張洪海 王聰淵 褚潤林 張利波 劉寶洋
(河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司)
宣鋼4號高爐長壽技術(shù)實(shí)踐
張洪海 王聰淵 褚潤林 張利波 劉寶洋
(河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司)
闡述了宣鋼4號高爐長壽設(shè)計(jì)與生產(chǎn)實(shí)踐工作。高爐從整體設(shè)計(jì)與耐材選擇,長期穩(wěn)定控制,爐缸維護(hù)三方面入手,從設(shè)計(jì)施工到操作管理,建立完善的高爐長壽管理機(jī)制,實(shí)現(xiàn)了高爐長壽高效生產(chǎn)。
高爐 長壽 穩(wěn)定控制
宣鋼4號高爐(1 800 m3)于2005年10月24日建成并投產(chǎn),它是宣鋼第一座真正意義上具有現(xiàn)代化高爐特征的大型高爐,至今已經(jīng)實(shí)現(xiàn)爐齡10年,單位爐容產(chǎn)量8 723.85 t/m3的業(yè)績。因此,從爐體結(jié)構(gòu)、材料、設(shè)備、操作等方面對4號高爐進(jìn)行綜合研究,進(jìn)一步延長高爐壽命,對指導(dǎo)大型高爐生產(chǎn)具有極其重要意義。
1.1 高爐本體長壽設(shè)計(jì)與耐材選擇
宣鋼4號高爐以“先進(jìn)、實(shí)用、可靠、經(jīng)濟(jì)、環(huán)?!睘樵O(shè)計(jì)原則,主要特點(diǎn)表現(xiàn)在大爐缸、加深死鐵層、適當(dāng)矮胖、減小爐身及爐腹角等方面。加大爐缸高度到4.3 m,保證風(fēng)口前有足夠的風(fēng)口回旋區(qū),有利于煤粉的充分燃燒及改善高爐下部中心焦的透氣(液)性,有利于改善氣體動力學(xué)條件;死鐵層深度加深到2 143 mm,減少鐵水環(huán)流侵蝕爐襯,提高爐缸、爐底壽命;適應(yīng)宣鋼原燃料條件,爐型適當(dāng)矮胖,高徑比Hu/D=2.41;適當(dāng)減小爐腹角,有利于爐內(nèi)煤氣流均勻分配,減少對爐腹渣皮的沖刷,使?fàn)t腹冷卻壁更好地結(jié)成渣皮,延長爐腹壽命。
高爐爐底、爐缸內(nèi)襯中,爐底最下層為國產(chǎn)石墨磚,爐底最上層為微孔炭磚,它們之間為三層國產(chǎn)半石墨質(zhì)炭磚;爐缸側(cè)壁共設(shè)置10層BC-7S微孔炭磚,鐵口局部為BC-8SR超微孔炭磚;爐底為具有雙向錯臺形狀的莫來石質(zhì)大塊制品RL70MLC構(gòu)成的“整體”陶瓷墊,采用同心圓互鎖方式砌筑的單層結(jié)構(gòu)、高度為800 mm;陶瓷杯壁采用RL89MNC大塊灰剛玉磚、各杯壁磚帶有凹凸鑲嵌匹配的密封帶,爐缸中上部的陶瓷杯壁厚度為340 mm,鐵口區(qū)域和鐵口以下的杯壁厚度逐漸增厚并與陶瓷墊形成平滑過渡的“鍋底”型熱面,風(fēng)口區(qū)域采用與陶瓷杯壁相同材質(zhì)的單元式大塊風(fēng)口組合磚。同時,在陶瓷杯、風(fēng)口組合磚內(nèi)襯結(jié)構(gòu)中采用了諸如膨脹墊、緩沖密閉層、隔水板等應(yīng)力釋放、結(jié)構(gòu)密閉等細(xì)部結(jié)構(gòu)元素技術(shù)[1]。高爐的爐底、爐缸內(nèi)襯結(jié)構(gòu)示意如圖1所示。
1-RL70MLC雙向錯臺陶瓷墊,2-RL89MNC鑲嵌式陶瓷杯壁,3-RL89MNC風(fēng)口組合磚 ,4-BC-7S微孔炭磚,5-BC8SR超微孔炭磚,6-石墨磚,7-半石墨質(zhì)炭磚
圖1 宣鋼4號高爐爐底、爐缸結(jié)構(gòu)
1.2 高爐生產(chǎn)長期穩(wěn)定控制技術(shù)
2006年11月,大焦比為342 kg/t,煤比為163 kg/t,創(chuàng)造出歷史最好水平,之后隨著原燃料條件劣化,指標(biāo)出現(xiàn)下滑,但通過采取一系列穩(wěn)定控制技術(shù)措施,高爐一直保持著穩(wěn)定順行,成為4號高爐長壽高效生產(chǎn)的必要條件。
1.2.1 提高原燃料篩分效果
燒結(jié)礦篩是雙層兩面篩分形式,篩分效果較好,但下層篩棒條間距為3 mm~4 mm,容易發(fā)生堵塞。焦炭篩棒條間距為20 mm,使得入爐焦炭粒度小于25 mm的小塊焦偏多,也不利于料柱透氣性的提高。通過將燒結(jié)礦篩下層棒條篩間距擴(kuò)大至4 mm~5 mm,焦炭篩棒條間距擴(kuò)大至25 mm,回收返焦中的小塊焦,與燒結(jié)礦混裝入爐,既提高散料層透氣性,又能降低焦比。改造后,入爐風(fēng)量水平明顯提高,風(fēng)量提高會增加高爐內(nèi)煤氣煤氣量及流速,有利于爐內(nèi)堿鋅鉛從爐頂排出,從而減少有害元素循環(huán)富集對高爐長壽的不利影響。
1.2.2 大礦批
開爐后高爐礦批長期維持在48 t~49 t,焦比維持在400 kg/t以上,且煤氣流分布不穩(wěn)定,爐況頻繁波動,2013年10月開始,大膽嘗試大礦批,逐步擴(kuò)至52 t,擴(kuò)大礦石批重能促進(jìn)礦石的均勻分布,合理布料,優(yōu)化煤氣流分布,穩(wěn)定上部煤氣流, 提高煤氣利用率,使熱風(fēng)所帶有的熱量能夠充分傳遞給爐料,增加高爐內(nèi)鐵礦石的間接還原度,當(dāng)原燃料條件惡化時,主動采取退礦批、焦批保持不變,保證了高爐順行。
1.2.3 優(yōu)化上部裝料制度,穩(wěn)定煤氣流
合理適宜的上部布料制度是高爐穩(wěn)定順行的重要保障。多環(huán)布料形成的平臺要求有適宜的寬度,平臺過窄,氣流不穩(wěn)定, 煤氣利用差, 平臺過寬, 較難生成混合層,中心容易堵塞。4號高爐2012年4月去除中心焦,使用平臺加漏斗的布料模式后,隨原燃料劣化,中心氣流逐步受到抑制,邊緣氣流相對發(fā)展,于是上部調(diào)節(jié)的主要方向是適當(dāng)?shù)陌l(fā)展中心氣流,穩(wěn)定邊緣氣流。在保證爐況順行的前提下,逐步形成了“礦包焦”的料制,即最外環(huán)角度只有礦沒有焦,同時疏松中心,縮小中心焦角度且增加中心焦圈數(shù)。裝法由最初的α K40.5°(3)39.0°(3)37.5°(3)35.5°(1.5)J40.5°(2)39.0°(3)37.0°(3)34.0(2.0)28°(3.5)逐步調(diào)整為αK41.5°(4)39.5°(3)37.5°(3)35.5°(1.5)J39.5°(2)37.5°(3)35.5°(3)33.5(2.0)26°(4.5)。
通過不斷優(yōu)化上部裝料制度, 使其和送風(fēng)制度匹配, 形成穩(wěn)定的爐喉料面結(jié)構(gòu),不斷摸索出適宜的平臺寬度和適宜深度的中心漏斗。高爐煤氣分布合理穩(wěn)定,爐體熱負(fù)荷穩(wěn)定在4 500×10 MJ/h~7 500×10 MJ/h,爐身下部、爐腰和爐腹冷卻壁燒壞頻率大大減少,其2008年至2015年?duì)t體熱負(fù)荷變化趨勢如圖2所示。
圖2 4號高熱負(fù)荷變化趨勢
1.2.4 保證適宜的回旋區(qū)深度和理論燃燒溫度,實(shí)現(xiàn)初始煤氣流和溫度場合理分布
爐缸風(fēng)口回旋區(qū)為高爐氣流的第一次分布,即初始?xì)饬鞣植?,通過軟熔帶和焦窗為高爐氣流的第二次分布,在塊狀帶再進(jìn)行第三次分布。風(fēng)口回旋區(qū)是氣流分布的起點(diǎn),對其后的第二、三次分布起主導(dǎo)作用。回旋區(qū)的形狀和大小,反映了風(fēng)口的進(jìn)風(fēng)狀態(tài),影響氣流和溫度的分布,以及爐缸活躍程度[2]?;匦齾^(qū)的形狀和范圍大小適宜,則爐缸縱向和徑向的氣流和溫度分布也就均勻合理,過大或過小將造成中心或邊緣氣流發(fā)展[3]。到目前為止,回旋區(qū)深度還沒有很好的準(zhǔn)確測量方法, 但由于回旋區(qū)的形狀與鼓風(fēng)動能有關(guān),所以在實(shí)際應(yīng)用中, 通常用鼓風(fēng)動能作為定量控制參數(shù), 替代回旋區(qū)深度。
通過大量理論研究及實(shí)踐,4號高爐保持風(fēng)量 3 800 m3/min~3 850 m3/min以上,風(fēng)速保持230 m/s~250 m/s,動能保持110 kJ/s~120 kJ/s能保證高爐適宜的回旋區(qū)深度,維持爐缸活躍。
適宜的理論燃燒溫度應(yīng)能滿足高爐正常冶煉所需的爐缸溫度和熱量,即保證液態(tài)渣鐵充分加熱,爐缸熱交換和還原反應(yīng)正常進(jìn)行,噴吹燃料在回旋區(qū)迅速燃燒。適宜的理論燃燒溫度隨高爐冶煉條件不同而有一定范圍,針對4號高爐原燃料條件差及爐役后期的特點(diǎn),4號高爐理論燃燒溫度控制范圍由過去的2 100 ℃~2 200 ℃逐步提高至目前的2 200 ℃~2 300 ℃,保證了回旋區(qū)熱狀態(tài)的合理。
1. 3 爐缸維護(hù)技術(shù)
2013年1月16日開始,4號高爐位于西鐵口下方爐缸碳磚溫度大幅度升高,尤其是T1493和T1593兩個電偶點(diǎn)于1月23日升高至700 ℃以上,最高達(dá)到748 ℃,且沿T1493和T1593兩個電偶點(diǎn)順時針方向八、九層碳磚溫度都逐步上升過程,此處正處于象腳區(qū),該區(qū)域水溫差0.3 ℃,熱流強(qiáng)度直逼事故值水平。如果不盡快采取措施,爐缸局部溫度進(jìn)一步升高,極可能發(fā)生燒穿事故,高爐一代爐齡壽命受到嚴(yán)重威脅。T1493和T1593在2013年1月10日至1月28日溫度變化趨如圖3所示。
圖3 標(biāo)高9.547 m T1493和T1593溫度點(diǎn)變化趨勢圖
1.3.1 護(hù)爐措施
高爐爐缸溫度異常升高后,經(jīng)煉鐵工程技術(shù)人員研究,立即采取了一系列護(hù)爐措施。
1.3.1.1 提高冷卻強(qiáng)度
冷卻強(qiáng)度不適應(yīng)高爐冶煉強(qiáng)度的要求,是爐缸側(cè)壁溫度異常、冷卻壁燒損的重要原因。完善冷卻水壓、流速、流量的檢測標(biāo)準(zhǔn),提高爐缸溫度升高區(qū)域的水壓,提高流速,適當(dāng)降低進(jìn)水溫度,使?fàn)t墻形成穩(wěn)定的保護(hù)性渣皮,是穩(wěn)定爐缸側(cè)壁溫度重點(diǎn)工作。
高爐將軟水流量由3 500 m3/h提高至3 650 m3/h(冷卻泵最大流量),進(jìn)水溫度由44 ℃降低至41 ℃~42 ℃,提高冷卻強(qiáng)度。
1.3.1.2 提高入爐鈦負(fù)荷護(hù)爐
爐缸溫度異常升高后,逐步提高入爐鈦負(fù)荷至最高11 kg/t,后續(xù)隨爐缸溫度的下降及穩(wěn)定,降低入爐鈦負(fù)荷,長期穩(wěn)定在9.5 kg/t水平。
提高入爐鈦負(fù)荷后,形成由金屬Fe、FeO、石墨C、SiO2、Al2O3、TiC、TiN、Ti(C,N)的粘滯層減輕了炭磚的侵蝕,同時,通過對高爐操作制度的調(diào)整,保持良好的爐芯(爐缸)活躍度,減少鐵水環(huán)流的沖刷侵蝕,成為高爐爐缸長壽的關(guān)鍵。
1.3.1.3 嚴(yán)格控制有害元素含量
生產(chǎn)實(shí)踐和研究表明,堿金屬、Zn的侵蝕、滲透會造成高爐磚襯損壞、爐缸堆積、透氣性惡化以及爐況失常,影響高爐順行和長壽,技術(shù)中心和煉鐵廠針對高爐原燃料有害元素含量及高爐各種有害元素負(fù)荷進(jìn)行了長期跟蹤,采取了嚴(yán)格的控制措施。高爐的有害元素入爐負(fù)荷如圖4所示。
圖4 4號高爐2013年有害元素變化趨勢
1.3.2 護(hù)爐效果
4號高爐在2013年1月出現(xiàn)爐缸溫度超標(biāo),通過采取一系列積極護(hù)爐措施,在沒有限制冶強(qiáng)的情況下環(huán)碳溫度逐步降低至正常水平,后續(xù)爐缸環(huán)碳溫度一直處于正常范圍,保證了高爐安全生產(chǎn),也為高爐強(qiáng)化冶煉和長期穩(wěn)定順行提供了基礎(chǔ),其象腳狀侵蝕點(diǎn)溫度T1493和T1593變化趨勢如圖5所示。
圖5 高爐T1493和T1593點(diǎn)溫度變化趨勢
4號高爐通過采取一系列設(shè)計(jì)及操作新技術(shù), 已經(jīng)實(shí)現(xiàn)爐齡10年,單位爐容產(chǎn)量8 723.85 t/m3的業(yè)績,并且爐缸及爐底各溫度仍處于正常范圍水平,有望實(shí)現(xiàn)15年的一代爐齡。同時,高爐長期保持爐況穩(wěn)定順行,技術(shù)指標(biāo)不斷優(yōu)化,2015年1至12月份主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表1。
(1)高爐設(shè)計(jì)合理,選材得當(dāng),施工管理嚴(yán)格,安裝工藝質(zhì)量得到保證是高爐長壽的基礎(chǔ);
(2)生產(chǎn)過程中針對不同時期的生產(chǎn)條件,不斷優(yōu)化下部送風(fēng)制度和上部裝料制度,實(shí)現(xiàn)高爐爐缸工作活躍和合理的煤氣流分布,保證高爐長期穩(wěn)定順行,減少爐況波動,是實(shí)現(xiàn)高爐長壽的關(guān)鍵;
(3)爐役末期采取提高爐缸爐底冷卻效果,鈦礦護(hù)爐,嚴(yán)格控制有害元素含量等有效措施,減緩爐缸侵蝕,防止?fàn)t缸側(cè)壁溫度超標(biāo)是實(shí)現(xiàn)高爐長壽的重中之重。
表1 宣鋼4號高爐技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表
[1] 李貴陽,何汝生.宣鋼9#高爐陶瓷杯的結(jié)構(gòu)特性與使用效果[C].2008河北冶金學(xué)會煉鐵技術(shù)暨學(xué)術(shù)年會論文集,濟(jì)南:河北冶金學(xué)會,2008:33-38.
[2] 成蘭伯.高爐煉鐵工藝及計(jì)算[M].北京:冶金出版社,1991:203-217.
[3] 周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊[M].北京:冶金出版社,2002:313-314.
LONG COMPAIGN TECHNOLOGY AND PRACTICE OF XUANHUA STEEL'S NO.4 BF
Zhang Honghai Wang Congyuan Chu Runlin Zhang Libo Liu Baoyang
( Xuansteel Ironworks,Hebei Steel Group)
The long campaign design and productive practice of XuanSteel's No.4 BF are described. From whole design and refractory material selection of BF, long-term stable control and hearth maintenance, the perfect long campaign management of BF was established from design and construction to operation management. It realizes the long campaign and high-efficiency production.
blast furnace long campaign stable control
海,工程師,河北.張家口(075100),河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司煉鐵廠;
2016—6—15