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        某鋼廠1000m3高爐節(jié)能、減碳改造分析

        2015-12-15 09:15:10王志荃
        資源節(jié)約與環(huán)保 2015年4期
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

        王志荃

        (中冶南方工程技術(shù)有限公司 湖北武漢 430223)

        某鋼廠1000m3高爐節(jié)能、減碳改造分析

        王志荃

        (中冶南方工程技術(shù)有限公司 湖北武漢 430223)

        為響應(yīng)國家節(jié)能減排的號(hào)召,進(jìn)一步降低運(yùn)營成本,某鋼鐵集團(tuán)公司在2013年至2014年初對(duì)現(xiàn)有的一座1000m3的高爐進(jìn)行節(jié)能改造。改造后高爐能耗由過去的460kgce/t降低為391.31kgce/t,噸鐵二氧化碳排放量由2.59tCO2/t(鐵)降低為1.73tCO2/t(鐵),回收電量由16.3 kWh/t增加為50.7 kWh/t。本次改造大幅度的降低了高爐的能源消耗和二氧化碳的排放量,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。

        高爐;節(jié)能改造;碳排放

        1 改造前高爐能耗指標(biāo)、二氧化碳排放量及存在的問題

        1.1 改造前設(shè)施概述

        1000m3高爐是在第一代750m3基礎(chǔ)上擴(kuò)容,2000年10月投產(chǎn),累計(jì)產(chǎn)鐵1069.5×104t,單位爐容產(chǎn)鐵量10695t/m3。改造前高爐主要生產(chǎn)設(shè)施有:

        槽下、槽下供料系統(tǒng):振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)篩、帶式輸送機(jī)、返礦皮帶等。

        噴煤系統(tǒng):空壓機(jī)、干燥器、磨煤機(jī)、排風(fēng)機(jī)、廢氣引風(fēng)機(jī)等。

        高爐本體:爐頂、爐體、出鐵場、粗煤氣系統(tǒng)及冷卻設(shè)備等。

        熱風(fēng)爐:內(nèi)燃式熱風(fēng)爐、助燃風(fēng)機(jī)等。

        水渣貯運(yùn)系統(tǒng):INBA系統(tǒng)。

        熱力設(shè)施:高爐鼓風(fēng)機(jī)站及冷風(fēng)管網(wǎng)、空壓機(jī)站及蒸汽管網(wǎng)等。

        TRT系統(tǒng):濕式TRT發(fā)電機(jī)。

        通風(fēng)系統(tǒng):出鐵場及爐頂除塵、原燃料系統(tǒng)除塵及配套公輔設(shè)施通風(fēng)、空調(diào)。

        給排水:各類水泵、氣動(dòng)蝶閥、蒸發(fā)冷卻器、加藥裝置等。

        1.2 改造前高爐的能耗指標(biāo)及二氧化碳排放量計(jì)算

        根據(jù)2012年煉鐵廠的能源平衡表,1000m3高爐2011年實(shí)際產(chǎn)量為85104t,焦比為423kg/t,煤比為138kg/t,綜合焦比為533kg/t。改造前高爐噸產(chǎn)品能耗為460kgce/t。

        該高爐采用了高堿度的燒結(jié)礦,爐料堿度在合適范圍內(nèi),屬于自溶性爐料,生產(chǎn)過程中未采用石灰石和白云石調(diào)節(jié)堿度。根據(jù)《中國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)溫室氣體排放核算方法與報(bào)告指南(試行)》,該高爐改造前的二氧化碳排放量為2.59 tCO2/t(鐵)。

        1.3 改造前高爐能源利用及二氧化碳排放存在的主要問題

        1.3.1 改造前高爐燃料比高,二氧化碳排放量大,能耗不能滿足規(guī)范要求

        該高爐繼1998年大修后已投產(chǎn)運(yùn)行14年,高爐爐缸侵蝕、冷卻壁破損、耐火料侵蝕、爐喉鋼磚磨損、上翹,高爐操作內(nèi)型不規(guī)整,致使操作爐型不合理,上部裝料制度調(diào)整效果不明顯,煤氣利用無法進(jìn)一步改善,經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)呈嚴(yán)重劣化趨勢。同時(shí)由于高爐需長期配加釩鈦球護(hù)爐,受爐體狀況及強(qiáng)化護(hù)爐影響,入爐焦比由2009年的400.99kg/t逐年上升到2011年的423kg/t。

        在煉鐵工序,碳是以焦炭或煤粉的形式作為還原劑和熱源而被消耗,因此高燃料比必然對(duì)應(yīng)著高二氧化碳排放量。目前,行業(yè)內(nèi)對(duì)噸鐵二氧化碳排放水平并沒有較為官方的統(tǒng)計(jì),有文獻(xiàn)指出煉鐵工序排放的二氧化碳量占鋼鐵工業(yè)全體的73.6%[1],根據(jù)比例反推出改造前的二氧化碳排放水平為3.51tCO2/t(鋼),遠(yuǎn)高于2.389 tCO2/t(鋼)的全國水平[2]。

        1.3.2 爐身冷卻壁破損較多,煤氣泄漏嚴(yán)重

        1.3.3 改造前高爐采用濕法除塵,不僅產(chǎn)生了大量的廢水,而且除塵后煤氣溫度較低。加上高爐運(yùn)行欠穩(wěn)定,發(fā)電機(jī)組開工率不夠,導(dǎo)致后續(xù)TRT的發(fā)電量低。

        1.3.4 高爐采用工業(yè)開路水冷卻,水耗大,冷卻、節(jié)能效果差。

        1.3.5 入爐礦石堿度波動(dòng)范圍大,也是高焦比的原因之一。

        1.3.6 高爐未采用燒結(jié)礦分級(jí)入爐技術(shù)。

        1.3.7 富氧率低僅為1%,導(dǎo)致鼓風(fēng)耗電量高。

        2 主要節(jié)能改造措施及節(jié)能潛力

        2.1 穩(wěn)定原料堿度,為降低焦比創(chuàng)造條件對(duì)現(xiàn)有槽下系統(tǒng)進(jìn)行改造:改造1~3#倉返礦皮帶為可逆皮帶,增設(shè)酸返礦導(dǎo)出皮帶,使槽下系統(tǒng)1~3#倉返礦皮帶實(shí)現(xiàn)酸堿返礦分別回收,避免了酸性返礦與堿性返礦混在一起,堿度波動(dòng)變化大。

        2.2 高爐爐型重新設(shè)計(jì),爐喉鋼圈標(biāo)高不變,采用“矮胖型”爐型,爐體冷卻設(shè)備采用全冷卻壁結(jié)構(gòu)(鑄鐵+銅),對(duì)鐵口冷卻區(qū)以及高爐軟融帶冷卻設(shè)備做重點(diǎn)設(shè)計(jì)論證,爐喉鋼磚采用兩段水冷式鋼磚;新增爐缸數(shù)學(xué)侵蝕模型、水溫差在線監(jiān)測及冷卻壁微漏檢測系統(tǒng)。

        2.3 新建軟水泵房,高爐本體爐底水冷管、冷卻壁、風(fēng)口中小套、熱風(fēng)閥門等采用軟水聯(lián)合密閉形式,降低軟水損耗。

        2.4 改造高爐煤氣凈化工藝,拆除原雙文濕法煤氣除塵設(shè)施,新建煤氣干法布袋除塵設(shè)施,提高除塵后凈煤氣的壓力與溫度,增加TRT系統(tǒng)發(fā)電量。

        2.5 改造后高爐的富氧率達(dá)到3%。富氧是強(qiáng)化高爐冶煉的重要措施,在大噴煤過程中其作用尤為重要。

        2.6 改造后高爐將實(shí)現(xiàn)燒結(jié)礦分級(jí)入爐。根據(jù)新日鐵的經(jīng)驗(yàn)采用燒結(jié)礦分級(jí)入爐技術(shù)后將使燃料比降低4.3kg/t鐵[3]。

        3 改造后高爐能源消耗、二氧化碳排放評(píng)述

        通過采取爐體改造、燒結(jié)礦分級(jí)入爐、干法除塵改造等上述提到的節(jié)能技術(shù),在產(chǎn)量不變的前提下,高爐噸鐵綜合能耗降低為391.31kgce/t,噸鐵二氧化碳排放量降低為1.73 tCO2/t。

        進(jìn)行節(jié)能減排改造后,高爐噸鐵綜合能耗量下降68.7kgce/t,綜合焦比降低34.8kg/t,噸鐵二氧化碳排放量降低0.86tCO2/t(鐵),各類指標(biāo)的優(yōu)化主要是由燃料比的降低,和回收能源量的提高導(dǎo)致的。

        改造后的二氧化碳排放量折算到全廠為2.35 tCO2/t(鋼),與全國鋼鐵行業(yè)二氧化碳排放水平持平。高爐能耗限值可以達(dá)到《粗鋼主要生產(chǎn)工序單位產(chǎn)品能源消耗限額》(GB 21256-2007)中準(zhǔn)入值(≤417kgce/t)的要求,接近先進(jìn)值380 kgce/t。GB 21256-2007中規(guī)定合格生鐵高爐爐頂余壓能源回收量先進(jìn)值為35kW·h/t(干法)。改造后高爐回收電量為50.7kW·h/t,達(dá)到先進(jìn)值的要求。由于GB 21256-2013于2014年10月1日開始執(zhí)行,該高爐于2014年初投入運(yùn)營,改造后高爐工序能耗能達(dá)到新標(biāo)準(zhǔn)中現(xiàn)有高爐工序能耗不大于435kgce/t的要求。

        4 結(jié)論與建議

        4.1 通過進(jìn)行原料系統(tǒng)、爐體、煤氣系統(tǒng)等改造,高爐的能源消耗量及二氧化碳排放量大幅降低

        二氧化碳排放量降幅高達(dá)0.86tCO2/t(鐵),這是由于高爐煉鐵二氧化碳排放的主要來源——燃料比的降低。另外,大量電力資源的回收相當(dāng)于減少了外購的火電發(fā)電電量。在碳排放的計(jì)算中,電力是以火電行業(yè)的碳排放系數(shù)考慮的,該系數(shù)比例較大,因此,電力消耗的降低和回收量的提高也是高爐煉鐵碳排放量變動(dòng)的主要因素。

        4.2 改造后依然存在能耗瓶頸,應(yīng)進(jìn)一步挖掘節(jié)能潛力

        改造后高爐能效與國家規(guī)范先進(jìn)值還有一定差距。這主要是由于高爐本體還存在一些老舊設(shè)施,能源介質(zhì)消耗量較高。另一方面,入爐礦品位較低也是焦比高于國內(nèi)平均水平的原因。

        針對(duì)該高爐所在的環(huán)境特點(diǎn),建議進(jìn)一步設(shè)計(jì)高爐渣顯熱回收系統(tǒng),挖掘節(jié)能潛力。目前,我國重點(diǎn)冶金企業(yè)冶煉1t生鐵排出高爐渣溫度在1450℃以上。每噸渣含顯熱1770MJ的顯熱,相當(dāng)于60kg標(biāo)準(zhǔn)煤的熱值[5]。考慮到鋼廠處于寒冷地區(qū),收集的蒸汽可用于廠區(qū)采暖。若設(shè)置高爐渣顯熱回收裝置,回收效率按照50%考慮,高爐年可節(jié)約0.6×104tce/a。

        [1]劉文權(quán).低碳煉鐵技術(shù)研究[J].中國環(huán)保產(chǎn)業(yè),2011,(1):20-25.

        [2]韓穎,李廉水,孫寧.中國鋼鐵工業(yè)二氧化碳排放研究[J].南京信息工程大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2011,3(1):53-57.

        [3]樊波,張春霞,許海川.煤氣干法除塵技術(shù)在大型高爐的應(yīng)用及節(jié)能分析[J].冶金能源,2009,1(28):10-17.

        [4]李順,張功多,謝國威.熔融高爐渣顯熱回收和利用[J].工業(yè)加熱, 2013,5(42):58-59.

        圖1 無功冶理后華北陶瓷有功與無功電量情況對(duì)比圖

        3.2 供電系統(tǒng)諧波治理措施分析

        津?yàn)I輕軌西段工程供電系統(tǒng)中相比一期東段工程增加了大量的風(fēng)機(jī)、水泵、電扶梯等采用變頻調(diào)速措施的設(shè)備,而這些設(shè)備都是非線性負(fù)載將產(chǎn)生大量的諧波,諧波源的注入使電網(wǎng)諧波電流、諧波電壓增加,其危害波及全網(wǎng),會(huì)使供電線路產(chǎn)生附加損耗,影響各種電氣設(shè)備的正常工作。經(jīng)過分析,津?yàn)I輕軌二期工程中電流5次諧波和7諧波11次諧波超過GB/T14549-1993諧波電流的允許值。

        諧波污染將對(duì)整個(gè)配電系統(tǒng)和各類電負(fù)荷設(shè)備產(chǎn)生嚴(yán)重影響,主要表現(xiàn)在:(1)對(duì)變壓器的危害,諧波使變壓器的銅耗增大,其中包括電阻損耗、導(dǎo)體中的渦流損耗與導(dǎo)體外部因漏磁通引起的雜散損耗都要增加。(2)對(duì)補(bǔ)償電容器的危害,當(dāng)電網(wǎng)存在諧波時(shí),投入電容器后其端電壓增大,通過電容器的電流增加得更大,使電容器損耗功率增加。如果諧波含量較高,超出電容器允許條件,就會(huì)使電容器過電流和過負(fù)荷,使電容器異常發(fā)熱,在電場和溫度的作用下絕緣介質(zhì)會(huì)加速老化。(3)將導(dǎo)致電纜線等載流體導(dǎo)電能力下降,中性線因電流異常發(fā)熱,易致火災(zāi)隱患。(4)諧波導(dǎo)致保護(hù)和自動(dòng)裝置誤動(dòng)作引發(fā)非正常斷電和設(shè)備中斷事故,引致重大附加損失。(5)漏電保護(hù)、熱繼電器、接觸器及保護(hù)設(shè)備等誤動(dòng)作或失靈。(6)由于諧波電流超標(biāo),加大了電能損耗,不利于節(jié)能。

        為了對(duì)津?yàn)I輕軌西段工程諧波污染進(jìn)行監(jiān)控治理,消除諧波污染,使津?yàn)I輕軌西段工程諧波含量滿足國家標(biāo)準(zhǔn),提高電能質(zhì)量,節(jié)約電能,公司決定對(duì)津?yàn)I輕軌西段工程的5個(gè)變電所進(jìn)行諧波治理。通過多方調(diào)研、論證,提出在降壓所每段母線上增設(shè)有源濾波器,是抑制諧波污染的最有效措施。

        3.3 電力監(jiān)控系統(tǒng)

        全線設(shè)電力監(jiān)控系統(tǒng)(SCADA),對(duì)主變電所、牽引降壓混合變電所、降壓變電所、牽引網(wǎng)等主要供電設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)及雜散電流的相關(guān)參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)視、控制、數(shù)據(jù)采集及處理。全線設(shè)一個(gè)電力調(diào)度臺(tái)??刂浦行暮凸╇娷囬g復(fù)示終端設(shè)備由綜合監(jiān)控系統(tǒng)專業(yè)配置,通道利用通信專業(yè)提供的數(shù)據(jù)傳輸通道,被控站為設(shè)在主變電所、牽引降壓混合所、降壓變電所等內(nèi)的綜合自動(dòng)化系統(tǒng),設(shè)備由變電所專業(yè)配置。供電系統(tǒng)采用控制中心集中控制,所內(nèi)控制,設(shè)備本體控制三級(jí)控制方式。應(yīng)用電力監(jiān)控(SCADA)系統(tǒng)對(duì)供電系統(tǒng)的生產(chǎn)、輸配和消耗環(huán)節(jié)實(shí)施集中扁平化的動(dòng)態(tài)監(jiān)控和數(shù)字化管理,改進(jìn)和優(yōu)化能源平衡,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)性節(jié)能降耗的管控一體化系統(tǒng)。

        4 結(jié)語

        本文通過對(duì)津?yàn)I輕軌供電系統(tǒng)整體與局部相結(jié)合的研究、分析,準(zhǔn)確掌握了供電系統(tǒng)的功能和系統(tǒng)實(shí)際的運(yùn)行情況,結(jié)合系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的功率因數(shù)低、諧波問題、電力調(diào)度問題,津?yàn)I輕軌適時(shí)、合理的開展了無功改造、諧波治理等工程,引進(jìn)了電力監(jiān)控系統(tǒng)。本文通過大量的數(shù)理分析驗(yàn)證了津?yàn)I輕軌一系列改造實(shí)施的正確性、及時(shí)性、合理性,也為同行業(yè)提供了寶貴的設(shè)備管理經(jīng)驗(yàn)。

        參考文獻(xiàn)

        [1]王靖滿.城市軌道交通供電系統(tǒng)技術(shù)[M].上海:上??茖W(xué)普及出版社,2011.

        [2]劉文正.城市軌道交通牽引電氣化概論[M].北京交通大學(xué)出版社,2012.

        [3][美]布蘭查德,[美]法布里奇.系統(tǒng)工程與分析(第三版)[M].清華大學(xué)出版社,2002.

        王志荃(1982—),女,漢族,上海,碩士,工程師,研究方向:節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、安全與職業(yè)衛(wèi)生。

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