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        復(fù)合肥產(chǎn)品后處理工藝加料裝置的改進(jìn)

        2018-07-17 02:30:08周劍波
        肥料與健康 2018年2期
        關(guān)鍵詞:結(jié)塊螺距分散性

        周劍波

        (中國(guó)-阿拉伯化肥有限公司 河北秦皇島 066003)

        防結(jié)塊性能不僅是復(fù)合肥產(chǎn)品重要的質(zhì)量指標(biāo)之一,而且肥料一旦結(jié)塊會(huì)給施用帶來很大的不便。在復(fù)合肥生產(chǎn)中,后處理工藝是先在肥料表面涂上一層防結(jié)塊包裹劑,再涂一層包裹粉,而加料裝置運(yùn)行狀況直接關(guān)系到包裹劑和包裹粉在肥料表面的涂覆質(zhì)量,這是在保證產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量(產(chǎn)品水分含量、強(qiáng)度、顆粒圓潤(rùn)度、養(yǎng)分形態(tài)等)的前提下,產(chǎn)品防結(jié)塊性能的重要保證。

        中國(guó)-阿拉伯化肥有限公司(以下簡(jiǎn)稱中阿公司)采用先進(jìn)的管式反應(yīng)器噴漿造粒工藝,可保證復(fù)合肥產(chǎn)品具有養(yǎng)分精度和強(qiáng)度高、水分含量低、流動(dòng)性好、養(yǎng)分形態(tài)合理的特點(diǎn),產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)均高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。盡管如此,中阿公司也曾經(jīng)一度出現(xiàn)有較大量的復(fù)合肥因結(jié)塊而返廠的情況,尤其是一些硝態(tài)氮含量高的品種。返廠的肥料需重新送入生產(chǎn)裝置進(jìn)行再加工,不但消耗大量的人工、能源等,也給企業(yè)帶來了較大的經(jīng)濟(jì)損失。

        1 技改背景

        后處理工段處于中阿公司復(fù)合肥生產(chǎn)的末端,其作用是對(duì)產(chǎn)品表面進(jìn)行包膜處理,防止復(fù)合肥在存放和運(yùn)輸過程中出現(xiàn)吸潮、結(jié)塊現(xiàn)象。由于原有包裹劑加料方式和加料裝置存在包裹劑噴灑過于集中、包裹粉的落點(diǎn)位置不理想等問題,影響了包裹劑的分散性和包裹粉的黏結(jié)力,大量未黏附在成品顆粒上的包裹粉形成粉塵,給后處理工段的作業(yè)環(huán)境造成極大污染;冬季氣溫低時(shí),包裹劑在包裹筒中快速遇冷后更不易分散,凝結(jié)成塊狀的包裹劑黏結(jié)于肥料表面,經(jīng)常出現(xiàn)黃色顆粒,影響了產(chǎn)品外觀;未黏附在成品顆粒上的包裹粉隨尾氣被抽至除塵系統(tǒng),只能作為價(jià)值不高的填料回收利用,造成了巨大的浪費(fèi);甚至有一部分包裹粉被吸入冷卻工段并進(jìn)入流化冷卻床中,然后被冷卻風(fēng)機(jī)送至洗滌系統(tǒng),在洗滌煙囪排放口形成白色液滴并隨蒸汽飄落至地面,污染了廠區(qū)的周邊環(huán)境。

        針對(duì)后處理工段存在的問題,中阿公司曾多次組織技術(shù)力量進(jìn)行攻關(guān),但效果均不理想,如:在包裹劑管道上通入壓縮空氣對(duì)包裹劑進(jìn)行霧化,但由于包裹劑被霧化得過細(xì),導(dǎo)致大量細(xì)小的包裹劑霧滴被抽吸至除塵風(fēng)道;嘗試使用長(zhǎng)距螺旋輸送機(jī),卻頻繁出現(xiàn)堵料、卡阻等現(xiàn)象。

        2 原因分析

        2.1 后處理工藝概況

        經(jīng)流化床冷卻器冷卻后的復(fù)合肥靠重力進(jìn)入包裹筒,在顆粒表面裹上包裹劑。包裹劑由助劑和礦物油加入帶有加熱和攪拌裝置的罐中配制而成,通過輸送泵和計(jì)量泵經(jīng)噴嘴噴在包裹筒內(nèi)滾動(dòng)的料床上。包裹粉由料倉(cāng)經(jīng)螺旋輸送機(jī)送入包裹筒的下料溜槽中,與肥料顆粒混合后落在包裹筒內(nèi)。

        2.2 原因分析

        2.2.1包裹劑加入量與分散性的矛盾

        在原工藝流程中,包裹劑是通過設(shè)置在包裹機(jī)頭部的加料管噴嘴加入,為了保證包裹劑的分散性,噴嘴的孔徑較小。但由于噴嘴經(jīng)常堵塞,影響了包裹劑的加入量,后改用直管加入,雖然保證了加入量,但無法保證分散性,影響了包裹劑的均勻涂覆。

        2.2.2包裹粉的落點(diǎn)不理想

        原包裹粉是通過插入肥料溜槽中部的圓管隨成品顆粒一起進(jìn)入包裹筒內(nèi),包裹劑在包裹粉與成品顆粒的混合物上進(jìn)行涂覆,造成包裹劑既包裹了成品顆粒又包裹了包裹粉,而被包裹劑浸潤(rùn)后的包裹粉附著力下降,更易脫落,結(jié)果造成包裹粉和包裹劑的包裹效果均不理想。

        2.2.3包裹時(shí)間短

        由于包裹筒內(nèi)未設(shè)置擋料裝置,致使包裹粉沒有充分的時(shí)間在肥料顆粒表面進(jìn)行包裹,從而影響了包裹效果。

        3 改進(jìn)措施

        3.1 改進(jìn)包裹劑的加入方式

        包裹劑的加入方式由一點(diǎn)噴射改為多點(diǎn)噴射,既可保證包裹劑的分散性又可保證其加入量。在一段加入管上,設(shè)置了5個(gè)可拆卸的螺旋噴嘴,噴嘴孔徑可通過更換噴頭進(jìn)行調(diào)整。整個(gè)加入管段設(shè)蒸汽夾套,保證伴熱至噴射終端。夾套管設(shè)計(jì)成半圓形,噴射管上半部在夾套內(nèi)保證伴熱效果,下半部及噴嘴與管道連接部分暴露在夾套外,便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)和更換噴嘴。噴嘴與油管采用螺紋連接,可以隨時(shí)進(jìn)行拆卸、調(diào)整與清理。包裹劑加料裝置改造示意如圖1所示。

        圖1 包裹劑加料裝置改造示意

        3.2 改進(jìn)包裹粉的加入方式

        3.2.1改進(jìn)包裹粉的落點(diǎn)

        將包裹劑和包裹粉同時(shí)加入改為先加包裹劑后加包裹粉,即在包裹筒入口處噴灑包裹劑,在距離包裹筒入口2 m處加入包裹粉,裹有包裹劑的成品顆粒更容易被包裹粉涂覆且不易脫落,由此提高了包裹粉在成品顆粒表面的附著力,減少了包裹粉的損失,從而提高了包裹粉的利用率。

        3.2.2改進(jìn)包裹粉加料裝置

        針對(duì)螺旋輸送機(jī)螺旋長(zhǎng)而易變形、易堵、不易維修等弊端,通過分析發(fā)現(xiàn):①螺旋的填充率、轉(zhuǎn)速、螺間距等關(guān)鍵參數(shù)應(yīng)根據(jù)包裹粉的特性設(shè)計(jì);②螺旋葉片采用變螺距設(shè)計(jì),從入口到出口平滑過渡,從而保證葉片不易被物料卡死;③螺旋輸送機(jī)頭部加料端設(shè)置接料箱用于收集雜物,中部位置設(shè)置排料口以便于檢修時(shí)排料;④新增加料螺旋與上級(jí)螺旋聯(lián)鎖控制,在新增螺旋停運(yùn)時(shí),上級(jí)螺旋亦停止運(yùn)行,同時(shí)在螺旋軸驅(qū)動(dòng)端安裝速度檢測(cè)裝置并聯(lián)鎖停,實(shí)現(xiàn)螺旋在初始卡阻時(shí)就聯(lián)鎖停車,避免出現(xiàn)堵死現(xiàn)象;⑤加料螺旋帶傾角安裝,并設(shè)置翻蓋的外殼,便于螺旋內(nèi)部堵塞時(shí)可隨時(shí)打開清理。包裹粉加料裝置改進(jìn)示意如圖2所示。

        圖2 包裹粉加料裝置改進(jìn)示意

        3.2.3包裹筒中增設(shè)擋圈

        在包裹筒中距包裹粉落點(diǎn)2 m處增設(shè)擋圈以延長(zhǎng)成品顆粒黏附包裹粉的時(shí)間,使其充分涂覆黏接,以提高包裹粉的黏結(jié)強(qiáng)度。

        3.2.4設(shè)計(jì)內(nèi)容與關(guān)鍵數(shù)據(jù)

        (1) 螺旋輸送機(jī)給料量

        按噸復(fù)合肥包裹粉用量3 kg、最大生產(chǎn)能力100 t/h計(jì)算,包裹粉最大用量為0.3 t/h,螺旋輸送機(jī)給料量按式(1)計(jì)算:

        Q=15π·(D-d)·S·n·φ·ρ·C

        (1)

        式中:Q——螺旋輸送機(jī)給料量,t/h;

        D——螺旋外徑,為140 mm;

        d——螺旋軸徑,為60 mm;

        S——螺距,為110 mm;

        n——螺旋轉(zhuǎn)速,為21 r/min;

        φ——填充系數(shù),包裹粉為0.33;

        ρ——物料密度,包裹粉取0.68 t/m3;

        C——傾角系數(shù),5%內(nèi)取0.97。

        經(jīng)計(jì)算,Q=0.3 t/h,符合要求。

        (2) 螺旋轉(zhuǎn)速

        螺旋轉(zhuǎn)速n不能超過其極限轉(zhuǎn)速Nj,即:

        (2)

        式中:A——物料的綜合特性系數(shù)。

        經(jīng)計(jì)算,Nj=90 r/min,即螺旋最大轉(zhuǎn)速不得超過90 r/min。

        (3) 螺旋軸功率

        螺旋軸功率按式(3)計(jì)算:

        N0=Q(ω0·L+H)/367

        (3)

        式中:N0——螺旋軸功率,kW;

        ω0——物料阻力系數(shù),包裹粉為1.1;

        L——水平投影長(zhǎng)度,為3 m;

        H——垂直面投影長(zhǎng)度,取0 m;

        經(jīng)計(jì)算,N0=0.002 7 kW。計(jì)算得到的軸功率很小,其原因是輸送量很小。結(jié)合中阿公司目前的實(shí)際情況,螺旋輸送機(jī)的電機(jī)功率選2.2 kW較為適宜。

        (4) 螺旋葉外徑與筒體內(nèi)徑的間隙

        按國(guó)家機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《螺旋輸送機(jī)》(JB/T 7679—1995)中表4的規(guī)定,螺旋公稱直徑125~315 mm的間隙為10 mm,其最小間隙不得小于名義間隙的50%。根據(jù)現(xiàn)有螺旋輸送機(jī)的使用情況,選定間隙為5 mm。

        (5) 包裹筒內(nèi)部螺旋輸送機(jī)的安裝角度

        工藝一包裹筒:Ф 2 000 mm×6 500 mm,8 r/min,傾斜2%。工藝二包裹筒:Ф 2 500 mm×8 000 mm,9 r/min,傾斜3%。

        (6) 防堵專用的變螺距設(shè)計(jì)

        螺旋葉片采用變螺距設(shè)計(jì),前1/3節(jié)段的螺距采用110 mm,1/3~2/3節(jié)段采用110~140 mm的漸變螺距,后1/3節(jié)段的螺距采用140 mm,出料口后反向3/4螺距。

        (7) 螺旋輸送機(jī)的關(guān)鍵數(shù)據(jù)

        設(shè)計(jì)輸送能力0.06~0.30 t/h,正常轉(zhuǎn)速為21 r/min,右旋,輸送距離2.5 m。筒體Ф 159 mm×6 mm,輸送長(zhǎng)度全長(zhǎng)3.0 m。螺旋葉片外徑為Ф 140 mm,螺旋軸為Ф 60 mm×8 mm,葉片與筒體間隙5 mm。驅(qū)動(dòng)電機(jī)轉(zhuǎn)速1 485 r/min,功率2.2 kW。單級(jí)擺線針輪減速機(jī)速比為71。

        (8) 防長(zhǎng)螺旋變形的安裝設(shè)計(jì)

        在包裹筒內(nèi),沿軸向布置鋼結(jié)構(gòu)支撐,安裝給料器、包裹油管、噴頭等。

        (9) 防異物掉入卡阻的接料箱

        入口端對(duì)應(yīng)入口位置以及中部位置設(shè)置排料口,便于檢修時(shí)排料。

        (10) 有利于檢修的盤車裝置

        螺旋軸采用中空結(jié)構(gòu),兩端配實(shí)心軸,支撐軸承采用LSII樣式。輸入端和輸出端設(shè)計(jì)盤車盤,便于檢修時(shí)手動(dòng)盤車。

        (11) 控制方式

        設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)控制柜(不銹鋼外殼),配置起停按鈕、正反轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換開關(guān)、低轉(zhuǎn)速報(bào)警(燈)、運(yùn)行燈等。本機(jī)與上級(jí)螺旋給料器聯(lián)鎖,在本機(jī)停運(yùn)時(shí),上級(jí)螺旋亦停止加料。在螺旋軸驅(qū)動(dòng)端安裝速度檢測(cè)裝置并聯(lián)鎖停,同時(shí)將低速報(bào)警(<5 r/min)信號(hào)引至中控室。中控室控制遠(yuǎn)程啟停,不設(shè)置開啟聯(lián)鎖,但設(shè)置與包裹筒停機(jī)聯(lián)鎖,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置手動(dòng)和遠(yuǎn)程控制轉(zhuǎn)換開關(guān)。

        包裹粉加料螺旋及擋圈安裝示意見圖3。

        圖3 包裹粉加料螺旋及擋圈安裝示意

        4 改進(jìn)效果

        4.1 包裹劑加料

        改進(jìn)后,包裹劑分散效果良好,通過檢測(cè),包裹率達(dá)到100%。通過對(duì)3個(gè)月的包裹劑加入量累計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,包裹劑的加入量達(dá)到消耗足量要求,冬季再未出現(xiàn)黃色顆粒現(xiàn)象。

        4.2 包裹粉加料

        改進(jìn)后,大部分包裹粉包裹在成品顆粒表面;現(xiàn)場(chǎng)觀察,包裹筒內(nèi)粉塵大幅減少;經(jīng)實(shí)際檢測(cè),包裹筒內(nèi)粉塵質(zhì)量濃度平均值由2 132 mg/m3降至52.5 mg/m3(表1),大幅降低了除塵器的負(fù)荷,后處理工段操作環(huán)境明顯改善。

        表1改進(jìn)前后包裹筒粉塵質(zhì)量濃度實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)比

        檢測(cè)日期粉塵質(zhì)量濃度/(mg·m-3)1#2#平均值2014-08-01(改進(jìn)前)2 1122 1522 1322014-08-14(改進(jìn)后)594652.5

        4.3 產(chǎn)品防結(jié)塊性能

        經(jīng)實(shí)際測(cè)定,改進(jìn)前后產(chǎn)品剪切力分別為17.95 N/顆和11.55 N/顆,以此計(jì)算,產(chǎn)品的防結(jié)塊性能提高了35%左右。

        4.4 經(jīng)濟(jì)效益

        改進(jìn)前,年因結(jié)塊退肥平均數(shù)量在2 000 t,

        退肥加工費(fèi)(含運(yùn)費(fèi)與制造成本)800元/t。改進(jìn)后,實(shí)現(xiàn)零退肥,節(jié)約退肥加工費(fèi)160.00萬元/a;改進(jìn)后,回收包裹粉60 kg/h,價(jià)值77.80萬元/a;改進(jìn)后,節(jié)省清理人工工時(shí)1 h/班,年節(jié)省人工工時(shí)1 800 h,價(jià)值2.25萬元/a;以上經(jīng)濟(jì)效益合計(jì)超過240.00萬元/a。

        5 結(jié)語

        通過對(duì)復(fù)合肥后處理工藝中存在的問題進(jìn)行分析,確定了影響產(chǎn)品防結(jié)塊質(zhì)量問題的癥結(jié)所在,并研發(fā)出獨(dú)特的包裹劑和包裹粉加料裝置。改進(jìn)后的包裹劑加料裝置兼顧了包裹劑的分散性和加入量,改善了防結(jié)塊劑的涂覆效果,提高了產(chǎn)品防結(jié)塊質(zhì)量。改進(jìn)后的包裹粉加料裝置為適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)工況的新螺旋輸送機(jī),其中變螺距、填充系數(shù)、轉(zhuǎn)速等參數(shù)根據(jù)包裹粉物料性質(zhì)設(shè)計(jì),具有防堵、防雜物卡阻、防設(shè)備變形等一系列功能。通過改進(jìn),滿足了先加包裹劑后加包裹粉的工藝要求,也實(shí)現(xiàn)了設(shè)備長(zhǎng)周期、無故障運(yùn)行,保證了產(chǎn)品防結(jié)塊質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)了零退貨,收到了良好的經(jīng)濟(jì)和環(huán)保效益。

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