李防
(邢臺鋼鐵有限責(zé)任公司,河北邢臺 054027)
調(diào)節(jié)閥停機(jī)不關(guān)閉故障分析與改進(jìn)
李防
(邢臺鋼鐵有限責(zé)任公司,河北邢臺 054027)
螺桿發(fā)電機(jī)組停機(jī)時,電動調(diào)節(jié)閥不關(guān)閉。通過動態(tài)模擬故障現(xiàn)象,找到造成電動調(diào)節(jié)閥異常動作的邏輯沖突指令程序,對控制程序進(jìn)行優(yōu)化與改進(jìn)。
調(diào)節(jié)閥;故障;分析;改進(jìn)
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.05.40
煉鋼螺桿發(fā)電設(shè)計從蓄熱器后將煉鋼蒸汽直接進(jìn)入一級螺桿膨脹動力機(jī)發(fā)電,排汽進(jìn)入二級螺桿膨脹發(fā)電機(jī)組做功發(fā)電,二級螺桿膨脹發(fā)電機(jī)組排汽冷凝回收。發(fā)電并入連鑄變電所(400 V)低壓電網(wǎng)。螺桿發(fā)電機(jī)組工藝流程見圖1。
圖1螺桿發(fā)電機(jī)組工藝流程
機(jī)組正常運(yùn)行過程中,當(dāng)出現(xiàn)振動變大、機(jī)組冒煙、蒸汽管道漏氣等危及設(shè)備安全運(yùn)行的情況時,PLC程序?qū)⒆詣佑|發(fā)機(jī)組緊急停機(jī)指令,立即關(guān)閉快切閥和電動調(diào)節(jié)閥,以保證機(jī)組的安全。在一次緊急停機(jī)過程中,發(fā)現(xiàn)快切閥立即關(guān)閉,但電動調(diào)節(jié)閥在關(guān)閉行程中停止,然后又開始自動打開,直至閥門完全打開。
(1)運(yùn)行程序檢驗。根據(jù)故障情況,梳理運(yùn)行程序未發(fā)現(xiàn)異常情況。
(2)靜態(tài)連鎖停機(jī)試驗。做靜態(tài)連鎖停機(jī)試驗,快切閥和電動調(diào)節(jié)閥都能正常動作,按程序要求快速關(guān)閉,且電動調(diào)節(jié)閥未發(fā)生反復(fù),直接關(guān)嚴(yán)。靜態(tài)連鎖停機(jī)試驗,因與機(jī)組實際運(yùn)行工況不同,未能重現(xiàn)故障時閥門的動作狀態(tài)。
(3)模擬動態(tài)停機(jī)連鎖試驗。為重現(xiàn)故障現(xiàn)象,在停機(jī)狀態(tài)下,通過增加信號源,對螺桿機(jī)進(jìn)行模擬動態(tài)停機(jī)連鎖試驗,充分模擬機(jī)組正常運(yùn)行時的工況參數(shù)以及斷路器狀態(tài)。用信號源給定機(jī)組正常轉(zhuǎn)速1500 r/min,模擬機(jī)組正常運(yùn)行情況,同時投入“自動負(fù)荷”運(yùn)行狀態(tài),并在工程師站監(jiān)視程序中調(diào)節(jié)閥的給定信號值的變化情況。在此狀態(tài)下,模擬發(fā)電機(jī)短路跳閘故障,發(fā)現(xiàn)快切閥迅速關(guān)閉,而電動調(diào)節(jié)閥開度從99%關(guān)閉至80%左右后,又逐步開啟至99%,調(diào)節(jié)閥給定信號手動值為0,但自動輸出值為100%。通過動態(tài)模擬,再現(xiàn)了機(jī)組的故障現(xiàn)象。
圖2 沖突程序1
圖3 沖突程序2
檢查電動調(diào)節(jié)閥控制程序發(fā)現(xiàn),變量“緊急停機(jī)點(diǎn)”(圖2、圖 3 所 示 地 址M32.1)的觸發(fā)需要2個條件,①機(jī)組正常運(yùn)行時,快切閥全關(guān)信號為“1”;②發(fā)生機(jī)組工藝故障時對該變量進(jìn)行賦值。這兩段程序都對其進(jìn)行賦值操作,且其中一條程序的運(yùn)算結(jié)果與另外一條程序的運(yùn)算結(jié)果沖突,即圖2中的程序運(yùn)算結(jié)果為“0”,圖3中的程序運(yùn)算結(jié)果為“1”,導(dǎo)致緊急停機(jī)點(diǎn)(M32.1)發(fā)生邏輯沖突。在關(guān)閉快切閥和調(diào)節(jié)閥后,調(diào)節(jié)閥程序因緊急停機(jī)點(diǎn)狀態(tài)沖突為“0”致使控制程序進(jìn)入轉(zhuǎn)速自動狀態(tài),在轉(zhuǎn)速自動狀態(tài)下,因機(jī)組停機(jī)后轉(zhuǎn)速值小于設(shè)定值,調(diào)節(jié)閥始終輸出開閥信號調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速上升,但快切閥已關(guān)閉,轉(zhuǎn)速不能上升,開閥信號一直輸出,導(dǎo)致調(diào)節(jié)閥關(guān)閉后而又打開。
問題的出現(xiàn),一方面是由于螺桿機(jī)組自投運(yùn)以來一直運(yùn)行正常,未發(fā)生工藝連鎖停機(jī)保護(hù),所以沒有發(fā)現(xiàn)程序中的錯誤。另一方面是日常的機(jī)組連鎖試驗不完善,工藝連鎖停機(jī)試驗中未能發(fā)現(xiàn)該項問題。
對發(fā)生沖突的程序(圖2)進(jìn)行修改,將原來的線圈輸出改為置位輸出(圖4),問題得以解決。
圖4 修改后的程序
TM617
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〔編輯 李 波〕