劉 永
(唐山渤海冶金設備有限責任公司 河北 唐山 063000)
煉鋼是國家重點項目,所使用的設備都是國際先進水平,其中連鑄作業(yè)區(qū)平臺上使用的結晶器是由國際著名公司奧鋼聯(lián)提供的,結晶器顧名思義就是鋼水初結晶的地方,鋼水從大包到中包經中包塞棒進入結晶器,結晶器隨著液壓振動臺的振動而振動,在水冷的保護下,進行鋼水初結晶。這套結晶器的結構與系統(tǒng)程序可以說是世界上先進的,它利用的是液壓伺服系統(tǒng),由PLC控制傳感器將命令信號送出,通過電磁閥的得電與失電使四個伺服液壓缸工作,進而達到自動調寬的目的。圖1為結晶器的基本結構。
圖1 連鑄結晶器結構圖
無論怎么先進的設備,都會有問題出現。這套結晶器也不例外,投產一段時間以后,銅板出現了錐度問題,錐度就是側面銅板的一個技術參數,與銅板的自動調寬有關,屏幕顯示值與銅板實際測量結果的誤差不能超過0.3mm,如果出現問題,系統(tǒng)就會報警,導致斷澆或者漏鋼。
連鑄作業(yè)區(qū)3#機4流14#結晶器上線后標定正常,手動測試正常。自動調寬后測試錐度時發(fā)現右側錐度屏幕顯示值正常,但實際結晶器銅板的錐度并沒有調整。這是該作業(yè)區(qū)去年八月份投產至今第一次出現這個問題,由于結晶器結構比較復雜,而且涉及機械、電氣、液壓等三方面,所以一時間沒有找到很好的辦法來解決問題,后來又陸續(xù)出現了此類問題。
根據上面的事例,經過長時間的仔細研究發(fā)現,出現錐度變化的現象有兩種情況,一種是正常拉鋼狀態(tài)、一種是換中包后,都有可能出現錐度變化的現象。但無論哪一種情況都會引起系統(tǒng)報警,導致大包停止?jié)沧?,直接結果就是降低產量。所以必須盡快解決問題。
經過研究發(fā)現正常拉鋼停澆以后,對結晶器銅板進行錐度測量,屏幕顯示值與實際測量值相差很大,最大跑了1.9mm,超過誤差允許范圍1.6mm,這臺結晶器立刻被換下,下線后對該結晶器進行了多方面測試檢查,包括機械、電氣、液壓等方面。
首先對機械方面進行檢查,對所有機械連接部位(可能引起松動的地方)進行檢查,下面是其中三個地方:(1)是對銅板的上定位塊進行檢查、(2)是對與銅板相連的液壓缸的螺栓檢查、(3)是對固定銷軸及螺栓檢查。結果顯示均無松動現象或間隙存在。
接著用液壓千斤頂頂側面銅板,檢測側面銅板的連接處是否有間隙。兩個側面銅板后面各有兩個用以調寬的液壓缸支撐,液壓缸是實現調寬的重要部分。由以上數據可以明顯發(fā)現,銅板在機械范圍內只移動了0.05mm,完全符合0.3mm的誤差范圍。通過對機械連接部位的檢查及銅板的位移量測試,可以明顯發(fā)現誤差基本符合0.3mm的要求,基本上排除機械方面的原因。對液壓方面的排查主要就是對調寬的四個液壓缸進行檢測,檢查液壓缸是否有內泄,將液壓缸送到機械廠進行正規(guī)的壓力測試,檢測結果基本符合誤差要求。接下來就是對電氣方面進行檢查,檢查過程中發(fā)現當更換位移傳感器(實現銅板調寬的中間介質)以后,再次測量,數據符合0.3mm范圍,并且將傳感器廠家聯(lián)系到現場共同測試,并且在后來檢修結晶器完畢后,離線檢測銅板錐度,結果發(fā)現了7次錐度值變化大的現象,更換新的傳感器后再次檢測,數據基本符合誤差要求(所以懷疑位移傳感器線性、安裝方面存在問題)。
研究還發(fā)現,在生產過程中換中包時,結晶器錐度也發(fā)生變化的現象,例1#機2#結晶器換包起步后左側底部驅動報警,錐度顯示值(8.55)與設定值(11.3)出現重大偏差,拉矯系統(tǒng)報警,打包停止?jié)沧?。分析:觀察鑄坯,左側窄面鑄坯接痕有凸起,在起步20秒后,有接痕的鑄坯向外側擠壓窄面銅板,所以造成錐度變化,從計算機的歷史紀錄來看,系統(tǒng)對銅板錐度有調整跡象,但是由于鑄坯接痕突起原因,銅板無法調回正確位置,致使拉矯系統(tǒng)報警。說明換中包后,生產工的操作對結晶器銅板的錐度變化也有一定的影響。
現在對可能引起錐度問題的各個方面都給予改進:振動臺水平度測量;每周對錐度儀(手動錐度測試儀器)進行校驗,保證測試設備本身的準確性;檢修完畢后,對結晶器銅板進行錐度測試,每臺結晶器大約測試20次(發(fā)現問題及時更換);上線前保持銅板錐度為正值(即上開口大,下開口?。?;對與銅板相關的連接進行緊固、潤滑;要求換中包時生產工的操作盡量符合規(guī)范要求;定時更換位移傳感器;定時檢測液壓缸是否有內泄。在澆鑄平臺上傳感器控制箱周圍電焊機作業(yè)時,一定要把二次線地線接到施焊點。(電焊機的電流可能損壞電器元件)
現在對結晶器銅板錐度問題,相關原因基本上已經了解,并加以控制,即使出現錐度問題,也能夠很快找到原因,加以解決。從而保證了連鑄作業(yè)區(qū)的正常生產,提高了產量,增加了效益。