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        乙烯精餾塔的凍塔原因分析及處理

        2017-10-13 01:24:32徐永國(guó)李廣杰
        關(guān)鍵詞:干燥器精餾塔塔頂

        徐永國(guó),李廣杰,王 勇

        (中國(guó)石油蘭州石化公司石油化工廠,甘肅 蘭州 730060)

        生產(chǎn)工藝

        乙烯精餾塔的凍塔原因分析及處理

        徐永國(guó),李廣杰,王 勇

        (中國(guó)石油蘭州石化公司石油化工廠,甘肅 蘭州 730060)

        在乙烯裝置生產(chǎn)中,乙烯精餾塔的操作好壞直接關(guān)系到乙烯產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量,產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)下游裝置的穩(wěn)定生產(chǎn)有直接的影響。本文針對(duì)乙烯精餾塔的凍塔事故進(jìn)行全面的分析,并總結(jié)經(jīng)驗(yàn),提出改進(jìn)措施,為及時(shí)判斷、處置此類事故提供依據(jù)。

        凍塔;塔壓差;注入甲醇;乙烯精餾塔

        1 概述

        蘭州石化公司240kt·a-1乙烯裝置采用順序分離流程設(shè)計(jì),生產(chǎn)能力 160kt·a-1,2003年、2004年分別進(jìn)行了脫瓶頸擴(kuò)能改造,生產(chǎn)能力達(dá)到240kt·a-1。為了適應(yīng)高負(fù)荷生產(chǎn),乙烯精餾塔在保留原塔的基礎(chǔ)上進(jìn)行了塔內(nèi)件的改造,采用了由杭州賽普分離工程開(kāi)發(fā)有限公司、浙江工業(yè)大學(xué)化學(xué)工程設(shè)計(jì)研究所共同設(shè)計(jì)制造的DJ-Ⅲ型高效塔盤(pán),其中精餾段98塊塔板,提餾段28塊塔板。

        乙烯精餾塔自改造以來(lái)運(yùn)行一直正常,2015年12月4日,由于物料中夾帶的微量水進(jìn)入乙烯精餾系統(tǒng),造成乙烯精餾塔(DA-402)發(fā)生凍塔,塔壓差居高不下,一度危及裝置正常運(yùn)行。為解決這一問(wèn)題,車間技術(shù)人員收集大量數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)認(rèn)真分析、摸索、調(diào)整,找到了防止凍塔發(fā)生的一些措施。

        2 乙烯精餾塔的工藝技術(shù)

        2.1 工藝流程簡(jiǎn)述

        來(lái)自脫乙烷塔(DA-401)頂?shù)?21℃氣相組分與干燥的富氫按一定比例混合進(jìn)入碳二加氫反應(yīng)器(DC-401A~F),反應(yīng)后的碳二餾分經(jīng)水冷卻器(EA-452),并經(jīng)反應(yīng)器進(jìn)出料換熱器(EA-448A/B)換熱降溫后,進(jìn)入綠油吸收塔(DA-408)。綠油吸收塔底物料用泵(GA-422)打到脫乙烷塔(DA-401)塔頂作為回流,綠油塔塔頂碳二餾分經(jīng)乙烯干燥器(FA-402)干燥后進(jìn)入乙烯精餾塔(DA-402)。

        在乙烯精餾塔中,來(lái)自FA-402的碳二餾分,從乙烯精餾塔的第98板進(jìn)入。乙烯產(chǎn)品從第9板抽出進(jìn)入乙烯產(chǎn)品緩沖罐(FA-401A/B)。塔頂氣體經(jīng)塔頂冷凝器(EA-405)冷凝后進(jìn)入乙烯塔回流罐(FA-403),罐內(nèi)液體經(jīng)回流泵(GA-403)打入塔內(nèi)作為回流。而不凝氣體經(jīng)(EA-453)用-62℃乙烯進(jìn)一步冷凝,冷凝液體返回到回流罐(FA-403),最后不能冷凝的不凝氣經(jīng)(EA-321)加熱后,返回DA-301。

        乙烯塔設(shè)有中間再沸器(EA-404),用裂解氣來(lái)回收冷量。塔釜再沸器(EA-403/A)用0℃丙烯加熱,塔釜乙烷經(jīng)乙烷蒸發(fā)器(EA-306)蒸發(fā)后,再經(jīng)冷箱系統(tǒng)回收冷量后,去裂解爐作為原料。

        2.2 乙烯精餾塔主要運(yùn)行參數(shù)

        乙烯精餾塔主要運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表1。

        表1 乙烯精餾塔主要運(yùn)行參數(shù)

        3 乙烯精餾塔系統(tǒng)異?,F(xiàn)象分析及處理

        3.1 凍塔現(xiàn)象分析

        當(dāng)物料含水量超過(guò)規(guī)定指標(biāo),或積聚含水量達(dá)到一定程度時(shí),水凝結(jié)成冰或與物料形成固體水合物,導(dǎo)致物料通道堵塞稱為凍塔。很明顯的凍塔癥狀是塔壓差增大,當(dāng)采取加大塔頂采出、減少回流量和降低釜溫等措施后,壓差仍不降低。發(fā)生凍塔時(shí),塔釜液面波動(dòng)大,嚴(yán)重時(shí)液面幾乎不能建立,同時(shí)回流罐液面波動(dòng)幅度大,全塔溫度分布異常,塔頂氣體帶液,產(chǎn)品純度變差。

        2015年12月4日9:40,乙烯精餾塔塔壓差從33.5kPa開(kāi)始緩慢上升至45.0kPa,車間初步懷疑塔壓差指示有誤,并通知儀表人員進(jìn)行校對(duì),校對(duì)結(jié)果正常,而此時(shí)回流罐液位由45.0%開(kāi)始緩慢下降,在線乙烯產(chǎn)品中的乙烷含量降至93.5×10-6,塔頂溫度-15.3℃,塔釜液位波動(dòng)較大。操作人員采用降低回流量FIC-428、增大側(cè)線乙烯產(chǎn)品采出量FFRC-425、降低塔釜加熱量等措施后,塔壓差仍不見(jiàn)降低,并持續(xù)上升至65kPa?;亓鞴抟何籐IC-412下降較快,難以維持回流泵的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。由以上現(xiàn)象分析判斷乙烯塔發(fā)生凍塔,為進(jìn)一步確認(rèn),安排質(zhì)檢人員對(duì)乙烯干燥器(FA-402A)出口做露點(diǎn)分析,分析結(jié)果為5×10-6(指標(biāo)≤1×10-6),最終確認(rèn)以上的分析判斷是準(zhǔn)確的。

        3.2 凍堵處理

        車間當(dāng)即決定采用注入甲醇的方法進(jìn)行解凍。用甲醇解凍的原因是由于其熔點(diǎn)為-97.8℃,它與水混合后可使水的冰點(diǎn)下降,使烴水化合物生成的初始溫度下降,而且極易溶于水,隨之帶出系統(tǒng)。

        室外操作人員將乙烯干燥器(FA-402)由A臺(tái)切至B臺(tái),同時(shí)準(zhǔn)備乙烯精餾塔甲醇注入流程。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際流程甲醇從第10板和第98板處同時(shí)注入,甲醇注入30min后,塔壓差開(kāi)始緩慢下降,全塔溫度分布慢慢趨于正常,各項(xiàng)操作參數(shù)逐漸恢復(fù)正常值,注入甲醇后乙烯精餾塔主要參數(shù)變化見(jiàn)表2。

        表2 注入甲醇后乙烯精餾塔主要參數(shù)變化

        4 凍塔原因分析

        1)11月23日,碳二加氫反應(yīng)床(DC-401A~F)進(jìn)行了切換,再生完的B床投入使用。從DCS調(diào)取B床再生歷史趨勢(shì)發(fā)現(xiàn),在用熱甲烷恒溫干燥的步驟中,恒溫時(shí)間只維持了200min,沒(méi)能嚴(yán)格按照再生操作卡中規(guī)定的6~8h的恒溫時(shí)間執(zhí)行,床層恒溫時(shí)間不足,干燥不徹底,導(dǎo)致B床投進(jìn)系統(tǒng)后,床層內(nèi)的游離水隨物料帶到乙烯精餾塔。

        2)乙烯干燥器(FA-402)原本使用時(shí)間較長(zhǎng),分子篩干燥劑吸附水分達(dá)到飽和,已經(jīng)無(wú)法將碳二加氫反應(yīng)床(DC-401A~F)出口帶來(lái)的水分脫除,出口物料中水含量超標(biāo)。

        以上兩種原因共同作用,使物料中夾帶的微量水在塔內(nèi)經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的積累,形成固體水合物堵塞通道,導(dǎo)致乙烯塔凍塔。

        5 預(yù)防措施

        此次乙烯精餾塔凍堵事故說(shuō)明,在化工生產(chǎn)過(guò)程中,每一種看似微不足道的因素都有可能導(dǎo)致系統(tǒng)的波動(dòng),甚至影響到整個(gè)裝置的正常生產(chǎn)。為此,我們需要做好以下幾點(diǎn)工作:

        1)要求崗位操作人員嚴(yán)格按照碳二加氫反應(yīng)器(DC-401A~F)再生操作卡中的再生步驟進(jìn)行操作。保證甲烷氫的恒溫干燥時(shí)間和甲烷氫流量,當(dāng)再生甲烷氫量不足時(shí)可延長(zhǎng)恒溫干燥時(shí)間,再生期間做好再生記錄。

        2)應(yīng)合理安排乙烯干燥器(FA-402)的再生周期,在干燥器吸附的水分尚未飽和之前切下再生,讓另一臺(tái)具備良好吸附能力的干燥器投入使用。每周安排質(zhì)檢人員定期對(duì)出口水含量做露點(diǎn)分析,以確定是否需要再生,使干燥器始終保持良好的狀態(tài)。

        3)發(fā)生凍塔時(shí),首先應(yīng)根據(jù)分段壓差和全塔溫度分布查找出凍塔部位,然后在凍堵上方注入甲醇。甲醇必須緩慢注入,減少塔釜加熱,防止甲醇帶入塔頂,影響乙烯產(chǎn)品的質(zhì)量。同時(shí)回流罐、乙烯產(chǎn)品罐及塔釜低點(diǎn)間斷放火炬進(jìn)行排放,防止甲醇在系統(tǒng)內(nèi)累積。

        4)在工藝生產(chǎn)過(guò)程中,每一個(gè)單元的工藝參數(shù)都需要認(rèn)真對(duì)待,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,將所有的隱患都消滅在萌芽狀態(tài)。

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        《應(yīng)用化工》2018年度征訂啟事

        《應(yīng)用化工》創(chuàng)刊于1972年,是中文核心期刊,中國(guó)科技核心期刊,RCCSE 中國(guó)核心學(xué)術(shù)期刊,中國(guó)科學(xué)引文數(shù)據(jù)庫(kù)來(lái)源期刊,中國(guó)科技期刊精品數(shù)據(jù)庫(kù)收錄期刊,是中國(guó)化工行業(yè)最具影響力、權(quán)威性和先進(jìn)性的刊物之一。

        《應(yīng)用化工》主要報(bào)道化工領(lǐng)域重大科研成果和技術(shù)應(yīng)用成果、化工企業(yè)急需的易于工業(yè)化的成果及對(duì)生產(chǎn)具有普遍指導(dǎo)意義的技術(shù)改造成果。對(duì)具有國(guó)家、部省級(jí)的自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目、科技攻關(guān)項(xiàng)目相關(guān)論文優(yōu)先報(bào)道。網(wǎng)上投稿系統(tǒng): Http://zgyyhg.cdpt.cnki.net,www.zgyyhg.cn.

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        Cause Analysis of Freeze Blockage of Ethylene Rectifying Tower and Measures

        XU Yongguo, LI Guangjie, WANG Yong
        (Petrochemical Plant, PetroChina Lanzhou Petrochemical Company, Lanzhou 730060, China)

        TQ 221.21+1;TQ 052.5

        B

        1671-9905(2017)09-0064-03

        2017-06-12

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