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        清遠(yuǎn)蓄能電站4機(jī)水泵工況同時(shí)斷電試驗(yàn)分析

        2018-09-14 07:51:30黃萌智陳泓宇
        水電站機(jī)電技術(shù) 2018年8期
        關(guān)鍵詞:蝸殼斷電水壓

        黃萌智,陳泓宇

        (清遠(yuǎn)蓄能發(fā)電有限公司,廣東 清遠(yuǎn)511853)

        水泵斷電試驗(yàn)是檢查抽水蓄能機(jī)組在水泵工況下發(fā)生電氣故障或500 kV失電的情況下,機(jī)組的尾水管壓力、蝸殼壓力是否滿足合同要求,機(jī)組的電氣緊急停機(jī)流程是否正確,調(diào)速器、勵(lì)磁及機(jī)組輔助設(shè)備是否正確動(dòng)作,是抽蓄機(jī)組水泵方向比較重要的試驗(yàn)。

        清遠(yuǎn)抽水蓄能電站500 kV地面開關(guān)站目前只設(shè)置一回500 kV清花甲線,在500 kV線路跳閘的情況下,電站所有運(yùn)行水泵工況機(jī)組將進(jìn)入緊急停機(jī)程序,為了驗(yàn)證所有機(jī)組同時(shí)抽水?dāng)嚯姇r(shí)機(jī)組相關(guān)參數(shù)滿足調(diào)節(jié)保證計(jì)算要求,確認(rèn)相關(guān)控制和保護(hù)邏輯滿足設(shè)計(jì)要求,確保機(jī)組及水道安全,需要對已投運(yùn)的4臺(tái)機(jī)組進(jìn)行同時(shí)抽水?dāng)嚯娫囼?yàn)。在試驗(yàn)過程中需要記錄導(dǎo)葉關(guān)閉速率、機(jī)組振動(dòng)、擺度、溫度、壓力脈動(dòng)、尾水壓力和鋼管壓力等數(shù)據(jù)。

        清遠(yuǎn)抽水蓄能電站4機(jī)水泵工況同時(shí)斷電試驗(yàn)的完成不僅為電站機(jī)組實(shí)現(xiàn)全水頭、滿負(fù)荷方式運(yùn)行創(chuàng)造條件、提供有力的技術(shù)支撐,而且為一洞多機(jī)布置形式提供了安全實(shí)證,試驗(yàn)進(jìn)一步驗(yàn)證和推導(dǎo)了甩負(fù)荷工況,為抽水蓄能電站機(jī)組未來的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和一洞多機(jī)選型提供了實(shí)踐依據(jù)。

        1 電站概述

        1.1 水力特性參數(shù)

        電站上水庫正常蓄水位612.50 m,下水庫正常蓄水位137.7 m,死水位108.0 m,發(fā)電最大毛水頭為504.50 m。輸水系統(tǒng)采用1管4機(jī)方案,由引水隧洞、高壓隧洞、高壓岔管、引水支管、尾水支管、尾水岔管、尾水調(diào)壓井和尾水隧洞組成。

        1.2 水泵水輪機(jī)參數(shù)

        水泵水輪機(jī)型式為立軸、單級(jí)、混流、可逆式、可調(diào)導(dǎo)水機(jī)構(gòu),額定出力326.5 MW,額定水頭470 m,水泵揚(yáng)程459~504 m。額定流量52.76 m3/s,額定轉(zhuǎn)速428.6 r/m,吸出高度-66 m,最大飛逸轉(zhuǎn)速小于621.5 r/m。

        1.3 發(fā)電電動(dòng)機(jī)參數(shù)

        發(fā)電電動(dòng)機(jī)型式為三相、豎軸、密閉循環(huán)空冷、可逆式同步發(fā)電電動(dòng)機(jī),單機(jī)容量(發(fā)電工況)320 MW,總裝機(jī)容量1 280 MW,發(fā)電電動(dòng)機(jī)額定電壓15.75 kV,額定功率因數(shù)(發(fā)電工況)為0.9(滯后)。

        1.4 試驗(yàn)保證值

        (1)蝸殼進(jìn)口中心線處的最大壓力值(含壓力脈動(dòng)和計(jì)算誤差)不大于780 m H2O;

        (2)轉(zhuǎn)輪出口處最大壓力值不超過165 m H2O;

        (3)整個(gè)引水系統(tǒng)內(nèi)(上游側(cè)引水管、下游側(cè)尾水管)壓力不少于12 m H2O(絕對壓力)。

        2 調(diào)節(jié)保證計(jì)算

        抽水蓄能電站的調(diào)保計(jì)算是為了確認(rèn)諸如蝸殼最大、最小水壓,尾水管的最大、最小壓力,機(jī)組轉(zhuǎn)速上升率,調(diào)壓井涌浪水位和輸水隧洞水壓等設(shè)計(jì)參數(shù)。

        清遠(yuǎn)抽水蓄能電站水泵水輪機(jī)調(diào)保計(jì)算解析用的程序是主機(jī)供應(yīng)商?hào)|芝公司獨(dú)立進(jìn)行開發(fā),并運(yùn)用于水輪機(jī),混流機(jī)、軸流機(jī)以及其他型式水輪機(jī)的調(diào)保計(jì)算專用程序。程序在不斷與原型機(jī)現(xiàn)場測試結(jié)果進(jìn)行比較和驗(yàn)證的情況下,得到進(jìn)一步的完善,在高水頭大容量水泵水輪機(jī)、大容量混流式水輪機(jī)組的開發(fā)工作中做出了巨大的貢獻(xiàn)。程序的特點(diǎn)是蝸殼水壓上升,尾水管壓力上升等計(jì)算結(jié)果能和原型機(jī)現(xiàn)場測試結(jié)果保持充分的一致性,能真實(shí)地反映機(jī)組在抽水?dāng)嚯姇r(shí)蝸殼水壓上升,尾水管水壓上升的實(shí)際結(jié)果。計(jì)算原理如圖1所示。

        圖1 水力過渡現(xiàn)象調(diào)保過程解析方法

        3 試驗(yàn)過程及結(jié)果分析

        3.1 單機(jī)抽水?dāng)嚯娫囼?yàn)情況

        2015年10月11日,清蓄電站1號(hào)機(jī)組進(jìn)行抽水?dāng)嚯娫囼?yàn),當(dāng)時(shí)的上庫水位591.82 m、下庫水位135.79 m,毛水頭456.03 m,導(dǎo)葉接力器行程283 mm(90.4%)。

        1號(hào)機(jī)試驗(yàn)結(jié)果中,壓力鋼管水壓峰值5.485 MPa(約為559.7 m)出現(xiàn)在9.7 s左右,計(jì)算結(jié)果最大值為 602.6 m(約 5.905 MPa),出現(xiàn)在 8.5 s左右,與實(shí)測結(jié)果在發(fā)生時(shí)間和數(shù)值上大致趨于一致;尾水管水壓最大值計(jì)算結(jié)果約為1.27 MPa,試驗(yàn)結(jié)果中,尾水管水壓最大值為1.26 MPa左右,與計(jì)算結(jié)果在數(shù)值上幾乎一致。如圖2、圖3所示。

        同時(shí)通過4臺(tái)機(jī)組單機(jī)抽水?dāng)嚯娫囼?yàn)的結(jié)果比較,在和現(xiàn)場試驗(yàn)同樣的條件下,通過解析計(jì)算捕捉到的模擬波形和現(xiàn)場測定的波形相當(dāng)接近,均滿足合同調(diào)節(jié)保證值,且有較大的裕度,抽水?dāng)嚯姽r的模擬計(jì)算使用同一個(gè)計(jì)算程序,根據(jù)單臺(tái)機(jī)解析對現(xiàn)場試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確再現(xiàn),可以預(yù)測雙機(jī)抽水?dāng)嚯娫囼?yàn)的計(jì)算結(jié)果是沒有問題。

        圖2 1號(hào)機(jī)抽水?dāng)嚯娫囼?yàn)實(shí)測波形

        圖3 單機(jī)抽水?dāng)嚯娫囼?yàn)計(jì)算波形

        3.2 雙機(jī)抽水?dāng)嚯娫囼?yàn)情況

        2016年02月20日,清蓄電站1號(hào)、2號(hào)機(jī)組進(jìn)行雙機(jī)同時(shí)抽水?dāng)嚯娫囼?yàn),現(xiàn)場試驗(yàn)前上庫存水位608.50 m、下庫水位119.39 m,毛水頭489.12 m,1號(hào)機(jī)組導(dǎo)葉接力器行程的242 mm(77.3%),2號(hào)機(jī)組導(dǎo)葉接力器行程的247 mm(78.9%)。

        根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析,1號(hào)機(jī)蝸殼水壓的峰值6.865 MPa(約為700.5 m)出現(xiàn)在 8.5 s左右,2號(hào)機(jī)蝸殼水壓的峰值6.871 MPa(約為701.1 m)出現(xiàn)在8.4 s左右,2臺(tái)機(jī)的實(shí)測值均在未超過理論最大值的范圍內(nèi),2臺(tái)機(jī)計(jì)算結(jié)果與實(shí)測結(jié)果在發(fā)生時(shí)間和數(shù)值上均基本趨于一致。同樣尾水管水壓1號(hào)、2號(hào)機(jī)實(shí)測值與計(jì)算結(jié)果在數(shù)值上幾乎一致。如圖4所示。

        圖4 雙機(jī)抽水?dāng)嚯娫囼?yàn)實(shí)測波形

        從以上的試驗(yàn)結(jié)果與計(jì)算值的對比來看,蝸殼壓力、尾水管壓力均在模擬計(jì)算所控制的理論極限區(qū)間之內(nèi)。

        3.3 4機(jī)抽水?dāng)嚯娫囼?yàn)情況

        2016年8月25日,清遠(yuǎn)抽水蓄能電站進(jìn)行4臺(tái)機(jī)組同時(shí)抽水?dāng)嚯娫囼?yàn),試驗(yàn)前上庫水位604.88 m,下庫水位121.17 m,毛水頭481.73 m,試驗(yàn)前4臺(tái)機(jī)組運(yùn)行數(shù)據(jù)見表1。

        表1 斷電前4臺(tái)機(jī)組泵工況運(yùn)行數(shù)據(jù)

        試驗(yàn)過程:①進(jìn)行機(jī)組輔機(jī)啟動(dòng)后廠用電自動(dòng)切換試驗(yàn),確保設(shè)備倒換及運(yùn)行正常;②分別啟動(dòng)4機(jī)組單機(jī)吸收320 MW有功功率;③4臺(tái)機(jī)組抽水工況(P)運(yùn)行約20 min后,同時(shí)短接500 kV斷路器保護(hù)柜內(nèi)操作箱“手跳”接點(diǎn),跳開500 kV開關(guān),進(jìn)行4機(jī)抽水同時(shí)斷電試驗(yàn),并監(jiān)測記錄機(jī)組抽水?dāng)嚯娂八そㄖ锔黜?xiàng)參數(shù)值;④對監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,判斷是否滿足設(shè)計(jì)及調(diào)保計(jì)算要求。

        機(jī)組抽水?dāng)嚯妱?dòng)作后,監(jiān)控系統(tǒng)邏輯正確,電氣及機(jī)械回路動(dòng)作正常;調(diào)保計(jì)算所采用的數(shù)學(xué)模型、參數(shù)、邊界條件正確,計(jì)算結(jié)果與現(xiàn)場試驗(yàn)數(shù)據(jù)基本一致。

        由圖5可知,1號(hào)機(jī)組導(dǎo)葉開度從GCB分閘0.38 s后由250.3 mm(79.9%)經(jīng)過12.9 s至全關(guān);2號(hào)機(jī)組導(dǎo)葉開度從GCB分閘后0.35 s由251.8 mm(80.4%)經(jīng)過11.3 s至全關(guān);3號(hào)機(jī)組導(dǎo)葉開度從GCB分閘0.43 s由252.2 mm(80.6%)經(jīng)過11.9 s至全關(guān);4號(hào)機(jī)組導(dǎo)葉開度從GCB分閘0.43 s由249.4 mm(79.7%)經(jīng)過10.9 s至全關(guān)。

        圖5 4機(jī)抽水?dāng)嚯娫囼?yàn)導(dǎo)葉接力器關(guān)閉數(shù)據(jù)

        4臺(tái)機(jī)組蝸殼水壓的峰值比較接近(圖6),最大壓力分別上升至 7.481 MPa、7.419 MPa、7.473 MPa、7.448 MPa,出現(xiàn)在9.8 s,均不超過調(diào)保計(jì)算保證值7.649 MPa,與計(jì)算結(jié)果在數(shù)值上比較接近,波形趨勢一致;4泵斷電時(shí)4臺(tái)機(jī)組尾水(圖7)最大壓力分別 為 1.106 MPa、1.149 MPa、1.088 MPa、1.102 MPa,出現(xiàn)在7.6 s,均未超過調(diào)保計(jì)算保證值1.62 MPa,且還有較大裕度;4臺(tái)機(jī)組尾水最小壓力分別為0.637 MPa、0.528 MPa、0.619 MPa、0.632 MPa,出現(xiàn)在8.7 s,均不超過設(shè)計(jì)調(diào)保計(jì)算保證值0.117 MPa,均在模擬計(jì)算所控制的理論極限區(qū)間之內(nèi),見圖8表2。

        圖6 4機(jī)抽水?dāng)嚯娫囼?yàn)蝸殼壓力趨勢圖

        圖7 4機(jī)抽水?dāng)嚯娫囼?yàn)尾水壓力趨勢圖

        圖8 4機(jī)抽水?dāng)嚯娫囼?yàn)調(diào)保計(jì)算波形

        表2 4機(jī)抽水?dāng)嚯娫囼?yàn)試驗(yàn)記錄數(shù)據(jù)

        4 結(jié)論

        通過清遠(yuǎn)蓄能電站“一洞四機(jī)”4機(jī)同時(shí)抽水?dāng)嚯娫囼?yàn),試驗(yàn)測量的主要參數(shù)的數(shù)值與計(jì)算結(jié)果較為接近,蝸殼最大壓力、尾水管最大壓力等均滿足合同保證值要求,得到了同一高壓輸水系統(tǒng)內(nèi)的4臺(tái)機(jī)在苛刻條件下大波動(dòng)過渡過程的有效試驗(yàn)數(shù)據(jù),復(fù)核了調(diào)保計(jì)算結(jié)果,為電站長期安全穩(wěn)定運(yùn)行提供了試驗(yàn)依據(jù)。

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