姚曉鋒
摘 要:本文針對(duì)φ550mm機(jī)列減速機(jī)、三聯(lián)箱傳動(dòng)系統(tǒng)存在的缺陷進(jìn)行 改進(jìn),優(yōu)化減速機(jī)和三聯(lián)箱的結(jié)構(gòu),加長(zhǎng)萬向接軸長(zhǎng)度并減小萬向接軸傾角,將原來支撐齒輪軸的合金軸瓦改為軸承,優(yōu)化齒面及軸承的潤(rùn)滑方式,取得良好的改造效果。
關(guān)鍵詞:減速機(jī);三聯(lián)箱;軸承;潤(rùn)滑
中圖分類號(hào):TG333 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-2064(2017)13-0037-01
山東萊鋼特鋼事業(yè)部小型成材車間采用φ550mm×1,φ450mm×6,φ350mm×6半連軋機(jī)組主要生產(chǎn)φ12mm~φ60mm熱軋圓鋼。其中,φ550mm×1粗軋機(jī)列擔(dān)負(fù)著鋼坯粗軋為精軋?zhí)峁┖线m坯料的任務(wù),對(duì)完成整個(gè)軋鋼工序起著舉足輕重的作用。而目前粗軋機(jī)列的傳動(dòng)系統(tǒng)存在的問題,導(dǎo)致故障率高,維護(hù)費(fèi)用高,并影響了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。所以對(duì)φ550mm×1粗軋機(jī)列傳動(dòng)系統(tǒng)的改造勢(shì)在必行。
1 原φ550mm機(jī)列存在的問題
1.1 減速機(jī)、三聯(lián)箱齒輪、合金軸瓦壽命低
因萬向接軸傾角大,在轉(zhuǎn)動(dòng)過程中產(chǎn)生較大的附加軸向力,加上軋機(jī)咬入鋼時(shí)的巨大沖擊,使三聯(lián)箱震動(dòng)加大,導(dǎo)致三聯(lián)箱合金軸瓦容易破碎、550軋機(jī)軋輥軸向定位軸承容易損壞,嚴(yán)重時(shí)引起軋輥斷裂,軋輥軸向定位效果差,影響軋制料型穩(wěn)定性,直接影響產(chǎn)品質(zhì)量。
1.2 萬向接軸使用壽命低
(1)三聯(lián)箱與軋機(jī)間距小,萬向接軸長(zhǎng)度短,使得萬向接軸花鍵軸齒面嚙合長(zhǎng)度不足。目前萬向接軸齒節(jié)園直徑為φ245mm,萬向接軸工作狀態(tài)時(shí)齒面嚙合長(zhǎng)度為245mm,其嚙合長(zhǎng)度比值為1:1,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的1:2,導(dǎo)致接軸花鍵軸易損壞、壽命低。(2)由于三聯(lián)箱齒輪軸中心距為520mm,與550mm軋機(jī)不相匹配,且三聯(lián)箱與軋機(jī)間距小,萬向接軸長(zhǎng)度短,使得萬向接軸傾角達(dá)4.3°,超出萬向接軸傾角低于3°的使用要求。(3)花鍵齒端面無密封裝置且距離托架太近,使得托架冷卻水容易進(jìn)入花鍵套內(nèi),導(dǎo)致油脂流失、齒面磨損加劇。當(dāng)花鍵軸磨損量較大時(shí),軋機(jī)咬入鋼時(shí)的沖擊明顯增大,導(dǎo)致整個(gè)機(jī)列沖擊嚴(yán)重,設(shè)備故障明顯增多。自2015年12月份至今,更換電機(jī)減速機(jī)之間的14#聯(lián)軸器1套;減速機(jī)低速軸裝配1套;減速機(jī)、三聯(lián)箱基礎(chǔ)松動(dòng),重新墊斜鐵、制作二次灌漿層一次;更換三聯(lián)箱合金軸瓦一套、減速機(jī)低速合金軸瓦三套、減速機(jī)高速合金軸瓦一套,16#聯(lián)軸器內(nèi)齒圈更換兩件。
1.3 電機(jī)、減速機(jī)、三聯(lián)箱間定位間距小,維護(hù)困難
電機(jī)、減速機(jī)、三聯(lián)箱間高低速聯(lián)軸器無接軸(或接套),一旦需要對(duì)聯(lián)軸器進(jìn)行更換,必須相應(yīng)拆除減速機(jī)的高低速齒輪軸,導(dǎo)致維修作業(yè)困難并增加了處理時(shí)間。
由于520mm三聯(lián)箱與550mm軋機(jī)的不匹配,軋機(jī)作業(yè)時(shí),軸向力易傳遞到1400mm減速機(jī),加大了減速機(jī)的震動(dòng),導(dǎo)致減速機(jī)軸瓦使用壽命短、聯(lián)軸器易損壞、減速機(jī)箱體基礎(chǔ)易松動(dòng)。
2 改造方案
針對(duì)原設(shè)計(jì)中存在的種種缺陷,我們主要從減速機(jī)和三聯(lián)箱的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、傳動(dòng)形式以及潤(rùn)滑方式等幾個(gè)方面進(jìn)行優(yōu)化改造。
(1)縮短減速機(jī)中各傳動(dòng)軸的長(zhǎng)度,以增大軸的剛度,其中高速輸入軸的長(zhǎng)度由1700mm縮短到1030mm;輸出軸長(zhǎng)軸由1760mm縮短到1350mm;減速機(jī)殼體尺寸明顯縮小,整機(jī)剛度、穩(wěn)定性大幅提高。(2)φ520mm三聯(lián)箱改為φ600mm三聯(lián)箱,減少萬向節(jié)軸傾角,φ600mm三聯(lián)箱齒輪軸中軸長(zhǎng)度由3125mm縮短為2600mm。三聯(lián)箱齒輪采用人字齒輪傳動(dòng),焊接箱體水平四層剖分,支撐齒輪的軸承選用滑動(dòng)軸承,齒輪嚙合處和滑動(dòng)軸承處采用稀油循環(huán)潤(rùn)滑,軸頭密封采用甩油回油無接觸式密封,齒輪材料為合金結(jié)構(gòu)鋼17Cr2Ni2Mo,滲碳淬火后磨齒精加工,齒輪精度等級(jí)6級(jí)。(3)減速機(jī)中心距由1400mm改為1600mm。減速機(jī)采用圓柱斜齒輪傳動(dòng),焊接箱體水平剖分,支撐齒輪的軸承選用滾動(dòng)軸承,齒輪嚙合處和滾動(dòng)軸承處采用稀油循環(huán)潤(rùn)滑,軸頭密封采用甩油回油無接觸式密封,采用偏心套調(diào)整齒面接觸,大齒輪做成焊接齒輪,齒輪材料為合金結(jié)構(gòu)鋼17Cr2Ni2Mo,滲碳淬火后磨齒精加工,齒輪精度等級(jí)6級(jí)。三聯(lián)箱與減速機(jī)間低速聯(lián)軸器由CL16#改為CLZ17#,并加連接套,聯(lián)軸器的內(nèi)外齒采用鍛件加工,干油潤(rùn)滑;電機(jī)與減速機(jī)間高速聯(lián)軸器由CL14#改為CLZ15#,并加連接套,聯(lián)軸器的內(nèi)外齒采用鍛件加工,干油潤(rùn)滑。(4)軋機(jī)位置不動(dòng),三聯(lián)箱、減速機(jī)、主電機(jī)、操作室、液阻柜、操作臺(tái)、配電柜整體向北平移,重新定位,所有設(shè)備土建基礎(chǔ)重新制作。
3 改造效果
通過以上改造,減速機(jī)整體剛度大幅提高,減速機(jī)和三聯(lián)箱的齒輪以及萬向接軸使用壽命大大延長(zhǎng);電機(jī)、減速機(jī)、三聯(lián)箱間間距趨于合理,維修較以前更加方便;解決了φ520mm三聯(lián)箱與φ550mm軋機(jī)的不匹配的問題,大大減輕了減速機(jī)的震動(dòng),延長(zhǎng)了聯(lián)軸器的使用壽命;潤(rùn)滑方式更加合理,延長(zhǎng)了齒輪、軸承的使用壽命。Φ550mm初軋機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)實(shí)施技術(shù)改造后,傳動(dòng)系統(tǒng)較改造前更加平穩(wěn),傳動(dòng)系統(tǒng)故障率明顯降低,具有較高的推廣應(yīng)用價(jià)值。
4 經(jīng)濟(jì)效益
φ550mm機(jī)列改造后,可減少該機(jī)列設(shè)備故障120小時(shí)/年,增產(chǎn)效益50萬元/年;節(jié)省萬向接軸、軸瓦、聯(lián)軸器等備件費(fèi)用30萬元/年;節(jié)省設(shè)備維修費(fèi)用15萬元/年。合計(jì)總效益為95萬元/年。