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        高速車軸熱加工生產(chǎn)線鋼坯信息管理系統(tǒng)

        2019-03-11 08:57:58劉德榮鄧通通
        工業(yè)加熱 2019年1期
        關(guān)鍵詞:鋼坯車軸掃碼

        謝 鑫,劉德榮,陳 楠,鄧通通

        (中國聯(lián)合工程公司,浙江杭州310052)

        本項目高速車軸生產(chǎn)線年產(chǎn)車軸約4萬根,產(chǎn)品覆蓋客貨車車軸、城軌/地鐵車軸、高速車軸。生產(chǎn)線關(guān)鍵設(shè)備主要為環(huán)形加熱爐、快鍛液壓機組、連續(xù)式熱處理線。高速車軸熱加工生產(chǎn)線工藝流程如圖1所示:

        圖1 車軸熱加工生產(chǎn)線工藝流程圖

        車軸生產(chǎn)線鋼坯信息管理及跟蹤系統(tǒng)主要涉及到MES系統(tǒng)、環(huán)形加熱爐系統(tǒng)(含入爐讀碼裝置)、快鍛機組(含鍛后矯直)、鍛后連續(xù)熱處理系統(tǒng)(含鍛后冷床及上料掃碼裝置)之間的信息交互及跟蹤。在線采集單件車軸產(chǎn)品在加熱、鍛造、熱處理和成品檢驗環(huán)節(jié)的關(guān)鍵數(shù)據(jù),實現(xiàn)車軸產(chǎn)品全生命周期跟蹤。

        1 系統(tǒng)設(shè)計及硬件的架設(shè)

        車軸生產(chǎn)線MES管理服務(wù)器設(shè)置在工廠的自動化信息部機房,在環(huán)形爐控制室(與鍛機共用)、連續(xù)熱處理線控制室分別設(shè)置了MES管理工程師站,環(huán)形爐系統(tǒng)設(shè)置信息管理工控機、入爐讀碼信息管理上位機、環(huán)形爐PLC,快鍛機組設(shè)置信息管理服務(wù)器、鍛機PLC,熱處理線設(shè)置自動貼標及掃碼工控機、熱處理控制PLC。它們之間采用超五類UTP或光纜連接,構(gòu)成工業(yè)以太網(wǎng),在同一網(wǎng)段給每個站點分配獨立的IP地址,采用TCP/IP協(xié)議進行通信??傮w架構(gòu)如圖2所示。

        2 各工序之間的數(shù)據(jù)通信及相互約定

        2.1 各工序與MES系統(tǒng)的通信

        2.1.1 環(huán)形爐與MES系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通信

        (1)生產(chǎn)換批時下發(fā)計劃:生產(chǎn)換批時,MES系統(tǒng)下發(fā)生產(chǎn)批信息到環(huán)形爐工控機,工控機收到數(shù)據(jù)后存儲在本地生產(chǎn)任務(wù)數(shù)據(jù)庫中。

        (2)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的讀取:在生產(chǎn)過程中,MES系統(tǒng)每隔十分鐘要讀取環(huán)形爐的爐溫、壓力、流量、裝爐支數(shù)、出爐支數(shù)等生產(chǎn)數(shù)據(jù),環(huán)形爐的這些生產(chǎn)數(shù)據(jù)存儲在環(huán)形爐PLC中,建立對應(yīng)的DB塊,并實時刷新,由MES系統(tǒng)根據(jù)需要直接讀取即可。

        (3)鋼坯信息的讀?。涸诃h(huán)形爐PLC中,針對出爐鋼坯建立獨立的DB塊,當對應(yīng)的鋼坯出爐后,環(huán)形爐PLC更新對應(yīng)的DB塊內(nèi)鋼坯信息,并發(fā)送出料信號給MES系統(tǒng),當MES系統(tǒng)收到出爐完成信號,立即到環(huán)形爐相應(yīng)的DB塊中讀取正在出爐的鋼坯的信息。

        (4)生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理及報表生成:環(huán)形爐把生產(chǎn)信息及出爐鋼坯信息實時發(fā)送給MES系統(tǒng),同時,這些信息在環(huán)形爐工控機上也必須至少保留3個月,本地生成班報表、日報表,而月報表、年報表由MES系統(tǒng)整理生成。

        2.1.2 鍛機與MES系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通信

        鍛機從環(huán)形爐獲取鋼坯件次號以后,利用件次號從MES數(shù)據(jù)庫的計劃列表中讀取計劃信息。待鍛壓完成后,形成鍛壓工序的生產(chǎn)數(shù)據(jù),存儲在鍛機的管理服務(wù)器數(shù)據(jù)庫中,MES系統(tǒng)定時來讀取這些生產(chǎn)數(shù)據(jù),以供分析、統(tǒng)計,并形成報表。

        2.1.3 連續(xù)熱處理與MES系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通信

        (1)熱處理準備時,操作工在MES工程師站畫面上選擇熱處理批號,同時MES將該批熱處理的設(shè)定代碼發(fā)送給熱處理PLC。當上料處工人掛好料以后,掃碼發(fā)送給MES系統(tǒng),MES校驗該軸是否屬于該熱處理批號,并發(fā)送判斷信號給熱處理。

        (2)熱處理掃碼上料時,掃碼機將車軸號傳輸?shù)絇LC的DB塊中,同時激活MES系統(tǒng)。MES利用車軸號從計劃表中獲取熱處理批號、工藝路徑編號等信息,把這些信息寫入熱處理PLC提供的DB塊中,形成生產(chǎn)工藝。

        (3)MES系統(tǒng)根據(jù)熱處理PLC半小時采樣信號及下線信號,從熱處理PLC中讀取半小時爐溫記錄與工藝運行數(shù)據(jù)。其中,進出冷床時間記錄與熱處理的時間記錄獨立采集,這些數(shù)據(jù)傳送到MES系統(tǒng)中以后合并成一張表單。

        圖2 網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)圖

        2.2 環(huán)形爐與快鍛機的通信

        因為鍛機處鋼坯為高溫紅料,沒法通過掃碼讀取鋼坯信息,鋼坯的識別只能依靠環(huán)形爐與鍛機之間的數(shù)據(jù)交換。

        2.2.1 環(huán)形爐提供給鍛機的數(shù)據(jù)

        環(huán)形爐提供給鍛機的數(shù)據(jù)為軸坯輸送到位信號、車軸號。依靠這些數(shù)據(jù)來識別來料鋼坯。

        2.2.2 鍛機提供給環(huán)形爐的數(shù)據(jù)

        鍛機提供給環(huán)形爐的數(shù)據(jù)為要料信號、故障信號。當環(huán)形爐收到鍛機的要料信號后,環(huán)形爐自動出料,并將鋼坯輸送至指定位置。環(huán)形爐信息管理及物料跟蹤界面如圖3所示。

        圖3 環(huán)形爐信息管理界面

        2.3 快鍛機與熱處理的通信

        軸坯鍛壓完成后,經(jīng)過矯直、冷床后,重新自動貼碼。在重新貼碼之前,矯直、冷床環(huán)節(jié)的來料識別及一些連鎖只能依靠快鍛機與熱處理的數(shù)據(jù)通信。

        2.3.1 鍛機給熱處理的信號數(shù)據(jù)

        (1)看門狗信號;

        (2)送料連鎖信號,在收到這個信號之前,禁止送料輥運行;

        (3)送料完成信號,收到這個信號以后,允許送料輥運行;

        (4)軸坯長度信號,用于冷床內(nèi)對中控制;

        (5)車軸ID號;

        (6)取料連鎖信號,表示矯直機取料中,禁止矯直輥運行;

        (7)矯直完成取料信號,矯直輥允許運行。

        2.3.2 熱處理給鍛機的信號數(shù)據(jù)

        (1)看門狗信號;

        (2)運走完成信號、運料連鎖信號:送料輥正在運行,禁止送料動作;

        (3)車軸到位信號:車軸到矯直機取料位,允許矯直機取料,沒收到此信號,則禁止取料。

        2.4 環(huán)形爐、熱處理線與識標系統(tǒng)(掃碼系統(tǒng))的通信

        在環(huán)形爐進料端及連續(xù)熱處理線的上料位置設(shè)置識標系統(tǒng),當軸坯到達工序的入口位置,通過識標系統(tǒng)掃碼獲得車軸身份證ID號(車軸號),依據(jù)車軸號檢索出該車軸的相關(guān)信息以備本工序使用。

        2.4.1 環(huán)形爐與識標系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通信

        (1)環(huán)行爐入爐時,自動識標裝置讀取軸坯二維碼,發(fā)送至環(huán)形爐,匹配出當前鋼坯的鋼坯信息,形成識標結(jié)果及鋼坯信息,接下來進行入爐跟蹤。

        (2)環(huán)行爐PLC發(fā)送給識標裝置的連鎖信號有鋼坯到位信號、掏爐信號(因為此時掏出來的料為高溫熱料,防止識標掃碼儀的鏡頭被烤壞,識標裝置一旦收到掏料信號,會自動把鏡頭縮回保護);識標裝置發(fā)送給環(huán)形爐PLC的信號為識標成功或識標失敗信號。

        (3)環(huán)行爐上料時如果識標掃碼不成功,由操作工根據(jù)現(xiàn)場標識的情況進行處理,如果能目視識別內(nèi)容,則人工補錄,如果不能人工識別標識內(nèi)容,則當前鋼坯做下線處理,不允許入爐。

        2.4.2 熱處理與識標系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通信

        熱處理上線時,掃碼槍掃描二維碼信息到熱處理系統(tǒng)的PLC指定的DB數(shù)據(jù)塊,由MES系統(tǒng)根據(jù)掃描到的ID號判斷當前軸坯是否屬于本熱處理批次之內(nèi),如屬于本批次,則下發(fā)熱處理工藝所需要的數(shù)據(jù)至熱處理PLC。如果不屬于本批次,則在熱處理上位機及現(xiàn)場的掃碼終端同步顯示錯誤信息,不允許當前軸坯上線,提醒操作工做下線處理。

        3 結(jié)語

        熱加工是高速車軸生產(chǎn)線中極為重要的一個環(huán)節(jié),必須對生產(chǎn)過程信息進行采集、記錄及保存,以便追溯。通過以太網(wǎng)把環(huán)形爐、快鍛機組、熱處理、MES系統(tǒng)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)串接起來,各系統(tǒng)之間進行快速而可靠的數(shù)據(jù)交換,系統(tǒng)驗收使用至今已有將近一年時間,使用可靠穩(wěn)定,實時自動采集加熱、鍛造、熱處理和成品檢驗關(guān)鍵工序的信息,一方面為全線自動化生產(chǎn)提供了數(shù)據(jù)支撐,大大減少了生產(chǎn)線人工的投入,同時實現(xiàn)了車軸產(chǎn)品信息的可追溯性和全生命周期跟蹤管理,為實現(xiàn)智能制造及智能工廠打下了基礎(chǔ)。

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