胡國(guó)緯
摘 要:本文著重從系統(tǒng)組成、程序編寫及調(diào)試三方面詳細(xì)介紹了利用可編程控制器(PLC)和伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)瓷磚高速自動(dòng)貼膜的自動(dòng)化控制設(shè)備,并指出了調(diào)試的注意事項(xiàng),以期能對(duì)同行有借鑒作用。該設(shè)備對(duì)減少人工、縮短工作時(shí)間、提高產(chǎn)品質(zhì)量以及增強(qiáng)陶瓷行業(yè)現(xiàn)代化管理水平具有廣泛意義。
關(guān)鍵詞:PLC;伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng);高速貼膜;自動(dòng)貼膜
1 引言
貼膜,是保護(hù)全拋磚在堆放、包裝、運(yùn)輸過程中,磚面不受損傷的有效措施,也是保證產(chǎn)品品質(zhì)的需要。因此,在生產(chǎn)全拋磚過程中,貼膜作為一道單獨(dú)工序,被廣泛采用。圖1為正在自動(dòng)貼膜的瓷磚。
以前的貼膜機(jī),步進(jìn)定位部分多使用剎車電機(jī),甚至普通電機(jī)。每一片磚貼完膜后,停止要定位精確,才能保證自動(dòng)切斷膜的準(zhǔn)確性。這就需要定位的電機(jī)要能夠快速啟動(dòng),精確停止。然而,普通電機(jī)或剎車電機(jī)在產(chǎn)量要求低時(shí),尚能滿足要求。但產(chǎn)量稍高時(shí),例如800 mm×800 mm規(guī)格磚,當(dāng)產(chǎn)量在25片/min,甚至達(dá)30片/min以上時(shí),普通電機(jī)或剎車電機(jī)就完全不能滿足要求。
目前,陶瓷廠需要高產(chǎn)量的貼膜機(jī),原因大致有以下兩個(gè)方面:
(1)人力資源不足
重體力勞動(dòng)的工人日益難招,在這種人力資源嚴(yán)重不足的情況下,陶瓷廠通常只能把三個(gè)班輪流工作,改為兩個(gè)班。這樣做的好處是減少了用工量,但這就需要提高生產(chǎn)效率來保證產(chǎn)量、減少工作時(shí)間。
(2) 錯(cuò)峰用電的需要
由于高峰限電及階梯電價(jià)等因素,那些高耗電量的設(shè)備,可以安排錯(cuò)峰生產(chǎn)。全拋線耗電量大,通常安排在錯(cuò)峰生產(chǎn),把窯爐全天燒出的磚,在錯(cuò)峰時(shí)間內(nèi)全部拋光完成。
在這種要求高產(chǎn)量貼膜的情況下,只有伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)才能滿足要求,當(dāng)800 mm×800 mm磚產(chǎn)量在30片/min以上時(shí),對(duì)電氣及機(jī)械穩(wěn)定性的要求相當(dāng)高。稍有不慎,就會(huì)造成碰磚、對(duì)位不準(zhǔn)、切不了膜等問題,由于入磚不能停頓,如果故障停機(jī),就會(huì)形成大堵磚,短時(shí)間內(nèi)造成大量成品瓷磚損壞。
為了解決這些難題,本文應(yīng)用PLC、伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和變頻器等自動(dòng)化控制技術(shù),結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)。不斷優(yōu)化方案,成功摸索總結(jié)出了解決方案。本文就PLC控制的伺服定位高速瓷磚自動(dòng)貼膜機(jī)的系統(tǒng)組成和控制方面進(jìn)行闡述,并指出了一些調(diào)試注意事項(xiàng),希望能給同行以探討和借鑒。
2 瓷磚自動(dòng)貼膜的技術(shù)指標(biāo)
2.1 入口夾磚系統(tǒng)
為了確保每次來磚都能垂直平順地進(jìn)入步進(jìn)定位系統(tǒng),設(shè)計(jì)了入口夾磚系統(tǒng)。此套入口夾磚系統(tǒng)主要由兩個(gè)氣缸、四個(gè)導(dǎo)輪及其它組件組成。它們分別位于來磚方向的左右兩邊,每邊一個(gè)氣缸,兩個(gè)導(dǎo)輪。
兩個(gè)氣缸同時(shí)動(dòng)作,調(diào)機(jī)時(shí),中間放一片800 mm×800 mm磚,使兩個(gè)氣缸同時(shí)伸出時(shí),四個(gè)導(dǎo)輪剛好壓穩(wěn)瓷磚的左右兩邊為好。在入磚方向上,壓穩(wěn)的瓷磚中心線應(yīng)該剛好和入磚的兩條皮帶的中心線重合,如果中心線不重合,就要調(diào)整左右氣缸的行程,使之重合。
2.2 伺服步進(jìn)定位系統(tǒng)
伺服步進(jìn)定位系統(tǒng)是此套設(shè)備的核心系統(tǒng),該系統(tǒng)由啟動(dòng)伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)運(yùn)行的光電開關(guān)、伺服電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器、壓膜輥、氣缸及壓磚組件等組成。
貼膜段皮帶入口的光電開關(guān)有信號(hào)時(shí),則啟動(dòng)伺服電機(jī)定位運(yùn)行,每來一片磚,定位運(yùn)行一段預(yù)定的距離。直到入口的光電開關(guān)無信號(hào)。下一片磚來時(shí),可再次啟動(dòng)伺服電機(jī)定位運(yùn)行。定位運(yùn)行完成后,以來磚的后邊緣剛好脫離入磚皮帶為好。因?yàn)橘N膜段的定位皮帶是間歇運(yùn)行,在下一片磚來之前,是停止運(yùn)行的,而入磚皮帶是常轉(zhuǎn)的,所以貼膜段在定位運(yùn)行后,如果來磚的后邊緣未脫離入磚皮帶,則會(huì)造成入磚皮帶的磨損;但如果來磚的后邊緣脫離入磚皮帶太多,則會(huì)造成再來磚時(shí),兩片磚的間隙過大,影響貼膜質(zhì)量。
切膜段皮帶入口的光電開關(guān)的位置、入口段皮帶的速度、貼膜段定位運(yùn)行的距離及貼膜段定位運(yùn)行的速度,這四者之間互相影響、相輔相成,是這套設(shè)備調(diào)試的關(guān)鍵,調(diào)試時(shí),需要細(xì)致觀察,循序漸進(jìn)。
2.3 自動(dòng)切膜系統(tǒng)
自動(dòng)切膜系統(tǒng)由切膜氣缸、發(fā)熱絲、AC380V轉(zhuǎn)AC10V、AC12V、AC14V的250 W變壓器及其它附件組成。
其中發(fā)熱絲有三個(gè)電壓等級(jí)可選接,分別為AC10V、AC12V、AC14V,以使發(fā)熱絲有不同的溫度,更好地適應(yīng)切斷不同的膜,且這三個(gè)可選電壓均為安全電壓。
當(dāng)切膜段伺服電機(jī)步進(jìn)定位運(yùn)行完成,馬上會(huì)啟動(dòng)切膜氣缸動(dòng)作,完成一次切膜動(dòng)作,切膜氣缸動(dòng)作的時(shí)間可在人機(jī)介面設(shè)定。
2.4 手動(dòng)控制
對(duì)每臺(tái)電機(jī)的運(yùn)行與停止,每個(gè)氣缸的動(dòng)作與復(fù)位,都可進(jìn)行手動(dòng)操作,以便對(duì)每個(gè)裝置單獨(dú)調(diào)整、檢修或排除故障使用。
其中對(duì)切膜段伺服電機(jī),每手動(dòng)運(yùn)行一次,伺服電機(jī)按照人機(jī)介面的設(shè)定距離及速度,進(jìn)行一次定位運(yùn)行,以方便調(diào)試時(shí)對(duì)位及調(diào)整參數(shù)使用。
2.5 自動(dòng)控制
自動(dòng)運(yùn)行時(shí),可按照上述2.1~2.3的要求完成循環(huán)運(yùn)行。
2.6 自動(dòng)過磚
當(dāng)不需要貼膜,只是過磚時(shí),可啟動(dòng)自動(dòng)過磚模式。在該模式下,入口夾磚系統(tǒng)照常工作,步進(jìn)定位系統(tǒng)及自動(dòng)切膜系統(tǒng)都不工作,只是伺服電機(jī)按人機(jī)介面設(shè)定的速度常轉(zhuǎn)即可。
3 PLC控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
3.1 PLC選型
根據(jù)以上技術(shù)指標(biāo)和控制要求,該套設(shè)備共有三個(gè)系統(tǒng)和三個(gè)工作模式,三個(gè)系統(tǒng)分別是:入口夾磚系統(tǒng)、步進(jìn)定位系統(tǒng)、自動(dòng)切膜系統(tǒng)。每個(gè)系統(tǒng)需要的輸入點(diǎn)數(shù)量如下:
(1)入口夾磚系統(tǒng)
輸入點(diǎn)(4個(gè)):①一個(gè)啟動(dòng)夾磚的光電開關(guān);②兩個(gè)兩位旋鈕:入口傳動(dòng)電機(jī)M1手動(dòng)運(yùn)行、停止;夾磚氣缸的手動(dòng)夾磚、松開;③入口傳動(dòng)電機(jī)M1的報(bào)警輸入。
輸出點(diǎn)(3個(gè)):①入口傳動(dòng)電機(jī)M1正、反轉(zhuǎn);②夾磚氣缸的動(dòng)作。
(2)伺服步進(jìn)定位系統(tǒng)
輸入點(diǎn)(4個(gè)):其中有1個(gè)伺服電機(jī)啟動(dòng)光電開關(guān);兩個(gè)兩位旋鈕,分別是:伺服手動(dòng)運(yùn)行、手動(dòng)壓輥;一個(gè)伺服電機(jī)報(bào)警輸入。
輸出點(diǎn)(5個(gè)):其中伺服電機(jī)M2需要四個(gè)輸出點(diǎn),分別是:伺服驅(qū)動(dòng)器脈沖輸入、方向輸入、伺服使能和伺服報(bào)警清除。另外,還有一個(gè)壓輥氣缸。
(3)自動(dòng)切膜系統(tǒng)
輸入點(diǎn)(2個(gè)):一個(gè)手動(dòng)切膜兩位旋鈕、一個(gè)聯(lián)鎖輸入信號(hào)。
輸出點(diǎn)(2個(gè)):切膜氣缸的動(dòng)作;一個(gè)聯(lián)鎖輸出,故障或停機(jī)時(shí),給上位機(jī)信號(hào)。
(4)其它
輸入點(diǎn)(4個(gè)):其中有一個(gè)急停;一個(gè)三位旋鈕,手動(dòng)、停止、自動(dòng);一個(gè)帶燈按扭,啟動(dòng);
輸出點(diǎn)(2個(gè)):復(fù)位指示燈;報(bào)警指示。
(5)綜上所述,該系統(tǒng)共需要:
輸入點(diǎn):4+4+2+4=14(個(gè));
輸出點(diǎn):3+5+2+2=12(個(gè));
由于控制伺服系統(tǒng)需要用高速脈沖輸出,所以必須選用晶體管輸出的PLC。因此本文選用的PLC是OMRON的CP1H-X40DT-D,這是一個(gè)DC24V供電的24個(gè)輸入點(diǎn),16個(gè)晶體管輸出點(diǎn)的PLC。還有一些點(diǎn)多出,作為備用。
(6)系統(tǒng)資源分配
1)數(shù)字量輸入部分
輸入地址分配如表1所示。
2)數(shù)字量輸出部分
輸出地址分配如表2所示。
4 各技術(shù)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)
4.1 入口夾磚系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
該技術(shù)指標(biāo)已在2.1中做了初步的介紹,在實(shí)際生產(chǎn)調(diào)試的過程中,可在人機(jī)介面上增加設(shè)定入口夾磚光電1.05點(diǎn)ON狀態(tài)的時(shí)間長(zhǎng)短及左右夾磚動(dòng)作保持時(shí)間。這樣設(shè)計(jì)的好處是:不同規(guī)格的磚,可以通過調(diào)整參數(shù),使動(dòng)作達(dá)到剛好合適、流暢。夾到瓷磚時(shí),四個(gè)導(dǎo)轉(zhuǎn)對(duì)角線交叉點(diǎn)剛好與瓷磚中心重合為好,且夾的時(shí)間不宜過長(zhǎng),夾到位,馬上松開即可,以免影響后續(xù)入磚。
如圖2所示,當(dāng)1.05點(diǎn)ON時(shí),運(yùn)行介面設(shè)定的入口夾磚延時(shí)時(shí)間,接著入口夾磚氣缸101.04點(diǎn)ON,該點(diǎn)ON后,運(yùn)行介面設(shè)定的夾磚氣缸ON延時(shí)時(shí)間,之后101.04點(diǎn)OFF,夾磚氣缸復(fù)位。該系統(tǒng)的部分程序如表3所示(指令表格式)。
4.2 伺服步進(jìn)定位系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
該系統(tǒng)已在2.2中做了初步的介紹,伺服步進(jìn)定位系統(tǒng),是該設(shè)備的核心系統(tǒng),效率的高低以及性能的好壞主要由該系統(tǒng)決定。圖3為伺服步進(jìn)定位系統(tǒng)及自動(dòng)切膜系統(tǒng)。下文將對(duì)該系統(tǒng)的程序控制做進(jìn)一步介紹,并列出部分程序,供大家參考。
如圖3所示,當(dāng)步進(jìn)啟動(dòng)光電開關(guān)1.03點(diǎn)ON時(shí),伺服開始定位運(yùn)行一段距離,伺服定位運(yùn)行距離和速度均可在介面上設(shè)定。壓膜輥的位置以瓷磚重心運(yùn)行到伺服定位皮帶上時(shí)再壓比較好,壓膜位置如果太靠近入口位,易造成貼完膜后,兩磚之間縫隙變大,膜被拉伸,切膜后,膜邊沿回縮、翹起,影響貼膜的平整性。該系統(tǒng)的部分程序如表4所示(指令表格式)。
4.3 自動(dòng)切膜系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
該系統(tǒng)在2.3中做了初步的介紹,下文將對(duì)該系統(tǒng)的程序控制做進(jìn)一步介紹,限于篇幅,這里不再列出程序。
如圖3所示,啟動(dòng)自動(dòng)運(yùn)行后,M1傳動(dòng),當(dāng)步進(jìn)啟動(dòng)光電開關(guān)1.03點(diǎn)ON時(shí),伺服完成一次定位步進(jìn)運(yùn)行,定位運(yùn)行完成后,馬上啟動(dòng)切膜氣缸。其中切膜時(shí)間可在介面設(shè)定,通常是0.2 s左右,若設(shè)定的時(shí)間太長(zhǎng),會(huì)影響效率。因?yàn)樵谇心の赐瓿蓵r(shí),入口再來磚,會(huì)造成碰磚,進(jìn)而引起入口堵磚。完成切膜后,可再次入磚,如此循環(huán)運(yùn)行。
5 結(jié)語
該設(shè)備自去年設(shè)計(jì)成功以來,已在國(guó)內(nèi)外實(shí)現(xiàn)多次銷售,同時(shí)對(duì)暴露出來的問題,也進(jìn)行了不斷的改進(jìn)。目前,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定、效果良好,是瓷磚高速貼膜較理想的解決方案。本文從瓷磚自動(dòng)貼膜的技術(shù)指標(biāo)、PLC系統(tǒng)的設(shè)計(jì)以及技術(shù)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)三個(gè)方面對(duì)該設(shè)備進(jìn)行了詳細(xì)介紹,希望能對(duì)同行起到啟發(fā)和借鑒作用。
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