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        常壓熱水鍋爐爆炸分析

        2016-08-11 08:03:06吳衛(wèi)華
        大科技 2016年5期
        關(guān)鍵詞:熱水鍋爐常壓水槽

        吳衛(wèi)華

        (湖南特檢院懷化分院 湖南懷化 418000)

        常壓熱水鍋爐爆炸分析

        吳衛(wèi)華

        (湖南特檢院懷化分院 湖南懷化 418000)

        近年來(lái),常壓熱水鍋爐爆炸的事故屢見不鮮,已經(jīng)引起相關(guān)部門的高度重視。《小型和常壓熱水鍋爐安全監(jiān)察規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了常壓熱水鍋爐的設(shè)計(jì)、制造和安裝等要求。但是,由于受到各種因素的影響,常壓熱水鍋爐爆炸事故依然頻頻發(fā)生。對(duì)此,本文將根據(jù)實(shí)例詳細(xì)探究常壓熱水鍋爐發(fā)生爆炸事故的原因,并研究如何有效采取有效措施,合理預(yù)防常壓熱水鍋爐爆炸事故。

        常壓;熱水鍋爐;爆炸

        1 引言

        常壓熱水鍋爐一般應(yīng)用于社區(qū)、浴池等人員密集場(chǎng)所,一旦發(fā)生爆炸事故就會(huì)產(chǎn)生較大的人員傷亡問題。根據(jù)對(duì)以往的常壓熱水鍋爐爆炸事故進(jìn)行分析研究發(fā)現(xiàn),很多生產(chǎn)單位在設(shè)計(jì)、安裝方面有很多問題,另外,常壓熱水鍋爐的使用方面也有一些問題,因此很容易形成爆炸事故隱患,引發(fā)鍋爐爆炸。因此,必須對(duì)常壓熱水鍋爐爆炸事故進(jìn)行詳細(xì)的分析研究,從案例中找出事故發(fā)生影響因素,然后有針對(duì)性的進(jìn)行預(yù)防。

        2 鍋爐概述

        鍋爐指的是利用燃料或其他能源的熱能,將水加熱為熱水或蒸汽的機(jī)械設(shè)備,主要包括鍋和爐兩大部分。鍋的原義是指在火上加熱的盛水容器,而爐指的是燃燒燃料的場(chǎng)所,鍋爐中產(chǎn)生的熱水或蒸汽可以直接作為熱能使用,也可通過蒸汽動(dòng)力裝置轉(zhuǎn)換為機(jī)械能。熱水鍋爐主要提供熱水,適用于日常生活,在工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域應(yīng)用較少。

        鍋爐是特種設(shè)備中的一種,屬于固定式承壓類特種設(shè)備,該設(shè)備內(nèi)部介質(zhì)為高溫液體、氣體,通過直接受熱源加熱,具有本體承壓等特性,如果控制不當(dāng),很容易發(fā)生爆炸,引發(fā)災(zāi)難性事故。

        3 常壓熱水鍋爐爆炸事故分析

        3.1 事故概況

        2013年1月19日15時(shí)30分左右,某鍋爐生產(chǎn)廠內(nèi)有一臺(tái)常壓熱水鍋爐發(fā)生保障事故,該鍋爐的作用是加熱清洗水槽,爆炸事故導(dǎo)致嚴(yán)重的設(shè)備損失,工廠內(nèi)經(jīng)濟(jì)損失巨大。該爆炸鍋爐為立式鍋殼式鍋爐,事故調(diào)查人員從爆炸事故現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)銘牌,確定該鍋爐的型號(hào)為CWNS10-95-60-Y(Q),水容量為600L,生產(chǎn)日期為2012年3月,沒有產(chǎn)品編號(hào)。

        根據(jù)對(duì)廠內(nèi)工作人員進(jìn)行詢問記錄,爆炸鍋爐是在2012年5月進(jìn)行安裝的。在安裝過程中,鍋爐左右兩側(cè)設(shè)計(jì)的出水口被封堵,出水可以從設(shè)計(jì)的排氣口位置排出。根據(jù)鍋爐生產(chǎn)廠家提供的照片資料,出水管上并沒有設(shè)置閥門。1#水槽的主要作用是清洗輪轂,在水槽與鍋爐進(jìn)水口之間的管路上安裝有循環(huán)泵,鍋爐燃燒狀態(tài)可以根據(jù)1#水槽的溫度自動(dòng)調(diào)節(jié)控制,鍋爐頂部安裝有直讀式溫度表,溫度表的最大刻度為120℃。對(duì)爆炸事故現(xiàn)場(chǎng)殘存的物件進(jìn)行分析,爆炸鍋爐使用的燃燒器為利雅路FS10(10萬(wàn)kcal/h)。根據(jù)鍋爐設(shè)計(jì)要求,在使用過程中,鍋爐能夠正常運(yùn)行,為非滿水位運(yùn)行,在鍋爐的實(shí)際使用過程中,鍋爐水位應(yīng)該為滿水位狀態(tài)。圖1所示為改裝后的鍋爐系統(tǒng)。

        圖1 管路改裝后的鍋爐系統(tǒng)圖

        3.2 事故現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查

        在對(duì)鍋爐爆炸事故進(jìn)行調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn),事故現(xiàn)場(chǎng)部分部件已經(jīng)被移動(dòng),爆炸后的鍋爐體大致分為三部分,部件A即為鍋爐筒體,如圖2所示,爆炸事故發(fā)生后,鍋爐筒體已經(jīng)飛離原位置18m左右。

        圖2 部件A(鍋爐筒體)

        部件B主要是由底座、爐膽、煙管和集煙室等所組成的,如圖3所示,爆炸事故發(fā)生后,部件B落在筒體旁邊位置,整體變形情況輕微。通過觀察發(fā)現(xiàn),部分煙管與集煙室之間的間隙較大。

        圖3 部件B(底座、爐膽、煙管及集煙室等)

        部件C指的是封頭,如圖4所示,爆炸事故發(fā)生后,部件C掉落在鍋爐位置2m作用的位置,通過圖片可見,靠近煙囪處局部被撕裂。

        圖4 部件C(封頭)

        通過對(duì)部件A、B、C進(jìn)行分析研究,并且通過圖5可以發(fā)現(xiàn),整個(gè)鍋爐本體大致有4個(gè)主要斷口。其中,斷口1指的是環(huán)向斷口,大部分落在筒體與底座的角焊縫上;斷口2沿筒體下部筒節(jié)縱縫,經(jīng)筒體上下筒節(jié)間環(huán)縫后,沿與環(huán)縫成45°角的方向撕裂至清洗孔角焊縫,再撕裂至筒體與平封頭的角焊縫;斷口3沿封頭與沖天管的角焊縫開裂;斷口4均位于封頭與筒體的角焊縫上。所有的斷口都位于角焊縫上,而且外形特征呈45°切斷狀,斷開沒有呈金屬光澤,而是為暗灰色,體現(xiàn)出韌性斷裂的特點(diǎn)。

        圖5 鍋爐本體斷口示意圖

        3.3 事故原因分析

        3.3.1 鍋爐設(shè)計(jì)制造

        根據(jù)鍋爐生產(chǎn)廠家提供的設(shè)計(jì)圖紙和資料,并且根據(jù)《小型鍋爐與常壓熱水鍋爐技術(shù)條件》規(guī)范要求對(duì)部分涉及鍋爐安全生產(chǎn)和使用的項(xiàng)目進(jìn)行仔細(xì)審查。根據(jù)計(jì)算分析得出,大氣連通管所需要的當(dāng)量通徑基本符合鍋爐設(shè)計(jì)要求和使用要求。

        根據(jù)《小型鍋爐與常壓熱水鍋爐技術(shù)條件》中的相關(guān)規(guī)范,常壓熱水鍋爐的鍋筒以及爐膽的取用壁厚應(yīng)該控制在3mm以內(nèi)。但是,對(duì)本次爆炸鍋爐進(jìn)行研究分析,鍋爐鍋筒的壁厚為2.75mm,根據(jù)鍋爐生產(chǎn)廠家所提供的質(zhì)量說(shuō)明書,在鍋爐生產(chǎn)制造過程中,同樣也是使用2.75mm的Q235B板來(lái)生產(chǎn)的。

        根據(jù)鍋爐生產(chǎn)企業(yè)所提供的質(zhì)量證明文件,在鍋爐制造完成后,只需要進(jìn)行60min的盛水試驗(yàn)。但是,在鍋爐生產(chǎn)中,根據(jù)《小型鍋爐與常壓熱水鍋爐技術(shù)條件》中的相關(guān)規(guī)定,只是做了0.2MPa壓力的水壓試驗(yàn),因此,很難保證鍋爐的制造質(zhì)量。

        鍋爐生產(chǎn)完成后,鍋爐生產(chǎn)廠家沒有根據(jù)《小型鍋爐與常壓熱水鍋爐技術(shù)條件》中的相關(guān)規(guī)定噴“常壓熱水鍋爐不得承壓使用和出口熱水溫度不超過90℃”的字樣。通過鍋爐生產(chǎn)廠家提供的鍋爐安裝后的照片資料,鍋爐上已經(jīng)明示了“不得承壓”,但是并沒有對(duì)水溫提供警示。在鍋爐的使用過程中,也沒有根據(jù)相關(guān)要求控制具體的出水溫度。

        綜上所述,爆炸鍋爐在設(shè)計(jì)生產(chǎn)過程中都有一定的缺陷,比如圖紙資料不規(guī)范、材料取用厚度不符合相關(guān)規(guī)范等等。

        3.3.2 鍋爐安裝

        爆炸鍋爐不僅在設(shè)計(jì)和生產(chǎn)方面不規(guī)范,而且鍋爐安裝方面也不規(guī)范,排氣口改成出水口,不符合JB/T7985-2002中的相關(guān)規(guī)定,在實(shí)際運(yùn)行過程中帶壓運(yùn)行,壓力至少等于出水口至放水口管道的沿程阻力造成的壓力降。

        燃燒自控系統(tǒng)設(shè)置不合理,燃燒器應(yīng)該根據(jù)具體的出水溫度自動(dòng)啟動(dòng)或停止,該鍋爐系統(tǒng)溫度信號(hào)來(lái)自1#水槽,但是水槽內(nèi)的溫度與鍋爐溫度之間有明顯的溫度差,因此無(wú)法將出水口水溫控制在90℃以下。除此以外,測(cè)溫所使用的熱電偶在安裝過程中并沒有使用專門的補(bǔ)償導(dǎo)線,實(shí)際溫度=測(cè)量得到的溫度+環(huán)境溫度,在鍋爐爆炸事故發(fā)生當(dāng)天,實(shí)際溫度高于溫控顯示器上的溫度,因此不能忽略溫差問題。由此可見,爆炸鍋爐安裝不規(guī)范。

        3.3.3 鍋爐使用

        爆炸鍋爐在使用過程中沒有根據(jù)相關(guān)規(guī)范進(jìn)行操作,操作人員安全意識(shí)較差。在鍋爐操作過程中,有承壓使用的情況,頂部溫度表在改造鍋爐出水管路后,曾顯示滿量程120℃。但是當(dāng)時(shí)并沒有引起操作人員的注意。2013年1月14日,使用單位對(duì)鍋爐出水管道進(jìn)行改裝,在改裝過程中增加了一個(gè)用熱支路,并且在每個(gè)支路上加裝了閥門。通過監(jiān)控調(diào)查現(xiàn)實(shí),在爆炸事故發(fā)生前,1#水槽放水閥門基本是處于全關(guān)狀態(tài)的,通過調(diào)查研究,鍋爐水泵處于停運(yùn)狀態(tài)。由于1#水槽的溫度不斷下降,因此在溫控系統(tǒng)作用下,燃燒器始終處于工作狀態(tài)。如果2#水槽放水閥門全開,則鍋爐的運(yùn)行壓力較小,不容易發(fā)生爆炸事故,所以2#水槽放水管閥門在事故前使用中有人操作。鍋爐操作人員在爆炸后期調(diào)查中提出,當(dāng)水槽溫度較高時(shí),清洗輪轂的人員會(huì)調(diào)整放水閥門開度。如果2#水槽放水管閥門關(guān)小或者關(guān)閉,則鍋爐內(nèi)部會(huì)產(chǎn)生蒸汽,鍋爐內(nèi)壓力也會(huì)不斷增加,當(dāng)超過鍋爐可承受的壓力時(shí),鍋爐薄弱點(diǎn)就會(huì)開裂,發(fā)生爆炸事故。

        3.4 事故結(jié)論及建議

        綜上所述,本次鍋爐爆炸的直接原因是由于設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝和使用方面存在缺陷,導(dǎo)致鍋爐無(wú)法正常運(yùn)行,在很大程度上超出了鍋爐所承受的壓力,最終就會(huì)導(dǎo)致鍋爐保障問題的發(fā)生。因此,鍋爐生產(chǎn)單位在鍋爐生產(chǎn)過程中,應(yīng)該嚴(yán)格控制鍋爐生產(chǎn)環(huán)節(jié),提高焊接質(zhì)量。在鍋爐使用環(huán)節(jié),加強(qiáng)操作人員培訓(xùn),做到持證上崗。

        4 結(jié)語(yǔ)

        綜上所述,常壓熱水鍋爐的應(yīng)用范圍比較廣泛,在實(shí)際使用中,人們很容易忽略其危險(xiǎn)性,肆意改裝或錯(cuò)誤操作,使“常壓”變?yōu)椤俺袎骸保虼撕苋菀滓l(fā)爆炸事故的發(fā)生。本文研究的爆炸事故就是一項(xiàng)典型案例,在常壓熱水鍋爐的使用過程中,必須嚴(yán)格管理,加強(qiáng)安全保護(hù)意識(shí),盡量避免爆炸事故的發(fā)生。

        [1]金鳳林.一起常壓熱水鍋爐爆炸事故技術(shù)分析[J].中小企業(yè)管理與科技,2014(04):320.

        [2]汪志堅(jiān).常壓熱水鍋爐爆炸事故分析與研究[J].湖南安全與防災(zāi),2010(08):46~48.

        [3]趙文俠.常壓燃?xì)鉄崴仩t房爆炸原因和預(yù)防措施[J].煤氣與熱力,2014(05):4~5.

        TK288

        A

        1004-7344(2016)05-0236-02

        2016-2-5

        吳衛(wèi)華(1967-),男,工程師,本科,主要從事特種設(shè)備檢測(cè)工作。

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