□ 本刊記者 宋玉春 鐘大海 孫清華 董 波 通訊員 王慶輝 林燕飛
抓住結(jié)構(gòu)調(diào)整這條節(jié)能主線
□ 本刊記者 宋玉春 鐘大海 孫清華 董 波 通訊員 王慶輝 林燕飛
優(yōu)化能源產(chǎn)品結(jié)構(gòu),增加低能耗高附加值產(chǎn)品,是中國(guó)石化節(jié)能降耗的主攻方向,也是石油化工未來(lái)的發(fā)展方向。
近年來(lái),中國(guó)石化積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),重點(diǎn)發(fā)展碳排放強(qiáng)度低的產(chǎn)業(yè),淘汰能耗高、碳排放強(qiáng)度高的小型煉化裝置。在拓展新能源方面,加快開發(fā)頁(yè)巖氣等非常規(guī)油氣資源,探索清潔利用煤炭資源,推廣使用生物質(zhì)新能源,規(guī)?;_發(fā)地?zé)豳Y源,節(jié)能降耗成效顯著。
中國(guó)石化堅(jiān)持以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線,不斷推進(jìn)規(guī)?;⒓s化發(fā)展,促進(jìn)能耗物耗大幅降低。在油氣勘探開發(fā)方面,更加注重精細(xì)勘探和經(jīng)濟(jì)有效開發(fā),加快實(shí)施工程和技術(shù)攻關(guān)及系統(tǒng)配套改造,努力控制和減緩綜合遞減,控制和降低綜合含水,提高儲(chǔ)量動(dòng)用率、油田采收率和單井產(chǎn)能,保持油田可持續(xù)發(fā)展。在煉油化工板塊,統(tǒng)籌推進(jìn)內(nèi)涵和外延發(fā)展,依托老企業(yè)優(yōu)化挖潛、擴(kuò)能改造,積極推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí),加快大型原油碼頭和長(zhǎng)輸管道建設(shè),努力實(shí)現(xiàn)規(guī)模、質(zhì)量、效益的有機(jī)統(tǒng)一,累計(jì)建成11個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)煉油基地和11個(gè)百萬(wàn)噸級(jí)乙烯生產(chǎn)基地,初步形成長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海灣三大煉化企業(yè)集群,大幅提高了企業(yè)集中度。2015年底,中國(guó)石化煉廠平均規(guī)模提高到780萬(wàn)噸/年,乙烯裝置平均規(guī)模接近世界水平,資源利用率明顯提高。油品銷售在積極擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模的同時(shí),加快加油站改造,提高單站加油量,加強(qiáng)油庫(kù)布局和功能完善,強(qiáng)化管輸能力建設(shè),大大降低了經(jīng)營(yíng)損耗。
同時(shí),堅(jiān)持“減量化、再利用、資源化”原則,注重發(fā)揮上中下游一體化優(yōu)勢(shì),不斷優(yōu)化資源利用,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),提高資源利用效率和效益。一是根據(jù)市場(chǎng)的變化和技術(shù)的進(jìn)步,不斷調(diào)整優(yōu)化資源利用方向,挖掘資源利用潛力,取得較好成效。如加大油田輕烴的回收和利用力度,每年回收輕烴5萬(wàn)多噸,既優(yōu)化了乙烯原料,又減少了溫室氣體排放;對(duì)煉廠干氣、液化氣、乙烯裂解副產(chǎn)品等資源開展綜合利用,使其發(fā)揮最大的效用;利用天然氣替代煉廠制氫原料和發(fā)電燃料,不僅降低了成本、提高了效益,而且減少了排放、保護(hù)了環(huán)境。二是積極開展區(qū)域和企業(yè)內(nèi)部資源優(yōu)化。加大總部層面的資源優(yōu)化力度,將原油資源優(yōu)先配置給綜合收率高、能耗物耗低的煉化一體化企業(yè)加工;加大區(qū)域化工原料優(yōu)化互供力度,提高資源利用效率。三是加強(qiáng)“三廢”綜合利用。加快“三廢”綜合利用技術(shù)開發(fā),對(duì)火炬氣、油氣、污水、污油等實(shí)施回收、回注,既減少了排放,又提高了“三廢”利用價(jià)值。
大力實(shí)施能源結(jié)構(gòu)調(diào)整,加大淘汰落后力度,不斷挖掘能源利用潛力。利用國(guó)家電力體制改革兩頭放開的政策,積極與供電企業(yè)合作,大力推進(jìn)大用戶直購(gòu)電方式,降低外購(gòu)電成本;發(fā)揮CFB鍋爐摻燒煤的特點(diǎn),提高摻煤率,控制使用高硫石油焦,減少脫硫脫硝成本和排污費(fèi);在保證供熱需求的基礎(chǔ)上,調(diào)整抽凝機(jī)組的凝汽量降為最小工況,減少凝汽發(fā)電量,電力缺口部分由外購(gòu)解決;將抽凝機(jī)組改為抽背機(jī)組,進(jìn)一步減少凝汽端的冷源損失,降低凝汽發(fā)電量;推進(jìn)“上大壓小”項(xiàng)目,建設(shè)超臨界熱電機(jī)組,提高機(jī)組效率,降低排放。
積極推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,淘汰落后產(chǎn)能、工藝和設(shè)備。中國(guó)石化堅(jiān)決按照國(guó)家的相關(guān)規(guī)定,關(guān)掉企業(yè)高耗能、高污染和虧損嚴(yán)重的產(chǎn)能和裝置,淘汰200萬(wàn)噸/年以下的常減壓裝置和能耗高、污染重、效益差的小煉油、小化工、小熱電裝置;淘汰落后電機(jī)、變壓器和泵等設(shè)備;改造油田企業(yè)的低效加熱爐?!笆濉逼陂g,集團(tuán)公司關(guān)停和淘汰落后煉油產(chǎn)能580萬(wàn)噸/年、乙烯產(chǎn)能14.5萬(wàn)噸/年、尿素產(chǎn)能161萬(wàn)噸/年;淘汰能耗高、污染重、效益差的小煉油、小化工和小熱電裝置11套;淘汰落后電機(jī)12803臺(tái)、變壓器480臺(tái)、泵224臺(tái)。
茂名石化持續(xù)推進(jìn)“能效倍增”計(jì)劃,加大節(jié)能減排資金投入,節(jié)能效益顯著?!笆濉逼陂g,累計(jì)實(shí)現(xiàn)節(jié)能50.91萬(wàn)噸標(biāo)煤。
作為茂名石化化工分部的龍頭裝置, 裂解車間占分部能耗55%左右,裂解爐則是能耗大戶,上至分部領(lǐng)導(dǎo),下至操作工,對(duì)裂解爐都精心呵護(hù)。每月,化工分部全力抓好裂解原料優(yōu)化,堅(jiān)持開展“紅旗爐”競(jìng)賽,以降低裂解爐燃料氣單耗、優(yōu)化“壓縮機(jī)抽凝比”為主要指標(biāo),以專項(xiàng)競(jìng)賽激勵(lì)管理人員精細(xì)管理、班組人員精心操作。大力開展技術(shù)攻關(guān),加強(qiáng)裂解爐管理,精準(zhǔn)控制裂解深度,提升裂解爐運(yùn)行平穩(wěn)率,優(yōu)化裂解爐操作,提升裝置雙烯收率、能耗等關(guān)鍵指標(biāo),2016年上半年雙烯收率同比提高 0.66個(gè)百分點(diǎn),裂解爐單位熱負(fù)荷減少0.64%。
同時(shí),茂名石化持續(xù)提升裂解爐運(yùn)行周期,消除制約裂解裝置生產(chǎn)瓶頸,確保裝置實(shí)現(xiàn)安穩(wěn)長(zhǎng)滿優(yōu)運(yùn)行,力促能耗逐年下降。2012年以來(lái),乙烯能耗指標(biāo)逐年下降。該公司化工分部乙烯成立節(jié)能優(yōu)化小組,定期召開優(yōu)化攻關(guān)會(huì),抓難點(diǎn)、重點(diǎn),開展技術(shù)攻關(guān),著力提升裂解爐熱效率,減少公用工程用量。由生產(chǎn)車間建立“能源基礎(chǔ)數(shù)據(jù)臺(tái)賬”,每天收集數(shù)據(jù),進(jìn)行分析對(duì)比;由專業(yè)主管負(fù)責(zé)組織相關(guān)管理人員每天、每周、每月對(duì)數(shù)據(jù)變化原因進(jìn)行分析,抓問(wèn)題整改、生產(chǎn)優(yōu)化,全面落實(shí)節(jié)能降耗措施。他們利用2號(hào)裂解裝置大修機(jī)會(huì),對(duì)裂解氣壓縮機(jī)組進(jìn)行原料輕質(zhì)化適應(yīng)性改造。2015年4月,改造項(xiàng)目投用后,透平運(yùn)行能耗降低5.89千克標(biāo)油/噸乙烯。2015年,茂名石化裂解等5套裝置能耗控制在總部名列第一。
在2016年的檢修改造中,天津石化結(jié)合“能效倍增”滾動(dòng)計(jì)劃,統(tǒng)籌安排,積極協(xié)調(diào),在大修期間完成了多項(xiàng)需停車實(shí)施的節(jié)能項(xiàng)目改造。其間,該公司利用大修全停的時(shí)機(jī),連續(xù)施工,成功完成了18項(xiàng)節(jié)能項(xiàng)目。
以總部“能效倍增”計(jì)劃為目標(biāo),天津石化積極做好長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃,實(shí)現(xiàn)科學(xué)用能。通過(guò)采取項(xiàng)目節(jié)能、管理節(jié)能等措施,積極消除原油加工負(fù)荷低、部分裝置停工小修及部分化工裝置限產(chǎn)甚至停工等不利因素的影響。按照“整體規(guī)劃、分步實(shí)施,系統(tǒng)優(yōu)化、廣泛聯(lián)合”的思路,“十二五”期間共實(shí)施節(jié)能項(xiàng)目71個(gè),總投資2.43億元,累計(jì)實(shí)現(xiàn)節(jié)能16.4萬(wàn)噸標(biāo)煤。特別是細(xì)化用能管理,摸清了全公司11萬(wàn)個(gè)“用能終端”家底,明確了各能耗點(diǎn)的用能標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)對(duì)比分析、優(yōu)化操作,有效降低了燃動(dòng)消耗。在工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)10%、投產(chǎn)一批新裝置的情況下,綜合能源消費(fèi)降幅達(dá)22%,能源投入產(chǎn)出率提升41%,超額實(shí)現(xiàn)“能效倍增”計(jì)劃的階段目標(biāo)。
天津石化32萬(wàn)噸/年碳二回收裝置自投產(chǎn)后,將煉油部原本送入燃料管網(wǎng)作為燃料的干氣資源,分離出乙烯和乙烷,分別給大小乙烯兩個(gè)生產(chǎn)作業(yè)部作為原料。對(duì)此,煉油部聯(lián)合三車間技術(shù)員周建政介紹,以前的回收利用都是廠內(nèi)項(xiàng)目,像這樣生產(chǎn)作業(yè)部之間的共享還從來(lái)沒(méi)有過(guò)?!拔覀円哉w規(guī)劃、分步實(shí)施、系統(tǒng)優(yōu)化、廣泛聯(lián)合為工作思路,在節(jié)能項(xiàng)目實(shí)施的同時(shí)進(jìn)行資源整合,受益非常大?!?天津石化生產(chǎn)部副部長(zhǎng)田增林說(shuō)。
江蘇油田持續(xù)推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整,按照低投入、低消耗、低排放、高效率的低碳發(fā)展模式,努力打造富有水鄉(xiāng)特色的資源節(jié)約型油田。
茂名石化員工認(rèn)真巡檢,精心優(yōu)化節(jié)能指標(biāo)??略G?攝
在聯(lián)盟莊油區(qū),一座白色的天然氣發(fā)電機(jī)房格外引人注目。它將油井伴生氣源源不斷地轉(zhuǎn)化為電能,年發(fā)電量達(dá)400多萬(wàn)千瓦時(shí),為油區(qū)電力設(shè)備提供綠色動(dòng)力。聯(lián)盟莊油田為高飽和油氣田,伴生氣日產(chǎn)量為1.84萬(wàn)立方米。通過(guò)天然氣發(fā)電,既實(shí)現(xiàn)了綠色環(huán)保,又將天然氣資源轉(zhuǎn)化為可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
2015年至2016年,江蘇油田共實(shí)施能效倍增計(jì)劃項(xiàng)目10多個(gè),“在當(dāng)前油田發(fā)展的極寒期,油田在實(shí)施能效倍增計(jì)劃時(shí),更注重投入少、見(jiàn)效快、應(yīng)用范圍廣的節(jié)能措施,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)環(huán)保和效益雙贏。”江蘇油田HSE副總監(jiān)、能源與環(huán)境管理處處長(zhǎng)石健說(shuō)。
以氣代油工程將井口零散的天然氣收集起來(lái),變廢為寶,通過(guò)新型套管氣回收技術(shù),分別為23座井站供熱,年節(jié)約自用原油折合標(biāo)準(zhǔn)煤5142.16噸。光伏發(fā)電也為油田能源結(jié)構(gòu)調(diào)整增加了新亮點(diǎn)。在周41站中轉(zhuǎn)站,太陽(yáng)能發(fā)電已經(jīng)成為站內(nèi)能源供應(yīng)的主力。“目前,油田光伏發(fā)電技術(shù)已經(jīng)成熟,我們將充分利用國(guó)家對(duì)光伏發(fā)電的扶持政策,進(jìn)一步擴(kuò)大應(yīng)用范圍,實(shí)現(xiàn)規(guī)模應(yīng)用?!庇吞锕こ虒<覄⑺闪终f(shuō)道。
天津石化聯(lián)合一車間技術(shù)人員對(duì)改造中的節(jié)能設(shè)備三旋分離器設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量檢查。董波 攝
能耗每降一分,效益就增一分。走進(jìn)富民采油管理區(qū)紀(jì)5站,會(huì)發(fā)現(xiàn)這里的儲(chǔ)油罐保溫居然是利用廢水加熱的。原油從地下采出的時(shí)候,不可避免地要同時(shí)采出水。“我們利用空調(diào)采暖的原理,將污水中的余熱通過(guò)熱泵提取出來(lái),再換熱給循環(huán)水,從而滿足站內(nèi)保溫需要。從而代替了原來(lái)的電加熱和鍋爐加熱,更節(jié)能也更安全?!惫こ淘翰捎褪抑魅螏熤熹h說(shuō)。
中原油田東濮老區(qū)已進(jìn)入高含水、特高含水開發(fā)后期,本來(lái)成本上升過(guò)快就是制約油田效益增長(zhǎng)的一道“坎”,而今又遭遇油價(jià)連連下挫。在內(nèi)外交困的情況下,中原油田優(yōu)化生產(chǎn)方式,優(yōu)化資源配置。
10月10日,中原油田采油一廠采油管理一區(qū)成本核算員宋永芳登錄該廠電力管理頁(yè)面,對(duì)前一天全區(qū)抽油機(jī)等129臺(tái)用電設(shè)備的耗電量進(jìn)行錄入,對(duì)數(shù)值變化較大的備注原因。每天,該廠22個(gè)基層單位的各類設(shè)備、線路的耗電量都在這里被更新,這是采油一廠精細(xì)電力管理的一項(xiàng)有效措施。今年,該廠在經(jīng)歷電力機(jī)制體制改革的情況下,為實(shí)現(xiàn)“平穩(wěn)供電、提質(zhì)增效”的工作目標(biāo),通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)方式和加大節(jié)能減排措施力度,用電量呈逐年下降趨勢(shì)。前9個(gè)月,該廠實(shí)際用電量同比減少1207.59萬(wàn)千瓦時(shí),節(jié)約生產(chǎn)成本約941.9萬(wàn)元。
中原油田各采油廠對(duì)各生產(chǎn)單位用電量列出預(yù)算表,細(xì)化到班組、單臺(tái)設(shè)備,并承包到人。同時(shí),嚴(yán)格實(shí)施電量預(yù)警和電費(fèi)倒算制度,采用“日分析、旬對(duì)比、月考核、季總結(jié)”的電量分析管理模式,加強(qiáng)電量控制管理。每月對(duì)油氣生產(chǎn)電量分項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)合去年同期電量制定控電措施,并對(duì)因管理不到位造成的電量超計(jì)劃單位及時(shí)進(jìn)行考核,切實(shí)將電量控制壓力逐級(jí)傳遞。今年以來(lái),中原油田電費(fèi)同比下降9.82個(gè)百分點(diǎn),噸油電費(fèi)402元。
作為普光分公司的能耗大戶,天然氣凈化廠能耗占整個(gè)普光氣田的90%。面對(duì)今年嚴(yán)峻的成本和效益壓力,該廠在每千瓦時(shí)電力、每立方米天然氣和蒸汽上下功夫。為了找到裝置的最佳“能耗點(diǎn)”,該廠不斷摸索和總結(jié)裝置運(yùn)行規(guī)律,建立健全裝置運(yùn)行檔案,逐步優(yōu)化裝置運(yùn)行過(guò)程中的溫度、能耗等參數(shù),使裝置始終處于滿足生產(chǎn)需要的最佳狀態(tài)。