李志勇 彭艷濤
【摘 要】近年來,隨著煤礦開采深度的逐步加深,礦井瓦斯災(zāi)害影響煤礦安全生產(chǎn)的程度逐漸凸顯,為遏制重特大瓦斯事故的發(fā)生,國家及河南省相繼印發(fā)了一系列的規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn),瓦斯治理技術(shù)推陳出新,不斷更新?lián)Q代,導(dǎo)致煤礦在瓦斯治理各種投入方面較以往嚴(yán)重增加,尤其是對突出礦井而言,形勢更為嚴(yán)峻,煤礦為了在保證安全的前提下,實(shí)現(xiàn)高效發(fā)展,對回采工作面的設(shè)計(jì)必須進(jìn)行優(yōu)化,故而誕生了大斜長回采工作面,針對工作面斜長加長,可以減少巷道工程量,但對瓦斯治理工作同樣帶來了一定挑戰(zhàn),本文通過實(shí)例對大斜長回采工作面的瓦斯綜合治理技術(shù)進(jìn)行總結(jié),實(shí)現(xiàn)了工作面的安全、高效回采,具有一定的安全效益與社會(huì)效益,間接的創(chuàng)造了經(jīng)濟(jì)效益。
【關(guān)健詞】大斜長;回采工作面;瓦斯治理
中圖分類號: TD712 文獻(xiàn)標(biāo)識碼: A 文章編號:2095-2457(2018)06-0206-002
1 背景介紹
白坪煤業(yè)公司13071工作面沿走向長壁式布置,設(shè)計(jì)可采走向長度1360m,傾向?qū)?32~246m,面積272098m2,煤厚0.2~11.2m,平均4.7m,煤炭儲(chǔ)量195.2萬t。
通過工作面共測試原始瓦斯含量127個(gè),瓦斯含量值為2.58~11.99m3/t,平均為5.55m3/t,測試原始壓力101個(gè),數(shù)值為0.10~0.32MPa,平均0.15MPa,均小于0.6MPa。
該工作面是白坪煤業(yè)公司自投產(chǎn)竣工以來設(shè)計(jì)走向長度最長、傾向?qū)挾茸顚挼拇蠊ぷ髅?,工作面除設(shè)計(jì)有上、下順槽及切巷煤巷外,還布置了上、下底抽巷及切巷底抽巷,為瓦斯治理工作奠定基礎(chǔ)。
2 問題的提出
按照河南省政府下發(fā)的“雙十條”規(guī)定要求,工作面煤層瓦斯含量必須小于6m3/t,瓦斯壓力必須小于0.6MPa。結(jié)合瓦斯地質(zhì)情況分析,工作面整體里段810m屬大于“雙六”指標(biāo)區(qū)域,且寬度達(dá)到246m,外段550m屬“雙六”指標(biāo)以下區(qū)域,工作面寬度為132m,故里段810m范圍是工作面瓦斯治理工作的重點(diǎn)區(qū)域,設(shè)計(jì)執(zhí)行穿層鉆孔預(yù)抽煤層瓦斯為主、順層鉆孔抽采煤層瓦斯為輔的區(qū)域防突措施,控制范圍為覆蓋整個(gè)工作面,但是由于工作面較寬,且工作面煤層賦存不穩(wěn)定,不論順層鉆孔還是穿層鉆孔均不能有效控制工作面全部范圍,不排除因煤層賦存、地質(zhì)構(gòu)造、組織管理及現(xiàn)場條件等各種因素造成區(qū)域防突措施執(zhí)行不到位的情況,為工作面回采期間的瓦斯防治工作埋下安全隱患,因此工作面在回采過程中必須執(zhí)行一系列采中瓦斯治理措施,彌補(bǔ)區(qū)域瓦斯治理工作的短板。
3 措施采取
為解決以上問題、保證工作面正?;夭?,經(jīng)過現(xiàn)場考察、反復(fù)研究分析,決定在遵從《煤礦安全規(guī)程》與《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上,從以下幾點(diǎn)入手:
(1)根據(jù)工作面瓦斯涌出情況,優(yōu)化回采工藝,合理組織生產(chǎn),嚴(yán)格按照工作面瓦斯抽采達(dá)標(biāo)評判報(bào)告中核算的日推進(jìn)度、日動(dòng)用煤炭儲(chǔ)量、回風(fēng)瓦斯?jié)舛鹊认嚓P(guān)數(shù)據(jù)組織生產(chǎn),同時(shí)將工作面的割煤、拉架、放煤等工序分開進(jìn)行,杜絕瓦斯集中涌出;
(2)工作面回采過程中堅(jiān)持執(zhí)行上隅角埋管抽采措施,利用鋼管埋至采空區(qū),末端打花眼,鋼管外段與鋼絲軟管連接,之后與瓦斯抽放系統(tǒng)、瓦斯抽放泵站連接,泵站額定能力94m3/min,正常抽放期間抽放濃度2%,抽放純量0.45m3/min。具體如圖:
(3)堅(jiān)持在超前工作面上順槽50m以外施工巷旁高位鉆孔進(jìn)行瓦斯抽采,鉆孔孔徑94mm,傾向方向控制工作面上口以下50m范圍,垂直高度控制煤層頂板以上10~20m范圍,走向方向每9m布置1組,每組6個(gè)鉆孔,采用“兩堵一注”封孔工藝進(jìn)行封孔,封孔段長度為煤巖交接處以里5m,全程下護(hù)孔管,正常抽放期間抽放濃度為15%,抽放瓦斯純量5.6m3/min。詳見下圖:
(4)利用底抽巷密閉埋管進(jìn)行瓦斯抽放。由于工作面設(shè)計(jì)傾向?qū)挾容^寬,在工作面中部布置有兩條底抽巷,前期施工了穿層預(yù)抽鉆孔,隨工作面的回采,底抽巷受采動(dòng)影響,底抽巷變形嚴(yán)重,人員無法進(jìn)入,不能維護(hù)瓦斯抽放系統(tǒng),導(dǎo)致內(nèi)部穿層鉆孔不能執(zhí)行動(dòng)壓區(qū)抽放,礦井被迫將底抽巷進(jìn)行密閉,但是在密閉前將底抽巷內(nèi)的穿層鉆孔聯(lián)網(wǎng)埋線管拆除,保持敞口狀態(tài),并在上底抽巷口的密閉處利用直徑250mm的鍍鋅螺旋管進(jìn)行埋管抽放內(nèi)部瓦斯,正常抽放期間抽放濃度為4%,抽采純量1.6m3/min。
(5)充分利用動(dòng)壓區(qū)順層鉆孔進(jìn)行瓦斯抽放,工作面前期在上、下順槽內(nèi)施工的順層鉆孔在抽放一定時(shí)間后,濃度逐漸衰減,失去抽放意義,但隨著工作面的逐步推進(jìn),煤體受采動(dòng)影響,煤體發(fā)生裂隙后增加煤層透氣性,在距離切巷5~100m范圍內(nèi)(動(dòng)壓區(qū))的順層鉆孔抽放濃度再次上升,瓦斯抽放效果明顯,故該部分鉆孔在臨近切巷時(shí),暫不回收,而是再次開啟,抽放效果對比如下:
4 下一步工作計(jì)劃
針對13071該工作面回采期間的瓦斯治理經(jīng)驗(yàn)分析,未來的工作中將從以下幾方面完善工作面瓦斯治理技術(shù)。
(1)在工作面設(shè)計(jì)時(shí)必須合理規(guī)劃底抽巷工程。綜合考慮其掩護(hù)范圍、預(yù)抽時(shí)間、穿層鉆孔工程量等情況,科學(xué)合理選擇底抽巷布置層位,盡量實(shí)現(xiàn)既可掩護(hù)煤巷條帶范圍,亦可掩護(hù)回采區(qū)域范圍。
(2)加強(qiáng)底抽巷工程支護(hù)強(qiáng)度,延長底抽巷使用期限,充分發(fā)揮底抽巷內(nèi)穿層鉆孔的抽放瓦斯效果,避免因巷道支護(hù)強(qiáng)度不夠造成巷道發(fā)生片幫、冒頂,影響瓦斯抽放工作的開展。
(3)通過外出學(xué)習(xí)或自身摸索底抽巷內(nèi)水煤處理工藝,盡快實(shí)現(xiàn)底抽巷穿層鉆孔執(zhí)行水力沖孔期間的水煤連續(xù)性、自動(dòng)化處理,為穿層鉆孔的高效施工提供便利。
5 結(jié)論
通過上述一系列技術(shù)措施與組織管理,最終保證了白坪煤業(yè)公司13071工作面的順利回采,大大降低了回采期間的瓦斯涌出量,實(shí)現(xiàn)了安全、高效生產(chǎn)。主要體現(xiàn)在以下幾方面:
(1)工作面回風(fēng)瓦斯?jié)舛认陆得黠@,平均濃度由原先的0.52%下降至0.33%,按照配風(fēng)量為2200m3/min核算工作面風(fēng)排瓦斯涌出量減少了4.18m3/min。見下圖:
(2)工作面日產(chǎn)量較執(zhí)行措施前增加明顯,由原先的日產(chǎn)量不超過3620t增加至最高的5563t,保證安全的前提實(shí)現(xiàn)了工作面的高效生產(chǎn),為公司帶來了非??捎^的經(jīng)濟(jì)效益。
綜上所述,在現(xiàn)有區(qū)域性瓦斯治理技術(shù)基礎(chǔ)上,上述幾項(xiàng)技術(shù)措施與組織管理是工作面回采期間瓦斯治理的關(guān)鍵措施,尤其對于大斜長回采工作面,可快速、有效的降低工作面風(fēng)排瓦斯量,為工作面高效生產(chǎn)提供基礎(chǔ)條件。
【參考文獻(xiàn)】
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