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        井下帶式輸送機(jī)運(yùn)輸能力提升研究與應(yīng)用

        2019-03-11 11:27:58
        山東煤炭科技 2019年2期
        關(guān)鍵詞:張緊皮帶機(jī)功率因數(shù)

        李 俊

        (山西晉城煤業(yè)集團(tuán),山西 晉城 048006)

        1 概況

        長平礦井四盤區(qū)北翼帶式輸送機(jī)主要服務(wù)于四盤區(qū)東部的大采高工作面,4313工作面已回采結(jié)束,下一接替面4315工作面。四盤區(qū)北翼帶式輸送機(jī)現(xiàn)皮帶長度1600m,運(yùn)量為2000t/h,帶速3.5m/s。膠帶型號PVG2000S,電機(jī)為3×400kW,配套三臺(tái)420krs型CST,帶寬為1400mm。

        四盤區(qū)北翼膠帶巷按一個(gè)大采高工作面和兩個(gè)掘進(jìn)隊(duì)組雙巷掘進(jìn)計(jì)算,每天的出煤量約為2萬t。按每天生產(chǎn)20h,每小時(shí)運(yùn)量為1000t,北翼帶式輸送機(jī)原有運(yùn)量可以滿足原先生產(chǎn)格局要求。由于4315工作面順槽位于四盤區(qū)北翼帶式輸送機(jī)1660m處,距現(xiàn)皮帶機(jī)尾140m。在4313大采高工作面回采時(shí)出現(xiàn)皮帶打滑、壓皮帶的現(xiàn)象,運(yùn)力略顯不足。如開采至4315工作面時(shí),煤炭輸送長度增加了140m,此現(xiàn)象會(huì)更加嚴(yán)重。

        為避免后期出現(xiàn)皮帶打滑、壓皮帶影響運(yùn)力現(xiàn)象,必須對其系統(tǒng)進(jìn)行能力提升改造。傳統(tǒng)的改造方案采用更換大功率皮帶機(jī),此方案需重新購置皮帶機(jī)、施工皮帶機(jī)基礎(chǔ)、回收舊皮帶機(jī)、安裝新皮帶機(jī)等工程,必將導(dǎo)致采購成本和施工工程量增加及施工工期較長等現(xiàn)象,間接影響原煤生產(chǎn)和礦井的正常生產(chǎn)秩序。不管從經(jīng)濟(jì)方面,還是從安全方面考慮,此方案都不是最佳的改造方案。為快速高效完成帶式輸送機(jī)運(yùn)輸能力提升,必須在現(xiàn)有皮帶機(jī)主體框架不變的情況下,采用一種更少成本投入的、更加安全高效施工的、更加快速的提升改造方案。

        2 運(yùn)輸能力影響因素

        (1)功率因數(shù)低,線路損耗大,電機(jī)低效率運(yùn)行

        隨著現(xiàn)代化礦井的加速建設(shè),井下大型機(jī)械化設(shè)備、大功率電機(jī)、變頻器使用量及自動(dòng)化程度日益加大,造成了各種感性負(fù)荷、容性負(fù)荷、用電設(shè)備與電網(wǎng)供電電源之間大量的無功功率。同時(shí),產(chǎn)生了各類諧波,以至于出現(xiàn)了供電系統(tǒng)電壓波動(dòng)大、功率因數(shù)低、線路損耗大、設(shè)備啟動(dòng)困難等問題,嚴(yán)重影響了供電質(zhì)量和用電設(shè)備的正常運(yùn)行。依據(jù)現(xiàn)場實(shí)際觀測,三臺(tái)400kW電機(jī)系統(tǒng)功率因數(shù)為0.65,無功功率為375kvar,功率因數(shù)低,線路損耗過大,設(shè)備運(yùn)行效率低。

        (2)張緊力不足,輸送帶松弛,導(dǎo)致帶式輸送機(jī)打滑

        帶式輸送機(jī)張緊裝置是帶式輸送機(jī)不可缺少的重要組成部分,它直接關(guān)系到帶式輸送機(jī)的安全運(yùn)行及使用壽命。對于大運(yùn)量、長距離等大型帶式輸送機(jī)而言更是如此。負(fù)載變化引起輸送帶長度變化,必須經(jīng)常調(diào)節(jié)張緊滾筒位置,才能保證帶式輸送機(jī)的正常運(yùn)行。以往一般均采用固定絞車?yán)o,而固定絞車張緊裝置只能定期張緊皮帶,皮帶的張緊程度往往與操作者的經(jīng)驗(yàn)有關(guān),經(jīng)常出現(xiàn)張緊力過大或者過小影響到帶式輸送機(jī)的安全及平穩(wěn)運(yùn)行,造成輸送帶松弛而導(dǎo)致打滑、拉不動(dòng)事故發(fā)生。

        (3)底板高低起伏,帶式輸送機(jī)受力不均,導(dǎo)致壓皮帶事故

        圖1 四盤區(qū)北翼膠帶巷底板剖面圖

        通過圖1可見,北翼膠帶巷部分巷道呈脊背狀,整體呈機(jī)頭高(標(biāo)高為562m),隨后有一個(gè)緩下坡的凹陷段(低程標(biāo)高為556m),凹陷段長度約為80m,整體7°坡;310m往后至1300m整體前后坡度較為平緩,凹陷段長度也較短,不影響帶式輸送機(jī)運(yùn)行;1300m往后開始出現(xiàn)一個(gè)下坡地段,從標(biāo)高561m逐漸下至最低點(diǎn)的540m,長度約為260m,整體8°坡。分析得出,當(dāng)帶式輸送機(jī)頭空載,后半段滿載時(shí),造成帶式輸送機(jī)受力不均勻,機(jī)頭驅(qū)動(dòng)滾筒出現(xiàn)打滑導(dǎo)致帶式輸送機(jī)拉不動(dòng),后半段壓皮帶現(xiàn)象;其次帶式輸送機(jī)整體高低起伏,導(dǎo)致部分托輥受力較大,頻繁出現(xiàn)壞托輥的現(xiàn)象;機(jī)尾滾筒處于相對低點(diǎn),除受膠帶水平拉力外還要承受一個(gè)向上的拉拔力,容易造成機(jī)尾滾筒損壞。

        經(jīng)過研究分析,決定在原帶式輸送機(jī)基礎(chǔ)上安裝無功功率補(bǔ)償裝置、自動(dòng)張緊裝置和平整帶式輸送機(jī)坡度三方面進(jìn)行運(yùn)輸能力提升改造。

        3 運(yùn)輸能力提升方案

        (1)安裝無功功率補(bǔ)償裝置,提高帶式輸送機(jī)功率因數(shù)

        無功功率補(bǔ)償裝置在供電系統(tǒng)中所承擔(dān)的作用是提高電網(wǎng)的功率因數(shù),降低供電變壓器及輸送線路的損耗,提高供電效率,改善供電環(huán)境。合理的選擇補(bǔ)償裝置,可以做到最大限度的減少網(wǎng)絡(luò)損耗,使電網(wǎng)質(zhì)量提高。所以在變壓器與饋電開關(guān)之間安裝一臺(tái)無功功率補(bǔ)償裝置,其與負(fù)載并聯(lián)運(yùn)行,當(dāng)SVG設(shè)備發(fā)生故障時(shí),可自動(dòng)切除,不影響負(fù)載的正常使用。將自換相橋式電路通過電抗器直接并聯(lián)在電網(wǎng)上,適當(dāng)?shù)卣{(diào)節(jié)橋式交流側(cè)輸出電壓的相位和幅值或者直接控制其交流側(cè)電流,就可使該電路吸收或發(fā)出滿足要求的無功電流,實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償?shù)哪康模妶D2。

        圖2 補(bǔ)償裝置系統(tǒng)圖

        (2)更換為自動(dòng)張緊裝置,提高帶式輸送機(jī)張緊力

        自動(dòng)張緊裝置可對膠帶張力進(jìn)行精確控制,實(shí)時(shí)監(jiān)測膠帶張緊力。在自動(dòng)模式下控制程序通過張力傳感器的反饋來調(diào)節(jié)皮帶的張力。同時(shí),具有優(yōu)良的動(dòng)態(tài)反應(yīng)能力,在極短的時(shí)間內(nèi)響應(yīng)膠帶張力的變化。控制程序?qū)⒏鶕?jù)張力設(shè)定值和實(shí)際張力的差值,驅(qū)動(dòng)電機(jī)使用相應(yīng)的扭矩來調(diào)節(jié)張力。當(dāng)張力調(diào)節(jié)到設(shè)定值的某個(gè)范圍內(nèi)并保持120s以后,程序?qū)⒖刂蒲b置進(jìn)入駐留模式,此時(shí)會(huì)關(guān)閉變頻驅(qū)動(dòng)和電機(jī),使帶式輸送機(jī)在額定張力下運(yùn)行。通過自動(dòng)張緊裝置的實(shí)時(shí)監(jiān)測,不斷調(diào)整張緊力,保證膠帶在合理的范圍內(nèi)隨時(shí)調(diào)節(jié)張緊力,保障帶式輸送機(jī)平穩(wěn)運(yùn)行。出現(xiàn)緊急狀況可自動(dòng)調(diào)節(jié)膠帶張力,避免出現(xiàn)滾筒與膠帶摩擦力低打滑拉不動(dòng)的現(xiàn)象。

        (3)平整帶式輸送機(jī)坡度,降低運(yùn)行阻力

        通過盡量削平巷道的脊梁、帶式輸送機(jī)巷起底及安裝H架加高腿來實(shí)現(xiàn)平整帶式輸送機(jī)坡度的目的。根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況,在有坡度起伏的地方通過起底隨緩巷道坡度,并安裝部分H架加高腿盡量隨平帶式輸送機(jī)巷坡度,使帶式輸送機(jī)承載各點(diǎn)受力均衡,降低帶式輸送機(jī)運(yùn)行阻力。

        4 運(yùn)輸能力提升效果

        (1)安裝無功功率補(bǔ)償裝置后,依據(jù)現(xiàn)場實(shí)際觀測,三臺(tái)400kW電機(jī)功率因數(shù)提高為0.74。系統(tǒng)的無功功率降低至250kvar,降低了125kvar,驅(qū)動(dòng)總功率增加132kW。減少輸配電線路上的電流損耗,提升變壓器的使用效率,提高了帶式輸送機(jī)運(yùn)能。而且可節(jié)約電能,帶來一定的經(jīng)濟(jì)效益;

        (2)安裝自動(dòng)張緊裝置后,提升了帶式輸送機(jī)的足夠張力和摩擦牽引力,保證了帶式輸送機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn);

        (3)通過對巷道起底隨緩坡度和帶式輸送機(jī)H架加裝調(diào)高腿,實(shí)現(xiàn)了帶式輸送機(jī)平穩(wěn)過渡起伏段,使帶式輸送機(jī)各點(diǎn)受力均衡,減少了運(yùn)行阻力,保障了帶式輸送機(jī)安全平穩(wěn)運(yùn)行。

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