MPa,通過壓力數(shù)據(jù)自動(dòng)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,實(shí)現(xiàn)了恒定動(dòng)液面生產(chǎn)(圖5)。
間抽自動(dòng)啟停模式:與恒定動(dòng)液面自動(dòng)調(diào)速模式不同的是設(shè)定壓力上下限值。當(dāng)監(jiān)測(cè)壓力低于設(shè)定的壓力下限值時(shí),關(guān)停電動(dòng)機(jī)恢復(fù)液面;當(dāng)監(jiān)測(cè)壓力高于設(shè)定壓力上限值時(shí),自動(dòng)啟動(dòng)電動(dòng)機(jī)。
例如C井,由于近井地帶污染,油流通道不通暢導(dǎo)致供液不足,設(shè)置壓力上限值為2 MPa,壓力下限值為0.3 MPa,通過壓力數(shù)據(jù)自動(dòng)啟停電動(dòng)機(jī),壓力在該區(qū)間內(nèi)變化,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)間抽采油(圖6)。
圖5 恒定動(dòng)液面模式下壓力-轉(zhuǎn)速示意圖
圖6 間抽模式下壓力變化示意圖
螺桿泵吸入口尺寸由110 mm×12 mm優(yōu)化為120 mm×15 mm,過流面積增加62%,進(jìn)液阻力降低27%[4]。螺桿泵吸入口優(yōu)化對(duì)比見圖7。
圖7 螺桿泵吸入口優(yōu)化示意圖
由于稠油黏度大、流動(dòng)性差,在下井過程中以及正常生產(chǎn)過程中井液不能快速通過呼吸孔填充保護(hù)器腔體,從而導(dǎo)致保護(hù)器內(nèi)外壓差增大,致使電動(dòng)機(jī)內(nèi)外壓差不能快速平衡,在電源接頭處易出現(xiàn)密封失效問題。
考慮稠油流動(dòng)引起的壓力差,將保護(hù)器呼吸孔由下端優(yōu)化至上端,并在下井前在膠囊外腔體注入電動(dòng)機(jī)油。在下井過程中由于提前注入電動(dòng)機(jī)油,使保護(hù)器內(nèi)外壓差迅速得到平衡,有效提高了對(duì)稠油井的適應(yīng)性[5]。保護(hù)器結(jié)構(gòu)優(yōu)化對(duì)比見圖8。
圖8 保護(hù)器結(jié)構(gòu)優(yōu)化示意圖
小扁電纜接頭密封件材質(zhì)承壓失效是導(dǎo)致電動(dòng)機(jī)進(jìn)液短路的重要原因,因此將接頭密封件材質(zhì)由耐壓0.35 MPa提升至0.6 MPa;同時(shí)對(duì)小扁電纜規(guī)格進(jìn)行升級(jí)[6],進(jìn)一步提升小扁電纜適應(yīng)能力和工作穩(wěn)定性。
潛油螺桿泵機(jī)組總長度18.2 m,平均轉(zhuǎn)速150 r/min。電動(dòng)機(jī)的運(yùn)行以及螺桿泵轉(zhuǎn)子的偏心旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)易引起機(jī)組在套管內(nèi)產(chǎn)生非線性振動(dòng),造成機(jī)組殼體連接處、電纜接頭松動(dòng),保護(hù)器損壞等現(xiàn)象,也是電動(dòng)機(jī)短路失效的重要原因;因此,在螺桿泵兩端優(yōu)化設(shè)計(jì)了阻尼減振器,外徑為?124 mm或?121 mm,減少了機(jī)組在套管內(nèi)的振動(dòng),提高了運(yùn)行的穩(wěn)定性。
電動(dòng)潛油螺桿泵在高黏稠油冷采等方面取得良好成效,共實(shí)施27口井,平均單井產(chǎn)量由2.9 t提升至4.1 t,排量效率由43.7%提升至82.5%,平均運(yùn)行電流為9.8 A,平均運(yùn)行功率為3.7 kW,平均日耗電由應(yīng)用前的1 281 kWh降至89 kWh,節(jié)電率為93%,累計(jì)節(jié)電411×104kWh,年均運(yùn)行能耗由30萬元降至6.6萬元,節(jié)能效果顯著。
恢復(fù)因油稠不能正常生產(chǎn)的長停井7口,實(shí)現(xiàn)高黏稠油無輔助降黏冷采,累計(jì)增油6 000 t。單井投入成本由75萬元降至54萬元,累計(jì)節(jié)省一次性投入592萬元。通過高黏稠油難采區(qū)塊工藝技術(shù)評(píng)價(jià),增加經(jīng)濟(jì)動(dòng)用地質(zhì)儲(chǔ)量343×104t,部署新井34口,新建產(chǎn)能3.48×104t。
1)研究了不同含水井液黏度變化規(guī)律,為準(zhǔn)確計(jì)算摩阻、準(zhǔn)確配套螺桿泵型號(hào)提供了依據(jù)。
2)優(yōu)化改進(jìn)了保護(hù)器結(jié)構(gòu)及電纜接頭材質(zhì),解決了稠油井保護(hù)器及電動(dòng)機(jī)內(nèi)外壓力平衡慢的問題,優(yōu)化了螺桿泵吸入口,提升了對(duì)稠油井的技術(shù)適應(yīng)性。
3)研究配套了智能測(cè)溫測(cè)壓配套技術(shù),應(yīng)用壓力數(shù)據(jù)智能控制技術(shù)杜絕了螺桿泵干抽問題,為低液量稠油井的應(yīng)用提供了技術(shù)保障。
4)應(yīng)用電動(dòng)潛油螺桿泵取代高耗能的電加熱工藝,實(shí)現(xiàn)高黏稠油無輔助降黏工藝?yán)洳?,相比抽油機(jī)電加熱工藝,節(jié)電率為93%,節(jié)能成效突出。