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        電廠高硫煤超低排放中單塔單循環(huán)高效先進(jìn)工藝路線的優(yōu)化

        2018-10-10 06:04:52楊家軍章志遠(yuǎn)
        安全與環(huán)境工程 2018年5期
        關(guān)鍵詞:單塔石灰石吸收塔

        楊家軍,章志遠(yuǎn)

        (1.浙江德創(chuàng)環(huán)保科技股份有限公司,浙江 杭州 310012;2.杭州最清環(huán)??萍加邢薰?,浙江 杭州 310012)

        國(guó)務(wù)院于2013年9月發(fā)布了《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》,明確要求我國(guó)火電燃煤機(jī)組煙氣在“十三五”期間實(shí)現(xiàn)“50355+53”(NOx排放濃度小于50 mg/Nm3,SO2排放濃度小于35 mg/Nm3,煙塵排放濃度小于5 mg/Nm3,SO3排放濃度小于5 mg/Nm3,汞排放濃度小于3 mg/Nm3)的“超低排放”目標(biāo)。目前在高粉塵的超低排放處理工藝上,尾部加裝濕式電除塵裝置似乎成了標(biāo)準(zhǔn)配置,而在高硫煤的超低排放處理工藝上,也基本上采用單塔雙循環(huán)、雙塔雙循環(huán)的新型技術(shù)路線[1],基本摒棄了傳統(tǒng)的單塔單循環(huán)的煙氣脫硫處理工藝,究其原因主要在于沒(méi)有充分挖掘單塔的脫硫和協(xié)同除塵能力。

        貴州某電廠高硫煤煙氣脫硫系統(tǒng)在我國(guó)超低排放標(biāo)準(zhǔn)頒布之前,采用的是傳統(tǒng)的常規(guī)大濕法單塔煙氣脫硫處理工藝,至今無(wú)法滿足超凈低排放的要求。經(jīng)過(guò)創(chuàng)新優(yōu)化升級(jí),該廠高硫煤超低排放中單塔單循環(huán)煙氣脫硫系統(tǒng)的改造工程于2017年10月順利通過(guò)了環(huán)保驗(yàn)收。該煙氣脫硫系統(tǒng)自投運(yùn)以來(lái),系統(tǒng)運(yùn)行良好,各項(xiàng)性能指標(biāo)均滿足且優(yōu)于設(shè)計(jì)值,其中脫硫效率高達(dá)99.72%,SO2排放濃度小于35 mg/Nm3,粉塵排放濃度小于5 mg/Nm3,排煙溫度大于80℃,實(shí)現(xiàn)了連續(xù)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)運(yùn)行,值得推廣。

        1 工程概況

        貴州某電廠原大濕法煙氣脫硫系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間已有2年,該工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)布置條件非常緊湊,1#、2#吸收塔分別緊鄰布置在煙囪的東西兩側(cè),吸收塔底部漿池外壁與煙囪外壁之間的凈距離僅有3.9 m,也就是說(shuō)根本沒(méi)有多余的場(chǎng)地來(lái)布置第二個(gè)吸收塔或者箱罐;吸收塔出口與煙囪的接口之間的對(duì)接煙道長(zhǎng)度也僅4 m(見(jiàn)圖1),也就是說(shuō)吸收塔在高度上也完全沒(méi)有多余的改造空間,吸收塔出口的中心標(biāo)高(+38.455 m)也基本上不可能再做任何的改動(dòng),否則塔體抬升導(dǎo)致出口煙道傾斜后將無(wú)法滿足吸收塔出口煙氣流量計(jì)、 CEMS取樣點(diǎn)的環(huán)保安裝要求。

        原大濕法脫硫系統(tǒng)設(shè)計(jì)含硫量為4.5 %,SO2原始濃度為12 688 mg/Nm3,屬于典型的貴州高硫煤,脫硫效率設(shè)計(jì)值為98.5%,SO2排放濃度為190 mg/Nm3,粉塵排放濃度為30 mg/Nm3,無(wú)法滿足超凈排放的要求。如要滿足超凈排放的要求,需將脫硫效率提升至99.72%,粉塵脫除效率提升至接近90%。然而,鑒于該工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)苛刻的布置條件,時(shí)下新型的單塔雙循環(huán)、雙塔雙循環(huán)技術(shù)路線根本無(wú)法實(shí)施,而要突破這一瓶頸,也只有在原來(lái)的一次除塵和單塔上實(shí)施相應(yīng)的升級(jí)改進(jìn)措施。鍋爐原始煙氣參數(shù)詳見(jiàn)表1。

        表1 鍋爐煙氣參數(shù)

        2 傳統(tǒng)的大濕法單塔單循環(huán)煙氣脫硫處理工藝的技術(shù)改造

        2. 1 一次除塵的改造

        現(xiàn)有的一次除塵為常規(guī)布袋除塵器,粉塵排放濃度只能達(dá)到50 mg/Nm3,如果不進(jìn)行改造,后續(xù)單塔根本無(wú)法完成粉塵超低排放的要求,若在尾部增加濕式電除塵裝置,則場(chǎng)地條件又不允許,因此只能對(duì)現(xiàn)有布袋除塵器進(jìn)行升級(jí)改造,使其粉塵排放濃度在10 mg/Nm3以下。理論上有兩種升級(jí)改造方案可供選擇:一是采用電袋方案;二是將現(xiàn)有濾料PPS升級(jí)為高精過(guò)濾濾料。前一種方案需要改變?cè)械牟即蚣芙Y(jié)構(gòu),將布袋的前室改造為一電場(chǎng)靜電除塵器,且需要對(duì)現(xiàn)有立柱、基礎(chǔ)進(jìn)行加固,工程量和一次投資都較大,不建議采納;后一種方案只需要對(duì)現(xiàn)有濾袋進(jìn)行升級(jí)即可,可選用梯度濾料[2],濾料結(jié)構(gòu)為“PPS基層+PTFE基布+PPS基層+超細(xì)PPS面層”(見(jiàn)圖2),且濾料纖維之間的間隙控制在1 μm左右,能有效阻擋細(xì)粉塵和PM2.5通過(guò)濾袋,完全可以保證粉塵排放濃度在10 mg/Nm3以下。

        圖2 濾料結(jié)構(gòu)Fig.2 Filter material structure

        2. 2 單級(jí)吸收塔的改造

        經(jīng)美國(guó)ALSTOM公司物料平衡軟件理論計(jì)算可知,該工程組單級(jí)吸收塔改造后液氣比為41.85 L/m3,相比改造前的32.27 L/m3提升了30 %,但需要配置8層噴淋層,每層流量為4 400 m3/h,比改造前增加了2層噴淋層。然而,8層噴淋層的配置已經(jīng)超出單級(jí)噴淋塔的設(shè)計(jì)極限[3],國(guó)內(nèi)并未有類似的工程項(xiàng)目案例,尤其是在當(dāng)下的超低排放改造中更是顯得鳳毛麟角。為突破這一瓶頸,亟需采取多種協(xié)同處理措施。筆者認(rèn)為,雖然8層噴淋層潛在的風(fēng)險(xiǎn)主要在于最上層噴淋層噴淋下來(lái)的漿液在下降吸收過(guò)程中產(chǎn)生的石膏的相對(duì)飽和度容易過(guò)大,存在結(jié)垢的風(fēng)險(xiǎn)[4],但是只要控制好液氣比、pH值等,結(jié)垢的風(fēng)險(xiǎn)完全可以避免。因此,在保證吸收塔總高度不變的情況下,如何優(yōu)化噴淋層的布置以及采取多種協(xié)同處理措施成了關(guān)鍵的設(shè)計(jì)要素。

        2.2.1 合理選取吸收塔內(nèi)漿池循環(huán)漿液的停留時(shí)間

        吸收塔內(nèi)漿池循環(huán)漿液停留時(shí)間的長(zhǎng)短直接影響了石灰石顆粒的溶解量,停留時(shí)間究竟取多少合適,目前行業(yè)設(shè)計(jì)中并無(wú)定論,奧地利AEE公司的設(shè)計(jì)規(guī)程中規(guī)定不得低于3.8 min,美國(guó)ALSTOM公司規(guī)定不得低于3.5 min[5]。本工程項(xiàng)目中,漿池工作容積為1 800 m3,若按8×4 400 m3/h的循環(huán)漿液量來(lái)核算,停留時(shí)間僅有3 min,已經(jīng)低于3.5 min的最低極限停留時(shí)間,似乎必須對(duì)漿池進(jìn)行加高擴(kuò)容。筆者分析認(rèn)為,其實(shí)不然,循環(huán)漿液量的理論計(jì)算值其實(shí)僅為8×4 280 m3/h,且此時(shí)對(duì)應(yīng)的漿液pH值為5.50,若將漿液pH值調(diào)整為5.0,此時(shí)的循環(huán)漿液量的計(jì)算值則為8×4 407 m3/h。然而,pH值對(duì)石灰石的溶解有著重要的作用,pH值越低,石灰石顆粒的溶解速率越快,由試驗(yàn)可知(見(jiàn)圖3),在相同時(shí)刻下,pH值為5.0時(shí)石灰石的溶解速率比pH值為5.5時(shí)的溶解速率高20%左右。也就是說(shuō),當(dāng)把漿液pH值控制為5.0時(shí),在現(xiàn)有漿池容積條件下石灰石顆粒的溶解總量要大于pH值為5.5時(shí)的溶解總量(即VpH=5.0×3 min>VpH =5.5×3.5 min,VpH=5.0=1.2×VpH=5.50),因此現(xiàn)有漿池?zé)o需擴(kuò)容。

        圖3 pH值對(duì)石灰石顆粒溶解的影響Fig.3 Effects of pH on limestone dissolution

        2.2.2 增加PEL增效層

        國(guó)內(nèi)某公司首次提出PEL增效層(見(jiàn)圖4)的提效技術(shù),該技術(shù)有別于傳統(tǒng)的多孔托盤(pán)技術(shù),不僅強(qiáng)化了氣、液、固三相接觸,而且極大地提升了氣液接觸面積,并在傳質(zhì)的效率上也要優(yōu)于托盤(pán)技術(shù)[6]。

        圖4 設(shè)置PEL增效層Fig.4 Setting of the PEL synergistic layer

        根據(jù)濕法脫硫的化學(xué)反應(yīng)原理,整個(gè)脫硫過(guò)程是在氣、液、固三相中進(jìn)行,存在著吸收、中和、氧化、結(jié)晶析出4個(gè)過(guò)程。其中,第一步是吸收過(guò)程,即漿液吸收煙氣中的SO2,這是一個(gè)氣-液傳質(zhì)過(guò)程,完成這一傳遞,SO2通過(guò)氣/液界面。這個(gè)氣-液傳質(zhì)過(guò)程可以通過(guò)雙膜理論(見(jiàn)圖5)進(jìn)行解釋,即氣相SO2向漿液的傳遞速率等于穿過(guò)包圍液相表面的氣膜界面的傳遞速率。氣相SO2向液相的質(zhì)量傳遞速率可用下列關(guān)系式表示:

        圖5 雙膜理論示意圖Fig.5 Diagram of two-film theory

        N=Kg·A(y-y*)

        (1)

        式中:N為氣相SO2向液相的質(zhì)量傳遞速率;Kg為總體SO2的質(zhì)量傳遞系數(shù);A為氣相SO2向液相的質(zhì)量傳遞表面積;y為包圍霧滴的氣體中SO2的體積分?jǐn)?shù);y*為氣/液界面處的SO2濃度。

        當(dāng)A值增大時(shí),氣相SO2向液相的質(zhì)量傳遞速率也就增大。PEL增效層正是通過(guò)增加氣-液傳質(zhì)的表面積來(lái)增加SO2的吸收速度,從而提高脫硫效率。煙氣從PEL增效層下往上流動(dòng),漿液從PEL增效層上往下流動(dòng),煙氣和漿液在PEL增效層表面發(fā)生強(qiáng)烈的摻混,形成泡沫層,泡沫層具有很大的氣液接觸面積,對(duì)SO2具有良好的吸收能力。

        本工程項(xiàng)目在吸收塔進(jìn)口與第一層噴淋層之間設(shè)置了PEL增效層,顯著地提升了吸收塔截面上煙氣流場(chǎng)的均勻性(見(jiàn)圖6),在除塵效率方面,粉塵顆粒通過(guò)PEL增效層時(shí),在截留、慣性碰撞、布朗擴(kuò)散[6]等多種除塵機(jī)理的綜合作用下被洗滌捕捉,尤其對(duì)于3~5 μm粒徑的粉塵有50 %以上的捕集效率(見(jiàn)圖7);在脫硫效率方面,等效于1.1~1.2倍噴淋層的SO2脫除效果,也就意味著間接提升了吸收塔內(nèi)的液氣比。

        圖6 PEL增效層設(shè)置前后煙氣流場(chǎng)的對(duì)比Fig.6 Comparison of the flow field simulation in absorption tower with/without the PEL synergistic layer

        2.2.3 優(yōu)化噴淋層

        圖8 噴淋層改造前后的對(duì)比Fig.8 Comparison of the layout of the spray layer before and after the renovation

        本項(xiàng)目原有6層噴淋層,經(jīng)計(jì)算需要再增加2層噴淋層,除去PEL增效層的提效作用外,仍需要在原第6層噴淋層的基礎(chǔ)上再增加1層噴淋層,而增加1層噴淋層就需要將吸收塔體加高1.8 m,而現(xiàn)實(shí)條件不允許。因此,本項(xiàng)目采用了特殊的交互式噴淋層技術(shù)(見(jiàn)圖8),即將原本布置在2層的噴淋管從吸收塔的兩側(cè)交叉式布置在同一層,可最大限度地利用吸收塔的同一橫截面的布置空間,噴淋覆蓋率從單層的250%~300%增大至500%~600%;同時(shí)由于噴啉層是交互式布置,噴淋的不均勻性可以相互補(bǔ)償[7],極大地提升了整個(gè)吸收塔橫截面的噴淋均勻性。在本項(xiàng)目中,具體的噴淋層改造措施是:將原第5層噴淋層和第4層噴淋層以交互式的形式布置在原第4層噴淋層的標(biāo)高上,將原第6層噴淋層和新增的噴淋層以交互式的形式布置在原第5層噴淋層的位置上,如此以來(lái),吸收塔體不但不需要加高,反而可為后續(xù)除霧器空出1.8 m的改造空間。

        現(xiàn)噴嘴型式為常規(guī)單頭空心錐,單頭流量為67 m3/h,霧化粒徑為2 200 μm,奧地利AEE公司提出的液氣比計(jì)算模型為[8-9]

        L=SF·fcorr(CSO2,Ntot)·

        (2)

        式中:L為循環(huán)漿液總量(m3/h);SF為安全系數(shù);fcorr為CSO2和Ntot函數(shù)的修正系數(shù);CSO2為氣相SO2初始濃度(mg/m3);Ntot為總氣體流量(kmol/s);η為SO2的脫除效率(%);V為吸收區(qū)體積(m3);H為亨利常數(shù);ds為沙得平均直徑(m);D為吸收塔直徑(m);ptot為吸收塔總壓力(Pa);Kr為經(jīng)驗(yàn)反應(yīng)速度常數(shù);pH為pH值;IS為離子濃度(kmol/m3);wg為吸收塔空速(m/s);a、b、c、f、g、h、i為常數(shù),其中a=0.000 199 295,b=0.047 740 7,c=0.8,f=0.2,g=0.4,h=0.12,i=0.753 654。

        由公式(2)可知,循環(huán)漿液總量L與沙得平均直徑ds成正比例關(guān)系。改造后,全部噴嘴采用單向雙頭高效空心錐,單頭流量縮小至33.5 m3/h,霧化粒徑減小至1 800 μm,經(jīng)公式(2)計(jì)算,循環(huán)漿液總量L減小了5 %,不但增加了現(xiàn)有液氣比的富裕度,而且由于粒徑變小,粉塵顆粒的捕集效率也由改造前的40%~50%提高到55%左右[10]。

        2.2.4 消除“邊壁效應(yīng)”

        所謂“邊壁效應(yīng)”,是指煙氣常常在吸收塔壁發(fā)生逃逸現(xiàn)象,造成除塵和脫硫效率的下降,尤其在超低排放中顯得更為突出。以往通常在吸收塔壁周圍安裝大量的實(shí)心錐噴嘴,但是實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中,由于實(shí)心錐噴嘴流道截面過(guò)小,經(jīng)常會(huì)發(fā)生堵塞的現(xiàn)象。為此,美國(guó)ALSTOM公司提出了聚氣環(huán)技術(shù)[11],經(jīng)研究表明聚氣環(huán)能降低液氣比5%。本項(xiàng)目在每層噴淋層中心處沿吸收塔壁設(shè)置了一圈聚氣環(huán)裝置,寬度為300 mm,傾斜角度為5°,將煙氣二次引流至吸收塔中心高密度噴淋區(qū)域,從而有效地避免了“邊壁效應(yīng)”的發(fā)生。

        2.2.5 加入脫硫添加劑

        為了進(jìn)一步拓展單級(jí)吸收塔的脫硫效率,一般往吸收塔內(nèi)加入脫硫添加劑,脫硫添加劑為白色粉末狀晶體,主要成分包括復(fù)合多元酸、有機(jī)/無(wú)機(jī)鹽、活化劑、助溶劑等,其中復(fù)合多元酸主要成分為己二酸、丁二酸及戊二酸。美國(guó)ALSTOM公司對(duì)脫硫添加劑的增效規(guī)律進(jìn)行了大量研究,結(jié)果表明脫硫添加劑的加入,可以減少吸收塔內(nèi)漿液pH值的波動(dòng)[12](見(jiàn)圖9),從而加強(qiáng)石灰石漿液的傳質(zhì)[13](見(jiàn)圖10),系統(tǒng)脫硫效率平均可提升2%~3%。本項(xiàng)目脫硫添加劑的設(shè)計(jì)耗量?jī)H為1.4 t/月,運(yùn)行成本低,非常經(jīng)濟(jì)。

        圖9 脫硫添加劑對(duì)吸收塔內(nèi)漿液pH值的影響Fig.9 Effects of the desulfurization additive on limestone slurry pH in the adsorption tower

        由圖9可見(jiàn),加入脫硫添加劑后吸收塔內(nèi)漿液的pH值比未加入脫硫添加劑時(shí)波動(dòng)要小。脫硫添加劑加入前,吸收塔內(nèi)漿液pH值在4.3~6.1之間波動(dòng);加入脫硫添加劑后,吸收塔內(nèi)pH值在5.0~5.5之間波動(dòng),說(shuō)明脫硫添加劑對(duì)pH值的緩沖作用非常明顯,減少了pH值的波動(dòng),使吸收塔內(nèi)漿液pH值維持在一個(gè)合適的區(qū)間,大大提升了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,有利于SO2的脫除。

        圖10 不同濃度的脫硫添加劑對(duì)石灰石漿液分層高度的影響Fig.10 Influences of different concentration of desulfurization additive on the stratification height of the limestone slurry

        由圖10可見(jiàn),石灰石漿液的分層高度隨著時(shí)間的延長(zhǎng)逐漸降低;但是,隨著脫硫添加劑濃度的升高,石灰石漿液的分層高度逐漸降低,表明石灰石顆粒的沉降速度明顯降低,相當(dāng)于延長(zhǎng)了石灰石顆粒的溶解時(shí)間,有利于SO2的吸收。

        2.2.6 提升除霧器霧滴的捕集效率

        如前所述,本項(xiàng)目經(jīng)過(guò)PEL增效層和噴淋層的改造后,煙氣中所含粉塵的綜合去除效率已達(dá)80%,但吸收塔除霧器出口的霧滴中含有固體顆粒和溶解鹽,該固體顆粒也是粉塵排放指標(biāo)中的組成部分,因此顆粒物要做到超低排放,就必須降低除霧器出口的霧滴含量。本項(xiàng)目現(xiàn)除霧器為常規(guī)兩級(jí)屋脊式,除霧器出口霧滴濃度為100 mg/Nm3(干基),經(jīng)計(jì)算霧滴攜帶的固體顆??偭繛?.8 mg/Nm3,顯然需要進(jìn)行升級(jí)改造。德國(guó)Munters公司提出了一級(jí)管式+三級(jí)屋脊式高效除霧器,能有效去除粒徑在20 μm以上的液滴(見(jiàn)圖11),可控制除霧器出口霧滴濃度小于20 mg/Nm3(干基)[14],相應(yīng)的霧滴攜帶的固體顆??偭靠煽刂圃?.36 mg/Nm3以內(nèi),結(jié)合煙氣中所含的粉塵控制濃度,總的顆粒物排放總量可控制在3.36 mg/Nm3左右,完全滿足5 mg/Nm3的超低排放要求。

        圖11 一級(jí)管式+三級(jí)屋脊式高效除霧器的除霧效率曲線Fig.11 Relationship between mist removal efficiency and droplet size of the high efficiency mist eliminator

        本項(xiàng)目的改造可拆除原除霧器,空出的安裝空間有4.8 m,完全滿足一級(jí)管式+三級(jí)屋脊式高效除霧器的安裝空間要求。

        2. 3 煙氣的“消白”

        吸收塔出口的凈煙氣為飽和濕煙氣,煙氣中含有大量的水蒸汽,當(dāng)飽和濕煙氣與溫度較低的環(huán)境空氣接觸時(shí),在煙氣不斷降溫的過(guò)程中,煙氣中所含的水蒸汽將產(chǎn)生過(guò)飽和凝結(jié),凝結(jié)的水滴對(duì)光線產(chǎn)生折射、散射,會(huì)形成“白色煙羽”[15]。

        目前國(guó)內(nèi)主要采取加熱技術(shù)對(duì)煙氣進(jìn)行“消白”,即將煙氣脫硫系統(tǒng)出口的飽和濕煙氣加熱至80~90℃左右,目的是使煙氣中的相對(duì)濕度遠(yuǎn)離飽和濕度曲線。濕煙羽的消除機(jī)理如圖12所示,飽和濕煙氣初始狀態(tài)為點(diǎn)A,經(jīng)過(guò)加熱后沿AB線升溫至狀態(tài)點(diǎn)B,然后沿直線BC段與環(huán)境空氣接觸混合,最終降溫至環(huán)境溫度點(diǎn)C,顯然濕煙氣在A—B—C變化的始末,均未與飽和濕度曲線相交,避免了“白色煙羽”的發(fā)生。本項(xiàng)目采取MGGH的間接換熱方式,在鋼煙囪內(nèi)部安裝MGGH換熱裝置,將濕煙氣加熱至80℃,成功地消除了“白色煙羽”。

        圖12 濕煙羽的消除機(jī)理Fig.12 Removal mechanism of wet smoke plume

        3 升級(jí)改造后的煙氣脫硫系統(tǒng)運(yùn)行評(píng)價(jià)

        該電廠經(jīng)改造后的煙氣脫硫系統(tǒng)自2017年10月1日通過(guò)168 h試運(yùn)行至2018年1月,已運(yùn)行3個(gè)月,在此期間系統(tǒng)運(yùn)行良好,各項(xiàng)性能指標(biāo)均優(yōu)于設(shè)計(jì)值,其中脫硫效率實(shí)測(cè)達(dá)到99.83%,SO2排放濃度小于35 mg/Nm3,粉塵排放濃度小于5 mg/Nm3,詳見(jiàn)圖13,表2和表3。此外,無(wú)論是年運(yùn)行費(fèi)用, 還是基建改造投資費(fèi)用皆優(yōu)于單塔雙循環(huán)和雙塔雙循環(huán)處理工藝,系統(tǒng)的綜合凈化效益較高。

        圖13 貴州某電廠經(jīng)升級(jí)改造后的煙氣脫硫系統(tǒng)168 h的運(yùn)行數(shù)據(jù)Fig.13 Data of the upgraded desulfurization device during the 168 h operation in a power plant of Guizhou Province

        表2 貴州某電廠煙氣脫硫系統(tǒng)改造前后性能指標(biāo)驗(yàn)收試驗(yàn)結(jié)果

        表3 貴州某電廠煙氣脫硫系統(tǒng)處理工藝改造前后經(jīng)濟(jì)性比較

        4 結(jié) 論

        在針對(duì)電廠高硫份燃煤機(jī)組實(shí)現(xiàn)超凈排放的技術(shù)路線選擇時(shí),傳統(tǒng)的濕法單塔單循環(huán)煙氣脫硫處理工藝經(jīng)技術(shù)革新后,在鍋爐出口SO2排放濃度高達(dá)12 688 mg/Nm3、粉塵排放濃度為50 mg/Nm3時(shí),煙氣脫硫裝置出口凈煙氣中的SO2排放濃度可穩(wěn)定在35 mg/Nm3以下,粉塵排放濃度穩(wěn)定在5 mg/Nm3以下,脫硫效率實(shí)測(cè)近99.83%。在山西省、貴州省等地區(qū),電廠燃煤中硫含量普遍偏高,若采用升級(jí)后的單塔單循環(huán)煙氣脫硫處理工藝,則可以最短的工期、最經(jīng)濟(jì)的工程造價(jià)完成改造,有著現(xiàn)有雙塔雙循環(huán)等工藝路線難以企及的優(yōu)勢(shì),尤其是針對(duì)場(chǎng)地條件受限的改造項(xiàng)目,發(fā)揮的作用則更為顯著,有著一定的推廣應(yīng)用價(jià)值。

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